喻 琴,楊 凱,段智朝,張 闖
(慶安集團有限公司航空設(shè)備研究所,陜西 西安 710077)
正弦振動試驗分為兩類:定頻和掃頻[1-2]。其中掃頻正弦振動試驗,分為線性掃描和對數(shù)掃描。線性掃描頻率變化是線性的,這種掃描用于細找共振頻率的試驗。對數(shù)掃描頻率變化按對數(shù)變化,低頻掃得慢而高頻掃得快。
某作動器在進行正弦振動試驗時,先進行了Z方向(如圖1所示,垂直于試驗臺臺面的方向為Z方向)線性掃描,得到其固有頻率。后進行了對數(shù)掃描,在進行對數(shù)掃描時發(fā)生了斷裂現(xiàn)象。筆者采用ANSYS Workbench軟件,針對某作動器進行了正弦振動分析,并基于Miner線性累計損傷理論,開展正弦振動環(huán)境下的疲勞壽命計算,認為該產(chǎn)品的強度較弱,提出了改進方案,后又對改進方案進行計算與試驗。
某作動器主要由電機、減速箱、滾珠絲杠傳動副等部分組成。固定接頭和活動接頭分別固定在試驗臺夾具上,如圖1所示。
圖1 某作動器振動安裝示意圖
在Z方向進行線性掃描試驗:頻率10~2 000 Hz、加速度2.0 g、0.5 mm幅值(峰-峰值)。得到作動器Z方向的前三階固有頻率:138、415、1 263 Hz。
接著進行對數(shù)掃描試驗:如圖2中曲線規(guī)定的振動量值。在進行了Z方向30 min振動功能后,產(chǎn)品左殼體零件的固定接頭耳片發(fā)生斷裂,如圖3所示。
圖2 對數(shù)掃描試驗曲線
圖3 左殼體振動試驗斷裂情況
模型驗證[3]的一般流程如圖4所示。
圖4 模型驗證流程圖
模型驗證中包括質(zhì)量點、剛度以及約束的驗證。經(jīng)過圖4多次驗證,得到最終的簡化模型,如圖5所示。
圖5 有限元模型
質(zhì)量為5.958 kg(簡化前質(zhì)量為5.95 kg),分別在固定接頭和活動接頭圓孔處施加固定約束,其中活動接頭與關(guān)節(jié)軸承設(shè)置轉(zhuǎn)動運動副,固定接頭與關(guān)節(jié)軸承設(shè)置球運動副,如圖6(a)、(b)所示。
圖6 計算模型
對其進行模態(tài)分析,得到前8階固有頻率,見表1所列。
表1 仿真固有頻率計算結(jié)果
通過質(zhì)量參與率的比較,得到Z方向前三階固有頻率為:137.08 Hz、436.21 Hz、1 258.9 Hz。由第1節(jié)知:通過正弦掃頻試驗得到作動器Z方向的前三階固有頻率:138 Hz、415 Hz、1263 Hz。Z方向的前三階仿真固有頻率與試驗固有頻率的比較見表2。
表2 仿真固有頻率與試驗固有頻率的比較
仿真固有頻率與試驗固有頻率的相關(guān)性分析時,兩者誤差在8%左右即可認為兩者相關(guān)。由表2可知,仿真固有頻率與試驗固有頻率最大誤差為0.048%,因此仿真固有頻率與試驗固有頻率吻合度很高,證明了所建有限元模型是正確的,通過模型驗證。同時給出了Z方向前三階仿真固有頻率對應(yīng)的振型,如圖7所示。
圖7 Z方向前三階振型
對作動器展開Z方向正弦振動掃頻仿真分析[4],并針對左殼體固定接頭耳片計算等效Mises應(yīng)力,提取應(yīng)力最大點的應(yīng)力響應(yīng)譜,如圖8所示。
圖8 左殼體Mises應(yīng)力分布及其應(yīng)力最大點響應(yīng)譜
經(jīng)對比,左殼體應(yīng)力最大點即為產(chǎn)品發(fā)生裂紋的位置,如圖3所示。
圖8所示的危險點的應(yīng)力-頻率曲線,是結(jié)構(gòu)在正弦振動條件下的應(yīng)力隨時間變化的頻域描述,因此基于該曲線,結(jié)合Miner線性累計損傷理論,可以計算其疲勞壽命。
正弦振動過程中,振動時間、頻率和掃描率的關(guān)系為:
(1)
上式中R為正弦振動掃描率。
上式等號兩側(cè)對f求導數(shù),則有:
(2)
寫成離散形式,可得:
(3)
(4)
進一步,可計算Ni如下:
(5)
在多級不同應(yīng)力幅值σi作用下,各級應(yīng)力對應(yīng)的Ni描述如下:
(6)
根據(jù)式(2)可得:
(7)
將上式寫成離散形式:
(8)
上式中T為正弦振動持續(xù)時間,t為單次掃頻所需時間。
壽命計算公式為:
(9)
根據(jù)Miner線性損傷累計理論,當D<1時,可以認為構(gòu)件不會發(fā)生疲勞破壞,在工程中通常取安全系數(shù)為10,即D<0.1,L≥10時,認為構(gòu)件不會發(fā)生疲勞破壞[5]。
基于上一節(jié)獲得的左殼體固定接頭耳片Mises應(yīng)力最大值點的頻率-應(yīng)力曲線(圖8),結(jié)合上述理論公式,可以計算左殼體Z方向30 min振動功能正弦振動疲勞壽命,見表3。結(jié)果表明左殼體不滿足正弦振動疲勞壽命要求,與正弦振動試驗結(jié)果相符,左殼體耳片發(fā)生了斷裂,如圖3所示。
表3 正弦振動疲勞壽命校核
將左殼體材料由鋁合金2618A-F更改為沉淀硬化不銹鋼15-5PH,左殼體固定接頭耳片的厚度由7.4 mm增加至13 mm,提高左殼體固定接頭耳片的強度。殼體耳片改進后振動仿真情況如圖9所示。左殼體Z方向振動疲勞壽命分散系數(shù)為9.16E+02>10,殼體振動壽命滿足要求。
圖9 改進后左殼體Mises應(yīng)力分布及其應(yīng)力最大點響應(yīng)譜
在改進左殼體的同時把振動試驗工裝也進行了改進,如圖10所示。重新進行試驗,正弦振動試驗合格,說明采取的改進措施切實有效。
針對某作動器的固定接頭耳片在正弦振動試驗中發(fā)生斷裂,文中開展了正弦振動疲勞分析,主要結(jié)論如下。
(1) 建立了作動器結(jié)構(gòu)的有限元分析模型,基于正弦掃頻試驗獲得Z方向前3階的固有頻率,對模型進行了修正,修正后的分析結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)的一致性較好。
(2) 根據(jù)正弦疲勞壽命計算公式,結(jié)合正弦分析獲得危險點應(yīng)力—頻率曲線,對耳片進行了疲勞壽命預測,結(jié)果表明,左殼體不滿足正弦振動疲勞壽命要求,且最危險位置與試驗結(jié)果相符。
(3) 根據(jù)仿真計算結(jié)果,對材料和尺寸進行了改進,提高了左殼體固定接頭耳片的強度,其Z方向振動疲勞壽命分散系數(shù)為9.16E+02>10,重新進行試驗后,正弦振動試驗合格,說明采取的改進措施切實有效。