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      礦井提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究

      2022-09-23 07:01:50張志梅
      機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2022年9期
      關(guān)鍵詞:油壓電路板提升機(jī)

      張志梅

      (晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉華宮礦大型設(shè)備科,山西 大同 037016)

      引言

      煤炭作為人們生產(chǎn)生活所需的重要能源之一,是工業(yè)生產(chǎn)和日常生活正常運(yùn)行的保障,近年來(lái)對(duì)其需求量逐年增加[1-2]。礦井提升機(jī)作為煤炭生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,主要任務(wù)是運(yùn)輸煤炭、人員、器具等,其安全問(wèn)題至關(guān)重要[3]。礦井提升機(jī)連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,控制系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,而運(yùn)行維護(hù)人員又不能及時(shí)進(jìn)行故障排除使其恢復(fù)正常時(shí),提升機(jī)內(nèi)的人員和貨物將會(huì)面臨被困井道中的情況,不僅無(wú)法及時(shí)到達(dá)指定的安全位置,還存在較大的安全隱患。因此,礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)的工作可靠性引起人們的高度重視[4-6]。基于某煤炭企業(yè)服役中的礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀,開(kāi)展重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究工作,對(duì)于進(jìn)一步提高礦井提升機(jī)的工作可靠性具有重要意義。

      1 系統(tǒng)控制原理與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      1.1 控制原理

      礦井提升機(jī)重力下放控制系統(tǒng)工作過(guò)程中的責(zé)任是確保提升機(jī)下放運(yùn)行過(guò)程中的安全可靠,當(dāng)接收到操控指令之后,在確定安全回路已掉電的情況下,控制液壓回路產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)貨物提升或者下放動(dòng)作。自動(dòng)控制系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)獲取提升系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的速度信息,將其與系統(tǒng)設(shè)定的目標(biāo)速度進(jìn)行比對(duì),計(jì)算得出速度的偏差數(shù)值,據(jù)此輸出控制糾偏指令,反饋至驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行速度調(diào)整,實(shí)現(xiàn)礦井提升機(jī)運(yùn)行過(guò)程中速度的閉環(huán)控制和調(diào)整,確保提升系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。礦井提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)控制原理如圖1所示。

      1.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      圖1 控制原理示意圖

      基于礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)原理,完成了自動(dòng)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),圖2給出了礦井提升機(jī)重力下放控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖。人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)的目的是完成提升機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和操作,信息數(shù)據(jù)的傳輸采用RS485完成,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)提升系統(tǒng)各個(gè)閥件的狀態(tài)、油壓、速度等信息的實(shí)時(shí)顯示與操控;控制電路板負(fù)責(zé)提升機(jī)運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與處理,也負(fù)責(zé)在規(guī)定的控制指令下控制各種閥件與提升機(jī)的運(yùn)行速度;被控對(duì)象主要是指自動(dòng)控制系統(tǒng)中的各種閥件,通過(guò)控制被控對(duì)象的動(dòng)作,包括控制提升系統(tǒng)速度的電液比例溢流閥、控制提升系統(tǒng)升降的換向閥等;傳感裝置主要是指各類傳感器件,涉及監(jiān)測(cè)制動(dòng)閘盤(pán)的溫度傳感器、監(jiān)測(cè)主軸的速度傳感器、監(jiān)測(cè)盤(pán)式制動(dòng)器油壓的油壓傳感器等。

      圖2 重力下放系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

      2 硬件設(shè)計(jì)

      2.1 控制器確定

      PLC作為工業(yè)控制領(lǐng)域內(nèi)部使用較為廣泛的控制器,得到了各界的認(rèn)可,但是PLC控制因其順序運(yùn)作形式與主頻率偏低導(dǎo)致實(shí)時(shí)性比較差,與此同時(shí),PLC控制器的編程形式不適應(yīng)于較為復(fù)雜的控制方法。因?yàn)镻LC具有上述局限性,礦井提升機(jī)重力下放系統(tǒng)使用高性能的嵌入式處理系統(tǒng),其核心部件是微處理器,能夠?qū)崿F(xiàn)讀取執(zhí)行相關(guān)指令以及與外界交換信息等操作。相較于傳統(tǒng)的PLC控制器,微處理器具有強(qiáng)大的運(yùn)算性能與較高的運(yùn)行主頻,極適合礦井提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。

      2.2 微處理器選型

      微處理器選型需要考慮全面,包括具備所需的內(nèi)部工具、高度的靈敏性與超低的功率消耗等?;诘V井提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要與控制原理,選擇ST公司開(kāi)發(fā)的STM32系列中的MCU微處理器,具備性能好、性價(jià)比較高的特點(diǎn),最終確定的微處理器型號(hào)為STM32F405RGT6,具有重力下放控制系統(tǒng)極度需要的超強(qiáng)數(shù)字信號(hào)處理性能。主頻率數(shù)值為168 MHz,內(nèi)核型號(hào)為ARM Cortex-M4,分別配置了1 024 kB的FLASH和192 kB的RAM,內(nèi)置51個(gè)通用I/O接口,同時(shí)具有2個(gè)CAN總線和2個(gè)USB通信接口,具有很好的應(yīng)用性能。

      2.3 嵌入式電路板

      礦用提升機(jī)嵌入式電路板是其自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)控制功能的載體,也是自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心組成部分。嵌入式電路板工作性能的好壞,直接關(guān)系著提升機(jī)重力下放控制系統(tǒng)的工作性能和控制功能的可靠性,因此,要求嵌入式電路板具有快速響應(yīng)、抗干擾性強(qiáng)及實(shí)用性高等條件?;谏鲜鲎詣?dòng)控制系統(tǒng)對(duì)嵌入式電路板設(shè)計(jì)的要求,完成了MCU最小系統(tǒng)以及其外圍電路組成的設(shè)計(jì),如圖3所示。

      3 軟件設(shè)計(jì)

      3.1 主程序設(shè)計(jì)

      圖3 重力下放控制板結(jié)構(gòu)

      主程序作為提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)的重要組成部分,其工作流程如圖4所示,由圖4可以看出,當(dāng)控制系統(tǒng)接收到啟動(dòng)控制指令時(shí),首先進(jìn)行提升系統(tǒng)狀態(tài)檢查,確定其是否存在故障、安全回路是否掉電等;檢查完畢進(jìn)行系統(tǒng)自檢測(cè),確定系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)是否良好,涉及控制系統(tǒng)是否有故障未排除、傳感器的工作狀態(tài)是否正常以及被控對(duì)象閥的閥位是否正常等。設(shè)備與控制系統(tǒng)均已檢查完畢無(wú)問(wèn)題之后,重力下放控制系統(tǒng)控制液壓站供油,若存在問(wèn)題,下放系統(tǒng)不能正常啟動(dòng)。重力下放系統(tǒng)啟動(dòng)之后,傳感器實(shí)時(shí)采集提升機(jī)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)處理分析之后確定提升機(jī)是否正常工作??刂葡到y(tǒng)采集的運(yùn)行參數(shù)涉及提升機(jī)的運(yùn)行速度和制動(dòng)閘盤(pán)的溫度,一旦出現(xiàn)閘盤(pán)溫度過(guò)高,系統(tǒng)自動(dòng)停止提升機(jī);同時(shí)當(dāng)提升機(jī)運(yùn)行速度異常,當(dāng)速度處于0~1.2 m/s時(shí),系統(tǒng)調(diào)用速度調(diào)整程序,通過(guò)調(diào)節(jié)電液比例溢流閥的輸出量,及時(shí)調(diào)整盤(pán)式制動(dòng)器的制動(dòng)力矩實(shí)現(xiàn)調(diào)速;當(dāng)速度大于1.2 m/s時(shí),系統(tǒng)會(huì)立即停車,防止出現(xiàn)危險(xiǎn)。

      圖4 主程序控制流程

      3.2 人機(jī)交互界面

      圖5 人機(jī)交互主界面

      人機(jī)交互界面作為礦用提升機(jī)重力下放系統(tǒng)的重要組成,負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)顯示提升機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的溫度、速度等狀態(tài)參數(shù),基于自動(dòng)控制系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計(jì),完成了人機(jī)交互主界面的設(shè)計(jì),如圖5所示。主要包括實(shí)時(shí)速度油壓顯示、記錄查詢和控制參數(shù)設(shè)置。屏幕左邊為液壓站監(jiān)測(cè)顯示,涉及液壓閥件的狀態(tài)等,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行速度過(guò)大或制動(dòng)溫度過(guò)高時(shí),主界面會(huì)給出報(bào)警提示;主頁(yè)面還包括核心數(shù)據(jù)區(qū),實(shí)時(shí)顯示提升系統(tǒng)的運(yùn)作速度與工作油壓;主界面下部為參數(shù)設(shè)置和記錄查詢按鈕,方便現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行控制與歷史狀態(tài)查詢。

      4 應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

      為了驗(yàn)證礦用提升機(jī)重力下放自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)正在使用的礦井提升機(jī)中進(jìn)行試運(yùn)行,跟蹤記錄運(yùn)行情況。結(jié)果表明,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足最初的設(shè)計(jì)要求。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,新設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng),提升了礦用提升機(jī)近8%的有效利用率,減少了近5%的故障排除時(shí)間,節(jié)約了1~2名運(yùn)行維護(hù)人員,降低了煤炭生產(chǎn)成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近60萬(wàn)元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。

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