楊勝軍
(云南紅河技師學院,云南 開遠 661600)
某公司22 萬t/a 粉狀磷酸一銨裝置設計采用料漿濃縮法工藝技術生產,以消耗濕法磷酸生產過程中產生的淤酸、改善濕法磷酸裝置生產工況為目的進行設計。該裝置采用鏈條爐作為干燥熱源供給設備,鏈條爐運行過程中排放尾氣中的粉塵、二氧化硫濃度超標嚴重,雖然該公司多次召集技術人員進行工藝操作控制優(yōu)化,但鏈條爐排放尾氣中的粉塵、二氧化硫濃度超標問題一直未得到解決。為了徹底解決鏈條爐尾氣排放不達標問題,該公司在檢修期間將鏈條爐更換為翅片蒸汽換熱系統(tǒng)。
(1)經旋風除塵后排放尾氣中的二氧化硫和粉塵超標嚴重。根據(jù)統(tǒng)計,改造前經旋風除塵器后排空尾氣中ρ(SO2)為2 520 mg/ m3(ρ(SO2)排放標準為≤850 mg/m3)、ρ(粉塵)平均值為497 mg/m3(ρ(粉塵)排放標準為≤200 mg/m3)。
(2)經旋風除塵后排放尾氣溫度較高,造成較大的熱損失。改造前監(jiān)測煙氣平均溫度為96.4 ℃,平均流量為11 730 m3/h,熱損失率達48.6%[1]。
(3)鏈條爐內列管有漏風現(xiàn)象,處理困難。煤燃燒產生的直接熱空氣竄入列管后,對潔凈的熱空氣造成污染,最終導致磷酸一銨產品顏色異常。
(4)鏈條爐燒煤后產生的煤渣處理困難,且對環(huán)境污染嚴重。裝置單系列正常生產過程中平均耗煤量為0.75 t/h,煤渣產生量平均為5.67 t/d,該部分煤渣量大、處置困難,現(xiàn)場堆放占地面積大、污染環(huán)境。
(5)原料煤堆放場地面積大,并且在煤的使用過程中,產生大量粉塵對生產現(xiàn)場環(huán)境造成嚴重污染。
(6)鏈條爐風機運行產生的噪聲超標嚴重。改造前4次對鏈條爐系統(tǒng)運行過程中產生的噪聲進行監(jiān)測,平均值達到118.5 dB。
根據(jù)22 萬t/a 磷酸一銨裝置干燥系統(tǒng)設備及運行工況調查分析,結合公司硫酸生產過程中產生大量富余蒸汽的實際情況,決定在磷酸一銨裝置上增設翅片蒸汽加熱系統(tǒng),直接用翅片蒸汽加熱系統(tǒng)向干燥系統(tǒng)提供熱空氣,原鏈條爐系統(tǒng)停用;經翅片換熱器后的蒸汽再返回硫酸裝置循環(huán)利用。
根據(jù)2021年2—12月期間,磷酸一銨裝置生產不同規(guī)格產品進干燥塔熱空氣數(shù)據(jù),進干燥塔熱空氣溫度在115~125 ℃、風量在15 000~55 000 m3/h,該生產時段內,加熱空氣所需最大熱量為4 603 838.25 kJ/h;根據(jù)翅片換熱器性能數(shù)據(jù),160 ℃的蒸汽經翅片換熱器后溫度下降到125 ℃,并且有43%的蒸汽變?yōu)橄嗤瑴囟鹊乃?,通過計算在此條件下提供干燥最大熱量所需蒸汽量為4.675 t/h。
翅片換熱器使用蒸汽作為加熱空氣的介質,不產生污染;與列管換熱器相比,翅片換熱器具有換熱面積大、體積相對較小的特點,能較好地滿足技改項目實施要求。
根據(jù)以上計算分析和翅片換熱器特點,結合廠家提供的翅片換熱器規(guī)格情況,選定蒸汽消耗量為4.90 t/h的翅片換熱器。
(1)在進干燥塔風機前增設翅片換熱器,并從翅片換熱器空氣出口端配管至干燥塔風機進口。
(2)從裝置公用工程管架低壓蒸汽管上碰口,將蒸汽管配管到翅片換熱器蒸汽進口;同時在該管段上安裝壓力表、流量計和蒸汽調節(jié)閥,并將壓力、流量、調節(jié)閥閥位等信號引入分散控制系統(tǒng)(DCS)顯示、調控。
(3)蒸汽經翅片換熱器后形成的汽-水進入汽-水收集器,送到硫酸裝置汽-水收集槽后再送到除氧器,經除氧后的汽-水全部送到廢熱鍋爐回收利用。
翅片蒸汽換熱系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 翅片蒸汽換熱系統(tǒng)工藝流程
(1)翅片蒸汽換熱系統(tǒng)投入生產運行后,生產系統(tǒng)運行穩(wěn)定,操作控制快捷方便。
(2)生產過程中,翅片換熱器能向干燥塔穩(wěn)定、足量地輸送滿足產品干燥需求的潔凈熱空氣。正常生產過程中,進翅片換熱器蒸汽量在1.85~2.20 t/h、進干燥塔熱空氣溫度在120~138 ℃范圍內,能較好地滿足產品干燥條件。
(3)正常生產過程中,經翅片換熱器后的汽-水溫度為120~128 ℃,壓力為0.12~0.20 MPa,全部送到硫酸裝置回收利用。
翅片蒸汽換熱系統(tǒng)投用后,裝置停用鏈條爐系統(tǒng);若以裝置2021 年度平均生產數(shù)據(jù)(產品量23.52 萬t、耗煤量18.46 kg/t、裝置運行率86.4%)為計算基礎,則年產生經濟效益如下。
(1)翅片蒸汽換熱系統(tǒng)投入生產運行后,鏈條爐系統(tǒng)停止運行,即不再使用燃煤,鏈條爐排放尾氣中粉塵、二氧化硫不達標問題和環(huán)境噪聲高的問題隨之得到徹底解決;煤的運輸、存放以及使用過程中產生的污染問題也得到徹底解決。
(2)節(jié)電效果顯著。停用鏈條爐系統(tǒng)后,以下設備停用:鏈條爐清潔空氣鼓風機2臺(11 kW/臺)、鼓風機2 臺(132 kW/臺)、出渣機2 臺(1.5 kW/臺)、尾氣風機2臺(22 kW/臺),共計333 kW,年節(jié)約電量2 071 526.4 kW·h。
(3)節(jié)煤效果明顯。使用翅片換熱器后,不再使用燃煤,每年節(jié)煤4 341.79 t。
(4)翅片蒸汽換熱系統(tǒng)投入生產運行后,只使用公司硫酸生產過程中產生富余蒸汽的高位熱能,經熱能回收利用后的汽-水返回硫酸裝置回收利用。
(1)通過收集、分析投入生產運行后的翅片蒸汽換熱系統(tǒng)生產數(shù)據(jù)可知:翅片蒸汽換熱系統(tǒng)能較好地產生溫度、流量均滿足磷酸一銨產品干燥需求的熱空氣。
(2)采用翅片蒸汽換熱系統(tǒng)后,不再使用燃煤,生產環(huán)境較為清潔,不再排放廢氣,并且節(jié)電效果明顯。
(3)翅片蒸汽換熱系統(tǒng)不產生物料消耗,只回收利用硫酸生產裝置富余蒸汽的高位熱能,對降低磷酸一銨生產成本效果顯著。
(4)用翅片蒸汽換熱系統(tǒng)作為磷酸一銨裝置干燥產品用熱空氣的供給系統(tǒng),對磷酸一銨裝置的節(jié)能減排、降低生產成本、改善工作環(huán)境具有顯著效果,并對今后磷酸一銨裝置干燥供熱系統(tǒng)的設計和技改具有借鑒、推廣價值。