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      制鹽蒸發(fā)冷凝水綜合回收利用

      2022-08-16 02:19:42周中旭彭建強(qiáng)
      純堿工業(yè) 2022年4期
      關(guān)鍵詞:制鹽冷凝水板式

      周中旭,彭建強(qiáng),崔 政

      (1.重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司,重慶 萬州 404000;2.重慶三峽學(xué)院,重慶 萬州 404000)

      2020年我國正式提出二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是國家生態(tài)環(huán)境高標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措,對低位熱源的回收利用亦成為各個化工企業(yè)亟待解決的問題。

      重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司系全國大型的井礦鹽和聯(lián)堿生產(chǎn)基地,國家大型加碘食用鹽定點生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)純堿70萬t、氯化銨70萬t、真空制鹽120萬t(其中食用鹽30萬t)。在2021年配套熱電鍋爐化水反滲透裝置改造中,采用回收制鹽蒸發(fā)冷凝水(溫度約50~52 ℃)低位熱源,代替原0.5 MPa飽和蒸汽作脫鹽水反滲透裝置進(jìn)水板式換熱器加熱熱源,取得了較好效果,現(xiàn)將相關(guān)利用情況總結(jié)如下。

      1 項目可行性分析

      1.1 制鹽多效蒸發(fā)冷凝水低位熱源情況

      公司制鹽生產(chǎn)過程中,采用多效蒸發(fā)真空制鹽工藝。通過五效蒸發(fā),一效采用飽和蒸汽加熱,通過真空抽吸使效體鹵水隨著壓強(qiáng)的降低,其沸點也隨之降低,從而產(chǎn)生溫度遞度,形成傳熱推動力;不斷加熱鹵水,不斷收集上效二次蒸汽作為下一效的熱源,實現(xiàn)蒸汽的多次利用,末效在接近絕對真空條件下讓各蒸發(fā)器內(nèi)鹵水中水不斷地汽化除去,形成鹵水的過飽和狀態(tài),使鹽不斷地結(jié)晶析出;同時五效蒸發(fā)鹵水產(chǎn)生的二次蒸發(fā)冷凝水收集后經(jīng)在線監(jiān)測排放口直接外排。

      經(jīng)衡算,冷凝水量約350~400 t/h(按目前120萬t/a制鹽產(chǎn)能計),溫度約52~54 ℃,蒸發(fā)冷凝水直接外排,低位熱源損失較大,與國家目前大力推行的節(jié)能降碳政策相悖。

      針對低位熱源的利用,可采用熱泵(如溴化鋰)回收作熱源或冷源,因該制鹽蒸發(fā)冷凝水溫度較低,應(yīng)用于溴化鋰熱泵時需配套使用高品位蒸汽,熱回收效率低,難以在工業(yè)應(yīng)用中得到使用。

      1.2 熱電鍋爐化水反滲透裝置加熱熱源使用情況

      公司熱電鍋爐采用反滲透膜裝置生產(chǎn)一級脫鹽水,配套有一套120 t/h及兩套150 t/h反滲透系統(tǒng)。根據(jù)反滲透膜特性,反滲透膜產(chǎn)水率、除鹽率與溫度有關(guān),其運行最佳溫度為20~25 ℃,公司地處長江邊,冬季一次水溫度在11~15 ℃范圍。為確保反滲透裝置正常運行,原采用列管式換熱器,以0.5 MPa飽和蒸汽作熱源,對反滲透膜裝置進(jìn)水進(jìn)行加熱處理。按鍋爐化水系統(tǒng)RO反滲透裝置75%回收率計,配套420 t/h反滲透裝置預(yù)處理水量約560 t/h,消耗的蒸汽量較大,具體計算如下:

      按最大產(chǎn)能一次水量560 m3/h,平均溫度從13 ℃升高至23 ℃計,13 ℃、23 ℃熱水焓值分別為55.18 kJ/kg、97.02 kJ/kg,則加熱所需的熱焓為:

      Q=560×1 000×(97.02-55.18)=23 430 400 kJ/h

      0.5 MPa(表壓)飽和蒸汽熱焓值為2 756.4k J/kg,經(jīng)換熱后冷凝水溫度按35 ℃計,對應(yīng)熱焓值為147.17 kJ/kg,則飽和蒸汽消耗量為:

      23 430 400/(2 756.4-147.17)=8 979.8 kg/h

      1.3 熱量衡算可行

      目前RO預(yù)處理一次水量約450 m3/h,經(jīng)熱冷凝水加熱平均溫差約10 ℃,制鹽熱冷凝水溫差約20 ℃,根據(jù)熱平衡計算,制鹽蒸發(fā)冷凝水流量約:(450×10)/20=225 m3/h,按最大產(chǎn)能一次水量560 m3/h計,制鹽蒸發(fā)冷凝水量約:(560×10)/20=280 m3/h,制鹽蒸發(fā)冷凝水量能完全滿足目前產(chǎn)能需求,且有較大富裕量。因此,將制鹽蒸發(fā)冷凝水低位熱源代替原0.5 MPa飽和蒸汽作反滲透裝置進(jìn)水板式換熱器加熱熱源在理論上是可行的。

      1.4 壓力匹配可行

      本項目中,板式換熱器冷熱源體側(cè)的設(shè)計壓力均為1.60 MPa,配套冷凝水泵揚程為35 m,一次水運行壓力為0.3~0.4 MPa,配套設(shè)備設(shè)計壓力值能滿足生產(chǎn)運行要求。

      1.5 冷凝水化學(xué)組成可行

      根據(jù)日常分析,蒸汽冷凝水成分中氯離子的平均濃度為150 mg/L,最高185 mg/L,最低107 mg/L,不含重金屬離子和有毒有害物質(zhì),水質(zhì)安全,不會對反滲透水、地下水和周邊水源產(chǎn)生污染,完全可以作為反滲透水加熱熱源使用。換熱后該冷凝水收集后按原流程經(jīng)在線監(jiān)測排放口直接外排。

      2 制鹽蒸發(fā)冷凝水利用及設(shè)備選型

      2.1 制鹽蒸發(fā)冷凝水利用工藝流程

      通過冷凝水泵將制鹽多效蒸發(fā)冷凝水從冷凝水貯罐送至板式換熱器熱相側(cè),與冷相側(cè)一次水逆向換熱,經(jīng)熱量回收后送在線排口外排,RO反滲透系統(tǒng)預(yù)處理一次水經(jīng)加熱后進(jìn)反滲透裝置。板式換熱器熱相進(jìn)口設(shè)置儀表自動調(diào)節(jié)閥,根據(jù)冷相出口溫度調(diào)節(jié)熱冷凝水進(jìn)水閥門開啟度。

      圖1 制鹽蒸發(fā)冷凝水利用工藝流程圖

      2.2 換熱器選型

      經(jīng)對比工程中常見的幾種換熱器,在本項目中換熱器采用板式換熱器。其換熱器的換熱效率高,傳熱系數(shù)比同工況的管式換熱器高2~3倍左右,在介質(zhì)為50 ℃熱源工作狀態(tài)下熱損失較小,熱回收率可高達(dá)近90%;設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊且占地面積小,在相同壓力損失情況下,占地面積為管式換熱器的40%左右;在介質(zhì)良好的情況下使用壽命長,運行穩(wěn)定。 板式換熱器參數(shù)如表1所示。

      表1 型號:SLW25L-1.6-300-E板式換熱器參數(shù)

      3 使用效果分析

      3.1 裝置運行效果

      裝置于2021年10月下旬投運,投運后,在滿足一次水運行量約450 t/h情況下,經(jīng)制鹽蒸發(fā)冷凝水(熱相)加熱,一次水(冷相)出口溫度可達(dá)到20~25 ℃(平均提溫約10 ℃) ,工藝指標(biāo)完全滿足生產(chǎn)要求。

      3.2 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)

      制鹽蒸發(fā)冷凝水綜合回收利用工藝中主要設(shè)備有板式換熱器、離心泵、調(diào)節(jié)閥、溫度單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng)、閥門、管道等,日常運行維護(hù)中需定期對板式換熱器進(jìn)行清洗,防止板片積垢??刹扇∷蓜訅壕o螺栓松開板束,卸下板片進(jìn)行機(jī)械清洗;運行中應(yīng)保持工藝參數(shù)的穩(wěn)定, 特別注意對蒸發(fā)冷凝水的成分分析,防止氯離子過高帶來對設(shè)備和管道的腐蝕,尤其是要防止板式換熱器腐蝕穿管,造成鍋爐給水的污染。

      3.3 經(jīng)濟(jì)效益分析

      按目前產(chǎn)能實際一次水量450 m3/h,平均溫度從13 ℃升高至23 ℃計,裝置運行時間按每年5個月計,節(jié)約標(biāo)煤641.9×30×5×24=2 310.8 t。

      4 結(jié) 語

      本項目立足于制鹽行業(yè)的現(xiàn)狀,對低位熱源進(jìn)行有效利用,將72萬t/a鹽堿聯(lián)產(chǎn)的制鹽蒸發(fā)冷凝水低位熱源代替原0.5 MPa飽和蒸汽,作為反滲透裝置進(jìn)水板式換熱器加熱熱源,目前項目運行穩(wěn)定,并取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,且綜合回收利用的冷凝水對環(huán)境無污染。

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