徐 猛,袁細(xì)祥,石計(jì)紅,李 建,林 浩
(北京汽車集團(tuán)越野車有限公司,北京 101300)
制動(dòng)性作為國家強(qiáng)制性法規(guī)要求的性能,在汽車的研發(fā)生產(chǎn)過程中尤為重要。真空泵系統(tǒng)是為制動(dòng)系統(tǒng)提供真空助力的重要零部件,真空泵系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理[1]導(dǎo)致其在工作過程中產(chǎn)生多種噪聲。隨著消費(fèi)者對(duì)汽車NVH性能要求日益提高,各車企對(duì)真空泵系統(tǒng)噪聲問題投入了越來越多的關(guān)注,進(jìn)行了大量的研究。另外,真空泵系統(tǒng)安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),而發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)結(jié)構(gòu)種類多且復(fù)雜,如何從發(fā)動(dòng)機(jī)艙這一復(fù)雜的耦合系統(tǒng)中確定和排查異響源也是實(shí)際車型項(xiàng)目NVH開發(fā)中的一個(gè)難點(diǎn)和重點(diǎn)。
楊志偉等[2]研究了采用無貫通螺栓孔隔振墊結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案,抑制由真空泵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)噪聲引起的車內(nèi)噪聲。廉晶晶等[3]研究了通過用阻尼材料包裹真空泵以降低車內(nèi)空氣輻射噪聲和增加安裝支架剛度,以減小結(jié)構(gòu)輻射噪聲的改進(jìn)方案,減少了真空泵系統(tǒng)工作輻射噪聲對(duì)車內(nèi)的影響。張宇等[4]在研究真空泵車內(nèi)噪聲性能時(shí),以聲壓級(jí)和響度作為綜合評(píng)價(jià)參數(shù),提出在真空泵表面增加阻尼材料的方案以提升車內(nèi)聲品質(zhì)。陳馨蕊等[5]通過提高真空泵系統(tǒng)的隔振率,并結(jié)合真空泵安裝點(diǎn)噪聲傳遞函數(shù)的分析結(jié)果,改善了真空泵引起的車內(nèi)噪聲問題。目前各專家學(xué)者主要是通過傳統(tǒng)FFT和階次分析方法對(duì)真空泵系統(tǒng)常規(guī)噪聲進(jìn)行分析,但對(duì)于時(shí)變系統(tǒng)或瞬態(tài)沖擊造成的異響問題,傳統(tǒng)FFT 和階次分析方法已不再適用,造成NVH問題的排查效率受到一定影響。
本文針對(duì)某款車型在熱車怠速工況下駕駛室內(nèi)出現(xiàn)“噠噠”聲異響問題,采用小波分析方法,快速分析并識(shí)別到噪聲源。并通過對(duì)真空泵系統(tǒng)進(jìn)行全面分析,提出了噪聲源控制、傳播路徑隔離、路徑低剛度隔振和路徑高阻尼衰減4 種改善方案,并對(duì)各個(gè)方案進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用和測(cè)試驗(yàn)證,測(cè)試數(shù)據(jù)和主觀評(píng)價(jià)結(jié)果均表明,對(duì)于該真空泵系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)結(jié)構(gòu)噪聲,4種方案均能起到良好的控制與優(yōu)化效果。
小波函數(shù)(也稱小波)是小波分析中最重要部分,其數(shù)學(xué)方程式為:
式(1)是由母小波函數(shù)ψ(t) 縮放(或膨脹)a倍并平移b得到的,其中a被稱為尺度因子且a≠0,b被稱為時(shí)移因子。
母小波ψ(t) 必須滿足以下條件:
a)ψ(t) 是平方可積函數(shù);
b)ψ(t)∈L2(R)是單位化的;
c)ψ(t) ∈L(R)是有界函數(shù);
d)ψ(t) 必須非0且均值為0;
由上可得母小波函數(shù)具有如下兩個(gè)特性:
(1)衰減性,即在某個(gè)區(qū)域之外幅值會(huì)迅速衰減為0;(2)波動(dòng)性,具有幅值正負(fù)相間波形。母小波函數(shù)的特性使小波函數(shù)具有窗口的作用,視窗的位置隨參數(shù)b移動(dòng),分辨率隨參數(shù)a變化。
小波變換就是將式(1)小波函數(shù)與待變換函數(shù)f(t)進(jìn)行內(nèi)積,得到一個(gè)含雙參數(shù)a、b的函數(shù)Wf(a,b):
在由參數(shù)b確定的視窗中,將f(t)進(jìn)行帶通濾波,參數(shù)a越大,頻帶越窄,頻率平均值越低,分辨率越小,反之則分辨率越高。
小波分析即通過小波變換將原始信號(hào)進(jìn)行時(shí)頻變換,對(duì)于不同的頻率成分采用不同的時(shí)間分辨率,對(duì)于高頻信號(hào)或者瞬態(tài)信號(hào),采用的時(shí)間分辨率較高,采樣密集,采用的時(shí)域窗口較密集;對(duì)于低頻信號(hào)或者穩(wěn)態(tài)信號(hào),采用的時(shí)間分辨率較低,采樣較疏,時(shí)域窗口較寬;這種變窗的處理方法能自動(dòng)適應(yīng)時(shí)-頻信號(hào)分析要求,從而聚焦到信號(hào)的任意細(xì)節(jié),對(duì)于提取瞬態(tài)信號(hào)的某一頻率段所對(duì)應(yīng)的時(shí)域特征有顯著優(yōu)勢(shì)[6-8]。
某車型在充分熱車后保持怠速工況,進(jìn)行多次深踩制動(dòng)踏板后,在駕駛室內(nèi)出現(xiàn)“咚咚”聲異響,且異響持續(xù)一段時(shí)間后消失,再重復(fù)幾次深踩制動(dòng)踏板,異響復(fù)現(xiàn),由于異響來自于發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),而且發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,較難直接確定異響來源,可通過NVH測(cè)試進(jìn)行分析和排查。
針對(duì)該異響問題,進(jìn)行整車狀態(tài)振動(dòng)噪聲測(cè)試,分別在駕駛室內(nèi)布置麥克風(fēng),在真空泵管路固定支架(與前圍板連接端)上布置三向加速度傳感器,如圖1至圖2所示。
圖1 駕駛室內(nèi)麥克風(fēng)布置
圖2 真空泵管路固定支架上的傳感器布置
使用Test.Lab 的Signature 模塊進(jìn)行測(cè)試,設(shè)置振動(dòng)數(shù)據(jù)分析帶寬為1024 Hz,噪聲數(shù)據(jù)分析帶寬為25 600 Hz,頻率分辨率均為1 Hz,跟蹤時(shí)間測(cè)試中時(shí)間分辨率為0.1 s,車輛處于怠速關(guān)空調(diào)狀態(tài),待車輛充分熱車后(水溫達(dá)到90 ℃),反復(fù)多次深踩制動(dòng)踏板,待異響出現(xiàn)后開始測(cè)試,每組測(cè)試15 s,共測(cè)試3組,以保證測(cè)試數(shù)據(jù)一致性。
通過試驗(yàn)得到真空管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)如圖3所示。真空管路固定支架時(shí)域數(shù)據(jù)中存在明顯異常間歇性振動(dòng)峰值,振動(dòng)幅值最大可達(dá)0.69 g。
圖3 真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)(原狀態(tài))
由于機(jī)艙內(nèi)和駕駛室內(nèi)噪聲環(huán)境復(fù)雜,且該異響會(huì)隨時(shí)間變化,使用常規(guī)傅里葉變換無法進(jìn)一步分析出異響頻率特征,由小波分析原理可知,對(duì)于該時(shí)變瞬態(tài)信號(hào),可通過小波分析進(jìn)行時(shí)域信號(hào)特征提取,對(duì)真空泵管路安裝支架振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行小波變換處理,得到其振動(dòng)頻譜,如圖4所示,結(jié)合頻譜圖和濾波回放,可確定異響頻率特征以及異響產(chǎn)生的時(shí)域特征。
圖4 真空泵管路固定支架振動(dòng)頻譜(小波變換)
由圖4可知,每2 次異響發(fā)生的時(shí)間間隔T為0.09 s左右,則異響發(fā)生的頻率為:
代入數(shù)據(jù)可得f1=11.1 Hz。
而真空泵由凸輪軸驅(qū)動(dòng),且速比為1:1,該車輛怠速曲軸轉(zhuǎn)速為700 r/min,曲軸與凸輪軸速比為2:1,則真空泵內(nèi)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為700 r/min/2=350 r/min,由于旋片式真空泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)一圈完成兩次抽氣和排氣過程,則真空泵的主要工作頻率為2階:
式中:n為階次,R為真空泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,代入數(shù)據(jù)可得f2=11.6 Hz。
綜上可知,f1≈f2,即異響發(fā)生頻率與真空泵主要工作頻率基本吻合,可確定異響由真空泵在抽真空狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生。
該車輛使用的機(jī)械真空泵為旋片式機(jī)械真空泵,其結(jié)構(gòu)原理圖如圖5所示[9]:
圖5 旋片式真空泵結(jié)構(gòu)原理圖
該真空泵主要組成部分為:泵體、轉(zhuǎn)子、旋片、彈簧、排氣閥門等,旋片中間連接有彈簧,當(dāng)轉(zhuǎn)子沿如圖5所示箭頭方向旋轉(zhuǎn)時(shí),旋片兩端會(huì)受離心力作用拉長(zhǎng)彈簧并與泵腔內(nèi)壁貼合,此時(shí),旋片將泵腔分成I、Ⅱ、Ⅲ3個(gè)部分,I 連接吸氣口,當(dāng)中間轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),I的容積擴(kuò)大,其內(nèi)部壓強(qiáng)降低,當(dāng)其壓強(qiáng)小于泵外部氣體壓強(qiáng)時(shí),會(huì)將外部氣體從吸氣口吸入,該過程為吸氣過程;Ⅲ連接排氣口,當(dāng)中間轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),Ⅲ的容積減小,其內(nèi)部壓力變大,當(dāng)壓強(qiáng)大于排氣閥門外的油壓時(shí),會(huì)頂開排氣閥門,將氣體從排氣口排出,該過程為排氣過程;由該泵結(jié)構(gòu)可知,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一圈,會(huì)完成兩次吸氣和排氣過程。在吸氣和排氣過程中,泵腔氣體壓力不斷周期性變化形成壓力脈動(dòng),壓力脈動(dòng)的沖擊導(dǎo)致真空泵工作時(shí)產(chǎn)生異常噪聲。
該車輛的真空泵系統(tǒng)及管路連接結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示,安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的真空泵通過管路與制動(dòng)助力泵連接,為制動(dòng)系統(tǒng)提供真空助力,真空管路在前圍板上有兩個(gè)安裝點(diǎn),分別通過支架和螺栓安裝在前圍板上,并與制動(dòng)真空助力器連接。
圖6 真空泵系統(tǒng)及管路連接結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)真空泵處于抽真空狀態(tài)時(shí),氣流產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)沖擊沿著結(jié)構(gòu)路徑“真空泵-管路-固定支架-前圍板”傳遞至前圍板,由于前圍板動(dòng)剛度較低,導(dǎo)致該沖擊被放大,并產(chǎn)生噪聲傳遞至駕駛室內(nèi),真空泵系統(tǒng)的振動(dòng)沖擊傳遞流程圖如圖7所示。當(dāng)制動(dòng)真空助力器內(nèi)真空度達(dá)到制動(dòng)性能要求后,真空泵逐漸停止抽真空工作,氣流壓力脈消失,隨之異響也逐漸消失,這導(dǎo)致了該異響的時(shí)變性。
圖7 真空泵系統(tǒng)的振動(dòng)沖擊傳遞流程圖
針對(duì)該真空泵系統(tǒng)引致的車內(nèi)結(jié)構(gòu)噪聲,分別從噪聲源和傳遞路徑兩個(gè)方向提出以下4種控制和優(yōu)化方案:
為了減小真空泵工作時(shí)產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)沖擊,在保證車輛制動(dòng)性能的前提下,將原260 mL容量的真空泵更換為190 mL容量的真空泵,由旋片式真空泵的結(jié)構(gòu)和工作原理可知,采用小容量真空泵使單次吸氣和排氣的氣量變小,從而導(dǎo)致壓力脈動(dòng)產(chǎn)生的沖擊減弱,同時(shí)產(chǎn)生的噪聲也隨之變?nèi)酢?/p>
針對(duì)該方案樣件進(jìn)行裝車效果驗(yàn)證,測(cè)試真空泵管路固定支架振動(dòng)頻譜圖,如圖8所示,異響頻率(250 Hz~550 Hz)特征基本消失,駕駛室內(nèi)異響也基本消失。
圖8 真空泵管路固定支架振動(dòng)頻譜(小波變換)
從時(shí)域數(shù)據(jù)上看,真空泵管路固定支架振動(dòng)幅值明顯減小,如圖9所示,最大振動(dòng)峰值降至0.23 g。
圖9 真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)(方案1)
由真空泵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析可知,異響沖擊的傳遞路徑為:真空泵-管路-固定支架-前圍板-駕駛室,為了阻斷真空泵氣流沖擊的傳遞,可切斷結(jié)構(gòu)傳播路徑,如圖10所示,取消安裝在前圍板上的兩個(gè)真空泵管路固定支架,優(yōu)化管路走向并將其固定在發(fā)動(dòng)機(jī)上。
圖10 真空泵管路安裝及走向圖
該方案既能阻斷開真空泵系統(tǒng)氣流壓力脈動(dòng)沖擊向前圍板傳遞,同時(shí)也能保證管路安裝穩(wěn)定性。方案實(shí)施后,由于原真空泵管路固定支架處沒有來自真空泵氣流的沖擊激勵(lì),該支架振動(dòng)信號(hào)中異常的間歇性振動(dòng)峰值消失,駕駛室內(nèi)感受到的異響也消失,真空泵管路固定支架的振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)如圖11所示。
圖11 真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)(方案2)
在不更改真空泵管路走向的前提下,為了減弱真空泵系統(tǒng)氣流沖擊的傳遞,可在傳遞路徑上進(jìn)行隔振,如圖12所示,在真空泵管路與其固定支架之間增加一層低剛度橡膠墊。
圖12 真空泵管路和固定之間增加橡膠墊
方案實(shí)施后,真空泵系統(tǒng)氣流沖擊經(jīng)橡膠墊減振后傳遞至支架上的振動(dòng)幅值明顯減小,真空泵管路固定支架的振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)如圖13所示,最大振動(dòng)峰值為降至0.42 g。
圖13 真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)(方案3)
在系統(tǒng)中增加阻尼材料,能起到以下作用:
(1)有助于系統(tǒng)受到瞬時(shí)沖擊后很快恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài);
(2)有助于減少因機(jī)械振動(dòng)產(chǎn)生的聲輻射,降低機(jī)械性噪聲;
(3)有助于降低結(jié)構(gòu)傳遞振動(dòng)的能力;為了在傳遞路徑上更好衰減真空泵系統(tǒng)的氣流產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)沖擊,可在真空泵管路與其固定支架之間增加阻尼材料。
由以下阻尼力計(jì)算公式可知,阻尼力與材料的阻尼系數(shù)和沖擊速度成正比:
式(5)中:c為阻尼系數(shù),v為沖擊速度。
為了增大阻尼力,達(dá)到更好的衰減效果,選用高阻尼系數(shù)的黏彈性阻尼材料,該阻尼材料一般常用于車身結(jié)構(gòu)噪聲的抑制,對(duì)于該真空泵導(dǎo)致結(jié)構(gòu)噪聲同樣有抑制效果。
阻尼材料布置在如圖12所示橡膠墊相同位置,位于真空管路和固定支架之間,方案實(shí)施后,對(duì)采用該方案的樣車進(jìn)行效果驗(yàn)證測(cè)試,真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)如圖14所示,最大振動(dòng)峰值為降至0.38 g。
圖14 真空泵管路固定支架振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)(方案4)
4種控制與優(yōu)化方案的振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)如圖15所示,原狀態(tài)真空泵管路固定支架異常振動(dòng)峰值為0.69 g,駕駛室內(nèi)“噠噠”聲異響明顯。通過優(yōu)化噪聲源,異常振動(dòng)峰值降至0.23 g,駕駛室內(nèi)異響基本消失;通過進(jìn)行傳遞路徑隔離,真空泵管路固定支架異常振動(dòng)峰值消失,駕駛室內(nèi)異響完全消失;通過進(jìn)行路徑低剛度隔振和高阻尼衰減,真空泵管路固定支架異常振動(dòng)峰值分別降至0.42 g、0.38 g,駕駛室內(nèi)異響狀況有明顯改善,但并未消失。
圖15 真空泵管路固定支架振動(dòng)峰值對(duì)比
結(jié)合4種控制優(yōu)化方案的改善效果和工程實(shí)際情況,考慮控制方案成本、開發(fā)周期、風(fēng)險(xiǎn)性、可實(shí)施性等因素,得出如表1所示的4種方案優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比及工程建議。
表1 4種方案優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比及工程建議
綜上,對(duì)4種方案的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比可知,可使用方案3、4作為臨時(shí)優(yōu)化方案,解決異響抱怨問題,同時(shí)推進(jìn)方案2 的實(shí)施,達(dá)到長(zhǎng)期完全消除異響問題目的。
(1)真空泵系統(tǒng)安裝在復(fù)雜的發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),可通過對(duì)時(shí)域信號(hào)的頻域分析獲取問題的特征頻率,以確定NVH的問題來源,但對(duì)于時(shí)變系統(tǒng)的瞬態(tài)異響問題,傳統(tǒng)的FFT方法已經(jīng)不再適用,而小波分析通過自身可適用于多個(gè)時(shí)域窗口的特性,可清晰捕捉到問題特征;
(2)運(yùn)用小波變換分析瞬態(tài)問題頻率特征時(shí),一般遇到兩個(gè)頻率參數(shù),第一個(gè)是沖擊振動(dòng)的頻率分布,沖擊振動(dòng)信號(hào)通常為寬頻信號(hào),真空泵的沖擊頻率為250 Hz~550 Hz,另一個(gè)為兩次沖擊的時(shí)間間隔對(duì)應(yīng)的頻率,案例中為11.1 Hz,根據(jù)沖擊頻率往往較難確定問題所在,而第二個(gè)頻率更有意義,尤其需關(guān)注其與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速或者車速等信號(hào)的關(guān)系,可為問題排查提供重要的線索,案例中的真空泵系統(tǒng)的激勵(lì)與發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān),怠速工況真空泵產(chǎn)生的壓力頻率為11.1 Hz,可確定問題來自真空泵系統(tǒng)。另外,如果采用的是電動(dòng)真空泵,建議同步排查問題頻率與電控真空泵控制信號(hào)的關(guān)系;
(3)真空泵系統(tǒng)的噪聲控制可以通過噪聲源和路徑隔振兩方面進(jìn)行,文中總結(jié)歸納為4種方案:優(yōu)化噪聲源;結(jié)構(gòu)路徑隔離;路徑低剛度隔振;路徑高阻尼衰減。采用4 種方案將原狀態(tài)異常振動(dòng)峰值0.69 g 分別降低至0.23 g、0.15 g(無異常峰值)、0.42 g、0.38 g,優(yōu)化效果明顯;
(4)實(shí)際項(xiàng)目中,4種方案的實(shí)際優(yōu)化效果均可接受,但更換為更低流量的真空泵系統(tǒng)后,會(huì)對(duì)制動(dòng)性能產(chǎn)生影響,存在一定安全性風(fēng)險(xiǎn),不建議選用;而結(jié)構(gòu)路徑隔離和阻尼衰減方案不能完全消除噪聲,因此工程中建議選用方案3和方案4作為短期措施,而將方案2,即改變管路安裝點(diǎn)位置作為長(zhǎng)期方案。