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      土石壩異常滲漏原因綜合分析

      2022-09-07 02:48:54王春婷
      山東水利 2022年8期
      關鍵詞:水洞壩段壩基

      玄 鵬,王春婷

      (1.青島市水利勘測設計研究院有限公司,山東 青島266100;2.河海大學農(nóng)業(yè)科學與工程學院,江蘇 南京210098)

      目前,常用的土石壩滲漏分析方法有勘探分析、綜合物探法、熒光示蹤劑法、大壩滲漏多源信息融合診斷技術及聯(lián)合運用多種新技術對大壩滲漏進行探測。

      本文借鑒上述多種滲漏分析方法與技術,以現(xiàn)場滲漏觀測及監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎,結合地質鉆孔、高密度電法探測及現(xiàn)場試驗等技術對山東田莊水庫壩后異常滲漏明流進行了分析,為同類型土石壩異常滲漏分析提供了參考。

      1 工程概況

      田莊水庫位于山東省境內(nèi),是一座以防洪、灌溉為主,結合水力發(fā)電、水面養(yǎng)殖、工業(yè)供水等綜合利用的大(2)型水庫,總庫容1.31億m3,興利庫容0.68億m3。異常滲漏明流出現(xiàn)在水庫北放水洞后,原設計北放水洞穿壩涵洞出口與引水干渠相接,同時分出岔管與放水洞后電站進水管相接,后電站廢棄拆除,對穿壩涵洞進行了封堵,隨后北放水洞處于停用狀態(tài)。雖然現(xiàn)狀北放水洞近期多年來未向下游干渠放水,但是放水洞出口處干渠內(nèi)一直存在積水情況,且原電站站址位置出現(xiàn)了明流。據(jù)現(xiàn)場管理人員反映,該情況自水庫除險加固前即多年存在,水庫除險加固后該問題未顯著改善。

      2 滲漏分析

      結合水庫北放水洞滲漏點情況,初步分析導致該處滲漏明流的可能原因有以下幾方面:北放水洞后出水渠積水滲漏;壩體截滲效果達不到設計要求產(chǎn)生滲漏;壩基截滲效果達不到設計要求產(chǎn)生滲漏;左岸壩肩側向滲漏。

      2.1 滲漏量統(tǒng)計

      為探明滲漏量情況,在滲漏點處新建薄壁堰測流并進行了為期兩周的滲漏量觀測,同時,觀測北放水洞后干渠內(nèi)積水水位情況。

      從觀測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在觀測期內(nèi),水庫水位維持在307.5~307.9 m左右,該滲漏點滲漏量基本穩(wěn)定,除因降雨導致流量增大外,滲漏量基本穩(wěn)定在27.3 m3/h,北放水洞后出水渠水位穩(wěn)定在298.45 m左右。

      經(jīng)過壩體滲流計算分析,如圖1所示,庫水位307.8 m時,北放水洞附近壩段(0+680~0+881壩段)總滲流量約為0.17 m3/h,遠小于當前觀測到的27.3 m3/h。

      圖1 北放水洞壩段壩體滲流計算結果圖

      2.2 北放水洞出水渠積水原因分析

      北放水洞出水渠積水水位基本保持穩(wěn)定,受降雨影響很小,據(jù)現(xiàn)場調(diào)查了解,該處積水多年存在且水位較穩(wěn)定,無明顯補給水源,推測此處水位與庫水位相關。查詢大壩相鄰測壓管觀測斷面(0+680斷面)觀測數(shù)據(jù),當水庫水位位于307.8 m左右時,位于下游壩腳處的測壓管水位基本位于298.80 m左右,與出水渠積水水位(298.45 m)相近,據(jù)此推斷出水渠積水水位與壩體浸潤線基本一致,此處積水水位為大壩下游正常水位,與異常滲漏關系不大。

      2.3 壩體滲漏分析

      北放水洞附近的壩體截滲主要依靠塑性混凝土防滲墻。根據(jù)大壩0+680滲流觀測數(shù)據(jù),防滲墻后較墻前水位降幅較大,至下游壩腳處水位低于地面2 m左右,顯示壩體截滲效果良好。

      同時,根據(jù)高密度電法對0+700~0+828壩段探測成果,防滲墻墻體連續(xù),無大規(guī)模滲漏現(xiàn)象,表明壩體截滲體系完整可靠。

      另外,選取0+800斷面進行注水試驗,根據(jù)注水試驗結果,該處防滲墻滲透系數(shù)9.30×10-7cm/s,滿足設計要求。綜合觀測數(shù)據(jù)、物探成果及注水試驗結果,壩體防滲效果良好,基本不存在壩體滲漏問題。

      2.4 壩基滲漏分析

      壩基截滲方式為帷幕灌漿,帷幕灌漿與壩體防滲體結合形成完整的大壩防滲體系。選取北放水洞壩段(樁號0+769)進行地質鉆孔取樣分析。

      從地質剖面圖看出,大壩基巖為石灰?guī)r,分布較均勻,無斷層、破碎帶等滲漏通道。另對0+759.2及0+784.5壩段進行基巖透水率壓水試驗,試驗結果顯示,0+759.2壩段基巖透水率0.91~1.98Lu,0+784.5壩段基巖透水率0.43~1.39Lu,均滿足設計及相關規(guī)范要求,因此壩基滲漏導致北放水洞后異常滲漏明流的可能性較小。

      2.5 壩肩繞滲分析

      根據(jù)高密度電法探測壩體成果,如圖2所示,大壩樁號0+880~0+900附近有一處低阻異常帶,向下延伸,推測此處為斷裂切割基巖并充水導致的低阻異常帶。

      圖2 0+700~0+950壩段物探成果圖

      同時,該水庫的設計資料顯示0+881~0+980壩段基巖并未進行帷幕灌漿處理,大壩壩基位于奧陶系灰?guī)r上,巖溶裂隙較為發(fā)育,基巖內(nèi)極易產(chǎn)生滲漏通道,導致壩后滲漏。北放水洞后滲漏點所在位置地勢較低,壩肩位置地勢較高,滲水會通過壩基巖溶裂隙自高處向低處匯集,分析此處滲漏帶為壩后異常滲漏的主要通道。

      3 結語

      針對水庫壩后異常滲漏明流現(xiàn)象,本文以現(xiàn)場滲漏觀測及大壩監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎,結合地質鉆孔、高密度電法探測及現(xiàn)場試驗等技術,對壩體滲漏、壩基滲漏、壩肩繞滲等分別進行了分析,經(jīng)分析認為壩肩繞滲為產(chǎn)生該處異常滲漏的主要原因。

      根據(jù)滲漏觀測統(tǒng)計數(shù)據(jù),當前年滲漏總量約為25萬m3,僅占興利庫容的0.37%,考慮該處滲漏已多年穩(wěn)定存在,滲漏量較小,滲水為清水,未見土顆粒析出,未對壩體安全及蓄水安全造成影響。

      受水庫整體調(diào)度影響,本文采用的滲漏量統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅為水庫水位穩(wěn)定在307.8 m左右時采集,在條件合適時應進一步研究不同水庫水位情況下的滲漏變化。

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