王 博,王 鑫
1.渤海船舶職業(yè)學院,遼寧興城 125105;2.渤海造船廠集團有限公司,遼寧葫蘆島 125005
隨著智能焊接及高效焊接技術的不斷發(fā)展,全自動焊替代半自動焊在船舶建造的合攏、大合攏中逐步得到推廣應用[1-2]。如平對接采用埋弧自動焊,立對接采用垂直氣墊焊,對于橫對接縫已經開始采用CO2自動橫焊。在中海40 000 t成品油船的建造中,使用CO2自動橫焊取代CO2半自動焊,對提高焊接生產效率、減輕焊工的勞動強度和保證焊接質量具有十分重要的意義。
雖然CO2自動橫焊具有生產效率高、勞動強度低、焊接質量好等優(yōu)點,但該焊接在船舶建造中未得到廣泛應用,主要原因是:CO2自動橫焊設備引進較晚,操作者不熟悉設備,缺乏操作經驗;相關的焊接工藝未能完善;船舶分段制作精度較差,導致斷口誤差大;焊接區(qū)域的障礙物較多,設備操作空間不足[3-4]。本文針對船舶焊接中CO2自動橫焊的焊接工藝進行研究,為此項焊接技術的推廣提供理論依據(jù)。
全自動CO2橫焊設備主要由焊接電源、自動送絲機、焊接小車及軌道、供氣系統(tǒng)及控制系統(tǒng)組成[5]。
焊接電源采用唐山松下YD-500CL晶閘管控制MIG/MAG弧焊電源。該電源采用無控制電纜設計,能夠減少磨損及剮蹭,機動性更好;且具有引弧成功率高、電弧穩(wěn)定、飛濺少、焊縫成型美觀等優(yōu)點。與焊接電源配套的YW-50CA2HJ送絲機,具有三規(guī)范調節(jié)功能,可適用于多種焊接方式頻繁切換的場合。
焊接小車是實現(xiàn)自動焊接過程的驅動裝置。采用GR-1CW型焊接小車,該設備具有體積小、重量輕、易于移動和安裝等優(yōu)點。焊接小車的核心是行走機構和焊槍擺動調節(jié)機構。行走機構由伺服電機和齒輪傳動機構組成,通過和軌道上的齒條嚙合來帶動焊接小車實現(xiàn)沿焊縫方向的運動和速度控制,并且可以對收弧時間進行控制[6]。焊槍擺動調節(jié)機構采用GR-33搖擺器實現(xiàn)擺動的軌跡,左/中/右三點停留,并且可以根據(jù)停留時間進行調節(jié)。焊接小車每次使用完畢后需將粘在焊接小車上的焊接飛濺抹拭干凈,然后將齒輪、軸承加潤滑油。
試驗母材為船用高強鋼AH36,板厚為15 mm。焊接材料選用韓國現(xiàn)代的SF-71焊絲,直徑φ1.2 mm,SF-71是鈦型全位置焊接藥芯焊絲,具有飛濺少、焊縫成型美觀、電弧穩(wěn)定柔、熔渣覆蓋均勻、脫渣性能好等特點。保護氣體采用CO2氣體,純度≥99.5%。采用上海泰昌焊接襯墊材料有限公司TC-A2襯墊做反面強制成型。
2.1.1 焊前清理
試板尺寸為800 mm×200 mm×15 mm,試板長度方向沿著鋼板的軋制方向。采用氧乙炔焰進行坡口加工,一組試板的坡口角度分別為15°和30°,鈍邊為0~2 mm。使用角向磨光機或砂紙將坡口及坡口兩側20~30 mm的區(qū)域清理干凈,露出金屬光澤。
2.1.2 焊接裝配
裝配2組試板,橫焊位下板坡口角度為15°,上板坡口角度為30°。1組試板間隙為6mm。2組試板間隙為10 mm。把襯墊緊密貼合在鋼板背面,不能出現(xiàn)縫隙,保證襯墊中心和焊縫坡口中心線重合。焊接試板裝配如圖1所示。
圖1 焊接裝配圖
在橫焊縫位置預先鋪設磁吸式導軌,導軌鋪距坡口中心大約150~200 mm的距離,導軌接頭要貼緊且順直,兩端與焊縫距離必須相等,行走小車裝上導軌時必須用手推開緊鎖齒輪離合才能裝入,行走小車裝上后齒輪離合會自動緊鎖,再裝上搖擺器和焊槍夾,然后將電源線插頭對插進控制盒,最后把連接焊槍的電源線接好,就完成自動焊接的狀態(tài),電源接通就可以操作。導軌是靠磁鐵吸附在工件上的,一旦工件有銹層或磁鐵粘有金屬雜質清理不干凈,可能會產生導軌滑落,所以在使用前必須檢查清理金屬雜質才能避免導軌滑落。
將焊槍水平固定在焊接小車上,打開電源控制盒電源開關,各功能的顯示屏會有數(shù)據(jù)顯示,檢查各功能刻度調節(jié)能否正常使用。特別是行走小車能否正常行走,焊接前先預調好各功能參數(shù),啟動焊接后必須及時跟蹤各功能調整,根據(jù)實際坡口情況進行調整,調整好之后僅需注意觀察焊接熔池及焊縫成型即可。
焊縫坡口間隙在8 mm以下可直接用自動小車進行打底。如果大于8 mm的間隙,必要時要使用半自動焊打底,然后使用CO2自動橫焊,才能保證焊縫質量。
采用直流反接,分別對1組和2組試板進行施焊,1組試板采用全自動焊接,2組試板采用半自動焊接打底,全自動焊接填充和蓋面。焊接工藝參數(shù)如表1所示。焊道分布如圖2所示。完成一道焊縫后,要將飛濺物清理干凈。控制道間溫度≤250℃,防止過熱引起焊縫及熱影響區(qū)組織晶粒粗大和合金元素嚴重燒損。
表1 橫焊焊接工藝參數(shù)
圖2 焊道分布
施焊完成后,焊縫表面波紋均勻,寬窄一致,高低平整,焊縫與母材圓滑過渡,無表面焊接缺陷。經測量焊縫的余高和寬度均符合標準。
對焊接試件取樣,進行力學性能檢測。依據(jù)GB/T2651-2008焊接接頭拉伸試驗方法,進行拉伸試驗,試驗結果如表2所示。
表2 拉伸試驗結果
依據(jù)GB/T2653-2008焊接接頭彎曲試驗方法,進行彎曲試驗,試驗結果如表3所示。
表3 彎曲試驗結果
依據(jù)GB/T2650-2008焊接接頭沖擊試驗方法,進行沖擊試驗,試驗結果如表4所示。
表4 沖擊試驗結果
依據(jù)GB/T4340.1金屬維氏硬度試驗,進行硬度試驗,結果試驗如表5所示。
表5 維氏硬度試驗結果
焊接完成24小時后,使用X射線探傷機進行拍片探傷,結果為Ⅰ級合格。
CO2自動橫焊焊接過程連續(xù),減少引熄弧造成的搭接頭,成型美觀,質量穩(wěn)定可靠。減少焊縫表面的打磨及缺陷修補工作量。探傷合格率高。操作方便簡單,焊接過程易控制,大大降低焊工的勞動強度。
據(jù)統(tǒng)計,船體大合攏中,焊接工時一般約占船體建造工時的20%~30%,焊接成本約占船體建造成本的20%~30%,因此合理選用各種高效焊接技術在船體建造中至關重要。購置自動化設備一次投入較大,但相應的對焊工技能要求降低,焊工只要操作幾次就可以掌握要點,培訓投入少。在設備大規(guī)模應用之后經濟效益就顯現(xiàn)出來了。以船體大合攏旁板橫對接焊縫為例,人工費用按35元/時、8時/天/人計算,一人用半自動焊可以焊5米/天,但用全自動橫焊可以焊15米/天,內外焊縫大約有400米,用半自動焊人工費用大約22 400元,完成時間需要80天,而用全自動橫焊只需約7 560元,完成時間大約27天,可以節(jié)約14 800元,施工周期也縮短了2/3。由此可見,全自動化CO2氣體保護橫焊能縮短作業(yè)周期、減少焊接成本,降低焊工勞動強度,降低對焊工操作技能的要求,可以給船體分段建造、大合攏生產帶來巨大效益。
1)全自動CO2氣體保護橫焊設備簡單,操作靈活,對焊工的操作技能要求較低。
2)全自動CO2氣體保護橫焊選用韓國現(xiàn)代的SF-71焊絲,使用CO2作為保護氣體,在指定的焊接工藝參數(shù)下,能夠得到成型美觀的橫焊焊縫。經無損檢驗和力學性能試驗,焊縫質量符合要求,焊接質量好。
3)全自動CO2氣體保護橫焊效率是CO2半自動焊的3倍以上,能減輕工人的勞動強度,降低成本,縮短建造周期。