劉紅民
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467001)
河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“神馬氯堿發(fā)展”)是中國平煤神馬集團(tuán)下屬全資子公司,是河南省大型氯堿化工生產(chǎn)企業(yè)。神馬氯堿發(fā)展以生產(chǎn)離子膜法燒堿(32%)及聚氯乙烯樹脂(PVC)為主。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織、造紙、染料、塑料等行業(yè),質(zhì)量穩(wěn)定,暢銷省內(nèi)外市場。主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為:離子膜法燒堿(折100%)30萬t/a、聚氯乙烯樹脂30萬t/a、液氯10萬t/a、三氯化鋁2萬t/a、液體氯化鈣10萬t/a。
神馬氯堿發(fā)展2萬t/a三氯化鋁生產(chǎn)裝置于2016年引進(jìn),2018年12月22日投產(chǎn)。
前4種方法一直在摸索試驗(yàn)中,國內(nèi)還沒有一家形成工業(yè)化生產(chǎn)裝置?,F(xiàn)在國內(nèi)20多家三氯化鋁生產(chǎn)企業(yè)(包括神馬氯堿發(fā)展)全部采用金屬鋁法工藝生產(chǎn)三氯化鋁。
流程敘述:液氯經(jīng)汽化后送入界區(qū)內(nèi)緩沖罐,經(jīng)分配總管分配到反應(yīng)爐;氯氣在反應(yīng)爐內(nèi)與熔融的鋁水發(fā)生氯化反應(yīng),生成的三氯化鋁經(jīng)升華管進(jìn)入捕集器并凝結(jié)在捕集器器壁上,經(jīng)敲擊下落后用接料桶接收,再轉(zhuǎn)運(yùn)至包裝崗位包裝出售。反應(yīng)爐中過量的氯氣及副產(chǎn)的微量HCl經(jīng)水洗塔吸收HCl,含有10%以上的酸性三氯化鋁溶液去聚合氯化鋁工序制聚合氯化鋁;除去三氯化鋁粉塵和少量HCl的尾氣再用15%左右的氫氧化鈉吸收氯氣制得次氯酸鈉,一部分送至乙炔廠清凈崗位,另一部分送其他崗位使用。工藝流程如圖1所示。
圖1 金屬鋁法生產(chǎn)三氯化鋁的工藝流程示意圖
氯氣與鋁反應(yīng)生成的三氯化鋁正常是黃色或無色的,實(shí)際生產(chǎn)中,一遇高溫天氣,產(chǎn)品就發(fā)青、發(fā)黑。經(jīng)分析,懷疑是氯氣中含有硫酸根多導(dǎo)致的。神馬氯堿發(fā)展原采用納西姆機(jī)組壓縮原氯,用循環(huán)水液化生產(chǎn)液氯,因納西姆機(jī)組用濃硫酸作液環(huán),液化后的氯氣中含有微量的硫酸,這些硫酸與氯氣進(jìn)入反應(yīng)爐后與鋁、鐵生成硫酸鋁鐵化合物,使產(chǎn)品由單一淡黃、黃色、略帶灰頭顏色變?yōu)閵A雜很多小黑頭,大大降低了產(chǎn)品的質(zhì)量。用低壓法液氯汽化后的氯氣與鋁反應(yīng),生成的產(chǎn)品正常。因此,確認(rèn)造成產(chǎn)品中有黑頭的原因就是液氯中含有大量硫酸根。
神馬氯堿發(fā)展針對(duì)以上問題,對(duì)氯氣液化工藝進(jìn)行了改造,把納西姆機(jī)組壓縮中溫中壓液化工藝改為螺桿壓縮機(jī)低溫低壓液化工藝。改造后,三氯化鋁產(chǎn)品顏色明顯改善,經(jīng)與全國其他廠家的產(chǎn)品對(duì)比,色澤、質(zhì)量達(dá)到或超過其他廠家的產(chǎn)品。
(1)吸收一裝置存在的問題及初步改進(jìn)措施。
原設(shè)計(jì)使用6臺(tái)PP塔流程(以下稱吸收一裝置,如圖2所示),既吸收反應(yīng)尾氣,還吸收三氯化鋁包裝時(shí)飄散到空中的廢氣及生產(chǎn)車間的空間廢氣。具體設(shè)計(jì)如下:前3臺(tái)串聯(lián),先進(jìn)行三級(jí)水吸收,吸收尾氣中的雜質(zhì)和少量HCl氣體;4塔、5塔(為堿洗塔)并聯(lián)吸收尾氣中的氯氣,6塔再用水噴淋,避免從4塔、5塔出來的尾氣中夾帶結(jié)晶鹽對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪的影響。原設(shè)計(jì)4塔、5塔并聯(lián)是考慮一塔運(yùn)行吸收氯氣做次氯酸鈉,一塔備用。實(shí)際操作中,因堿洗塔塔釜設(shè)計(jì)較小(體積僅3.14 m3),循環(huán)量較小,工作量較大,幾乎每天要配制堿循環(huán)液,還時(shí)常造成氯氣從尾氣塔排出。
圖2 吸收一裝置的工藝流程示意圖
另外,在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):產(chǎn)品三氯化鋁的收率較低,鋁錠、燒堿等物料消耗較大,吸收塔填料經(jīng)常被堵塞。檢查發(fā)現(xiàn)有膠狀物堵塞填料,判斷是三氯化鋁水解成氫氧化鋁膠體堵塞填料。其原因是風(fēng)機(jī)負(fù)壓太大,較大負(fù)壓將剛生成少量的氣態(tài)三氯化鋁在捕集器中未被凝結(jié)就被抽到吸收塔里水解反應(yīng)成氫氧化鋁膠體堵塞填料。
針對(duì)以上存在的問題,進(jìn)行了初步改進(jìn)。首先,將吸收一裝置的4、5兩塔由并聯(lián)改為串聯(lián),使吸收一裝置僅負(fù)責(zé)吸收飄散到空中的廢氣及生產(chǎn)車間的空間廢氣,可以間歇運(yùn)行。另外,新增了4臺(tái)玻璃鋼填料塔,分為二級(jí)水洗、二級(jí)堿洗流程(以下稱吸收二裝置,如圖3所示),采用連續(xù)運(yùn)行的方式,專門用于反應(yīng)尾氣的洗滌和吸收。吸收二裝置中一級(jí)水洗塔壓力控制在-294~-196 Pa,這樣既要保證捕集器有負(fù)壓,又要避免三氯化鋁粉末被帶走。
圖3 吸收二裝置的工藝流程示意圖
(2)初步改造后仍存在堵塔、原料消耗高等問題。
吸收系統(tǒng)由1套改為2套后,用于吸收反應(yīng)尾氣的吸收二裝置的壓力控制在-294~-196 Pa,較高的負(fù)壓保證了反應(yīng)爐周圍沒有廢氯氣逸出。但經(jīng)過數(shù)據(jù)跟蹤,在此負(fù)壓時(shí),每臺(tái)反應(yīng)爐每天僅產(chǎn)出0.9 t三氯化鋁,比正常設(shè)備產(chǎn)出的成品少近100 kg。運(yùn)行半年后,水洗塔負(fù)壓下降。檢查發(fā)現(xiàn),三氯化鋁水解變成氫氧化鋁堵塞了填料塔。將吸收二裝置的水洗塔中填料取出,并更換新填料后恢復(fù)吸收二裝置的使用。運(yùn)行2個(gè)月后,吸收二裝置尾氣進(jìn)塔真空度下降到58.8 Pa,填料塔又被堵塞。
采取了如下措施:①在水洗塔尾氣進(jìn)塔口前安裝補(bǔ)氣閥,減小尾氣進(jìn)塔負(fù)壓,使尾氣進(jìn)塔真空度由294 Pa降為98 Pa左右;②原規(guī)定每周置換洗塔水改為每天置換洗塔水;③在尾氣進(jìn)塔前的DN600管道暫時(shí)增加水洗裝置,使進(jìn)塔尾氣在進(jìn)塔前先被水洗一次,減少進(jìn)水洗塔三氯化鋁的量;④每月打開人孔一次,觀察水洗塔填料被堵塞情況并處理。
還在其他方面采取了措施,比如在兩個(gè)堿循環(huán)罐里加裝工藝氣管道,保證配堿、次氯酸鈉混合均勻;在各塔進(jìn)出口加裝負(fù)壓監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)各塔真空度下降情況;在堿循環(huán)罐進(jìn)出口加裝控制閥,提高效率。
(3)進(jìn)一步優(yōu)化措施。
經(jīng)過第1次工藝改進(jìn)及優(yōu)化后,雖然增加了1套吸收塔,尾氣、廢氣吸收由1套變成了2套,但由于吸收一裝置的吸收塔采用聚丙烯材質(zhì),而聚丙烯不耐氯氣,且塔釜較小,每罐吸收氯氣量不大,制成次氯酸鈉后不能滿足車輛外送(車載標(biāo)罐30 t),頻繁倒罐,成品次氯酸鈉指標(biāo)不好控制,工人工作量大。新增的吸收二裝置能力較小,兩吸收系統(tǒng)任何一套出現(xiàn)故障均不能保證三氯化鋁正常生產(chǎn)。神馬氯堿發(fā)展技術(shù)委員會(huì)討論后,將吸收一裝置由6塔改為4塔,材質(zhì)由PP改為玻璃鋼內(nèi)襯PVC;4塔流程改為二級(jí)水洗、一級(jí)堿洗,再加一級(jí)水洗。水洗仍靠塔釜循環(huán),塔徑由600 mm改為2 000 mm,塔高由6 m 改為11 m,塔釜體積由3.14 m3增加到12 m3;堿洗塔由自循環(huán)改為外循環(huán),循環(huán)罐由3.14 m3改為2個(gè)40 m3玻璃鋼內(nèi)襯PVC貯罐,既能滿足裝車需要,又能加長配堿時(shí)間,該改進(jìn)已完成并投入運(yùn)行,效果明顯。改進(jìn)后的4塔工藝流程如圖4所示。
原來對(duì)吸收二裝置堿洗塔吸收氯氣生產(chǎn)的次氯酸鈉沒有指標(biāo)要求,前期全部用于氯化鈣生產(chǎn),但氯化鈣生產(chǎn)每月需次氯酸鈉200余t,三氯化鋁滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),每月副產(chǎn)次氯酸鈉1 200余t,次氯酸鈉每月剩余1 000 t。因沒有配備冷卻器,產(chǎn)生的次氯酸鈉濃度比事故氯生產(chǎn)的次氯酸鈉濃度低,價(jià)格也比正品次氯酸鈉低300元/t。神馬氯堿發(fā)展乙炔發(fā)生清凈崗位所用次氯酸鈉要求有效氯≥10%,堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.5%,pH值在8~10。乙炔清凈崗位每月需要700 t次氯酸鈉,經(jīng)測(cè)算,乙炔清凈崗位使用三氯化鋁副產(chǎn)次氯酸鈉后,每年可節(jié)約次氯酸鈉采購費(fèi)用200多萬元。在春、秋、冬季,三氯化鋁副產(chǎn)次氯酸鈉能夠滿足乙炔清凈崗位的使用要求;夏季因沒冷卻器,不能保證有效氯的含量,因此,增設(shè)了次氯酸鈉冷卻器,完全滿足了乙炔清凈工序的使用要求。
圖4 4塔工藝流程示意圖
(1)原引進(jìn)工藝中,為保證三氯化鋁捕集器微負(fù)壓,在捕集器上有一DN65管道直接連到抽空管上。運(yùn)行3個(gè)月后,捕集器負(fù)壓降低,經(jīng)常使反應(yīng)爐集箱正壓并有氯氣逸出。排查發(fā)現(xiàn),在捕集器內(nèi)未凝結(jié)的三氯化鋁蒸氣在抽空管內(nèi)凝結(jié),積聚到一定量后堵在抽空管里。改進(jìn)措施是:用一端封死、另一端敞口的DN400鋼管,在管內(nèi)中心鋼管軸線處焊一塊鋼板,相當(dāng)于將鋼管一分為二,在封死的盲板上一側(cè)開孔,從而做成一個(gè)小型捕集器。將盲板端朝上,敞口端朝下,并在敞口處放置接料收集袋,尾氣從上方一側(cè)進(jìn)入,向下經(jīng)過擋板后從另一側(cè)出口管進(jìn)入尾氣總管。尾氣中夾帶的三氯化鋁經(jīng)過小捕集器時(shí),顆粒又有所增大,碰到隔板,靠重力落到下方的收集袋里。改造后,每臺(tái)反應(yīng)爐每天能收集10 kg三氯化鋁粉末,48臺(tái)反應(yīng)爐全開,年運(yùn)行時(shí)間按330天計(jì)處,每年能回收三氯化鋁10×48×330÷1 000=158.4 (t)。三氯化鋁按6 500元/t計(jì)算,則全年能增收103萬元。三氯化鋁的鋁錠消耗由開始的0.215 t降低到0.21 t,同時(shí),減少了大量的處理三氯化鋁溶液所消耗的能源和材料。
(2)裝置開始運(yùn)行時(shí),像同行其他廠家一樣,每臺(tái)反應(yīng)爐每天敲料4次,每次300 kg左右,這些產(chǎn)品要用10個(gè)左右的約40 L的塑料桶接料、轉(zhuǎn)運(yùn)。雖然鋪設(shè)有移動(dòng)抽空軟管,但在每次放料時(shí)還會(huì)造成大量三氯化鋁蒸氣、氯氣、氯化氫氣體外逸,現(xiàn)場報(bào)警器響聲不斷,更嚴(yán)重的是影響操作人員的身體健康。結(jié)合神馬氯堿發(fā)展包裝實(shí)際,技術(shù)人員設(shè)計(jì)并制造出專用接料桶,每個(gè)桶能盛400 kg產(chǎn)品。增設(shè)抽空短節(jié),在放料時(shí),先把移動(dòng)抽空管連在短節(jié)上,然后把捕集器上的軟連接放入接料桶,開啟放料閥,產(chǎn)品就落到接料桶里。接料桶上安裝移動(dòng)輪、吊環(huán)、固定等附件。這樣不僅容易包裝,還大大減少了有毒氣體外逸的機(jī)會(huì),又降低了原料消耗。該接料桶已獲得國家實(shí)用新型專利,專利號(hào):ZL 2019 2 1868290.6。
在金屬鋁法三氯化鋁生產(chǎn)中,1 t三氯化鋁理論消耗氯氣0.799 t,實(shí)際消耗在0.83~0.85 t,能很好地平衡氯堿企業(yè)的氯氣,產(chǎn)品銷路較好,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鋁灰和酸性三氯化鋁廢液可用于聚合氯化鋁的生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。目前,該生產(chǎn)裝置自動(dòng)化程度不高,出料時(shí)需要人工用錘子敲打捕集器振落產(chǎn)品再放料包裝,勞動(dòng)強(qiáng)度大。下一步,神馬氯堿發(fā)展將對(duì)三氯化鋁生產(chǎn)裝置進(jìn)行升級(jí)改造,提升自動(dòng)化控制水平;同時(shí),正在進(jìn)行不敲爐捕集器的研發(fā),爭取早日突破此瓶頸,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和效益的提升。