黃 偉,儲(chǔ) 政,劉 卓,管慶寶
(1.中石化南京化工研究院有限公司,江蘇 南京 210048;2.中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司,江蘇 南京 210048)
RT培司(對(duì)氨基二苯胺)是一種重要的精細(xì)化工中間體,可用于橡膠助劑、染料、紡織、印刷及制藥等工業(yè),主要用于生產(chǎn)對(duì)苯二胺類橡膠防老劑IPPD和6PPD等[1-2]。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,輪胎工業(yè)發(fā)展日益加快,優(yōu)質(zhì)高效的對(duì)苯二胺類防老劑的產(chǎn)量和消費(fèi)量急劇增大[3]。RT培司生產(chǎn)方法有苯胺法、二苯胺法、甲酰苯胺法和硝基苯法等,其中硝基苯法生產(chǎn)RT培司條件溫和、副產(chǎn)物少、工藝先進(jìn),是應(yīng)用最多的方法[4-5]。硝基苯法相對(duì)于二苯胺法收率高[6],但是技術(shù)難度較高,生產(chǎn)中使用的縮合催化劑四甲基氫氧化銨易分解為三甲胺[7],三甲胺處理難度大,嗅閾值低,對(duì)環(huán)境造成不良影響。目前RT培司生產(chǎn)過程中尾氣先后經(jīng)過水吸收、硫酸吸收、光解等處理,處理尾氣可達(dá)標(biāo)排放,但尾氣吸收廢酸的色度高、氣味重、難以處置。由于尾氣吸收廢酸的化學(xué)需氧量(COD)太大,其無法直接進(jìn)行生化處理,若作為生化配酸,用堿中和過程中會(huì)產(chǎn)生三甲胺氣體,對(duì)空氣質(zhì)量影響大,不符合環(huán)保政策,這也是目前需要解決的關(guān)鍵問題。
國外RT培司生產(chǎn)廢氣和廢水主要使用濕式氧化+生化法來處理,濕式氧化反應(yīng)在高壓(空氣)、反應(yīng)溫度300 ℃條件下進(jìn)行,適用范圍廣,處理效率高,但中間產(chǎn)物往往為有機(jī)酸,要求設(shè)備材料耐高溫、耐高壓、耐腐蝕,因此設(shè)備費(fèi)用高,系統(tǒng)的一次性投資大[8-9]。濕式氧化+生化法在國外已工業(yè)化并用于工業(yè)廢水等的處理,但在國內(nèi)仍處于研究階段。
近年來,高級(jí)氧化工藝被廣泛用于去除水和廢水中的污染物[10]。最常用的是芬頓(Fenton)法,其中Fe2+用作催化劑,過氧化氫(H2O2)用作氧化劑。Fenton法具有較多優(yōu)點(diǎn),如可在常溫常壓下高效地降解有機(jī)物,產(chǎn)生無毒產(chǎn)物水(H2O)和二氧化碳(CO2)等。電氣石是一種復(fù)雜的硼硅酸鹽礦物,具有三角空間基團(tuán),廉價(jià)易得,其作為催化劑的Fenton法與傳統(tǒng)Fenton法相比,不會(huì)產(chǎn)生鐵泥[11-12]。生化法是利用細(xì)菌等對(duì)有機(jī)物的降解來降低廢水中的COD,并且對(duì)廢水的pH值進(jìn)行調(diào)整,使廢水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的方法[13-15]。但是生化法對(duì)難以降解的有機(jī)物處理效率低,需要增加化學(xué)前處理手段。
本工作研究采用電氣石作為Fenton催化劑對(duì)RT培司裝置全工段尾氣吸收廢酸(以下簡(jiǎn)稱廢酸)進(jìn)行氧化處理,對(duì)Fenton廢酸處理工藝條件進(jìn)行優(yōu)化,并探討采用好氧活性污泥法對(duì)廢酸進(jìn)行生化處理,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析采用Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝對(duì)廢酸進(jìn)行深度處理,并進(jìn)行連續(xù)化模試試驗(yàn)。
廢酸,某公司RT培司裝置產(chǎn)品;H2O2溶液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%)和氫氧化鈉(NaOH)溶液,分析純,南京化學(xué)試劑有限公司產(chǎn)品;電氣石,粒徑為150~180 μm,工業(yè)級(jí),石家莊茂鄉(xiāng)礦產(chǎn)品公司產(chǎn)品。
pH計(jì)和電子天平,賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司產(chǎn)品;空氣泵,上海松寶科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品;電動(dòng)攪拌器,江蘇金壇市中大儀器廠產(chǎn)品;可見分光光度計(jì),上海菁華科技儀器有限公司產(chǎn)品;GC-14B型氣相色譜儀,日本島津公司產(chǎn)品;模試裝置,自制。
按照HJ 828—2017《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定重鉻酸鉀法》測(cè)定COD。
廢酸的特點(diǎn)為:酸性極強(qiáng),pH值為0.43;可生化性差,生化需氧量(BOD)/COD為0.17,含有機(jī)物濃度高,COD為114 000 mg·L-1。
為了達(dá)到更好的廢酸處理效果,本工作對(duì)非均相Fenton法工藝條件進(jìn)行了優(yōu)化,考察因素有H2O2用量、電氣石用量、反應(yīng)時(shí)間。
量取100 mL廢酸置于250 mL圓底燒瓶中,加入一定量的催化劑電氣石和H2O2,迅速開啟電動(dòng)機(jī)械攪拌器,計(jì)時(shí),定時(shí)取樣。
Fenton法廢酸處理預(yù)設(shè)工藝條件為:反應(yīng)溫度20~25 ℃,電氣石用量 240 g·L-1,H2O2用量30 g·L-1,反應(yīng)時(shí)間 10 h。
2.2.1 H2O2用量對(duì)廢酸COD去除率的影響
僅 改 變H2O2用 量(12.81,18.85,24.67,30.27,35.68 g·L-1),其他工藝條件不變,考察H2O2用量對(duì)廢酸COD去除率的影響,結(jié)果如圖1所示。
圖1 H2O2用量對(duì)廢酸COD去除率的影響Fig.1 Effect of H2O2 dosages on COD removal rates of waste acid
由圖1可見:隨著H2O2用量的增大,廢酸COD去除率先呈增大趨勢(shì),這是由于H2O2用量增大,產(chǎn)生的·OH增多,更多有機(jī)物被氧化,使COD去除率增大;H2O2用量超過30.27 g·L-1后繼續(xù)增大,廢酸COD去除率減小,這可能是電氣石正負(fù)極對(duì)·OH的干擾引起的。因此,H2O2用量?jī)?yōu)選30.27 g·L-1。
2.2.2 電氣石用量對(duì)廢酸COD去除率的影響
僅改變電氣石用量(120,180,240,360,480 g·L-1),其他工藝條件不變,考察電氣石用量對(duì)廢酸COD去除率的影響,結(jié)果如圖2所示。
由圖2可見:隨著電氣石用量的增大,廢酸COD去除率先增大,這是由于電氣石用量增大,產(chǎn)生的Fe2+增多,更多有機(jī)物被氧化,使COD去除率增大;電氣石用量超過240 g·L-1后繼續(xù)增大,廢酸COD去除率減小,這可能是由于電氣石表面或內(nèi)部的拮抗作用對(duì)氧化反應(yīng)的干擾引起的。因此,電氣石用量?jī)?yōu)選240 g·L-1。
圖2 電氣石用量對(duì)廢酸COD去除率的影響Fig.2 Effect of tourmaline dosages on COD removal rates of waste acid
2.2.3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)廢酸COD去除率的影響
僅改變反應(yīng)時(shí)間(2,4,6,8,10,12 h),其他工藝條件不變,考察反應(yīng)時(shí)間對(duì)廢酸COD去除率的影響,結(jié)果如圖3所示。
圖3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)廢酸COD去除率的影響Fig.3 Effect of reaction time on COD removal rates of waste acid
由圖3可見:隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),廢酸COD去除率先增大,這是由于反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng),氧化反應(yīng)更充分,更多有機(jī)物被氧化,使COD去除率增大;反應(yīng)時(shí)間達(dá)到10 h后繼續(xù)延長(zhǎng),廢酸COD去除率減小,這可能是因?yàn)榉磻?yīng)為非均相,由液固相的表面作用引起。因此,反應(yīng)時(shí)間優(yōu)選10 h。
污泥的馴化:將市政污水處理用的活性污泥進(jìn)行馴化培養(yǎng),采用有機(jī)廢酸培養(yǎng),COD負(fù)荷逐級(jí)提升,與菌群逐級(jí)混合,并添加氮和磷類營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),培養(yǎng)溫度為20~26 ℃,溶氧量為2~4 mg·L-1。
量取150 mL廢酸,直接加入到150 mL活性污泥中,污泥質(zhì)量濃度(曝氣池出口端混合液懸浮固體的含量)約為20 g·L-1,水力停留時(shí)間均為24 h,在反應(yīng)裝置后用水收集逸出的氣體,氣體依次通過4個(gè)集氣裝置,分別檢測(cè)反應(yīng)裝置出水及4個(gè)集氣裝置水中的COD值。
單級(jí)好氧活性污泥法處理工藝流程見圖4,單級(jí)好氧活性污泥法處理廢酸的效果見圖5。
圖4 單級(jí)好氧活性污泥法處理工藝流程Fig.4 Single-stage aerobic activated sludge treatment process
圖5 單級(jí)好氧活性污泥法處理廢酸的效果Fig.5 Effect of single-stage aerobic activated sludge treatment on waste acid
由圖5可見,廢酸經(jīng)過單級(jí)好氧活性污泥法處理后,出水COD為42 600 mg·L-1,COD去除率為62.63%,但出水COD仍較大,出水不可接入污水管網(wǎng),這表明強(qiáng)酸性條件抑制了好氧活性污泥的活性。1#和2#集氣裝置水中檢測(cè)出COD,表明在反應(yīng)裝置中進(jìn)行曝氣會(huì)使易揮發(fā)的有機(jī)氣體進(jìn)入集氣裝置被水吸收,3#和4#集氣裝置水中未檢測(cè)出COD,表明有機(jī)氣體已經(jīng)吸收完全。因此,考慮采用Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝處理廢酸。
2.4.1 反應(yīng)流程
采用上述Fenton法優(yōu)化工藝條件對(duì)廢酸進(jìn)行Fenton氧化反應(yīng);為提高活性污泥的反應(yīng)活性和使用壽命,在氧化反應(yīng)后的廢酸中添加適量NaOH調(diào)節(jié)pH值,并將廢酸與活性污泥(質(zhì)量濃度約為20 g·L-1)等比例進(jìn)行混合,逐級(jí)反應(yīng),共歷經(jīng)4級(jí)反應(yīng)器(分別記為R1,R2,R3和R4),每級(jí)反應(yīng)水力停留時(shí)間均為24 h。Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合處理工藝流程見圖6。
圖6 Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合處理工藝流程Fig.6 Fenton-aerobic activated sludge combined treatment process
2.4.2 處理效果
Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝處理廢酸的效果如圖7所示。
圖7 Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝處理廢酸的效果Fig.7 Effect of Fenton-aerobic activated sludge combined treatment on waste acid
由圖7可見,廢酸COD為114 000 mg·L-1,其經(jīng)過Fenton和4級(jí)好氧活性污泥法聯(lián)合工藝處理后,出水COD為1 230 mg·L-1,COD去除率為98.92%,出水可接入污水管網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)一步處理。
2.5.1 模試裝置和工藝流程
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,確定了廢酸處理工藝,由于該工藝所需設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備,因此需要設(shè)計(jì)和制備模試裝置,并進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證與模試試驗(yàn)。模試裝置的設(shè)計(jì)處理能力為1 L·h-1,采用連續(xù)式/間歇方式進(jìn)行處理,通過調(diào)整控制參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)2種方式的切換。
膜生物反應(yīng)器(MBR)是以膜技術(shù)的高效分離作用取代傳統(tǒng)活性污泥法中的二沉池,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝所無法比擬的泥水分離和污泥濃縮效果[16],省去了污泥回流系統(tǒng),延長(zhǎng)了泥齡,減少了剩余污泥量。MBR的主要優(yōu)點(diǎn)為:占地面積小、污泥量小、系統(tǒng)不發(fā)生污泥膨脹、處理水質(zhì)穩(wěn)定、抗沖擊能力較強(qiáng)、可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、操作管理方便、動(dòng)力消耗少[17-18],因此,模試試驗(yàn)采用MBR作為好氧活性污泥反應(yīng)器,4級(jí)MBR分別記為MBR1,MBR2,MBR3和MBR4。
模試裝置及工藝流程如圖8所示。
由圖8可見,廢酸經(jīng)泵進(jìn)入模試裝置,依次進(jìn)入Fenton裝置進(jìn)行Fenton反應(yīng),進(jìn)入pH調(diào)節(jié)裝置調(diào)節(jié)pH值以提高活性污泥活性和使用壽命,進(jìn)入MnO2裝置除去過量H2O2,進(jìn)入4級(jí)MBR,處理后的出水進(jìn)入模試裝置外的出水罐,模試裝置全部密閉,過程中產(chǎn)生的氣體經(jīng)收集后,依次經(jīng)過4級(jí)活性污泥裝置進(jìn)行吸收及處理。
圖8 模試裝置及工藝流程Fig.8 Device and process of model test
2.5.2 處理效果
采用Fenton法優(yōu)化工藝條件進(jìn)行Fenton氧化反應(yīng),MBR中污泥質(zhì)量濃度約為20 g·L-1,進(jìn)行逐級(jí)反應(yīng),總共歷經(jīng)4級(jí)MBR,每級(jí)反應(yīng)水力停留時(shí)間均為24 h。
模試試驗(yàn)廢酸處理效果如圖9所示。
圖9 模試試驗(yàn)廢酸處理效果Fig.9 Effect of waste acid treatment in model test
由圖9可見,廢酸COD為114 650 mg·L-1,經(jīng)過Fenton-4級(jí)好氧活性污泥法聯(lián)合工藝處理后,出水COD為1 757 mg·L-1,COD去除率為98.47%,且活性污泥裝置3和4出水中未檢測(cè)出COD,出水可接入污水管網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)一步處理。模試試驗(yàn)結(jié)果與小試結(jié)果相似,這表明模試放大連續(xù)試驗(yàn)具有較好的可行性,后期可進(jìn)一步探索工業(yè)化試驗(yàn)的可行性。
(1)采用電氣石非均相Fenton法對(duì)廢酸進(jìn)行處理,確定優(yōu)化工藝條件為:反應(yīng)溫度 20~25℃,H2O2用量 30.27 g·L-1,電氣石用量 240 g·L-1,反應(yīng)時(shí)間 10 h。在該優(yōu)化工藝條件下,廢酸COD去除率約為35%。
(2)采用單級(jí)好氧活性污泥法處理廢酸,COD去除率為62.63%,出水COD較大,出水不可接入污水管網(wǎng)。
(3)采用Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝能有效處理廢酸,COD去除率為98.92%,出水COD為1 230 mg·L-1,出水可接入污水管網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)一步處理。
(4)設(shè)計(jì)了模試裝置,對(duì)Fenton-好氧活性污泥法聯(lián)合工藝進(jìn)行模試放大連續(xù)試驗(yàn),廢酸COD去除率為98.47%,出水COD為1 757 mg·L-1,出水可接入污水管網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)一步處理。模試試驗(yàn)具有較好的可行性,可進(jìn)一步探索工業(yè)化試驗(yàn)的可行性。