董競成 華宏全 攸 駿 李英偉 張繼潤 沙 梅 章尚發(fā) 孫省華
(1.云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司, 云南 昆明 650102; 2.云銅科技發(fā)展股份有限公司, 云南 昆明 650033)
云南某銅冶煉企業(yè)陽極泥處理車間采用水溶氯化法對銅陽極泥中的硒進行脫除。水溶氯化法是在NaClO3- H2SO4- NaCl體系下利用氯酸鈉與硫酸反應(yīng)產(chǎn)生氯氣,再利用氯氣使銅陽極泥中的金屬硒化物氯化和水解成含硒溶液,從而脫除硒,過量的氯氣進入尾氣中,經(jīng)銅陽極泥噴淋塔吸收后達標排放[1]。這種氯氣吸收方法存在較多問題,如吸收效率低、設(shè)備維護成本大等,氯氣排放濃度存在超標現(xiàn)象。氯氣是劇毒氣體,超標排放會導(dǎo)致人員中毒和環(huán)境污染[2]。近年來,隨著“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)環(huán)保理念不斷深入落實以及“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的打響,冶煉企業(yè)含氯尾氣排放壓力日趨增大。
目前含氯尾氣吸收處理工藝主要有生產(chǎn)液氯法、合成鹽酸法、水吸收法、堿液吸收法、氯化亞鐵吸收法等。生產(chǎn)液氯法及合成鹽酸法存在工藝要求高、難度大的問題;水吸收法的氯氣溶解度有限,含氯尾氣吸收效率低;堿液吸收法吸收效率高,但運行成本高且吸收液含次氯酸鈉難處理[3],因此本文采用氯化鐵與鐵粉反應(yīng)制備氯化亞鐵溶液,利用氯化亞鐵吸收工藝進行含氯尾氣治理生產(chǎn)應(yīng)用。
云南某銅冶煉企業(yè)陽極泥脫硒含氯尾氣吸收塔為五級噴淋塔裝置,其吸收介質(zhì)為銅陽極泥。銅陽極泥噴淋塔于2013年投入使用,運行初期含氯尾氣吸收效果良好,但隨著時間的推移及設(shè)備老化,逐漸暴露出以下問題:
1)銅陽極泥與氯氣反應(yīng)不徹底,吸收效率低,含氯尾氣排放存在瞬時超標的現(xiàn)象。銅陽極泥吸收氯氣的原理為銅陽極泥中的銅、銀單質(zhì)及硒化銀與氯氣反應(yīng)生產(chǎn)金屬氯化物[3-4],其主要反應(yīng)如式(1)~(3)所示。由于銅陽極泥中的銅、銀、硒化合物為固態(tài),反應(yīng)過程中固、氣相接觸不充分,導(dǎo)致反應(yīng)不徹底,含氯尾氣吸收效率低。
Cu(s)+Cl2(g)=CuCl2(s)
(1)
Ag2Se(s)+3Cl2(g)=2AgCl(s)+SeCl4(s)
(2)
2Ag(s)+Cl2(g)=2AgCl(s)
(3)
2019年噴淋塔出口氯氣含量監(jiān)測結(jié)果如圖1所示。根據(jù)《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB 25467—2010),氯氣排放濃度限值為60 mg/m3。由圖1可知,噴淋塔出口氯氣濃度存在超標現(xiàn)象,最高時達到120.4 mg/m3。
圖1 2019年吸收塔出口氯氣含量
2)吸收塔管道易堵塞,循環(huán)泵故障率高,設(shè)備維護成本大。銅陽極泥為懸濁液料漿,容易造成噴淋塔上料、下料管道堵塞;同時銅陽極泥為含精煉脫模劑砂礫的高酸介質(zhì)[5],對循環(huán)泵腐蝕磨損嚴重,循環(huán)泵每月更換2~3臺,設(shè)備維護成本高。
3)吸收液中金屬元素含量高,有價元素流失及后續(xù)處理成本高。銅陽極泥吸收液為含氯高酸液體,直接外排至廢水處理車間處理。吸收液中主要金屬元素含量見表1。由表1可知,按銅陽極泥吸收液排放量2 m3/d算,吸收液夾帶流失的銅、硒和碲分別約45.27 t/a、0.46 t/a和1.20 t/a。
表1 銅陽極吸收液主要化學(xué)元素含量 g/L
氯化亞鐵溶液吸收含氯尾氣因其良好的吸收效率在氯堿工業(yè)、自來水處理企業(yè)有所應(yīng)用[6]。氯化亞鐵具有強還原性,在溶液狀態(tài)下易與氯氣發(fā)生反應(yīng),其反應(yīng)如方程式(4)所示[6],反應(yīng)標準吉布斯自由能依據(jù)熱力學(xué)計算軟件HSC5.1計算得到。
2FeCl2(l)+Cl2(g)=2FeCl3(l)
ΔGθ=-64.693 27+0.162 61 kJ/mol
(4)
吸收后的氯化鐵溶液可與鐵粉反應(yīng)生成氯化亞鐵溶液,從而獲得循環(huán)利用的氯化亞鐵溶液,其反應(yīng)如方程式(5)所示[6],反應(yīng)標準吉布斯自由能依據(jù)熱力學(xué)計算軟件HSC5.1計算得到。
2FeCl3(l)+Fe(s)=3FeCl2(l)
ΔGθ=-240.445-0.031 7 kJ/mol
(5)
反應(yīng)(4)和(5)的標準吉布斯自由能如圖2所示。由圖2可知,反應(yīng)(4)和反應(yīng)(5)在室溫至100 ℃范圍內(nèi)都能正向進行,同時溫度升高有利于反應(yīng)(5)的正向進行。
圖2 反應(yīng)(4)和反應(yīng)(5)的標準吉布斯自由能
氯化亞鐵溶液可通過鐵粉與稀鹽酸反應(yīng)或者氯化鐵溶液與鐵粉反應(yīng)制得[7]。由于鐵粉與稀鹽酸反應(yīng)制備氯化亞鐵會產(chǎn)生氫氣,而吸收塔距離火法分銀爐較近,生產(chǎn)過程中風險較高,同時鹽酸購置不便,為此選擇氯化鐵溶液與鐵粉反應(yīng)制備氯化亞鐵溶液的方法。該方法操作簡便,原料易得。為了得到可用于吸收氯氣的氯化亞鐵溶液,先要計算確定制備氯化亞鐵溶液的相關(guān)參數(shù),具體見表2。
表2 制備氯化亞鐵溶液的相關(guān)參數(shù)
氯化亞鐵溶液的制備利用現(xiàn)有吸收塔的5個循環(huán)槽進行:向1#~5#循環(huán)槽中加入生產(chǎn)水至0.75 m處,依次開啟各循環(huán)槽攪拌,將200 kg工業(yè)純氯化鐵晶體加入循環(huán)槽中,并持續(xù)攪拌30 min,以便氯化鐵充分溶解。每10 min向氯化鐵溶液加入80目工業(yè)純鐵粉10 kg,直至將35 kg鐵粉全部加入循環(huán)槽中。取加入鐵粉后的溶液進行過濾,得到氯化亞鐵溶液。
4 氯化亞鐵溶液吸收含氯尾氣工業(yè)化應(yīng)用
利用表2參數(shù)配得的氯化亞鐵溶液吸收含氯尾氣得到吸收液。采用重鉻酸鉀滴定法檢測吸收液中的Fe2+及全鐵含量,再間接測得Fe3+含量[8],F(xiàn)e2+、Fe3+含量隨吸收時間的變化如圖3所示。
圖3 吸收液中Fe2+、Fe3+含量隨吸收時間的變化
由圖3可知,當吸收時間由10 min延長至80 min,吸收液中Fe2+含量小幅度下降;當吸收時間達到480 min時,吸收液中的Fe2+明顯降低,由70.694 g/L下降至50.324 g/L;而隨著吸收時間的延長,吸收液中Fe3+含量有小幅度上升趨勢,當吸收時間達480 min時,吸收液中的Fe3+含量明顯增加,由3.594 g/L升高至10.982 g/L。由此可以看出,當吸收480 min后,含氯尾氣被氯化亞鐵溶液大量吸收,溶液中氯化亞鐵轉(zhuǎn)變成氯化鐵[9]。
采用硝酸銀電位滴定儀滴定法檢測吸收液中的Cl-含量[10],研究吸收液中Fe2+/Fe3+與Cl-含量隨吸收時間的變化,結(jié)果如圖4所示。
圖4 吸收液中Fe2+/Fe3+與Cl-含量隨吸收時間的變化
由圖4可以看出,吸收液中Fe2+/Fe3+值隨著吸收時間延長呈下降趨勢,Cl-濃度隨著吸收時間延長呈上升趨勢。氯化亞鐵溶液吸收含氯尾氣時間越長,溶液中氯化亞鐵轉(zhuǎn)化為氯化鐵的量越多,因此吸收液中Fe2+濃度下降,F(xiàn)e3+濃度升高,F(xiàn)e2+/Fe3+值下降;根據(jù)反應(yīng)式(4), 氯化亞鐵與氯氣反應(yīng)生成同等摩爾質(zhì)量的氯化鐵,因此溶液中Cl-濃度升高[11]。
對氯化亞鐵溶液工業(yè)化應(yīng)用過程中五級吸收塔尾氣的氯氣含量進行檢測分析,結(jié)果如圖5所示。
圖5 氯化亞鐵吸收脫硒含氯尾氣結(jié)果
由圖5可知,吸收塔進口氯氣含量為3 654.4 mg/m3,經(jīng)過五級氯化亞鐵溶液吸收后,尾氣中氯氣含量下降至23.7 mg/m3,低于排放標準60 mg/m3,氯化亞鐵吸收效率達到99.2%,吸收效果良好。
為進一步確定氯化亞鐵的吸收效果,在正常生產(chǎn)情況下對一級吸收塔進口與五級吸收塔出口煙氣取樣,并與前期銅陽極泥吸收結(jié)果進行對比,結(jié)果見表3。
表3 氯化亞鐵與銅陽極泥吸收尾氣效果
從表3可看出,在進口氯氣含量變化不大的情況下,氯化亞鐵吸收出口煙氣中氯氣含量<60 mg/m3,低于《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB 25467—2010)氯氣排放濃度限值。相比銅陽極泥吸收工藝,氯化亞鐵吸收工藝減排氯氣超過50%。
由于氯化亞鐵溶液中固體含量遠遠低于銅陽極泥,吸收塔管道堵塞的現(xiàn)象大為減少,循環(huán)泵損壞率大幅降低。采用氯化亞鐵溶液吸收含氯尾氣后,循環(huán)泵消耗量由34臺/a降至8臺/a,損壞率降低70%以上;維護費用由5.1萬元/a降至1.2萬元/a,節(jié)約3.9萬元/a,實現(xiàn)了設(shè)備成本大幅度降低。
銅陽極泥吸收液與氯化亞鐵吸收液有價金屬元素含量見表4。采用氯化亞鐵吸收含氯尾氣后,避免了銅陽極泥吸收法時有價金屬元素因被帶入吸收系統(tǒng)進而流失的問題。按照吸收液排放量2 m3/d計算,可分別減少銅、硒、碲的流失45.44 t/a、0.46 t/a、1.13 t/a。
表4 銅陽極泥與氯化鐵吸收液中主要化學(xué)元素
1)氯化亞鐵溶液吸收銅陽極泥冶煉含氯尾氣的生產(chǎn)應(yīng)用表明,氯化亞鐵吸收工藝的氯氣吸收效率>99%,吸收塔出口的氯氣含量<60 mg/m3,低于《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB 25467—2010)的氯氣排放濃度限值,可實現(xiàn)尾氣達標排放。
2)氯化亞鐵工藝可降低循環(huán)泵損壞率70%以上,減少設(shè)備維護成本約3.9萬元/a;同時該工藝避免了銅陽極泥吸收導(dǎo)致的銅、硒、碲等有價金屬元素流失,銅、硒、碲等有價金屬元素綜合回收可創(chuàng)效79萬元/a。