童純,顧鴻順
(江蘇亞威機(jī)床股份有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225000)
開卷線配置壓力機(jī)、雙頭沖壓中心是一次創(chuàng)新式的嘗試。如圖1 所示,該方案由開卷機(jī)、壓力機(jī)、校平機(jī)、雙頭沖壓中心、剪板機(jī)多個(gè)部分組成,鋼卷首先由送料機(jī)構(gòu)送至壓力機(jī),由其進(jìn)行第一輪加工,然后由校平機(jī)進(jìn)行校平,校平之后再由送料機(jī)構(gòu)送入雙頭沖壓中心進(jìn)行第二輪加工,沖壓結(jié)束后送入剪板機(jī)剪切為成品。其中壓力機(jī)一般用于沖壓密集排孔,效率較高,雙頭沖壓中心可以沖碎邊角,修整板材邊緣等。
圖1 產(chǎn)線概覽圖
該生產(chǎn)線可以應(yīng)用于幕墻、門板、電梯等多種傳統(tǒng)行業(yè),具有一定的市場前景,其亮點(diǎn)在于將原材料的加工和產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合在一起,省去了原材料加工完成后的打包搬運(yùn)環(huán)節(jié),并且還可以搭配折彎機(jī)器人、折邊機(jī)等,組成一整套的自動(dòng)化智能生產(chǎn)線,更有效的利用廠房空間,節(jié)省人力資源。
開卷線送料機(jī)構(gòu)的送料原理是由氣缸控制壓料輥緊緊壓住卷料,然后由電機(jī)帶動(dòng)壓料輥轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)卷料轉(zhuǎn)動(dòng)。由于生產(chǎn)線增加了壓力機(jī)和雙頭沖壓中心兩道工序,長度可以達(dá)到20m,需要2 個(gè)以上的活套坑緩存板材,一個(gè)送料電機(jī)無法滿足需求,所以配置了兩臺(tái)送料電機(jī),一臺(tái)給壓力機(jī)送料,一臺(tái)給雙頭沖壓中心送料。送料過程分為兩部分之后雖然滿足了送料需求,但是由于采用夾緊式送料結(jié)構(gòu),無法安裝類似沖床定位銷的固定標(biāo)示點(diǎn),送料軸1 和送料軸2 的原點(diǎn)就難以精確校準(zhǔn)使其重合,這就產(chǎn)生連鎖反應(yīng),壓機(jī)的工件坐標(biāo)系原點(diǎn)、雙頭沖壓中心的工件坐標(biāo)系原點(diǎn)、剪板機(jī)的剪切原點(diǎn),三者也無法精確校準(zhǔn),成品工件的孔到邊精度就難以保障。
如圖2 所示,成品工件要求孔到邊30mm,由于坐標(biāo)系原點(diǎn)誤差,剪切位置可能距一側(cè)孔35mm,距另一側(cè)孔25mm。這里為更加直觀展現(xiàn)問題,尺寸誤差有所夸大,實(shí)際經(jīng)過初步校準(zhǔn)誤差在1mm 左右。如何解決誤差過大問題,成為本方案難點(diǎn)。
圖2 誤差展示圖
視覺檢測系統(tǒng)可以有效的解決這個(gè)問題,可以通過相機(jī)拍照,識(shí)別壓力機(jī)的孔位到相機(jī)基準(zhǔn)線之間的距離,如果這個(gè)距離與客戶編程軟件設(shè)定的距離存在誤差,可以通過PLC 程序計(jì)算出誤差值,再控制軸運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償這個(gè)誤差,這樣就能修正成品工件的沖壓精度,而相機(jī)基準(zhǔn)線是固定的,距離剪板機(jī)的長度也是固定的,將這個(gè)固定值輸入加工程序,送料軸前進(jìn)該固定值,剪切一刀,此時(shí)送料軸的位置就可以作為剪切機(jī)構(gòu)的初始位置。
如圖3 所示為相機(jī)抓取基準(zhǔn)點(diǎn)的畫面,本文選擇的是沖孔的中心作為基準(zhǔn)點(diǎn),然后測算出基準(zhǔn)點(diǎn)到基準(zhǔn)線的距離d,通過Profinet 通訊,將數(shù)據(jù)傳輸給PLC 處理。本方案采用的是歐姆龍視覺檢測系統(tǒng),下文會(huì)介紹該系統(tǒng)的使用方法。
圖3 相機(jī)基準(zhǔn)圖
歐姆龍相機(jī)與西門子PLC 采用的是Profinet 通訊,在測試中,本文嘗試過歐姆龍相機(jī)與西門子1200和STEP7 的通訊設(shè)置,均能夠正常傳輸數(shù)據(jù)。通訊設(shè)置分為兩步,分別要在歐姆龍相機(jī)端、西門子PLC 端進(jìn)行。
3.1.1 相機(jī)參數(shù)設(shè)置
相機(jī)端需要設(shè)置相機(jī)的IP 地址以及通訊方式,遠(yuǎn)程操作選項(xiàng)需要勾選為“有”,輸出數(shù)據(jù)長度要與組態(tài)一致,都選擇byte64,用戶區(qū)域設(shè)置要與組態(tài)選擇一致,默認(rèn)選擇有。注意IP 地址要與PLC 設(shè)置在同一個(gè)網(wǎng)段中,否則無法正常通訊,如圖4 所示為通訊設(shè)置。
圖4 設(shè)置IP 地址以及通訊方式
3.1.2 博圖軟件設(shè)置
西門子PLC 端首先要導(dǎo)入相機(jī)GSD 文件,完成設(shè)備組態(tài),注意設(shè)備網(wǎng)絡(luò)地址設(shè)一定要與相機(jī)參數(shù)中設(shè)置的地址一致,注意設(shè)備IP 設(shè)置,拖入輸入輸出子模塊,注意與相機(jī)設(shè)置中數(shù)據(jù)長度一致,組態(tài)I/O 周期也需要修改,若使用默認(rèn)值可能會(huì)出現(xiàn)通訊故障,最后下載組態(tài),分配設(shè)備名稱。如圖5 所示組態(tài)IO 周期需要修改。
圖5 組態(tài)I/O 周期修改
相機(jī)和PLC 通訊有固定的地址,可以根據(jù)需要設(shè)定地址,如圖6 所示為指令對(duì)照表。
圖6 指令對(duì)照表
如圖7 所示為PLC 編程實(shí)例。
圖7 PLC 程序
送料機(jī)構(gòu)送料到位后,PLC 發(fā)送拍照指令,相機(jī)拍攝照片,判斷拍照結(jié)果是否正常,正常的話發(fā)送信號(hào)給PLC,PLC 將相機(jī)此時(shí)測算出的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、加工,計(jì)算出位置誤差,在送料時(shí),通過R 參數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。
示例如下:
G01 X2=1000+R200
R200 為PLC 寫入的最終補(bǔ)償值。
如圖8 所示為加工的零件圖片,送料到達(dá)相機(jī)拍照范圍,相機(jī)會(huì)拍攝照片,測算出自身基準(zhǔn)線到兩側(cè)孔的距離。
圖8 加工零件圖
此時(shí)相機(jī)基準(zhǔn)線到兩側(cè)孔距分別為35mm 和25mm,這組數(shù)據(jù)將傳輸給PLC,PLC 計(jì)算出需要補(bǔ)償?shù)恼`差值,誤差計(jì)算公式(35-25)/2=5mm,PLC 將該值寫入到R 參數(shù)R200,加工程序執(zhí)行到G01 X2=1000+R200,就會(huì)在定位1000 的基礎(chǔ)上多移動(dòng)R200=5mm的距離,這樣相機(jī)基準(zhǔn)線到兩側(cè)孔的間距就均為30mm。
如圖9 所示為誤差補(bǔ)償結(jié)束后的相機(jī)基準(zhǔn)線到兩側(cè)孔的間距,相機(jī)基準(zhǔn)線到兩側(cè)孔的間距均等,符合產(chǎn)品要求。補(bǔ)償執(zhí)行結(jié)束后,下一步是剪板機(jī)剪切板材。
圖9 誤差補(bǔ)償示意圖
如圖10 所示,相機(jī)基準(zhǔn)線為綠色線條,距離剪板機(jī)580mm,只要控制送料軸送料580mm 即可準(zhǔn)確剪切,分開零件1 和零件2,確??椎竭吘壍拈g距均為30mm,滿足產(chǎn)品精度要求。
圖10 剪切示意圖
以上是視覺檢測系統(tǒng)的校正流程,在實(shí)際生產(chǎn)中,批量加工產(chǎn)品,就需要不斷的送料、拍照、補(bǔ)償、剪切循環(huán)往復(fù)。
本文介紹了視覺檢測系統(tǒng)在加工精度校正方面的應(yīng)用,視覺檢測系統(tǒng)可以精確的測量出標(biāo)定物到基準(zhǔn)線之間的距離,例如本文采用的歐姆龍視覺檢測系統(tǒng),實(shí)際應(yīng)用檢測誤差在0.05mm 左右,精度高、測量速度快,測算出的數(shù)值,經(jīng)過PLC 的處理,可以通過多種方式進(jìn)行位置補(bǔ)償,大大提高了開卷自動(dòng)化產(chǎn)線的加工精度。