張家秋
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司, 河南鶴壁 458000)
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司(簡稱鶴壁煤化工)設(shè)計(jì)甲醇產(chǎn)量為60萬t/a,采用殼牌干煤粉加壓氣化工藝,日投煤量為2 850 t,有效合成氣體積流量為169 500 m3/h。
裝置于2008年開工建設(shè),2013年投產(chǎn)。投產(chǎn)后,通過修改煤燒嘴角度、優(yōu)化激冷氣壓縮機(jī)葉輪、調(diào)整配煤結(jié)構(gòu)、改型S1501濾棒材質(zhì)等措施,于2016年6月實(shí)現(xiàn)二氧化碳工況滿負(fù)荷運(yùn)行。
之后新的問題又暴露出來:一是激冷氣量不足,高溫合成氣經(jīng)過激冷后溫度依然較高,積灰問題嚴(yán)重;二是除灰單元高溫高壓過濾器壓差高,系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象,成為困擾裝置長周期運(yùn)行的新瓶頸。
公司針對(duì)存在的問題積極尋找解決方法,先后對(duì)激冷氣壓縮機(jī)及S1501濾棒進(jìn)行改型改造,為氣化爐長周期高負(fù)荷運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自2017年以來,裝置年累計(jì)運(yùn)行時(shí)間超過300 d,甲醇年產(chǎn)量為63.5萬t,實(shí)現(xiàn)殼牌氣化爐制甲醇裝置達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)運(yùn)行。
經(jīng)過數(shù)年的改造與磨合,裝置運(yùn)行逐漸走上正軌。實(shí)際運(yùn)行過程中,氣化爐積灰問題得到有效改善,但是還未徹底解決,分析導(dǎo)致積灰的具體原因[1-3]。
鶴壁煤化工氣化爐原始設(shè)計(jì)用煤以鶴壁本地煤種為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%。投產(chǎn)運(yùn)行以來,根據(jù)工況需要,由單一煤種調(diào)整為煙煤與無煙煤摻配的混煤,經(jīng)過多年的總結(jié)與探索,配煤方式也逐漸穩(wěn)定。摻配后的混煤,灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至12%。根據(jù)“以渣抗渣”理論,在實(shí)際運(yùn)行中,過低的灰分會(huì)造成爐膛耐火料、耐火銷釘燒蝕脫落,導(dǎo)致燒嘴罩、水冷壁高溫炭化,引發(fā)泄漏[4]。此時(shí),氣化爐渣系統(tǒng)極為脆弱,系統(tǒng)一旦波動(dòng),就會(huì)導(dǎo)致氣化爐堵渣進(jìn)而停車。為了防止堵渣,就需要提高氣化爐爐溫,來保證渣口溫度,確保渣的流動(dòng)性。這樣就有可能導(dǎo)致后系統(tǒng)因超溫而出現(xiàn)積灰,需要針對(duì)相應(yīng)工況制定應(yīng)對(duì)措施,以保證氣化爐正常運(yùn)行[4]。
氣化爐用煤原本為以本地貧瘦煤為主,現(xiàn)更換為揮發(fā)分含量較高的長焰煤,與無煙煤摻配。由于長焰煤灰熔點(diǎn)較低,更容易引起氣化爐冷卻段積灰。裝置實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行后,針對(duì)積灰問題,對(duì)裝置進(jìn)行了多項(xiàng)技改,均未達(dá)到預(yù)期目的。2017年1月,對(duì)激冷氣壓縮機(jī)進(jìn)行改造后,問題得到了基本解決。氣化爐用煤及壓縮機(jī)改造前,滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,設(shè)計(jì)產(chǎn)氣體積流量為169 500 m3/h,激冷氣體積流量為260 000 m3/h。在未積灰的情況下,合成氣冷卻器(SGC)進(jìn)口十字架處氣體流速為6.0~7.0 m/s,氣化爐人孔A12處流速為6.5~7.5 m/s,人孔A13/14處流速為8.0~9.0 m/s?,F(xiàn)有煤種產(chǎn)氣體積流量為190 000 m3/h左右,激冷氣體積流量約為400 000 m3/h。在未積灰的情況下,氣化爐人孔A11處十字架處氣體流速為8.5~9.5 m/s,A12處流速為9.0~10.0 m/s,A13/14處流速為11.5~12.5 m/s。氣體流速較設(shè)計(jì)值有大幅提升,對(duì)氣化爐冷卻段盤管及水冷壁磨損更大,影響設(shè)備運(yùn)行壽命。
上述數(shù)值都是基于在氣化爐冷卻段未積灰、流通面積未發(fā)生變化的條件下計(jì)算出來的。當(dāng)氣化爐出現(xiàn)積灰情況時(shí),合成氣流速會(huì)進(jìn)一步上升,積灰情況越嚴(yán)重,氣體流速越快,設(shè)備沖刷磨損越大。當(dāng)A11處積灰過半時(shí),氣化爐十字架壓差(13PDI0077)為18~20 kPa,氣體流速達(dá)到17.0~20.0 m/s,水汽系統(tǒng)出現(xiàn)微小漏點(diǎn);當(dāng)積灰至3/4時(shí),13PDI0077為25 kPa,SGC進(jìn)口十字架處氣體流速達(dá)到35.0~40.0 m/s;當(dāng)13PDI0077達(dá)到30 kPa時(shí),設(shè)備內(nèi)部流通量只剩1/8~1/10,氣體流速為100.0 m/s左右。按照運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來看,當(dāng)壓差為30 kPa時(shí),14 d內(nèi)設(shè)備會(huì)出現(xiàn)較大漏點(diǎn)。久而久之,水汽系統(tǒng)漏點(diǎn)越來越大,飛灰黏度隨之增加,更容易積灰。高流速合成氣對(duì)設(shè)備沖刷加劇,漏點(diǎn)更大,積灰更嚴(yán)重,這樣就形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致裝置被迫停車。
除灰單元與濕洗單元出口合成氣通過一定比例混配,調(diào)整至合適溫度,由激冷氣壓縮機(jī)加壓輸送至氣化爐爐膛出口,形成的氣化裝置激冷氣對(duì)爐內(nèi)溫度為1 600 ℃的合成氣進(jìn)行急冷。濕洗單元洗滌塔(C1601)氣相出口溫度設(shè)計(jì)指標(biāo)為166 ℃,蒸汽分壓占總壓的20%,飽和狀態(tài)下濕洗合成氣帶走水汽量相對(duì)穩(wěn)定。隨著煤種、負(fù)荷以及合成氣量的變化,C1601氣相出口溫度上升至175 ℃,直接影響激冷氣溫度以及氣化爐激冷效果。同時(shí),激冷氣中水組分增加,合成氣中未過濾完全的灰分容易長期附著在激冷管線和壓縮機(jī)葉輪上。一旦工況出現(xiàn)變化,這些灰分就會(huì)脫落,堵塞過濾網(wǎng),打破葉輪動(dòng)平衡的同時(shí),直接弱化氣化爐激冷效果,導(dǎo)致SGC積灰。
綜上所述,影響氣化爐運(yùn)行周期最根本的原因是氣化爐積灰,為此需要解決2個(gè)關(guān)鍵問題。一是嚴(yán)格控制SGC進(jìn)口十字架處溫度(13TI0019),降低合成氣中飛灰黏度,減少盤管掛灰的幾率。溫度控制應(yīng)結(jié)合多項(xiàng)控制指標(biāo),其中最直接的反應(yīng)是氣化爐副產(chǎn)過熱蒸汽溫度(13TI0044)下降(積灰影響副產(chǎn)過熱蒸汽換熱效率,導(dǎo)致溫度下降)。在負(fù)荷及煤種穩(wěn)定的情況下,13TI0044長期穩(wěn)定在同一區(qū)間,說明氣化爐積灰達(dá)到平衡點(diǎn),此時(shí)的運(yùn)行工況最佳。二是在運(yùn)行過程中對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù),防止冷卻段水汽系統(tǒng)出現(xiàn)漏點(diǎn)。系統(tǒng)一旦出現(xiàn)漏點(diǎn),停車只是時(shí)間早晚的問題,堅(jiān)持時(shí)間過長,只會(huì)對(duì)設(shè)備造成更嚴(yán)重的損傷。合成氣冷卻器內(nèi)換熱器(E1303B/C/D)及E1306的管線分布復(fù)雜,結(jié)合其他廠家經(jīng)驗(yàn),換熱器深處出現(xiàn)的磨損,基本上無法檢查,已成為各企業(yè)裝置長周期運(yùn)行的最大隱患。
為了緩解設(shè)備在運(yùn)行過程中的壓力,最終達(dá)到氣化爐長周期運(yùn)行的目的,結(jié)合本裝置運(yùn)行情況,提出以下建議:
(1) 嚴(yán)格控制13TI0019。以本裝置為例,煙煤與無煙煤質(zhì)量配比在6∶4的情況下,控制13TI0019在640 ℃以下較為合適,此時(shí)13TI0044最為穩(wěn)定。當(dāng)該指標(biāo)出現(xiàn)明顯下降時(shí),說明積灰情況加劇,需要人為對(duì)負(fù)荷及配煤進(jìn)行干預(yù),穩(wěn)定13TI0019。
(2) 氣化爐負(fù)荷與激冷氣量相匹配,保證SGC不積灰、少積灰。殼牌氣化爐在進(jìn)入中國初期,SGC積灰問題普遍存在,各企業(yè)為了應(yīng)對(duì)這一問題,紛紛對(duì)激冷氣壓縮機(jī)進(jìn)行擴(kuò)能改造,取得良好效果。但是,隨著各套裝置產(chǎn)能逐漸釋放,氣化爐負(fù)荷逐漸增加,激冷氣量出現(xiàn)與負(fù)荷不匹配的情況。這時(shí)需要理性控制負(fù)荷,在防止SGC超溫的同時(shí),避免合成氣流速過快,加劇設(shè)備磨蝕。
(3) 經(jīng)過近幾年的磨合,氣化爐運(yùn)行周期較以往有極大延長,但對(duì)于煤源變化問題,行業(yè)內(nèi)普遍應(yīng)對(duì)滯后。煤質(zhì)變化后,需要經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整和摸索,總結(jié)出新的指標(biāo)控制范圍。氣化爐積灰是一個(gè)不可逆過程,在調(diào)整和摸索期,會(huì)在原有的平衡基礎(chǔ)上增加積灰量,影響裝置的長周期運(yùn)行。需要盡量保持煤源以及配比穩(wěn)定(包括煙煤與無煙煤的比例、煙煤與煙煤的比例、無煙煤與無煙煤的比例)。
(4) 當(dāng)氣化爐壓差過高或者出現(xiàn)漏點(diǎn)時(shí),及時(shí)停車。壓差高一定會(huì)出現(xiàn)漏點(diǎn),出現(xiàn)漏點(diǎn)后一定會(huì)造壓差急劇上升,需要以系統(tǒng)壓差為依據(jù)來確定停車的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)壓差大于25 kPa時(shí),局部氣體流速為30~40 m/s,系統(tǒng)計(jì)劃停車檢修;當(dāng)壓差大于30 kPa時(shí),局部氣體流速為100 m/s,繼續(xù)運(yùn)行意義不大。此時(shí)即使無漏點(diǎn)發(fā)生,設(shè)備磨損形成的內(nèi)傷,也會(huì)直接影響運(yùn)行質(zhì)量;出現(xiàn)漏點(diǎn)只是時(shí)間問題,屆時(shí)清灰及檢修難度會(huì)大幅上升。有幾家同類型裝置在積灰嚴(yán)重的情況下堅(jiān)持運(yùn)行,最終停車檢修時(shí),清灰時(shí)間長達(dá)1個(gè)月左右。
(5) 控制C1601氣相出口溫度在設(shè)計(jì)范圍。C1601氣相出口溫度直接影響氣化爐激冷效果。同時(shí),合成氣中水汽分壓過高,會(huì)導(dǎo)致激冷氣管線黏灰,影響設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行。2021年年初,本裝置爐膛出現(xiàn)大量漏水情況,合成氣中水汽分壓過高,造成濕洗單元外排水氨氮含量大幅上升,這其中存在某種聯(lián)系,需要繼續(xù)探索。本裝置于2021年11月對(duì)C1601氣相出口溫度可控調(diào)節(jié)進(jìn)行了改造(圖1),使用冷卻水對(duì)C1601洗滌循環(huán)水進(jìn)行降溫,達(dá)到自由調(diào)節(jié)C1601氣相出口溫度的目的。改造完成后,氣化裝置于2021年12月15日開車運(yùn)行,在滿負(fù)荷工況下,合成氣洗滌塔出口溫度由原來的173 ℃降至169 ℃,有效減少了濕洗后合成氣的帶水量,降低了激冷氣中水汽分壓以及溫度,提高氣化爐激冷效率的同時(shí),也降低了合成氣中飛灰黏度,運(yùn)行工況大為改善。
圖1 C1601降溫改造示意圖
隨著時(shí)間不斷推移,行業(yè)內(nèi)會(huì)不斷出現(xiàn)新的問題,需要廣大同仁共同努力,及時(shí)分享、交流,取長補(bǔ)短,加強(qiáng)技術(shù)交流合作,未來的路才會(huì)越走越遠(yuǎn)。