楊學(xué)武
(廣東城際鐵路運營有限公司,廣州 510330)
隨著城市軌道交通的快速發(fā)展,地鐵車輛的檢修規(guī)模不斷擴大。由于設(shè)備設(shè)施和管理模式的不同,各地鐵公司車輛架修的維修停時不同,但整體處于22~30 d的范圍,并未達(dá)到《地鐵設(shè)計規(guī)范》架修停時20 d的標(biāo)準(zhǔn)。車輛架修屬于離線檢修,維修停時直接影響地鐵車輛的上線運用率和正線供車數(shù)量[1]。因此,如何縮短車輛架修的維修停時,是各地鐵運營單位積極探索和亟待解決的重要課題。
文章以廣州地鐵3號線B4型車架修項目為例,運用精益六西格瑪?shù)墓芾砉ぞ?,統(tǒng)計分析影響維修停時的關(guān)鍵因素,并提出車輛架修流程優(yōu)化的針對性措施。
精益生產(chǎn)源于20世紀(jì)70年代初期的豐田生產(chǎn)。任何生產(chǎn)過程中都存在各式各樣的浪費,必須從顧客的角度出發(fā),應(yīng)用價值流的分析方法,去除一切不附帶任何價值的流程。
20世紀(jì)80年代中期,六西格瑪在摩托羅拉公司成功應(yīng)用。此后,通用電氣(General Electric,GE)公司也開始實施,并取得顯著成效。六西格瑪管理基于科學(xué)的統(tǒng)計理論基礎(chǔ)建立,一般采用DMAIC流程分析技術(shù)——定義(Define)、測量(Measure)、分析(Analyze)、改進(Improve)、控制(Control)來實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。
精益六西格瑪是精益生產(chǎn)與六西格瑪管理的結(jié)合,是以流程為中心的管理方式,本質(zhì)是消除浪費。該方法不僅是一種解決問題的技術(shù),更是一種全面提升公司競爭力和公司經(jīng)營管理成熟度的戰(zhàn)略。下面將以六西格瑪?shù)腄MAIC流程分析技術(shù)為主,結(jié)合精益生產(chǎn),對地鐵車輛架修的流程進行定義、測量、分析和改進[2]。
地鐵車輛由許多機械電氣系統(tǒng)和子部件組成,屬于復(fù)雜而完整的綜合性行車設(shè)備。隨著列車運營年限和運行里程數(shù)的增加,車輛各系統(tǒng)零部件會出現(xiàn)磨損和到限等情況,需要對整列車輛進行系統(tǒng)性的架車分解、清潔、檢查、維修、試驗、組裝及調(diào)試等工序,以恢復(fù)車輛的綜合性能。整個維修過程稱為架修[3]。一列地鐵車輛的架修一般包括300多道工序,需更換20 000多個零部件,耗費8 000多個工時。
使用六西格瑪方法繪制的地鐵車輛架修SIPOC模型——供應(yīng)者(Supplier)、輸入(Input)、流程(Process)、輸 出(Output)、客 戶(Customer),如圖1所示。
因為列車扣修、列車驗收和列車交付的時間由外部單位負(fù)責(zé)控制,所以項目研究的范圍不含這3項,即車輛架修維修停時的定義為
改善前,廣州地鐵B4型車架修的平均維修停時為26 d,維修停時偏長,影響車輛的上線運用率和3號線的供車量。本項目優(yōu)化目標(biāo)是將維修停時降低30%,即壓縮到18 d。
首先,細(xì)化車輛架修的一級工序和二級工序,并梳理各工序的輸入變量表和輸出變量表,繪制B4型車架修的價值流程,如圖2所示。
從圖2可知,列車分解、車門維修、列車組裝及列車調(diào)試過程均存在等待時間浪費。一列車架修的平均等待時間為4.5 d。轉(zhuǎn)向架部件采用周轉(zhuǎn)件的維修方式,維修時間控制在車輛維修停時以內(nèi)即可。轉(zhuǎn)向架部件的維修不會影響列車的維修停時。
圖1 B4型車架修SIPOC模型
圖2 B4型車架修價值流程
在測量階段,針對一些比較明顯的問題,可以制訂快贏方案。比如,在列車分解、組裝與調(diào)試過程中存在等待調(diào)車的時間浪費,制訂快贏方案時可以用精益生產(chǎn)的快速換模(Single Minute Exchange of Die,SMED)方法,與車輛段車廠的管理人員商談,將架修車輛的轉(zhuǎn)軌和調(diào)車作業(yè)安排在晚上完成,減少白班作業(yè)人員的等待時間[4]。再如,針對車門車體維修等待清潔的問題,可以用精益生產(chǎn)的線平衡方法制訂快贏方案,與委外保潔單位商談,在車體清潔時段加派人手,保證車門車體的檢修作業(yè)與清潔作業(yè)進度同步。
通過關(guān)鍵過程步驟識別質(zhì)量機能展開(Quality FunctionDeployment,QFD)找出車輛架修的關(guān)鍵步驟。
采用故障樹分析(Fault Tree Analysis,F(xiàn)TA)方法找出造成等待時間浪費的根本原因,再通過失效模式與效應(yīng)分析(Failure Mode and Effect Analysis,F(xiàn)MEA)工具找出重點原因,主要包括以下幾點。
(1)車輛的轉(zhuǎn)軌調(diào)車等待時間過長。
(2)大修庫內(nèi)的部件運輸路徑規(guī)劃不合理。比如,該大修庫內(nèi)貫通道部件的運輸距離約150 m,單次運輸時間約20 min,內(nèi)裝部件運輸距離長度約100 m,單次運輸時間約15 min。
(3)備件清點和領(lǐng)用時間過長。每列架修車班組共需清點20 000多個零部件,需要耗費大量工時。緊固件和繼電器使用多的班組尤為嚴(yán)重[5]。
(4)部件維修過程設(shè)備工裝不完善。比如:維修貫通道踏板時,需一人作業(yè)一人輔助,輔助工時占50%;拆裝門頁時,一人作業(yè)需4人輔助搬抬,輔助工時占80%。
(5)部件維修用時不平衡。如圖3所示,車體部件的維修用時需6.5 d,比其他部件維修用時都要長。
圖3 各班組的部件維修用時不平衡
(6)架修規(guī)程的作業(yè)內(nèi)容過多,存在過度檢修的情況。
針對分析結(jié)果,采用精益生產(chǎn)“八大浪費”的整治方法,按照六西格瑪矩陣制訂改善效果和實施難易程度的矩陣表。先實施改善效果明顯、難易程度低、改善效果一般以及難易程度低的措施。對于改善效果好和實施難度大的措施,需要想辦法推進。對于推進難度大和改善效果不明顯的措施,暫不實施。
首先,通過線平衡方法將作業(yè)量大的班組的作業(yè)內(nèi)容調(diào)整一部分到其他班組,實現(xiàn)班組間的作業(yè)節(jié)拍同步。其次,通過快速換模(Single Minute Exchange of Die,SMED)原理,將車門清潔的作業(yè)時間調(diào)整到晚上。再次,采用意大利面條方法調(diào)整部件檢修的作業(yè)場地,優(yōu)化改善運輸路徑。重新調(diào)整后,貫通道運輸路徑從150 m縮短到30 m,內(nèi)裝部件運輸路徑從100 m縮短至40 m,單列車部件運輸用時從190 min縮短至44 min,每列車的車體部件維修用時減少0.2 d。最后,與上級技術(shù)管理部門和客戶(運營中心)溝通,修訂車輛架修的規(guī)程,刪減與客戶檢修重復(fù)的作業(yè)內(nèi)容。
一方面,制作備件看板,快速解決班組因清點備件時間長而影響全班作業(yè)進度的問題。實施后,平均每個班組備件領(lǐng)用及清點用時從77.4 min減少到37.4 min,車體部件維修用時節(jié)約0.1 d。另一方面,制作維修輔助工裝。比如:踏板維修輔助工裝的制作,維修人數(shù)從2人減少到1人,每列車可節(jié)約10工時;門頁拆裝輔助機械手的人數(shù)從5人減少到2人,每列車可節(jié)約64工時。通過輔助工裝制作,每列車車體部件維修時間可節(jié)約0.2 d。
針對調(diào)車等待時間長的問題,需與車廠管理部協(xié)調(diào),把調(diào)車作業(yè)安排在晚上。晚上調(diào)車作業(yè)存在安全壓力大和調(diào)車司機排班困難等問題。車廠管理部傾向于白天調(diào)車,因此溝通難度較大,但壓縮維修停時的效果明顯。通過多次協(xié)調(diào),大部分調(diào)車作業(yè)安排在晚上。
通過實施改善措施,2018年11月廣州地鐵B4型車架修維修停時從26 d縮短至18 d。
項目實施過程中,制訂了各班組的作業(yè)內(nèi)容和完成時間,形成固化的架修標(biāo)準(zhǔn)流程,并修訂完善了12份崗位素質(zhì)要求和標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量的記錄文件,從作業(yè)節(jié)拍、人員素質(zhì)和作業(yè)質(zhì)量等方面控制車輛架修的維修停時。
通過使用六西格瑪?shù)慕y(tǒng)計分析工具,挖掘影響地鐵車輛維修停時的問題,分析維修停時偏長的主要原因與關(guān)鍵因素,使用精益生產(chǎn)方法有針對性地制訂改善方案。通過實施成功將廣州地鐵B4型車架修的維修停時從26 d壓縮至18 d,壓縮率達(dá)到30.7%,完成了項目目標(biāo)。