轉向節(jié)是汽車轉向橋的重要零件之一,決定著汽車行駛過程穩(wěn)定性及行駛方向靈敏性。轉向節(jié)作為汽車前部載荷的承受者與傳遞者,通過帶動前輪繞主銷轉動而使汽車轉向。其在汽車行駛狀態(tài)下需承受多變的沖擊載荷,因此,其對金相組織、力學性能等方面有很高的要求。
42CrMo 作為轉向節(jié)優(yōu)選材料之一,具有強度高、韌性好、淬透性好、無明顯回火脆性等優(yōu)點,調質處理后可獲得較高的疲勞極限、良好的抗沖擊能力和低溫沖擊韌性,能夠很好的滿足轉向節(jié)高性能的要求。但42CrMo 材料轉向節(jié)在鍛打成形后,調質過程容易出現裂紋,從而導致廢品損失。因此,探究合理的轉向節(jié)調質工藝,保證產品內在質量和降低廢品損失,具有重要的理論意義與應用價值。
本文基于金屬材料及熱處理工藝理論,設計了多種調質工藝方案,通過對42CrMo 材料轉向節(jié)進行調質處理,得到不同淬火液濃度下的金相及硬度,并對比分析確定了轉向節(jié)最合理的調質工藝。
采用奎克好富頓集團生產的水溶性淬火液AQUA QUENCH 251 ZQ,通過加水配成濃度分別為9%、10%、11%、12%的淬火液對轉向節(jié)調質性能進行試驗。
本次試驗用原材料采用規(guī)格為
150mm 的42CrMo 棒料,其化學成分見表1。棒材加熱至1230℃經8000t 壓力機鍛打成形,轉向節(jié)鍛件如圖1(a)所示。然后兩家鋼廠各選取4 個鍛件使用帶鋸床將轉向節(jié)把部切取下來進行后續(xù)熱處理試驗,如圖1(b)所示。
安全穩(wěn)定是監(jiān)獄的首要任務,監(jiān)獄的安全穩(wěn)定不是一潭死水式的風平浪靜,而是江河湖海式的動態(tài)平靜。監(jiān)獄機關必須堅守安全底線,增強憂患意識和責任意識,當好“守門員”,把住“警戒線”。一方面,要提高預測預防預警能力,做到防患于未然;另一方面,要堅持監(jiān)獄工作方針,最大可能將罪犯改造成為自食其力的守法公民,做到讓罪犯“不想跑”“不愿跑”。構建五大改造體系,統(tǒng)籌好安全與改造的關系,通過教育轉化、攻心治本,進一步提升獄內安全系數,最大限度地增加社會和諧因素,才能全面提升監(jiān)獄治理能力和水平,為社會治理提供安全、穩(wěn)定的環(huán)境。
所以,為保證調質后金相符合1 ~4 級的技術要求,高溫回火后獲得較多的索氏體組織,同時減少鐵素體的析出及屈氏體的形成,應將42CrMo 材料的轉向節(jié)熱處理過程中的淬火液濃度控制在12%以下。
醬油是日常生活中必不可少的一種調味品。醬油按食用方法分為烹調醬油和餐桌醬油,烹調醬油不直接食用,適用于烹調加工,而餐桌醬油既可直接食用,又可用于烹調加工。目前國內對醬油的生產工藝及菌種純化研究報道較多,但缺乏對其微生物安全性的報道。本研究結合我國GB 2717—2003《醬油衛(wèi)生標準》,開展我國市售醬油中菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌的監(jiān)測。
將調質后的樣品用帶鋸床先切下一個厚度為20mm 的圓片,然后依據圖2(a)中的十字線將圓片切割成4 個金相塊。將切割好的金相塊經金相砂紙打磨并機械拋光成鏡面后,用4%的硝酸酒精腐蝕金相觀察面,然后在500 倍金相顯微鏡下觀察距邊部10mm 處的金相組織,并用布氏硬度計對金相組織觀察處進行硬度檢測,如圖2(b)所示。
轉向節(jié)樣品在淬火液濃度為9%、10%、11%、12%進行調質處理后,鋼廠1 的42CrMo 材料調質硬度的平均值分別為305.5HBW、297.3HBW、289.5HBW、277.8HBW,鋼廠2 的42CrMo 材料調質硬度的平均值分別為303HBW、294HBW、287HBW、277HBW,可以看出兩鋼廠原材料轉向節(jié)隨淬火液濃度的提升,硬度都是逐漸降低的。主要原因是隨著淬火液濃度的提升,調質處理后鐵素體含量增加,索氏體片間距增大,甚至由于冷卻速度過低出現屈氏體,從而導致硬度降低。
過去一年,富含高科技元素的智能新品層出不窮,隨著生活習慣的改變和消費觀念的轉變,消費者對這些智能化產品的關注熱度也是持續(xù)走高。在家電智能化及互聯網家電基礎上構筑起來的智能家居解決方案,更是吸引了大批熱衷科技、追求高效率生活方式的年輕消費人群。
調質工藝試驗方案見表2,S-1、S-2、S-3、S-4原材料廠家為鋼廠1,Y-1、Y-2、Y-3、Y-4 原材料廠家為鋼廠2。根據42CrMo 原材料奧氏體化溫度及熱處理工藝理論,將淬火溫度設置為850℃,保溫時間為100min,回火溫度設置為615℃,保溫時間為150min,保溫時間結束后出爐空冷降至室溫。為分析不同淬火液濃度對轉向節(jié)調質金相及硬度的影響,配制了9%、10%、11%、12%四組不同濃度的淬火液,淬火入水時間為8.5min。
轉向節(jié)樣品在淬火液濃度為9%、10%、11%、12%進行調質處理后,典型金相分別為3 級、3 級、4 級、5 級,如圖3 所示。通過對不同淬火液濃度下的調質金相進行統(tǒng)計,結果見表3,得到調質過程中淬火液濃度為9%、10%、11%、12%時,金相分別為2 ~3 級、3 ~4 級、3 ~4 級、5 ~6 級,說 明淬火液濃度對調質金相有顯著的影響,隨著淬火液濃度的提升,金相逐漸變差。主要原因是隨著淬火液濃度的提升,由于冷卻速度降低,造成過冷度減小,淬火后的馬氏體轉變量減少,高溫回火后的金相組織中鐵素體含量增加,索氏體片層間距增大,并出現少量屈氏體。
轉向節(jié)調質后硬度要求為261~304HBW。從表3、表4 可以得到,淬火液濃度為9%時,調質后硬度已超出上限,不符合產品性能要求;當淬火液濃度為12%時,金相不符合技術要求。所以,為得到金相和硬度都符合要求的轉向節(jié)產品,且后期加工不會因為硬度過高或過低出現加工困難、粘刀的現象而導致生產成本增加,應將淬火液濃度控制在10%~11%之間。
⑴淬火液濃度在9%~12%時,隨著淬火液濃度的提升,轉向節(jié)由于淬火液冷卻能力下降,鍛件高溫回火后造成鐵素體含量增加、索氏體片間距增大,甚至出現屈氏體,進而導致調質金相等級變差、硬度降低;
皖河流域現有森林以針葉林為主,是歷史上單一植樹造林成果的積累。因樹種單一,森林生態(tài)穩(wěn)定性不高,林下灌木、草本少,涵養(yǎng)水源與阻滯徑流的能力有限,急需林相更新和生態(tài)保育。在疏林地補充鄉(xiāng)土樹種、闊葉樹種,改變針葉林樹種單一狀況,恢復林下灌木、草本植被,理論上能提高綠色覆蓋率,提高森林生態(tài)系統(tǒng)物種多樣性和生態(tài)穩(wěn)定性,增強涵養(yǎng)水源、保持水土的能力。森林管理方面提高綠色覆蓋率的措施有森林生態(tài)保護區(qū)禁伐;加強森林病蟲害防治;落實森林防火、防盜制度及措施;實施陡坡的監(jiān)護和治理等。
⑵通過分析不同濃度下調質處理后的金相組織與硬度值,在滿足金相、硬度技術要求的同時,為減小淬火應力和降低淬火開裂風險,確定了轉向節(jié)調質工藝淬火液濃度范圍為10%~11%。