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    基于加筋板振動力學(xué)理論的車身阻尼材料設(shè)計

    2022-12-30 04:22:52王夢翔楊家友
    機(jī)械設(shè)計與制造 2022年12期
    關(guān)鍵詞:聲腔加強(qiáng)筋頂蓋

    張 宇,王夢翔,楊家友,李 進(jìn)

    (1.重慶電子工程職業(yè)學(xué)院智能制造與汽車學(xué)院,重慶 401331;2汽車噪聲振動與安全技術(shù)國家重點實驗室,重慶 401122;3東風(fēng)小康汽車有限公司汽車技術(shù)中心,重慶 400039)

    1 引言

    汽車NVH性能是駕乘人員的直觀感受,往往直接影響消費者的購買意愿和使用滿意度。車輛在怠速或加速工況的某個轉(zhuǎn)速下若驟然有明顯壓迫耳膜感的轟鳴(Booming)噪聲[1?2],這極易引起人耳不適,甚至頭暈、惡心,難以接受的舒適度必將導(dǎo)致駕乘人員產(chǎn)生抱怨和提起投訴。而低頻轟鳴噪聲是一種極難控制和消除的噪聲[3],因此它成為汽車NVH性能研究的焦點之一。解決車內(nèi)轟鳴噪聲問題通常有以下途徑:控制振動傳遞,衰減車身激勵[4];加強(qiáng)壁板剛度,降低輻射噪聲[5];優(yōu)化結(jié)構(gòu)頻率,避免聲固耦合[6?7]。

    其中,在車身壁板進(jìn)行阻尼處理,可提高車身壁板的吸隔聲性能,是降低車內(nèi)低頻噪聲的重要手段[8?10]。但是阻尼材料的使用會造成車身質(zhì)量的增加,進(jìn)而帶來更大的質(zhì)量慣性與滾動阻尼,影響燃油經(jīng)濟(jì)性[11]。因此,合理的阻尼處理,不但可達(dá)到控制噪聲的目的,而且可以滿足輕量化設(shè)計要求。

    采用聲固耦合仿真技術(shù)模擬某車型車內(nèi)噪聲水平,并通過研究加筋板結(jié)構(gòu)的動態(tài)力學(xué)性能,提出車身阻尼材料設(shè)計方案,以期為低噪聲車身鈑金結(jié)構(gòu)設(shè)計提供理論參考和方案借鑒。

    2 加筋板動力學(xué)理論

    設(shè)一加筋板結(jié)構(gòu),如圖1所示?;搴穸葹閠,長為a,寬為b,彈性模量為E,剪切模量為G,密度為ρ,泊松比為μ。沿X軸加強(qiáng)筋間距為a1,沿Y軸加強(qiáng)筋間距為b1。

    圖1 加筋板結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic Diagram of Stiffened Plate Structure

    基板中面任一點的振動位移用向量表示為:

    式中:u v w—基板中面沿x,y,z方向的位移;θx θy—基板中面法線在x-z平面和y-z平面內(nèi)的轉(zhuǎn)角。

    由Mindlin理論得基板應(yīng)變能為:

    式(3)、式(5)將加強(qiáng)筋上的模態(tài)應(yīng)變能“平攤”到基板上。將式(2)與式(3)、式(5)相加即得到加筋板基板應(yīng)變能[12]。

    加筋板具有質(zhì)量輕,剛度大的特點,在車身上得到普遍應(yīng)用。上述研究可為車身壁板阻尼材料設(shè)計提供理論指導(dǎo)。

    3 車內(nèi)加速噪聲評價

    在車型正向開發(fā)CAE仿真階段,運用聲固耦合仿真技術(shù)模擬外部激勵下車內(nèi)噪聲水平,可以提前預(yù)估NVH性能,盡早開展優(yōu)化工作,從而縮短開發(fā)周期,提高開發(fā)效率。

    在某MPV車型開發(fā)CAE分析階段,為模擬預(yù)測加速工況下車內(nèi)噪聲水平,建立白車身?開閉件?聲腔耦合仿真計算模型。在動力總成左、右懸置被動端和副車架與車身安裝點施加(20~200)Hz的白噪聲單位激振力,如圖2所示。計算得到車內(nèi)噪聲測點噪聲性能,如圖3所示。

    圖2 車內(nèi)噪聲激振點示意Fig.2 The Noise Excitation Point Inside Car

    圖3 車內(nèi)噪聲測點聲學(xué)性能Fig.3 Acoustic Performance of Noise Measurement Point in car

    由圖3 可知,車內(nèi)前、后排在42Hz、45Hz、47.5Hz、53.5Hz的低頻域集中出現(xiàn)多個明顯噪聲峰值。這類低頻噪聲很可能成為實車加速轟鳴誘發(fā)因素。因此,需要引起關(guān)注并采取預(yù)防措施。

    4 車內(nèi)噪聲原因分析

    4.1 車室聲腔模態(tài)分析

    為進(jìn)一步研究該車型加速工況下車內(nèi)噪聲性能,對車室聲腔模態(tài)頻率進(jìn)行分析。由于座椅對低階聲腔模態(tài)頻率影響較大,在進(jìn)行聲腔建模時引入座椅表面蒙皮結(jié)構(gòu)。通過有限元仿真計算,獲知一階聲腔模態(tài)頻率為46.15Hz,模態(tài)振型,如圖4 所示。由圖4可知,后排座椅區(qū)域車室空氣壓強(qiáng)變化較前排明顯,且一階聲腔模態(tài)頻率與車內(nèi)低頻噪聲主要峰值頻率耦合。表明車內(nèi)低頻噪聲峰值是由于聲固耦合所致。下一步工作則是針對問題頻率尋找車身壁板振動激勵源。

    圖4 一階聲腔模態(tài)振型Fig.4 First?Order Acoustic Cavity Mode Shape

    4.2 車身壁板振動分析

    面積較大的車身鈑金覆蓋件極易在外界振動激勵下產(chǎn)生輻射噪聲,也因低階模態(tài)頻率分布密集而易與聲腔模態(tài)頻率耦合引起轟鳴問題。車身頂蓋、側(cè)圍壁板、地板等區(qū)域皆為大面積鈑金覆蓋件,應(yīng)引起重點關(guān)注。通過分別對上述車身大面積鈑金覆蓋件的模態(tài)頻率進(jìn)行計算獲知,該車型頂蓋存在頻率為44.98Hz的局部模態(tài),如圖5所示。該頻率與加速工況下車內(nèi)低頻噪聲主要貢獻(xiàn)頻率和車室聲腔模態(tài)頻率基本吻合,而且振幅區(qū)域主要位于后排座椅上方,頂蓋上下拍動極易引起后排座椅附近空氣壓強(qiáng)變化從而導(dǎo)致車內(nèi)噪聲更加突顯。這在圖3中已得到體現(xiàn)。至此可以初步判斷車身頂蓋是導(dǎo)致加速工況下車內(nèi)后排低頻噪聲峰值明顯的主要因素之一。

    圖5 車頂后部局部模態(tài)振型Fig.5 Partial Mode Shape at Rear of Roof

    5 車內(nèi)噪聲優(yōu)化控制

    5.1 控制措施

    欲改變聲腔模態(tài)頻率和車身鈑金結(jié)構(gòu)模態(tài)頻率需要重新設(shè)計車身內(nèi)部尺寸和車身鈑金結(jié)構(gòu),影響整個車型開發(fā)周期和設(shè)計方案。而在車身鈑金件上敷設(shè)合理的阻尼材料可抑制車身壁板在外界激勵下的振動幅值,從而降低輻射噪聲,實現(xiàn)改善車內(nèi)噪聲性能的目的。根據(jù)第2節(jié)內(nèi)容,為獲知頂蓋上合理的阻尼層鋪設(shè)位置,首先需要獲知模態(tài)應(yīng)變能分布。計算得到頂蓋在(40~55)Hz低頻范圍內(nèi)各階模態(tài)綜合應(yīng)變能,如圖6所示。

    車身頂蓋為典型的加筋板結(jié)構(gòu),從圖6可知其模態(tài)應(yīng)變能主要集中分布于尾部兩根加強(qiáng)筋上。故難以據(jù)此設(shè)計精準(zhǔn)的阻尼層布局。因此,需要運用加筋板動力學(xué)理論,將加強(qiáng)筋的應(yīng)變能“平攤”到頂板上,從而為阻尼層設(shè)計提供理論指導(dǎo)。

    圖6 車頂后部局部模態(tài)應(yīng)變能Fig.6 Modal Strain Energy at Rear of Roof

    由結(jié)構(gòu)對稱性,將頂板阻尼層敷設(shè)預(yù)留位置分為A?F六個板塊。根據(jù)式(3)、式(5),將頂蓋尾部兩根加強(qiáng)筋上的應(yīng)變能沿車身前?后、左?右方向“平攤”到頂板上,并考慮制造工藝可行性,各板塊阻尼層面積比,如表1所示。

    表1 各板塊阻尼層面積比Tab.1 Damping Layer Area Ratio of Each Plate

    最終得到頂蓋阻尼層空間布局,如圖7所示。在阻尼材料建模時,選用某常用品牌粘貼型約束阻尼材料,其性能參數(shù),如表2所示。

    圖7 頂蓋阻尼層空間布局Fig.7 Roof Damping Layer Space Layout

    表2 頂蓋阻尼層材料性能參數(shù)Tab.2 Roof Damping Layer Material Performance Parameters

    5.2 效果驗證

    計算得到80Hz低頻范圍內(nèi)頂蓋粘貼阻尼材料后車內(nèi)后排噪聲聲壓級,如圖8所示。

    從圖8分析可知,當(dāng)頂蓋敷設(shè)阻尼材料后,車內(nèi)后排座椅噪聲測點在(40~55)Hz低頻段內(nèi)噪聲峰值衰減10dB(A)以上。表明本文提出的阻尼材料設(shè)計方案對車內(nèi)加速噪聲改善效果明顯。

    圖8 頂蓋阻尼材料優(yōu)化對車內(nèi)后排噪聲影響Fig.8 The Change of Noise in Car After Roof Damping Material Optimization

    6 結(jié)論

    (1)運用加筋板動態(tài)結(jié)構(gòu)力學(xué)特性,將集中于加強(qiáng)筋上的應(yīng)變能轉(zhuǎn)移到基板上,可作為車身壁板阻尼材料設(shè)計依據(jù)。

    (2)結(jié)合某車型加速工況下車內(nèi)噪聲仿真分析實例,根據(jù)加筋板結(jié)構(gòu)應(yīng)變能計算理論,提出了一種頂蓋阻尼材料設(shè)計方案,經(jīng)驗證該方案使關(guān)注頻段的車內(nèi)噪聲峰值衰減10dB(A)以上。

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