呂坤
(遼陽遼化億方石油化工有限公司金興化工廠,遼寧遼陽 111003)
某廠丁二烯裝置采用乙腈(ACN)法生產(chǎn)高純度的1,3-丁二烯,原料混合C4 來自上游石化公司裂解裝置脫丙烷塔釜。裝置設(shè)計(jì)35 kt/a 丁二烯,負(fù)荷低,能耗大是裝置一直存在的問題。丁二烯聚合速度與溫度有關(guān),因此針對(duì)乙腈法丁二烯裝置提出工藝優(yōu)化方案,降低系統(tǒng)操作溫度,延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期,減少系統(tǒng)排放,提高裝置收率;同時(shí)提出節(jié)能改造措施,降低裝置能耗。
裝置采用乙腈法生產(chǎn)丁二烯,依據(jù)在C4 餾分中加入一定量的乙腈,改變各組分間的相對(duì)揮發(fā)度這一原理,通過丁二烯萃取精餾和炔烴萃取精餾2 級(jí)萃取精餾的方法,除去C4 中的丁烯、丁烷,及C4 炔烴(乙烯基乙炔、1-丁炔、2-丁炔),得到粗丁二烯,再經(jīng)2級(jí)精餾除去C5等重組分及丙炔,最終得到聚合級(jí)的丁二烯[1]。工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程Fig 1 Process flow of butadiene production unit
根據(jù)裝置實(shí)際運(yùn)行情況,解析塔靈敏板溫度的好壞,直接影響產(chǎn)品丁二烯品質(zhì),故對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化。控制解析塔靈敏板溫度分別在117、118、119、120 ℃下,觀察除炔塔塔頂凝液組分的變化情況。進(jìn)行對(duì)比分析,找出不同溫度下,優(yōu)化的除炔塔頂凝液各組分。表1為解析塔靈敏板不同溫度下,除炔塔頂凝液的平均組分。
表1 解析塔靈敏板溫度與除炔塔頂凝液組分的變化Tab 1 Analysis of the change of temperature of sensitive plate and condensate composition at the top of deacetylene column
由表1可知,在保證炔烴萃取塔塔頂壓力相對(duì)穩(wěn)定的情況下,將解析塔靈敏板溫度控制在(119±1)℃,此時(shí)側(cè)線抽出中的乙烯基乙炔的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在20%~30%,除炔塔頂丁二烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在4%~6%[2]。減少了副產(chǎn)品重組分中丁二烯的含量,提高了主產(chǎn)品丁二烯的收率。
脫輕塔塔頂排放主要成分為丁二烯和丙炔。根據(jù)多年的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),通過優(yōu)化丁二烯裝置脫輕塔塔頂壓力、塔頂溫度和塔釜溫度等措施,可減少脫輕塔排放,提高裝置收率。表2為脫輕塔工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比。
表2 脫輕塔工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比Tab 2 Comparison of process parameters of lightnessremoving column before and after optimization
由表2可知,優(yōu)化后,降低了脫輕塔的操作壓力和溫度,延長(zhǎng)脫輕塔運(yùn)行周期,從原來的6個(gè)月延長(zhǎng)至20 個(gè)月,同時(shí)對(duì)脫輕塔排放中丙炔含量進(jìn)行控制,質(zhì)量分?jǐn)?shù)由原來的10%左右控制到30%左右,效果顯著,丁二烯相對(duì)收率提高了1.13%。
回流是影響精餾塔分離效果的主要因素,生產(chǎn)中經(jīng)常用改變回流比來調(diào)節(jié)、控制產(chǎn)品品質(zhì)。在裝置提負(fù)荷過程中,萃取塔壓差增加較明顯,制約了裝置實(shí)際處理量。通過摸索,提出適當(dāng)加大萃取塔回流量,合理減少腈烴比的方式來減少萃取塔壓差。表3為萃取塔不同負(fù)荷下回流量與腈烴比及壓差。
表3 不同負(fù)荷下回流量與腈烴比及壓差Tab 3 The reflux ratio of nitrile-alkene ratio and pressure difference under different loads
由表3 可知,優(yōu)化后,裝置萃取塔壓差降低,即塔負(fù)荷降低,提高了塔的操作彈性。
裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的熱水,除了給裝置提供熱量外,多余部分排掉。冬季時(shí),車間將此部分熱水引入暖氣系統(tǒng),回收熱量后引入循環(huán)水場(chǎng),作為補(bǔ)加新鮮水,降低了采暖費(fèi)用的同時(shí)降低新鮮水單耗,每小時(shí)可節(jié)約用水3.5 t。
裝置部分機(jī)泵采用屏蔽泵。夏季時(shí),屏蔽泵以往采用新鮮水進(jìn)行降溫。改造后,采用裝置自產(chǎn)的冷凝水,其溫度為35 ℃。減少了新鮮水用量,每小時(shí)可節(jié)約冷卻用水4.3 t。
全年可節(jié)約用水16.85 kt,節(jié)約費(fèi)用5.96萬元。
原設(shè)計(jì)裝置采用離心泵。改造時(shí)將1臺(tái)離心泵更換為屏蔽泵。平時(shí)裝置正常運(yùn)行時(shí),采用屏蔽泵運(yùn)行;開車期間采用離心泵運(yùn)行。屏蔽泵相對(duì)于離心泵在用電量少,運(yùn)行更安全,減少了電消耗,可節(jié)約用電67.7 kW/h。
裝置共有2套循環(huán)水場(chǎng),在涼水塔頂部采用風(fēng)機(jī)給循環(huán)水降溫。改造后,2#循環(huán)水場(chǎng)改為水輪機(jī)。水輪機(jī)采用永動(dòng)機(jī)原理,相對(duì)于風(fēng)機(jī)節(jié)省電耗。通過改造,電耗由87 kW/h降低至72 kW/h。
裝置地處北方,冬季時(shí),可根據(jù)裝置負(fù)荷情況,在保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,適當(dāng)停止冷凍機(jī)組運(yùn)行,每年冷凍機(jī)機(jī)組大約可停3個(gè)月,可節(jié)約用電14.85 MW。全年可節(jié)約用電739.30 MW,節(jié)約費(fèi)用41.4萬元。
裝置蒸汽消耗大,一直是困擾裝置運(yùn)行的難題。2013年對(duì)裝置3臺(tái)再沸器進(jìn)行改造,改變?cè)俜衅骷訜岱绞?。將再沸器由原來在換熱器出口控制方式改為換熱器的蒸汽入口控制。表4 為改造前(2013年)和改造后(2014-2016年)裝置蒸汽消耗進(jìn)行對(duì)比。
表4 改造前后蒸汽消耗對(duì)比Tab 4 Comparison of steam consumption before and after modification
由表4可知,改造后雖然經(jīng)過大檢修,對(duì)換熱器進(jìn)行清洗后換熱效果好,但隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),換熱器換熱效果下降的情況下,仍然減少了蒸汽消耗。蒸汽單耗由改造前的4.5~5.2 t/t減少到改造后的3.2~4.3 t/t[3]。則全年可節(jié)約蒸汽約16.32 kt,節(jié)約費(fèi)用194.65萬元。
通過對(duì)裝置進(jìn)行工藝參數(shù)的優(yōu)化,可有效提高產(chǎn)品丁二烯的收率,增強(qiáng)操作彈性,丁二烯由原來的合格品提升到優(yōu)級(jí)品。針對(duì)裝置能耗較大的現(xiàn)象,提出改造方案,降低裝置能耗,達(dá)到了改造的目的,全年可節(jié)約用水、用電和用汽分別為16.85 kt、739.30 MW 和16.32 kt,節(jié)約費(fèi)用242.01萬元。