方淼
(寧波中金石化有限公司,浙江 寧波 315000)
N-甲基二乙醇胺(MDEA)作為煉油企業(yè)常用助劑,主要用于循環(huán)氫、干氣和液態(tài)烴的脫硫劑,若其跑損進(jìn)入污水系統(tǒng),會(huì)顯著提高污水有機(jī)負(fù)荷,導(dǎo)致出水不合格,無(wú)法達(dá)標(biāo)回用或排放。如何及時(shí)恢復(fù)受沖擊污水系統(tǒng),采取有效工藝對(duì)不合格出水進(jìn)行處理并達(dá)標(biāo)回用或排放,對(duì)安全生產(chǎn)有著重大意義。
發(fā)現(xiàn)MDEA跑損進(jìn)入污水處理系統(tǒng)后,分析凈化水水質(zhì)數(shù)據(jù)如表1。
表1 凈化水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)
MDEA進(jìn)入污水系統(tǒng)導(dǎo)致凈化水?dāng)?shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出指標(biāo)。立即暫停送水,改為汽提塔內(nèi)循環(huán),分析凈化水COD及總氮數(shù)據(jù)變化趨勢(shì),如圖1。
圖1 凈化水COD、總氮趨勢(shì)
圖1表明,MDEA在汽提塔中可部分去除,COD、氨氮到一定濃度后基本維持平穩(wěn),不再下降。本公司酸性水汽提塔采用單塔加壓側(cè)線抽氨工藝,但由于MDEA沸點(diǎn)較高,達(dá)到246℃~248℃[1],所以酸性水汽提塔無(wú)法將MDEA全部去除。
本公司凈化水有兩路去向,部分直接進(jìn)入污水處理系統(tǒng),部分回用常減壓電脫鹽罐,通過(guò)電脫鹽水進(jìn)入污水處理場(chǎng)。污水處理場(chǎng)采用除油器、氣浮、A/O生化、MBR膜工藝。由于化驗(yàn)分析的滯后性,含高濃度MDEA污水進(jìn)入污水處理場(chǎng),污水處理場(chǎng)受到?jīng)_擊,通過(guò)此次沖擊分析MDEA對(duì)污水處理場(chǎng)的影響。
(1)氣浮進(jìn)出水COD、總氮分析
氣浮是一種常用的水處理技術(shù),能有效去除水體的COD[2]。分析氣浮進(jìn)出水COD、總氮數(shù)據(jù)如圖2。
圖2 氣浮進(jìn)出水COD、總氮趨勢(shì)
如圖2所示,氣浮能去除部分COD及總氮。COD去除率為18%~22%,氨氮去除率為15%~19%。
(2)生化出水COD超標(biāo)
MDEA為表面活性劑類(lèi)物質(zhì),這類(lèi)物質(zhì)可以影響細(xì)胞質(zhì)膜的穩(wěn)定性和通透性[3],使細(xì)胞的某些必要成分流失而導(dǎo)致微生物生長(zhǎng)停滯和死亡。由于生化池連續(xù)曝氣,曝氣后,這類(lèi)物質(zhì)會(huì)產(chǎn)生大量泡沫,泡沫附聚在活性污泥膠團(tuán)上,使得活性污泥上浮。受MDEA沖擊后,生化池表面產(chǎn)生大量黃色泡沫,導(dǎo)致活性污泥膨脹。正常情況下活性污泥無(wú)泡沫產(chǎn)生。
生化受沖擊階段,出水COD超標(biāo)嚴(yán)重,但進(jìn)水COD指標(biāo)并未超標(biāo)過(guò)多,生化有機(jī)負(fù)荷也在可控范圍內(nèi)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推測(cè),該污水BOD5較低,可生化性較差。BOD5表示5日生物化學(xué)需氧量,反映了水中的某些可被微生物降解的有機(jī)物含量。CODCr表示化學(xué)需氧量,反映了水中受還原物質(zhì)污染的程度。這兩項(xiàng)指標(biāo)都被用來(lái)間接表示水中有機(jī)物的污染情況。一般認(rèn)為,廢水的BOD5/CODCr的比值可通過(guò)表2來(lái)判別[4]。
表2 以BOD5/CODCr比值判別廢水可生化性的指標(biāo)
生化受沖擊階段,對(duì)兩級(jí)好氧池出水COD及BOD分析如表3所示,根據(jù)B/C值判斷該污水的可生化性。
表3 生化COD及BOD分析表(平均)
如表3所示,O2出水COD均值達(dá)678 mg/L,遠(yuǎn)超控制指標(biāo)≤60 mg/L,B/C<0.25,可生化性極差,不宜生化,生化系統(tǒng)無(wú)法降解。
(3)生化出水總氮、氨氮超標(biāo)
A/O生化池受高M(jìn)DEA污水沖擊后,出現(xiàn)出水氨氮高于進(jìn)水氨氮現(xiàn)象,對(duì)兩級(jí)好氧池出水氨氮及總氮分析如圖3、圖4所示。
圖3 生化池進(jìn)出水總氮
圖4 生化池進(jìn)出水氨氮
總氮從進(jìn)水、生化O1池、生化O2池逐級(jí)下降,說(shuō)明通過(guò)缺氧、好氧生化處理后,總氮可被降解。
氨氮生化O1、O2逐漸升高,高于進(jìn)水氨氮,因?yàn)榻?jīng)過(guò)缺氧、好氧生化處理后,MDEA有機(jī)氮被胺化菌轉(zhuǎn)化為氨氮,導(dǎo)致出水氨氮高于進(jìn)水,超標(biāo)嚴(yán)重。12月25日后,MDEA泄漏問(wèn)題得到解決,生化池O1、O2出水氨氮快速下降。
MDEA性質(zhì)穩(wěn)定,難揮發(fā),難降解,通過(guò)A/O生化無(wú)法處理,會(huì)造成出水水質(zhì)COD、氨氮嚴(yán)重超標(biāo)。需加強(qiáng)前端工藝控制,避免MDEA夾帶進(jìn)污水處理場(chǎng)。
發(fā)現(xiàn)污水處理場(chǎng)受MDEA沖擊后,采取以下調(diào)整措施:
(1)停運(yùn)一系列生化系統(tǒng),進(jìn)行悶曝處理,補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),加快微生物活性的恢復(fù)和繁殖,逐步讓活性污泥恢復(fù)活性,避免雙系列同時(shí)癱瘓。
(2)該污水營(yíng)養(yǎng)比例失調(diào),碳源、氮源充足,而磷不足,暫停生化池碳源投加,降低有機(jī)負(fù)荷,增加磷鹽投加量,營(yíng)養(yǎng)比例控制BOD5∶N∶P=100∶5∶1。
(3)暫停接收含MDEA凈化水,改為汽提塔內(nèi)循環(huán),降低MDEA濃度。
(4)降低污水處理量,降低有機(jī)負(fù)荷。
(5)加大曝氣量,提供充足溶解氧。
(6)加大污泥回流量,提高生化池污泥濃度,提高系統(tǒng)的抗沖擊能力。
(7)調(diào)節(jié)罐內(nèi)高濃度污水稀釋處理。
(8)增加氣浮絮凝劑投加量,提高COD、總氮去除率。
(9)接種未受MDEA沖擊污泥,對(duì)微生物進(jìn)行重新培養(yǎng)。
(10)系統(tǒng)間斷投加碳酸鈉,液堿恢復(fù)少量連續(xù)投加,控制O池末端pH在7.0~7.5之間,保障活性污泥脫氮所需堿度。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整,生化池出水COD、氨氮逐步恢復(fù)正常。
污水處理場(chǎng)末端工藝MBR膜處理后產(chǎn)水回用至循環(huán)水場(chǎng),作為補(bǔ)充水。高COD、氨氮回用水進(jìn)入循環(huán)水場(chǎng)繼續(xù)濃縮,導(dǎo)致循環(huán)水場(chǎng)余氯無(wú)法維持,殺菌控制不住,水質(zhì)惡化,微生物及腐蝕速率不可控,緊急采取以下措施:
(1)回用水暫停回用。
(2)系統(tǒng)加大置換量,降低污染物濃度。
(3)增加次氯酸鈉投加量,維持系統(tǒng)余氯。
(4)投加非氧化殺菌劑,強(qiáng)化系統(tǒng)殺菌。
(5)增加緩蝕劑、阻垢劑投加量,提高系統(tǒng)藥劑濃度。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整,系統(tǒng)恢復(fù)正常工況,余氯維持穩(wěn)定,各水質(zhì)參數(shù)恢復(fù)正常。
臭氧催化氧化是臭氧在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化成羥基自由基來(lái)氧化廢水中難生物降解的物質(zhì),具有降解速度快、無(wú)二次污染等特點(diǎn)[5]。同時(shí)臭氧催化氧化處理高濃度含MDEA污水已得到驗(yàn)證。不合格回用水經(jīng)過(guò)該公司現(xiàn)有臭氧催化氧化處理測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 臭氧催化氧化工藝處理數(shù)據(jù)
臭氧投加濃度控制在75 mg O3/L水,結(jié)果表明,污水經(jīng)過(guò)三相(污水、催化劑、臭氧)充分接觸反應(yīng)后,COD從680 mg/L降至51 mg/L,去除率達(dá)到92%以上,氨氮從56 mg/L降至0.8 mg/L,去除率達(dá)到98%以上,達(dá)到回用條件,進(jìn)一步驗(yàn)證了臭氧催化氧化處理高濃度含MDEA污水的有效性。
(1)脫硫裝置MDEA在操作不當(dāng)?shù)那闆r下存在泄漏至污水系統(tǒng)的可能性。
(2)汽提塔可部分分解去除MDEA,由于MDEA沸點(diǎn)較高,無(wú)法完全去除。
(3)傳統(tǒng)A/O生化工藝無(wú)法處理降解含MDEA污水,同時(shí)生化出水COD、氨氮等數(shù)據(jù)會(huì)快速上升,氨氮會(huì)出現(xiàn)出水高于進(jìn)水的情況。
(4)臭氧催化氧化工藝對(duì)含MDEA污水處理效果明顯,COD去除率可達(dá)92%以上,氨氮去除率達(dá)到98%以上。
總之,對(duì)于煉油裝置MDEA泄漏至污水系統(tǒng),只要全廠各方面共同努力,一定能夠把因泄漏造成的損失降到最低點(diǎn),保證生產(chǎn)裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。