丁義鋒, 崔元虎, 閆莉瑩
(1.西安中車永電捷通電氣有限公司,陜西 西安 710016; 2.大連機車車輛有限公司 遼寧 大連 116021)
近年來,我國高速列車不斷發(fā)展,運行速度不斷提高,客室內(nèi)的振動與噪聲已成為影響客室內(nèi)舒適性的重要指標[1]。某型號列車客室空調(diào)機組采用完全嵌入式結(jié)構(gòu),振動與噪聲對客室的影響尤為明顯??褪铱照{(diào)機組的振動主要來源于壓縮機、冷凝風機、蒸發(fā)風機3種運動部件,以及客室空調(diào)與車輛的共振。其中,壓縮機是最主要的振動源[2-4]。在客室空調(diào)機組中,壓縮機布置在室外腔,主要通過與空調(diào)箱體的連接向客室內(nèi)傳播振動噪聲。
空調(diào)機組的異常振動對乘客舒適性產(chǎn)生了嚴重影響,因此,有必要對空調(diào)機組的減振問題進行研究分析。針對空調(diào)機組振動較大的問題,筆者采用加速度計對空調(diào)機組在不同負載條件下的振動量進行了測試,測試結(jié)果表明,振動主要來源于空調(diào)機組內(nèi)部的壓縮機。通過調(diào)整壓縮機減振橡膠硬度,及增加二級減振結(jié)構(gòu),有效地解決了壓縮機振動較大的問題,達到了減振降噪的目的,提高了客室內(nèi)的舒適性,對空調(diào)機組的減振降噪有著重要的指導(dǎo)意義。
某型號客室空調(diào)機組壓縮機為臥式全封閉渦旋壓縮機,采用一級減振結(jié)構(gòu)。壓縮機四個安裝點使用減振橡膠進行減振,安裝在托盤上,托盤剛性安裝在空調(diào)室外腔。為研究壓縮機對箱體的振動影響,主要對空調(diào)機組室外腔12個安裝點附近進行振動測試。各測點加速度RMS值如圖1所示,各測點頻譜分析結(jié)果如圖2所示。
圖1 不同測點振動量測試結(jié)果
圖2 頻譜分析結(jié)果
試驗結(jié)果表明,在振動較大部位,風機振動量占比約為20%,壓縮機占比約為80%,壓縮機振動量較大,風機振動峰值主要出現(xiàn)在150 Hz,而壓縮機振動峰值主要出現(xiàn)在50 Hz和150 Hz。
為測得壓縮機所用減振系統(tǒng)的固有特性,使用振動試驗臺對壓縮機減振系統(tǒng)進行掃頻試驗。三個方向的掃頻測試結(jié)果如圖3所示。
圖3 原方案壓縮機掃頻測試結(jié)果
壓縮機一級減振結(jié)構(gòu)振動量和掃頻測試結(jié)果表明,壓縮機振動量遠大于風機,需改進壓縮機減振系統(tǒng)。壓縮機在50 Hz處的振動量較大,需降低50 Hz振動峰值。壓縮機減振系統(tǒng)在垂向雖處于隔振區(qū),但頻率比較小,隔振效果不理想。壓縮機減振系統(tǒng)橫向二階固有頻率約為52 Hz,處于共振區(qū),需改進壓縮機減振系統(tǒng)。
為研究不同一級減振橡膠硬度及增加二級減振橡膠后減振系統(tǒng)的特性,設(shè)計八種方案對壓縮機二級減振系統(tǒng)進行研究。壓縮機二級減振安裝示意圖如圖4所示,一級減振橡膠與二級減振橡膠的組合情況如表1所示。
圖4 壓縮機二級減振安裝示意圖
表1 壓縮機減振系統(tǒng)二級減振系統(tǒng)方案
壓縮機減振系統(tǒng)垂向、縱向和橫向的掃頻測試結(jié)果分別如圖5~7所示。
圖5 垂向掃頻測試結(jié)果
圖6 縱向掃頻測試結(jié)果
圖7 橫向掃頻測試結(jié)果
對掃頻結(jié)果中一階固有頻率和幅值比進行匯總,如表2所列。
表2 不同方案一階固有頻率和幅值比
掃頻測試結(jié)果表明,一級減振橡膠硬度越小,減振系統(tǒng)固有頻率越低,而且增加二級減振同樣可降低減振系統(tǒng)固有頻率。
不同方案加速度RMS值測試結(jié)果如圖8所示。
圖8 不同方案振動量測試結(jié)果
上述測試結(jié)果表明:一級減振橡膠硬度越小,減振系統(tǒng)固有頻率越低,壓縮機減振效果越好。硬度30~35的減振效果最好;硬度35~45和硬度30~40的次之;硬度60~70(原方案)的減振效果最差。增加二級減振可進一步降低壓縮機振動量及50 Hz處的振動峰值。
壓縮機二級減振方案方案6的減震效果最好,但與車體的固有頻率接近,存在共振的風險。綜合減振效果及減振系統(tǒng)固有頻率后,選擇方案8作為最終方案,即一級減振橡膠硬度由60~70降低為30~40,并增加二級減振橡膠。最終方案與原方案的對比如圖9和圖10所示。
圖9 最終方案與原方案振動量對比
圖10 頻譜分析結(jié)果對比
壓縮機最終方案掃頻測試結(jié)果如圖11所示,從圖中看出,壓縮機減振系統(tǒng)在50 Hz處無共振峰。
圖11 最終方案壓縮機掃頻測試結(jié)果
與原方案相比,最終方案減振效果更好,能夠滿足整改目標要求。在原方案振動較大的部位,最終方案振動量降幅達60%以上。最終方案8#和9#測點振動量與風機振動量相差不大,除8#和9#測點外,其他測點振動量與風機振動量相比,可忽略不計。壓縮機在50 Hz的振動峰值降幅達50%以上。減振系統(tǒng)垂向頻率比約為2.7,縱向頻率比約為4,橫向頻率比約為4.8,均處于隔振區(qū),可有效降低壓縮機傳遞的振動量,提高客室內(nèi)的舒適性。
通過試驗測量,確定了空調(diào)機組的振動主要來源于其內(nèi)部的壓縮機。為了降低壓縮機振動量,文中共設(shè)計了八種不同的壓縮機減振方案。試驗測試結(jié)果表明,減振橡膠硬度越小,減振系統(tǒng)固有頻率越低,減振效果越好。增加二級減振可以進一步降低系統(tǒng)的固有頻率,但需避開車輛固有頻率,以避免與車體發(fā)生共振。與原方案相比,最終方案極大地降低了壓縮機的振動量,有效地解決了壓縮機振動過大的問題,對空調(diào)機組的減振降噪有著重要的指導(dǎo)意義。