李振杰,徐豪杰
(1.中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司研究院,新疆獨(dú)山子 833699;2.獨(dú)山子石化公司煉油廠,新疆獨(dú)山子 833699)
某石化企業(yè)8 萬(wàn)立方米制氫轉(zhuǎn)化爐因制氫裝置負(fù)荷波動(dòng),爐管內(nèi)介質(zhì)偏流,爐膛內(nèi)溫度場(chǎng)不均勻,造成爐管局部超溫,導(dǎo)致1根爐管泄漏著火。制氫轉(zhuǎn)化爐作為制氫裝置的核心設(shè)備,爐管失效不僅會(huì)對(duì)企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失,而且影響裝置的安全、長(zhǎng)周期運(yùn)行??紤]到爐管超溫以及泄漏著火引起的爐管局部過熱對(duì)爐管壽命的影響,沒有明顯破壞的爐管能否繼續(xù)安全使用是企業(yè)迫切需要解決的問題。因此,有必要對(duì)爐管的損傷程度以及安全性進(jìn)行全面的檢驗(yàn)與分析,掌握沒有明顯破壞的爐管的損傷情況,為轉(zhuǎn)化爐檢修提供技術(shù)依據(jù),對(duì)未來轉(zhuǎn)化爐的安全運(yùn)行具有重大意義。
8 萬(wàn)方制氫轉(zhuǎn)化爐根據(jù)德西尼布(Technip)公司工藝包進(jìn)行設(shè)計(jì),是一種頂燒式加熱爐,設(shè)計(jì)負(fù)荷50%~110%(圖1)。轉(zhuǎn)化爐管系包括上集合管、上分支管、豬尾管、轉(zhuǎn)化爐管、熱壁集合管及冷壁集合管,其中共有轉(zhuǎn)化爐管252 根,分六列垂直排列,每列42 根。爐管材料為25Cr35NiNb-MA,為離心鑄造,規(guī)格為ID110 mm×14.0 mm,L=12 930 mm,設(shè)計(jì)壽命為10 萬(wàn)小時(shí),設(shè)計(jì)壓力3.4 MPa,設(shè)計(jì)溫度960 ℃。
圖1 轉(zhuǎn)化爐管系
在投用2 年后的檢修期間,對(duì)爐管進(jìn)行了全面檢驗(yàn),爐管整體狀況良好。轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行5 年后(4 萬(wàn)小時(shí)),轉(zhuǎn)化爐東側(cè)1-12#(即第1 列第12 根)爐管上部出現(xiàn)泄漏。經(jīng)停爐分析,確定爐管失效原因?yàn)橹茪溲b置長(zhǎng)期突破設(shè)計(jì)下限低負(fù)荷運(yùn)行,物料及燃燒器分配不均導(dǎo)致爐管局部超溫,爐管局部過熱時(shí),引起蠕變速度加快、持久強(qiáng)度下降,最終開裂。轉(zhuǎn)化爐紅外溫度監(jiān)測(cè)記錄也表明失效爐管部位為整個(gè)轉(zhuǎn)化爐溫度最高區(qū)域。
使用單位緊急停爐后對(duì)失效的爐管進(jìn)行了堵管處理,并對(duì)其余未發(fā)現(xiàn)明顯破壞的爐管進(jìn)行檢驗(yàn)分析。
對(duì)沒有明顯破壞的251 根爐管進(jìn)行檢驗(yàn)與分析,包括宏觀檢查、厚度檢測(cè)、蠕脹檢測(cè)、爬壁超聲檢測(cè)以及金相檢驗(yàn)等。
爐管宏觀檢查整體情況正常,未見有明顯彎曲變形或開裂,無明顯腐蝕痕跡,局部管段楊梅粒子脫落,部分管段表面呈暗紅色,存在輕微的高溫氧化現(xiàn)象(圖2)。
圖2 爐管宏觀形貌
對(duì)爐管上部、中部、下部進(jìn)行厚度檢測(cè),爐管的壁厚值介于14.22~15.85 mm,表明爐管未出現(xiàn)減薄現(xiàn)象。
對(duì)爐管外徑進(jìn)行蠕脹檢測(cè),爐管外徑設(shè)計(jì)值為Φ140.0 mm,此次檢測(cè)值為138.4~141.3 mm,與2011 年蠕脹檢測(cè)數(shù)據(jù)(138.0~140.6 mm)相比無明顯變化,表明爐管沒有明顯的蠕脹變形。
爐管爬壁超聲檢測(cè)由某檢測(cè)公司完成,該檢測(cè)公司根據(jù)大量檢測(cè)數(shù)據(jù)以及剖管分析的結(jié)果,結(jié)合美國(guó)Conam 公司、日本久保田等公司的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),按照損傷程度將爐管劃分為A、B、B+、C 四個(gè)級(jí)別:
(1)A 級(jí)爐管表示爐管質(zhì)量較好,具有良好的聲穿透性,無高溫蠕變裂紋,無材質(zhì)劣化,正常工況下可安全使用。
(2)B 級(jí)爐管已有一定的損傷,以材料劣化為主,一般徑向有效損傷長(zhǎng)度≤(δ 為爐管壁厚),正常工況下可安全使用。
(3)B+級(jí)管損傷比較嚴(yán)重,以材料劣化和微裂紋為主,一般徑向有效損傷長(zhǎng)度≤,正常工況下可安全使用一個(gè)周期。
(4)C 級(jí)爐管過熱區(qū)域明顯,損傷嚴(yán)重,主要內(nèi)部微裂紋和宏觀裂紋為主。一般徑向損傷長(zhǎng)度>,須進(jìn)行更換。
每列爐管爬壁超聲檢測(cè)級(jí)別及對(duì)應(yīng)數(shù)量如表1 所示:
表1 爐管檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì) 根
通過爐管爬壁超聲檢測(cè)結(jié)果得知:①251 根爐管中,A 級(jí)管147根,B 級(jí)管104 根,無B+級(jí)和C 級(jí)爐管;②B 級(jí)爐管損傷部位主要集中在爐管中上部,損傷程度相比下部較嚴(yán)重;③位于泄漏爐管附近的1-14#和1-17#爐管,損傷最為嚴(yán)重,損傷程度接近B+級(jí)。
檢測(cè)結(jié)果表明,爐管材料出現(xiàn)了一定劣化損傷,但整體損傷程度并不嚴(yán)重,在正常工況下爐管可繼續(xù)安全使用一個(gè)周期。
為進(jìn)一步分析爐管材料的劣化損傷情況,選取超聲檢測(cè)分別為A 級(jí)和B 級(jí)的爐管以及損傷程度接近B+級(jí)的1-14#爐管進(jìn)行金相檢驗(yàn)(圖3~圖5)。觀察爐管微觀組織發(fā)現(xiàn):
圖3 A 級(jí)爐管金相組織
圖4 B 級(jí)爐管金相組織
圖5 1-14#爐管金相組織
(1)A 級(jí)爐管基體一次碳化物沿晶呈網(wǎng)狀分布相連,有粗化跡象,在奧氏體基體析出二次碳化物且呈彌散分布。
(2)B 級(jí)爐管基體一次碳化物出現(xiàn)明顯粗化,細(xì)小的二次碳化物在奧氏體基體大量析出,呈彌散分布,部分聚集長(zhǎng)大,晶界邊緣有少量微觀孔洞。
(3)1-14#爐管損傷程度較嚴(yán)重,相比A 級(jí)管和B 級(jí)管有明顯更為粗化的一次碳化物,晶內(nèi)及一次碳化物周圍有大量彌散分布的二次碳化物,部分聚集長(zhǎng)大,碳化物密度明顯高于A 級(jí)管和B 級(jí)管,另外也可以觀察到晶界邊緣有少量微觀孔洞。
各級(jí)別的爐管材料微觀組織均為晶界粗化的一次碳化物以及晶內(nèi)大量彌散分布的二次碳化物,但隨著損傷程度增加,一次碳化物粗化程度明顯提高,二次碳化物數(shù)量及彌散分布程度也顯著增加,晶界上逐漸形成微觀孔洞。
25Cr35NiNb-MA 爐管為離心鑄造,原始鑄態(tài)組織為奧氏體基體加晶界骨架狀碳化物,該材料在高溫條件下的損傷特征為[1-2]:爐管經(jīng)高溫服役后,原始鑄態(tài)中的一次碳化物將發(fā)生粗化并向二次碳化物轉(zhuǎn)變,碳化物形態(tài)也由骨架狀向網(wǎng)鏈狀、塊狀轉(zhuǎn)變。同時(shí)晶內(nèi)會(huì)析出大量粒狀碳化物,在晶粒內(nèi)部呈彌散狀分布,部分聚集長(zhǎng)大成塊,最終一次晶界碳化物骨架狀形態(tài)基本上消失,晶界上形成微觀孔洞和裂紋,爐管失效。
在爐管損傷評(píng)價(jià)研究中,已有大量的研究成果將HP 系列爐管的蠕變損傷和組織損傷結(jié)合,綜合判斷爐管的損傷程度,將其與爐管剩余壽命聯(lián)系起來,并建立了具體的分級(jí)方法[3-4]。此次爐管金相檢驗(yàn)的結(jié)果表明,未破壞的爐管整體損傷級(jí)別處于前中期階段,爐管仍有一定的剩余壽命。
(1)緊急停爐后對(duì)未被破壞的251 根制氫轉(zhuǎn)化爐爐管開展宏觀檢查、厚度檢測(cè)、蠕脹檢測(cè)、爬壁超聲檢測(cè)等。綜合檢驗(yàn)結(jié)果,尤其在爬壁超聲檢測(cè)及金相檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)爐管的損傷程度進(jìn)行分析,服役近4 萬(wàn)小時(shí),爐管材料雖然出現(xiàn)一定程度的劣化,但是整體損傷程度處于損傷前中期階段,爐管可繼續(xù)使用一個(gè)周期。
(2)在轉(zhuǎn)化爐今后的運(yùn)行中,應(yīng)加強(qiáng)裝置平穩(wěn)操作,減少負(fù)荷波動(dòng),避免超溫運(yùn)行,并且在今后的檢修中應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)超聲檢測(cè)級(jí)別為B 級(jí)爐管的檢驗(yàn)。