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    綜采工作面刮板輸送機(jī)常見故障及預(yù)防

    2023-01-11 10:44:51王亞鵬
    機(jī)械管理開發(fā) 2022年1期
    關(guān)鍵詞:鏈輪刮板采煤機(jī)

    王亞鵬

    (晉能控股煤業(yè)集團(tuán)煤峪口礦, 山西 大同 037001)

    1 8101 工作面概述

    晉能控股煤業(yè)集團(tuán)煤峪口礦8101 工作面位于井田一盤區(qū),工作面東部為實(shí)煤區(qū);南部為一盤區(qū)回風(fēng)大巷、輔運(yùn)大巷、皮帶大巷,平距分別為79 m、117 m、153m;西部為瓦抽硐室、泵站硐室,平距分別為174m、211 m;北部為煤峪口礦礦界;切巷西部為同忻礦8112 采空區(qū),北部為同忻礦8015 采空區(qū)。

    8101 工作面設(shè)計(jì)走向長度為938 m,傾向長度為151 m,工作面回采煤層為3-5 號(hào)合并煤層,煤層平均厚度為17.4 m,平均傾角為4°,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,夾矸6~16 層,厚度5.6~12.3 m,泥巖為主,局部有天然焦,厚度約3.5 m,煤體結(jié)構(gòu)碎裂。8101 工作面采用單一走向長壁后退式綜合機(jī)械化低位放頂煤開采的采煤方法。用MG650/1630-WD 型采煤機(jī)落煤、裝煤,用SGZ1000/1700 型前部、后部刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)煤,ZF15000/27.5/42 型低位放頂煤支架支護(hù)頂板。

    截止目前8101 工作面已回采400 m,工作面在前期回采過程中由于受施工工藝以及設(shè)備管理維護(hù)水平等限制,工作面機(jī)電設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)故障,其中刮板輸送機(jī)故障率占80%,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采[1-2]。

    2 刮板輸送機(jī)常見故障及原因分析

    2.1 刮板鏈故障

    2.1.1 調(diào)節(jié)槽磨損嚴(yán)重

    位于刮板輸送機(jī)機(jī)尾調(diào)節(jié)槽磨損嚴(yán)重,主要原因有以下幾方面:

    1)刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸煤矸時(shí),受煤矸石擠壓、撞擊等作用,造成調(diào)節(jié)槽出現(xiàn)變形現(xiàn)象,調(diào)節(jié)槽上下寬度不一致,導(dǎo)致刮板鏈在該處與調(diào)節(jié)槽磨損嚴(yán)重。

    2)兩節(jié)溜槽在對(duì)接時(shí),由于溜槽對(duì)接不平順出現(xiàn)上翹現(xiàn)象,而接口板在此位置安裝后出現(xiàn)上翹,導(dǎo)致接口板與刮板鏈出現(xiàn)嚴(yán)重摩擦作用,增加了刮板鏈運(yùn)行阻力,加劇了調(diào)節(jié)槽磨損。

    2.1.2 刮板鏈斷裂

    1)正常情況下為了保證刮板輸送機(jī)具有合宜的張緊度,在機(jī)頭鏈輪位置處有2 環(huán)處于松弛狀態(tài),而通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),8101 工作面刮板輸送機(jī)刮板鏈張緊力,采煤機(jī)落煤后增加了刮板鏈負(fù)荷,所有刮板鏈處于張緊狀態(tài),從而導(dǎo)致刮板鏈斷裂。

    2)工作面在進(jìn)行設(shè)備安裝時(shí),由于設(shè)備選型不合理以及設(shè)備安裝質(zhì)量不合格,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸煤矸時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重“回頭煤”現(xiàn)象,造成刮板輸送機(jī)機(jī)尾堆積大量浮煤,從而增加了刮板鏈阻力,當(dāng)刮板鏈負(fù)荷超過自身極限負(fù)荷時(shí),出現(xiàn)刮板鏈斷裂現(xiàn)象。

    2.1.3 機(jī)尾鏈輪磨損嚴(yán)重

    通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),8101 工作面刮板輸送機(jī)機(jī)尾鏈輪磨損嚴(yán)重,最大磨損量達(dá)17 mm,造成刮板鏈出現(xiàn)跳鏈現(xiàn)象。

    1)由于刮板輸送機(jī)出現(xiàn)回頭煤現(xiàn)象,增加了刮板鏈運(yùn)行阻力,以及刮板鏈與調(diào)節(jié)槽之間磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)運(yùn)行過程中刮板鏈與鏈輪之間產(chǎn)生較大的咬合載荷,造成輪齒磨損嚴(yán)重。

    2)在回采過程中8101 工作面煤層中含有大量的矸石,主要以炭質(zhì)泥巖為主,刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸過程中刮板鏈與機(jī)尾鏈輪之間存在碎小的矸石,鏈輪出現(xiàn)卡頓、磨損現(xiàn)象。

    3)由于刮板鏈長期出現(xiàn)磨損且輸送機(jī)檢修維護(hù)力度不足,未對(duì)變形、斷鏈的刮板鏈進(jìn)行更換,導(dǎo)致刮板鏈與機(jī)尾鏈輪之間無法正常咬合,從而增加了鏈輪磨損。

    2.2 電機(jī)燒毀

    由于8101 工作面回采煤層為石炭系3 號(hào)與5號(hào)合并煤層,煤層內(nèi)矸石量大,而且3-5 號(hào)煤層穩(wěn)定性差,工作面采用放頂煤回采時(shí)煤壁片幫嚴(yán)重,采煤機(jī)割煤后刮板輸送機(jī)上堆積大量煤矸,增加刮板輸送機(jī)電機(jī)負(fù)荷,造成電機(jī)燒毀;同時(shí)刮板輸送機(jī)操作管理不當(dāng),在回采期間頻繁啟動(dòng)電機(jī),致使刮板輸送機(jī)在啟動(dòng)瞬間產(chǎn)生電流沖擊電機(jī),造成電機(jī)匝圈燒毀。

    2.3 過載停機(jī)故障

    1)工作面傾向長度為151 m,刮板輸送機(jī)采用功率為400 kW 電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),由于工作面回采過程中刮板鏈運(yùn)行阻力大、機(jī)尾浮煤較多,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)負(fù)荷加大,出現(xiàn)過載停機(jī)現(xiàn)象。

    2)工作面回采前期由于刮板輸送機(jī)出煤量大,輸送機(jī)長期處于負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),導(dǎo)致刮板輸送機(jī)電機(jī)出現(xiàn)高溫現(xiàn)象,同時(shí)回采前期刮板輸送機(jī)檢修維護(hù)力度不足,過載保護(hù)系統(tǒng)未定期進(jìn)行校正,系統(tǒng)保護(hù)失靈,導(dǎo)致過載停機(jī)故障。

    3 刮板輸送機(jī)故障預(yù)防措施

    3.1 刮板鏈故障預(yù)防措施

    1)為了控制調(diào)節(jié)槽出現(xiàn)變形現(xiàn)象,可在調(diào)節(jié)槽底板焊接肋板,在中部槽與調(diào)節(jié)槽連接處安裝連接銷,從而確保槽之間對(duì)接平整,防止調(diào)節(jié)槽在水平和垂直方向上出現(xiàn)錯(cuò)位以及調(diào)節(jié)槽上翹現(xiàn)象。

    2)加強(qiáng)對(duì)刮板鏈檢修維護(hù),發(fā)現(xiàn)刮板鏈出現(xiàn)變形斷裂或刮板造成雙鏈?zhǔn)芰Σ痪鶗r(shí)及時(shí)進(jìn)行刮板鏈、刮板更換,刮板輸送機(jī)運(yùn)行期間應(yīng)保證所有刮板與刮板鏈垂直布置,確保兩條刮板鏈在縱向受力均勻。

    3)每天及時(shí)對(duì)刮板鏈張緊度進(jìn)行合理調(diào)節(jié),保證刮板鏈張緊度適宜,確保機(jī)頭鏈輪處刮板鏈有2環(huán)的松弛空間,同時(shí)每天定期對(duì)機(jī)尾處浮煤進(jìn)行清理,減小刮板鏈運(yùn)行負(fù)荷。

    3.2 電機(jī)故障預(yù)防措施

    1)定期維護(hù):由于綜采工作面過地質(zhì)構(gòu)造、采空區(qū)、積水區(qū)時(shí)頂板淋水量大,需對(duì)刮板輸送機(jī)電機(jī)采取特殊防護(hù)措施,防止淋水進(jìn)入機(jī)腔內(nèi),定期打開電機(jī)對(duì)電機(jī)內(nèi)部軸承以及連接部件處機(jī)械能潤滑,如發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承變形、斷裂時(shí)必須及時(shí)更換。

    2)嚴(yán)禁電機(jī)帶病運(yùn)轉(zhuǎn):8101 工作面采用“四六”工作制,刮板輸送機(jī)每天運(yùn)行周期達(dá)18 h,刮板輸送機(jī)長期處于負(fù)荷疲勞狀態(tài),輸送機(jī)輸出電流量大,長期運(yùn)轉(zhuǎn)輸送機(jī)電機(jī)出現(xiàn)高溫現(xiàn)象,所以在回采過程中應(yīng)對(duì)電機(jī)制定停機(jī)降溫措施,防止電機(jī)超溫現(xiàn)象。

    3)優(yōu)化電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式:對(duì)工作面刮板輸送機(jī)原硬啟動(dòng)方式進(jìn)行優(yōu)化,采用變頻電機(jī)實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)方式,從而提高電機(jī)安全性能;同時(shí)為了防止刮板輸送機(jī)運(yùn)輸煤量大、異物卡頓等導(dǎo)致電機(jī)出現(xiàn)負(fù)荷現(xiàn)象,可在減速機(jī)輸出軸前端安裝安全插銷,當(dāng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷超過安全銷強(qiáng)度時(shí),安全銷會(huì)被切斷,從而起到電機(jī)、減速機(jī)以及刮板鏈保護(hù)作用。

    3.3 過載停機(jī)預(yù)防措施

    1)降低采煤速度:8101工作面采用MG650/1630-WD型采煤機(jī)落煤,采煤機(jī)截割深度為0.9 m,采煤機(jī)工作時(shí)煤體受采動(dòng)影響,出現(xiàn)大面積片幫現(xiàn)象,導(dǎo)致落煤量大,很容易造成過載停機(jī)故障,所以可適當(dāng)將采煤機(jī)截深控制在0.5 m 內(nèi),同時(shí)降低采煤機(jī)牽引速度。

    2)加強(qiáng)破碎圍巖控制:工作面在過地質(zhì)構(gòu)造、陷落柱以及應(yīng)力區(qū)等特殊區(qū)域時(shí),為防止因應(yīng)力作用出現(xiàn)煤壁片幫現(xiàn)象,可對(duì)該區(qū)域煤體進(jìn)行注漿,加固破碎煤體或者施工超前管棚支護(hù),對(duì)煤體進(jìn)行超前支護(hù)。

    4 結(jié)語

    煤峪口礦綜采一隊(duì)對(duì)8101 工作面前期回采過程中SGZ-1000/2×855 型刮板輸送機(jī)主要故障源及故障原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)預(yù)防措施后,工作面在后期回采過程中刮板輸送機(jī)故障現(xiàn)象得到有效改善,輸送機(jī)故障率由原來的19%降低至5%,輸送機(jī)維修費(fèi)用降低30 余萬元,取得了顯著應(yīng)用成效。

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