江西省港投集團(tuán)井岡山航電樞紐 尹曉軍 曾 華
GIS設(shè)備具有絕緣性能強(qiáng)、占地面積小、可靠性高、安裝方便、檢修周期長等諸多優(yōu)點(diǎn),是高壓設(shè)備室內(nèi)布置的理想選擇。為了便于設(shè)備安裝及檢修,GIS往往被設(shè)計(jì)成獨(dú)立的隔室,隔室與隔室之間通過盆式絕緣子進(jìn)行連接、隔離及絕緣。因此盆式絕緣子是保障GIS設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件,其內(nèi)部含有氣泡或雜質(zhì)是導(dǎo)致GIS運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障的主要原因。
某新建水電廠為燈泡貫流式機(jī)組,總裝機(jī)133MW,單機(jī)額定功率為22.17MW,機(jī)端額定電壓為10.5kV,采用單母線接線,發(fā)電機(jī)與主變采用“兩機(jī)一變”擴(kuò)大單元接線,通過主變升壓至220kV,220kV亦為單母線接線且采用室內(nèi)布置GIS設(shè)備,發(fā)電機(jī)發(fā)出的電能通過220kV線路送出至對側(cè)220kV變電站。
2020年12月22日某新建水電廠進(jìn)行首臺機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)試驗(yàn)工作,在用首臺機(jī)組對10.5kVⅠ段母線、#1主變、220kVⅠ段母線完成零起升壓及同源核相,正常后、斷開機(jī)組出口斷路器。采用反送電方式對220kV線路及母線充電正常后,計(jì)劃對#1主變進(jìn)行5次沖擊試驗(yàn)(主變高壓側(cè)中性點(diǎn)接地開關(guān)在合位)。12月23日02時(shí)04分#1主變進(jìn)行第一次沖擊后設(shè)備運(yùn)行正常,間隔10min后再次合上#1主變高壓側(cè)201QF開關(guān)對主變進(jìn)行第二次沖擊試驗(yàn),02時(shí)14分28秒主控室后臺監(jiān)控機(jī)報(bào)“#1主變A套差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”、“#1主變B套差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”、“#1主變保護(hù)關(guān)閉導(dǎo)葉動(dòng)作”、“開關(guān)站220kV母線A套保護(hù)動(dòng)作”、“開關(guān)站220kV母線B套保護(hù)動(dòng)作”,“#1主變高壓側(cè)201QF斷路器跳閘”、“220kV線路211QF斷路器跳閘”。
#1主變型號:S11-50000/242、Y/△聯(lián)結(jié),廠家為正泰電氣股份有限公司;220kV#1主變A套保護(hù)裝置型號:國電南自PST1200U,B套保護(hù)裝置型號:北京四方CSC-316MH;220kV母線A套保護(hù)裝置型號:國電南自SGB-750A,B套保護(hù)裝置型號:北京四方CSC-150A;#1主變差動(dòng)保護(hù)CT變比1700/1,母線差動(dòng)保護(hù)CT變比1700/1。
故障發(fā)生后,立即現(xiàn)場對220kV#1主變本體、#1主變高壓側(cè)GIS間隔、220kVI母GIS間隔、#1主變低壓側(cè)間隔開關(guān)柜設(shè)備進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。同時(shí)對二次設(shè)備進(jìn)行檢查,220kV線路兩套保護(hù)裝置均未動(dòng)作。但02時(shí)14分24秒985毫秒,220kV#1主變A套保護(hù)(PST1200U)主保護(hù)啟動(dòng)后2865ms縱差差動(dòng)速斷動(dòng)作,A相差流9.249A、B相差流9.247A、C相差流0.005A,高壓側(cè)負(fù)序電壓為15.645V,高壓側(cè) 低 電 壓 為Uab=41.016V、Ubc=22.831V、Uca=53.585V。02時(shí)14分24秒988毫秒,#1主B套保護(hù)(CSC-316MH)保護(hù)啟動(dòng)2843ms后差動(dòng)速斷動(dòng)作,A相差動(dòng)電流Idiff=2.422A、B相差動(dòng)電流Idiff=2.406A。2858ms后比率差動(dòng)動(dòng)作,A相差動(dòng)電流Idiff=8.250A、制動(dòng)電流Ires=4.125A,B相差動(dòng)電流Idiff=8.250A、制動(dòng)電流Ires=4.125A。A、B套保護(hù)“差動(dòng)速斷電流”定值0.35A(5Ie),“差動(dòng)最小動(dòng)作電流”定值0.03A(0.45Ie)。
02時(shí)14分27秒824毫秒220kV母線A套保護(hù)(SGB-750)差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),45ms后I母差動(dòng)動(dòng)作,故障相BN,大差及小差A(yù)相差動(dòng)電流0.009A,制動(dòng)電流0.182A,大差及小差B相差動(dòng)電流3.824A,制動(dòng)電流3.829A,大差及小差C相差動(dòng)電流0.010A,制動(dòng)電流0.174A。02時(shí)14分27秒824毫秒B套保護(hù)(CSC-150D)差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),11ms后I母差動(dòng)動(dòng)作,B相大差及小差差流Icd=1.789A,A、B套保護(hù)“差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)電流”定值均為0.58A。
查看#1主變A、B套保護(hù)裝置動(dòng)作報(bào)告,發(fā)現(xiàn)故障時(shí)主變高壓側(cè)B相電流IHB突然增大,A相電流IHA、C相電流IHC基本為0,且主變高壓側(cè)中性有零序電流I0H。查看故障錄波波形,220kVI母B相電壓Ub發(fā)生突降,母線PT開口三角零序電壓3U0突增。綜合分析,很明顯B相發(fā)生了接地故障。受此影響,220kV線路B相電壓(線路PT采集)有被拉低的現(xiàn)象,并短時(shí)有零序電壓產(chǎn)生。
因主變高低壓側(cè)采用Y/△接線,高低壓側(cè)有30°相角差,而北京四方及國電南自主變保護(hù)裝置高壓側(cè)采集的電流均采用軟件進(jìn)行相角換算(即Y側(cè)電流換算至△側(cè))。#1主變高壓側(cè)B相發(fā)生單相接地故障時(shí),B相有故障電流,A、C相無電流,因#2機(jī)組處于空載,出口斷路器已斷開,機(jī)端無電流,即主變差動(dòng)保護(hù)低壓側(cè)(機(jī)組)電流為0,高壓側(cè)為故障電流。由換算公式 可知,A相、B相均有差動(dòng)電流產(chǎn)生,可以印證主變A、B套保護(hù)裝置動(dòng)作的正確性。但兩套保護(hù)裝置的差動(dòng)電流不完全一致,可能與主變沖擊時(shí)故障初始時(shí)刻,保護(hù)采樣受勵(lì)磁涌流產(chǎn)生的高次諧波及非周期分量干擾有關(guān)。
調(diào)閱保信子站(故障錄波裝置上傳)#1主變高壓側(cè)電流波形圖,發(fā)現(xiàn)B相有故障電流,A、C相亦有故障電流,經(jīng)分析,A、C相電流波形相同,幅值和相位基本一致且幅值很小,而B相電流相位與A、C相相差約180°且幅值很大,與上述主變保護(hù)的采樣波形相矛盾。經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)檢查及比較分析,確定#1主變保護(hù)與故障錄波裝置采集的主變高壓側(cè)電流分別取自同一CT的不同二次繞組,且發(fā)現(xiàn)故障錄波裝置端子排上主變高壓側(cè)三相電流星形接線的中性線接線錯(cuò)位,即外部CT引入的中性線接在了空端子上,未與裝置內(nèi)部三相電流的中性點(diǎn)連在一起,相當(dāng)于中性線斷線。從而導(dǎo)致主變高壓側(cè)B相接地故障時(shí),B相二次側(cè)故障電流與A、C兩相構(gòu)成回路,A、C相成為B相故障電流的分流通道,即IB=IA+IC。
綜上所述,初步推測#1主變高壓側(cè)B相發(fā)生了接地故障,故障應(yīng)在“#1主變差動(dòng)和220kV母線差動(dòng)交叉保護(hù)范圍內(nèi)”,即故障點(diǎn)在220kV#1主變高壓側(cè)201QF斷路器靠母線側(cè)CT與主變側(cè)CT之間,但具體部位不明,需解體檢查。
為排查故障是否因設(shè)備絕緣受損所致,用5000V絕緣電阻測試儀分別對220kV#1主變201QF斷路器GIS間隔三相主回路對地進(jìn)行絕緣檢測,未發(fā)現(xiàn)異常。同時(shí),為排查GIS內(nèi)SF6氣體是否因故障被分解,采用SF6氣體分解產(chǎn)物測試儀,首先對#1主變高壓側(cè)GIS間隔CB(201QF斷路器腔室)三相獨(dú)立氣室SF6氣體組分進(jìn)行檢測,SO2、H2S、CO氣體含量均為0ppm,無異常。接著檢測G2(201QF斷路器至#1主變側(cè)腔室)三相連通氣室內(nèi)SF6氣體組分時(shí),H2S、CO氣體含量均為0ppm,但發(fā)現(xiàn)SO2氣體含量為18.6ppm,大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的10ppm警示值。最后對G1(201QF斷路器至母線側(cè)腔室)三相連通氣室內(nèi)SF6氣體組分進(jìn)行檢測,SO2、H2S、CO氣體含量均為0ppm、無異常。通過檢測,初步判斷G2氣室內(nèi)存在故障,但具體故障部位需對該GIS氣室進(jìn)行解體檢查后才能確定。
用SF6氣體回收裝置回收G2氣室SF6氣體,打開其頂部封板,對G2腔體內(nèi)部進(jìn)行詳細(xì)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。再回收CB氣室SF6氣體,拆除G2氣室兩側(cè)法蘭面螺栓,分段解體吊出進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)G2腔體內(nèi)、靠主變側(cè)的B相CT一次導(dǎo)電桿及其端部金屬表面上密布不規(guī)則的放電凹點(diǎn),其中導(dǎo)電桿上有一處凹點(diǎn)大且深、應(yīng)為主放電點(diǎn)。同時(shí)與201QF斷路器連接的盆式絕緣子有大面積變色發(fā)黑的現(xiàn)象,B相CT套管內(nèi)壁上亦有明顯燒熔的放電點(diǎn)及發(fā)黑的邊沿。為排除其他故障,對G2腔體內(nèi)A、C兩相CT氣室內(nèi)盆式絕緣子、導(dǎo)電桿等部位,以及對CB三相氣室內(nèi)部及導(dǎo)電連接件進(jìn)行仔細(xì)檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常及放電痕跡。
綜上可判定故障部位:220kV#1主變高壓側(cè)GIS間隔B相201QF斷路器與主變側(cè)CT連接的盆式絕緣子。故障部位確定后,更換B相故障盆式絕緣子,按裝配圖樣對解體設(shè)備進(jìn)行恢復(fù),再分別對G2、CB氣室抽真空,在真空度達(dá)到廠家標(biāo)準(zhǔn)要求后,充入SF6氣體至額定值(G2氣室0.58MPa、CB氣室0.62MPa)。待靜置無異常后抽取SF6氣體進(jìn)行微水試驗(yàn),GIS氣密性及氣室SF6氣體水分含量均符合要求。進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn),測量主回路直流電阻、三相對地絕緣電阻,數(shù)據(jù)均無異常。常規(guī)試驗(yàn)后,采用單相加壓方式(另兩相接地),逐相對220kV#1主變間隔GIS設(shè)備進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。
交流耐壓合格后,重新向調(diào)度申請進(jìn)行并網(wǎng)操作,經(jīng)對220kVI母3次沖擊合閘試驗(yàn)、對#1主變進(jìn)行5次沖擊合閘試驗(yàn)合格后,220kV線路、I母及#1主變成功并網(wǎng)帶電運(yùn)行。
220kV#1主變高壓側(cè)B相201QF斷路器與主變側(cè)CT連接的盆式絕緣子,因質(zhì)量問題,在#1主變進(jìn)行第二次沖擊合閘試驗(yàn)時(shí),推測靠#1主變側(cè)的B相CT一次回路導(dǎo)電桿對與201QF斷路器連接的盆式絕緣子發(fā)生放電,由于盆式絕緣子外圓周為鋁制金屬,其連接的套管外殼通過銅排與主地網(wǎng)相連,導(dǎo)致B相發(fā)生接地故障。放電時(shí),強(qiáng)烈的弧光形成的高溫迅速將盆式絕緣子一側(cè)碳化烤黑,G2氣室內(nèi)SF6氣體也被弧光分解,使得該氣室內(nèi)SO2氣體含量超標(biāo)。同時(shí),B相CT一次回路導(dǎo)電桿主放電點(diǎn)應(yīng)還對CT套管內(nèi)壁發(fā)生放電,以致其內(nèi)壁上亦有被燒熔的痕跡。并在導(dǎo)電桿至盆式絕緣子的放電路徑上還應(yīng)發(fā)生了沿面閃絡(luò)放電,從而使導(dǎo)電桿端部表面密布大小不一、不規(guī)則的凹坑。
由于故障點(diǎn)發(fā)生在220kV#1主變差動(dòng)保護(hù)與220kVI母差動(dòng)保護(hù)交叉保護(hù)范圍內(nèi),因此,220kV#1主變A、B套差動(dòng)保護(hù),220kVI母A、B套差動(dòng)保護(hù)均動(dòng)作出口,220kV#1主變高壓側(cè)201QF斷路器、220kV線路211QF斷路器先后跳閘。因220kV線路保護(hù)啟動(dòng)遠(yuǎn)方跳閘功能投入,211QF斷路器跳閘后啟動(dòng)遠(yuǎn)跳,將線路對側(cè)214QF斷路器跳開。同時(shí),在#1主變差動(dòng)保護(hù)出口后監(jiān)控系統(tǒng)SOE事故動(dòng)作,#1機(jī)組調(diào)速器緊急停機(jī)動(dòng)作關(guān)導(dǎo)葉,使當(dāng)時(shí)處于空轉(zhuǎn)運(yùn)行的#1機(jī)組停機(jī)。