秦 馗,喻貴倫
(四川美豐化工股份有限公司,四川 德陽 618000)
2020年9月22日,習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上莊嚴宣告:“中國力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和”,業(yè)內(nèi)稱之為“30/60”氣候目標[1]。此目標將在經(jīng)濟、能源和環(huán)境等方面給中國乃至世界帶來深遠影響。在碳達峰路線實施方面,我國將在工業(yè)技改、能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)三大方面均衡發(fā)力,力爭到2030年時將碳排放峰值控制在(104~110)×108t之間;在碳中和路線實踐方面,我國將以技術進步作為碳減排核心驅(qū)動力,再加上新能源革命接力,預計于2050年實現(xiàn)深度減排,碳排放量降至20×108t左右[2-3]。我國作為世界上最大的發(fā)展中國家,將完成全球最高碳排放強度降幅,用全球歷史上最短的時間實現(xiàn)從碳達峰到碳中和,碳減排壓力巨大。
合成氨行業(yè)屬典型的能源工業(yè),由于合成氨生產(chǎn)條件嚴苛,其生產(chǎn)過程需消耗大量能源,并伴隨大量CO2排放,是節(jié)能減排工作重點關注的領域[4-6]。我國合成氨工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)以傳統(tǒng)石化能源為主,近年來以煤炭為原料的占比高達73%左右,而以天然氣或焦爐氣等為原料的占比僅約27%。合成氨是重要的化工原料,合成氨工業(yè)屬高能耗產(chǎn)業(yè),在國家“雙碳”目標下,合成氨生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大壓力與挑戰(zhàn):① 對技術創(chuàng)新的高要求帶來挑戰(zhàn)——合成氨工業(yè)發(fā)展了100多年,工藝改變較小或現(xiàn)有工藝提升空間有限,對原料存在高度依耐性,要摒棄現(xiàn)有的工藝路線并非易事;② 我國合成氨工業(yè)能源低碳化和能源利用效率均相對較低(國際上合成氨裝置以大型裝置為主,且多以天然氣為原料,噸氨綜合能耗≤1 000 kgce,而我國由于“富煤、缺油、少氣”的化石能源資源稟賦及歷史原因,中小型合成氨裝置占比不小,且多以煤為原料,噸氨綜合能耗較高),在短時間內(nèi)要大幅提高能源利用效率難度較大,若合成氨企業(yè)不積極主動作為,不少企業(yè)必將面臨淘汰或轉(zhuǎn)行的風險。
四川美豐化工股份有限公司(簡稱四川美豐)化肥分公司現(xiàn)有2套合成氨裝置,產(chǎn)能分別為600 t/d、450 t/d。其中,600 t/d合成氨裝置(配套1 000 t/d尿素裝置)于2005年9月18日正式投產(chǎn),采用美國凱洛格合成氨工藝流程,是我國首套以天然氣為原料的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“大型”國產(chǎn)化合成氨裝置。 600 t/d合成氨裝置以天然氣為原料(以外供電為動設備提供動力),采用兩段蒸汽轉(zhuǎn)化造氣、高溫+低溫變換、低熱耗改良熱鉀堿法脫碳、甲烷化凈化、14.0 MPa低壓氨合成新工藝,并采用膜分離系統(tǒng)回收氨合成系統(tǒng)弛放氣中的H2(H2經(jīng)加壓后回到氨合成系統(tǒng))。
四川美豐600 t/d合成氨裝置竣工驗收結(jié)果為噸氨綜合能耗約8.3 Gcal,高于原《合成氨節(jié)能設計技術規(guī)定》(HGJ 3—1986)(本標準現(xiàn)已作廢)中的第一級能耗指標(7.0~7.8 Gcal)、低于HGJ 3—1986第二級能耗指標(8.4~8.9 Gcal),相較于國內(nèi)幾套上世紀70年代從國外成套引進的且經(jīng)多次節(jié)能改造的300 kt/a合成氨裝置,其噸氨綜合能耗基本相當。
經(jīng)分析與論證,四川美豐600 t/d合成氨裝置減排降碳主要思路為:① 在保證裝置產(chǎn)能的前提下盡可能少消耗天然氣,因此轉(zhuǎn)化工段是減排降碳的重點環(huán)節(jié);② 前工段控制最佳工藝指標,減少后工段的排放,故變換、脫碳、甲烷化工段主要是控制最佳工藝指標,盡可能充分地利用碳元素;③ 在壓縮工段(主要是空氣/氫氮氣聯(lián)合壓縮機,簡稱聯(lián)合壓縮機),延長壓縮機的運轉(zhuǎn)周期,以達到間接減少碳排放的目的;④ 綜合回收利用氨合成工段的弛放氣,把“碳”吃干榨盡。為此,四川美豐主要從一段轉(zhuǎn)化爐(簡稱一段爐)、變換系統(tǒng)、原料氣凈化系統(tǒng)(脫碳系統(tǒng)、甲烷化系統(tǒng))、聯(lián)合壓縮機、氨合成系統(tǒng)等五個方面進行改進,以減少碳排放。
在凱洛格合成氨工藝流程中,一段爐是產(chǎn)生大量CO2的場所,一是工藝天然氣與蒸汽反應生成CO2和H2,二是需要燃燒天然氣(生成CO2和水)為轉(zhuǎn)化反應提供大量熱量。一段爐減排措施具體如下。
(1)對于工藝天然氣,傳統(tǒng)一段爐出口殘余甲烷含量控制在13%左右,600 t/d合成氨裝置采用高活性轉(zhuǎn)化催化劑,控制一段爐出口氣殘余甲烷含量在11%左右,相較于傳統(tǒng)一段爐出口殘余甲烷含量降幅達15.38%,盡可能減少后續(xù)工序的排放。
(2)對于燃燒天然氣,600 t/d合成氨裝置于2016年采用新型燒嘴,新型燒嘴投用后燃料氣消耗減少約5%,燃料天然氣與工藝天然氣質(zhì)量之比由42%降至40%,少產(chǎn)生約5%的CO2。
(3)2018年在一段爐爐膛四周噴涂一種新型隔熱材料,使一段爐熱損減少約2.27%,直接減少燃料天然氣消耗約2.1%。新型燒嘴+噴涂新型隔熱材料此兩項技改,直接減少碳排放約9.5%,噸氨燃料天然氣消耗由原來的約290 m3(標態(tài))減至現(xiàn)在的約260 m3(標態(tài))。
(4)一段爐轉(zhuǎn)化管需承受高溫、高壓和氣體腐蝕等,以前凱洛格合成氨工藝均采用含鉻25%、含鎳20%的合金鋼離心澆鑄管,這種材質(zhì)稱為25-20,美國牌號是HK-40(40表示含碳量0.4%);2017年600 t/d合成氨裝置更換一段爐轉(zhuǎn)化管時沒有采用HK-40爐管,而是采用了HP-Nb合金鋼爐管,在澆筑爐管時再加注稀有金屬Zr和Ti以承受更高的溫度,可延長爐管的使用壽命;爐管規(guī)格改為φ112.4 mm×11 mm,而傳統(tǒng)的HK-40爐管壁厚在12~14 mm,爐管壁厚適當減薄能提高爐管與輻射熱的傳遞速度和換熱效率,從而可有效減少燃料天然氣的消耗。
(5)對于傳統(tǒng)的凱洛格合成氨工藝流程,一段爐(方箱爐)的余熱回收是節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)。凱洛格型一段爐的對流段位于方箱爐輻射段的一側(cè),整個對流段呈П形,傳統(tǒng)方箱爐對流段內(nèi)設有6組盤管。四川美豐600 t/d合成氨裝置在原始設計時對一段爐對流段進行了大的革新,對流段由傳統(tǒng)的6組盤管增加至10組盤管,以充分回收余熱,使得對流段排煙溫度降至110 ℃(較傳統(tǒng)一段爐排煙溫度降低約50 ℃),一段爐的熱效率可達93.5%(較傳統(tǒng)工藝提高1.5%左右)。
凱洛格合成氨工藝流程中,變換反應主要是考慮CO轉(zhuǎn)化率,現(xiàn)代烴類蒸汽轉(zhuǎn)化法合成氨廠均采用高變串低變工藝——二段轉(zhuǎn)化爐出口轉(zhuǎn)化氣在較高溫度下通過高變催化劑床層,大部CO轉(zhuǎn)變?yōu)镃O2,高變氣CO含量在2%~4%;高變氣降溫后,通過低變催化劑床層的進一步轉(zhuǎn)化,最終低變氣CO含量在0.2%~0.5%。為充分利用高位熱能,600 t/d合成氨裝置變換系統(tǒng)采用高變串低變流程,最近兩年在變換催化劑的選用方面取得了成效:2021年12月選用的高變鐵鉻系催化劑,活性好、機械強度高、耐少量硫化物、耐熱性能好、運行成本較低,并在高變催化劑中加入少量氧化銅,控制高變爐出口氣CO含量在2%以下,同時利用高變爐出口約400 ℃的高變氣加熱脫鹽水副產(chǎn)2.5 MPa蒸汽供尿素裝置使用;2021年12月選用的低變催化劑為低溫活性好、耐硫、適宜于低水氣比的銅系催化劑,可將低變爐出口低變氣CO含量控制在0.2%以下。
對于配套尿素裝置的氣頭合成氨裝置而言,脫碳系統(tǒng)兼有凈化原料氣與回收純凈CO2兩個任務。600 t/d合成氨裝置要求脫碳氣CO2含量≤0.15%,否則會加重甲烷化系統(tǒng)的負荷,繼而增加氨合成系統(tǒng)內(nèi)的惰性氣含量;要求回收的CO2純度≥98.5%,以滿足尿素裝置生產(chǎn)所需。
甲烷化系統(tǒng)位于脫碳系統(tǒng)與氫氮氣壓縮機之間,從能量的利用上看,最好選取較低的操作溫度,以免反復升溫/降溫而浪費能量,故甲烷化催化劑應具有較好的低溫活性。四川美豐選用低溫活性好的甲烷化催化劑,2021年2月起要求控制甲烷化爐進口溫度在270 ℃,甲烷化爐催化劑床層溫度控制在300 ℃以下,出口凈化氣(CO2+CO)含量<5×10-6,達到國內(nèi)大型合成氨裝置甲烷化系統(tǒng)出口凈化氣指標水平——(CO2+CO)含量≤10×10-6。
四川美豐600 t/d合成氨裝置空氣/氫氮氣聯(lián)合壓縮機(空氣段四級壓縮,氫氮氣段兩級壓縮)采用電力驅(qū)動,屬傳統(tǒng)的往復式壓縮機,具有運動部件多、結(jié)構(gòu)復雜、活塞環(huán)及氣缸磨損快、氣閥易損壞等特點,運行周期很短,需及時停機或倒機維修,由此造成大量有效氣非正常排放,同時也增加了電耗,與國家碳排放政策嚴重不符。為此,四川美豐對聯(lián)合壓縮機進行了以下多種有效技改,使其運行周期由原來的約20 d延長至現(xiàn)在的約131 d,間接降低了碳排放。
3.5.1氣閥彈簧改造
聯(lián)合壓縮機原設計的氣閥彈簧為柱形17-7PH不銹鋼件,由于大型壓縮機的壓縮比較大,在氣流脈沖下彈簧易產(chǎn)生疲勞斷裂、變形,閥片斷裂泄漏的檢修次數(shù)占氣閥總檢修次數(shù)的50%以上。四川美豐的聯(lián)合壓縮機氣閥于2017年采用inconel X-750鎳基高溫合金圓錐形彈簧,因其具有杰出的耐腐蝕性、抗氧化性以及耐松弛性,大大提高了彈簧的抗疲勞、抗變形性能,每年系統(tǒng)大修時,除按要求更換全部彈簧外,尚未發(fā)生過因彈簧斷裂、變形造成的氣閥檢修。
3.5.2氣閥閥片改造
氣閥的主要易損件是閥片,閥片主要有網(wǎng)狀和環(huán)狀兩種。據(jù)前期生產(chǎn)經(jīng)驗,環(huán)狀閥片主要有三方面的缺點:一是環(huán)狀閥片由于其結(jié)構(gòu)特點,氣閥工作時內(nèi)部每一環(huán)的閥片動作不統(tǒng)一,易造成氣流不穩(wěn)定;二是每一環(huán)閥片在內(nèi)部均有導向,而且密封面多為斜面,閥片和密封面極易磨損,閥片更換頻率高;三是密封面加工復雜,精度要求高、制作成本高。網(wǎng)狀閥片則剛好彌補了環(huán)狀閥片的缺點,但網(wǎng)狀閥片結(jié)構(gòu)較環(huán)狀閥片復雜,且存在應力集中、易斷裂的缺點。四川美豐據(jù)聯(lián)合壓縮機的實際工作需求及兩種閥片的特點,2018年將高壓段氣閥選用環(huán)狀氣閥、低壓段選用網(wǎng)狀氣閥,充分發(fā)揮兩種閥片的優(yōu)點,規(guī)避其缺點,氣閥檢修周期得以大大延長。
3.5.3氣閥閥蓋密封形式改造
聯(lián)合壓縮機氣閥閥蓋密封形式原采用O型丁腈橡膠圈,具有可重復使用、成本較低的優(yōu)點,但同時也存在使用時間較短(1~2月)、易老化而致泄漏的缺點。由于現(xiàn)階段氣閥的使用壽命遠高于O型圈的使用壽命,使得氣閥閥蓋泄漏成為了倒機檢修的主要原因之一。經(jīng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)鋁墊密封效果好,其使用壽命可為氣閥的全壽命周期。于是,2020年10月將聯(lián)合壓縮機氣閥閥蓋密封形式改為斜口鋁墊,投用后完全避免了因氣閥閥蓋泄漏而致的倒機檢修。
3.5.4空氣段入口過濾器改造
聯(lián)合壓縮機空氣段一級入口過濾器設計為金屬絲網(wǎng)過濾器,絲網(wǎng)之間縫隙大,過濾精度低,絲網(wǎng)易老化斷裂;未過濾的顆粒進入氣缸與霧化的潤滑油形成積炭,吸附到氣閥通道上阻礙氣體流通,造成了一定的能量損失;斷裂的異物帶入氣缸,會造成氣閥閥片卡澀損壞以及閥座密封面磨損,斷裂的異物鑲嵌到支承環(huán)或活塞環(huán)中會造成氣缸的快速磨損。簡言之,過濾器絲網(wǎng)問題成為聯(lián)合壓縮機氣閥檢修和氣缸磨損的主要原因之一。為此,四川美豐于2016年將聯(lián)合壓縮機空氣段一級入口過濾器金屬絲網(wǎng)濾芯改為紙質(zhì)濾芯,紙質(zhì)濾芯過濾精度可達3 μm且不會產(chǎn)生異物,大大延長了聯(lián)合壓縮機的運轉(zhuǎn)周期。
(1)600 t/d合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用凱洛格14.0 MPa低壓氨合成工藝,合成回路最高壓力不超過13.6 MPa,可有效節(jié)約循環(huán)氣壓縮機(電驅(qū))的功耗。
(2)四川美豐與設計院一起成功研發(fā)了φ2 400 mm立式新型氨合成塔,此種氨合成塔為一軸兩徑式,阻力低,氨合成塔壓差降至0.3 MPa以內(nèi)(傳統(tǒng)氨合成塔壓差一般在0.5~0.8 MPa),整個合成回路壓差小,約在0.7 MPa,由此降低了循環(huán)氣壓縮機的功耗。
(3)與傳統(tǒng)凱洛格合成氨工藝一級分氨冷凍溫度-23 ℃不同,600 t/d合成氨裝置氨分離采用氨制冷的兩級分氨工藝,控制一級分氨溫度在2 ℃左右,分離出80%左右的液氨,控制二級分氨溫度在-10 ℃左右,分離出余下20%左右的液氨,由此可大大節(jié)省氨分離的冷凍功耗。
(4)對氨合成系統(tǒng)尾氣(弛放氣)予以綜合利用——2021年12月更換了膜分離器膜管,一是利用膜分離系統(tǒng)回收弛放氣中的H2,回收氣H2濃度達92%以上,氫回收率約90%,回收氣經(jīng)加壓后回到氨合成系統(tǒng),間接減少了工藝天然氣用量;二是膜分離系統(tǒng)產(chǎn)生的尾氣中含有大量的甲烷,返回一段爐摻燒,直接減少了燃料天然氣用量。如此一來,大大降低了整個合成氨裝置的能耗,是裝置減排降碳的重要舉措。
綜上所述,四川美豐600 t/d合成氨裝置從一段爐、變換系統(tǒng)、原料氣凈化系統(tǒng)(脫碳系統(tǒng)、甲烷化系統(tǒng))、聯(lián)合壓縮機、氨合成系統(tǒng)等五個方面落實減排降碳措施后,取得了較好的效果,可為業(yè)內(nèi)提供一些參考與借鑒。經(jīng)過多年來的減排降碳實踐,目前四川美豐600 t/d合成氨裝置噸氨綜合能耗約1 060 kgce,與國際先進水平(噸氨綜合能耗≤1 000 kgce)相比還有較大差距,我們還需不懈努力追趕。現(xiàn)階段,國內(nèi)氣頭合成氨裝置還有許多工作可做,如少消耗天然氣、最大限度減少排放、盡量回收含碳物質(zhì)、延長設備運轉(zhuǎn)周期等,這些都是減排降碳的有效手段;對于合成氨企業(yè)而言,還有更多減排措施和方法,如采用高效的氨合成催化劑、采用高效的脫碳塔填料、綜合回收利用低位熱能、富余低壓蒸汽回收、與周邊企業(yè)聯(lián)合梯級利用高壓/低壓蒸汽等,這些都值得業(yè)內(nèi)探索與實踐。
推進碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn),不僅是生產(chǎn)者的責任,也是全社會的共同責任,尤其是實現(xiàn)碳達峰只有不到10 a的時間,減排任務相當艱巨。不過,相信通過全體人民的共同努力,尤其是高能耗高污染工業(yè)企業(yè)在減排降碳方面的積極參與以及大力開展治理工作,我國的“30/60”氣候目標一定會實現(xiàn)。