馮志豪
(國網(wǎng)侯馬市供電公司,臨汾 043000)
近年來,隨著城市智慧化基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增多、電力市場活躍,新的負(fù)荷不斷增加等因素造成所轄線路事故較多[1-2]。線路事故的主要原因仍然集中在外力施工破壞、電纜損壞、線路過負(fù)荷等方面,同時也存在運行維護(hù)保養(yǎng)不到位的問題[3-4]。針對縣域電網(wǎng)線路的掉閘情況,筆者以降低事故率為目標(biāo),結(jié)合工程實際情況展開課題攻關(guān),依托工程實際數(shù)據(jù)提出了大型電網(wǎng)掉閘的具體改造策略,以期提高案例電網(wǎng)供電可靠性。
該研究案例中,除大李線837線路(典型10 kV線路)和上馬線817線路(典型10 kV線路)實際掉閘次數(shù)高于目標(biāo)值外,其它線路實際掉閘次數(shù)均滿足目標(biāo)要求,且大李線837線路和上馬線817線路掉閘總數(shù)為33次,占到總掉閘次數(shù)55次的60%。且調(diào)研顯示:大李線837線路和上馬線817線路掉閘次數(shù)主要集中在4月-8月雷雨多發(fā)季,且雷擊與大風(fēng)引起的掉閘次數(shù)占全部掉閘次數(shù)的81.8%,是造成線路掉閘次數(shù)高的主要問題。
考慮到雷擊與大風(fēng)屬非人為可控因素,不可改造。因此,應(yīng)該從設(shè)備入手,再次分層分析。大李線837線路和上馬線817線路兩條線路2019年共掉閘33次,其中4-8月共掉閘22次。經(jīng)過討論分析認(rèn)為可以解決問題的掉閘事故占到90%,如果全部處理,全年線路共掉閘次數(shù)減少為20次,月平均掉閘次數(shù)={55-(33×90%) }/12=2.1次≤3次。
圖1 該案例所存在的掉閘全因素關(guān)聯(lián)圖
根據(jù)關(guān)聯(lián)圖1我們找出末端因素如下7點:
1.絕緣子耐壓值低;2.巡視人員培訓(xùn)少;3.考核不嚴(yán)格;4.桿塔檔距大;5.線路線徑細(xì);6.絕緣子鹽密值低;7.線路處在風(fēng)口
本案例擬采用的改造策略,見表1。
表1 本案例應(yīng)對掉閘問題的主要策略
如表1所示,具體針對絕緣子耐壓值低問題的具體措施為:
(1)將大李線837線路和上馬線817線路進(jìn)行全線巡視,將破損、老化、低標(biāo)號的絕緣子進(jìn),行登記錄入到巡視記錄
(2)將破損、老化、低標(biāo)號的絕緣子予以更換。
針對導(dǎo)線線徑細(xì)問題的具體措施:
(1)根據(jù)地形圖,確定線路經(jīng)過區(qū)域的雷擊、風(fēng)口地帶的位置。
(2)將原導(dǎo)線拆除更換為架空絕緣線。
(3)將大李線837線路和上馬線817線路導(dǎo)線全部更換為LGJ-35或LGJ-50型號的鋁導(dǎo)線。
(4)將大李線837線路和上馬線817線路位于雷雨、風(fēng)口地帶的導(dǎo)線更換為JKLYJ-35或JLYJ-50型號的架空絕緣線。
針對桿塔檔距大問題的具體措施:
(1)對檔距≥150 m,弧垂≥1.2 m的電桿進(jìn)行統(tǒng)計造冊;
(2)對檔距≥150 m,弧垂≥1.2 m的電桿間加立桿塔。
2019年底,對該案例進(jìn)行了上述改造。為了驗證上述策略的改造效果,按照對策實施后,我們對2020年5月-9月線路的掉閘原因進(jìn)行了同期對比,見表2。
表2 該案例改造前后的效果對比
從上表中看出:由于絕緣水平低、三相馳度不平衡造成的掉閘占總掉閘的百分比從活動前88%降到了活動后59%,效果明顯。通過計算,顯示本次改造后后10 kV線路5月-9月月平均掉閘次數(shù)為11/5=2.2次,說明目標(biāo)實現(xiàn)了。
綜上所述,通過本文所提的策略,10 kV典型線路的掉閘次數(shù)大幅減少,供電可靠性得到提高。維護(hù)了社會正常的用電秩序和良好用電環(huán)境,降低了用戶投訴率。本文的相關(guān)研究及改造實踐經(jīng)驗為其他類似電網(wǎng)案例提供了有價值的參考。