程 實(shí),翟玉杰,周立成,朱 斌
(中國長江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
電網(wǎng)頻率控制的手段有一次調(diào)頻、二次調(diào)頻、高頻切機(jī)、自動低頻減負(fù)載和機(jī)組低頻自啟動等,其中一次調(diào)頻和二次調(diào)頻與水輪機(jī)控制系統(tǒng)有著密切的關(guān)系[1]。水電機(jī)組在電力系統(tǒng)中主要承擔(dān)調(diào)頻、調(diào)峰任務(wù),與火電機(jī)組相比,具有調(diào)節(jié)過程簡單、負(fù)荷調(diào)節(jié)速率快、調(diào)節(jié)幅度大、穩(wěn)定性好、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn),因此水電機(jī)組一次調(diào)頻功能對整個電力系統(tǒng)安全運(yùn)行起著非常重要的作用[2]。
某巨型水電站機(jī)組運(yùn)行水頭變化大,開度模式下高水頭的PID 參數(shù)基本適用于低水頭;功率模式下,由于機(jī)組高、低水頭變化幅度較大,一組固定的PID參數(shù)無法滿足一次調(diào)頻要求,因此需要投入與水頭協(xié)聯(lián)的PID 參數(shù),即適應(yīng)式變參數(shù)PID,在不同水頭下選擇不同PID 參數(shù),以滿足一次調(diào)頻全水頭適應(yīng)性需求[3]。該巨型水電站通過程序修改和大量試驗(yàn),成功解決水頭變化對一次調(diào)頻功率模式調(diào)節(jié)性能的影響。
(1)水電機(jī)組一次調(diào)頻技術(shù)指標(biāo)[4]
永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp不大于4%(或調(diào)差率ep不大于3%);轉(zhuǎn)速死區(qū)ix設(shè)為0.04%;調(diào)頻死區(qū)不大于±0.05 Hz;一次調(diào)頻的功率調(diào)整幅度應(yīng)考慮對機(jī)組的最大和最小負(fù)荷限制和避開振動區(qū)與空化區(qū)運(yùn)行。
(2)一次調(diào)頻階躍響應(yīng)的要求
1)開度模式:一次調(diào)頻開度響應(yīng)滯后時間thx應(yīng)不大于2 s;接力器位移達(dá)到90%目標(biāo)值的上升時間t0.9應(yīng)不大于12 s;開度調(diào)節(jié)達(dá)到穩(wěn)定所經(jīng)歷的時間ts不大于24 s。
2)功率模式:一次調(diào)頻功率響應(yīng)滯后時間thx,對于額定水頭50 m 及以上的水電機(jī)組,不大于4 s;機(jī)組有功達(dá)到90%目標(biāo)值的上升時間t0.9應(yīng)不大于15 s;功率調(diào)節(jié)達(dá)到穩(wěn)定所經(jīng)歷的時間ts不大于30 s。
圖1 為某巨型水電站調(diào)速器功率模式PID 結(jié)構(gòu)框圖,功率反饋信號與功率給定信號經(jīng)諧波處理后,通過功率-開度協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線將功率信號轉(zhuǎn)化為開度信號,兩個開度信號差值與頻差信號經(jīng)bp折算的開度疊加量一起進(jìn)入PID 模塊,其調(diào)節(jié)量實(shí)際為導(dǎo)葉開度,因此,功率限制功能無法準(zhǔn)確控制調(diào)速器在一次調(diào)頻動作時所收到的真實(shí)功率給定值。
圖1 功率模式PID 框圖
由于功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與水頭相關(guān)聯(lián),功率模式下調(diào)差率ep是通過功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與bp折算而成。電站在豐水期和枯水期,水頭變化范圍在71~110 m,水頭落差較大,因此,機(jī)組在不同水頭下,相同開度調(diào)節(jié)量對應(yīng)的功率調(diào)節(jié)量不同,將影響一次調(diào)頻動作后功率目標(biāo)值,導(dǎo)葉開度的變化速度在不同水頭下對應(yīng)的功率變化速度也不同,將影響一次調(diào)頻功率調(diào)節(jié)的速度,最終影響功率達(dá)到目標(biāo)值的調(diào)節(jié)時間,所以無法保證在整個調(diào)節(jié)過程都滿足一次調(diào)頻性能指標(biāo)。
在109.6 m 水頭,模擬頻率階躍+0.1 Hz,頻差為+0.05 Hz,PID 參數(shù)為Kp=12,Ki=2.8,Kd=0。調(diào)差率ep折算為1.535%小于3%,調(diào)節(jié)時間、上升時間、滯后時間均滿足《水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)導(dǎo)則》(下文簡稱《導(dǎo)則》)相關(guān)要求,一次調(diào)頻指標(biāo)如表1 所示。
表1 水頭109.6 m 功率模式頻率+0.1 Hz 階躍擾動一次調(diào)頻指標(biāo)
在78.1 m 水頭,模擬頻率階躍+0.1 Hz,頻差為+0.05 Hz,PID 參數(shù)為Kp=12,Ki=2.8,Kd=0。調(diào)差率ep折算為2.573%小于3%,滿足《導(dǎo)則》相關(guān)要求,而調(diào)節(jié)時間、上升時間、滯后時間都不滿足,一次調(diào)頻指標(biāo)如表2 所示,所以在低水頭原PID 參數(shù)已無法滿足《導(dǎo)則》中關(guān)于調(diào)節(jié)時間的要求,需要重新優(yōu)選PID 參數(shù),來滿足一次調(diào)頻功率調(diào)節(jié)速度的要求。
表2 水頭78.1 m 功率模式頻率+0.1 Hz 階躍擾動一次調(diào)頻指標(biāo)
功率模式下,由于機(jī)組水頭變化幅度較大,一組固定的PID 參數(shù)無法滿足一次調(diào)頻要求,因此需要在不同水頭下選擇不同PID 參數(shù),以滿足一次調(diào)頻全水頭適應(yīng)性需求。
為滿足一次調(diào)頻相關(guān)要求,需要對調(diào)速器程序進(jìn)行修改,同時還需要進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn),優(yōu)選各水頭下運(yùn)行參數(shù),為確保本優(yōu)化方案不會對調(diào)速器運(yùn)行造成不利影響,在不改變原有PID 結(jié)構(gòu)的前提下,對調(diào)速器部分程序進(jìn)行改進(jìn)。
功率模式下調(diào)差率ep是通過功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與bp折算而成,在水輪機(jī)特性曲線的末端相同開度信號變化值對應(yīng)的負(fù)荷變化值越來越小[5]。通過設(shè)置bp來間接限制調(diào)差率ep的變化范圍,修改bp來測試調(diào)差率ep在水頭71~110 m 之間的變化范圍,將調(diào)差率ep的變化范圍按不大于3%控制。通過現(xiàn)場試驗(yàn),設(shè)置合適的bp值在滿足《導(dǎo)則》要求的前提下,使折算得到的調(diào)差率ep在全水頭都滿足《導(dǎo)則》相關(guān)要求。
功率模式的調(diào)速器PID 結(jié)構(gòu)采用PI 控制規(guī)律。有功反饋與有功給定經(jīng)過功率- 開度協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線后,轉(zhuǎn)化為開度信號,由于功率-開度協(xié)聯(lián)曲線與水頭協(xié)聯(lián),所以在功率模式下,根據(jù)不同水頭需選擇不同PID 參數(shù),以滿足一次調(diào)頻性能指標(biāo)。電站依據(jù)調(diào)速器PID 結(jié)構(gòu),已建立水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)仿真模型,模擬機(jī)組在不同工況下的一次調(diào)頻過程與實(shí)測機(jī)組調(diào)節(jié)品質(zhì)進(jìn)行比較,程序中功率模式一次調(diào)頻的PID 參數(shù)與水頭曲線表采用查表算法,如圖2所示。其中X_1、X_2、……、X_10 為水頭值;Y_1、Y_2、……、Y_10 為PID 參數(shù)值。通過一次調(diào)頻有水試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),一套PID 參數(shù)可適應(yīng)5~10 m 水頭的變化,因此只需將一次調(diào)頻功率模式的PID 參數(shù)與水頭曲線進(jìn)行查表計(jì)算,將30 m 水頭變化值,分為3~5 段,通過現(xiàn)場一次調(diào)頻有水試驗(yàn)測定或水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)仿真模型計(jì)算,對各水頭下的一次調(diào)頻功率PID 參數(shù)進(jìn)行修訂,以滿足全水頭下一次調(diào)頻功率模式相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則要求。
圖2 一次調(diào)頻水頭-PID 參數(shù)查表
如表3 所示,新程序查表算法其中X_IN為當(dāng)前水頭,Y_OUT為查表獲得PID 參數(shù)值。m1-2為水頭X_1 與X_2 水頭之間的區(qū)間點(diǎn),m2-3為水頭X_2與X_3 水頭之間的區(qū)間點(diǎn),水頭值進(jìn)入查表模塊,先對其進(jìn)行水頭計(jì)算,確定當(dāng)前水頭值對應(yīng)的水頭區(qū)間,再將該區(qū)間優(yōu)選后的PID 參數(shù)由Y_OUT輸出。為方便進(jìn)行一次調(diào)頻試驗(yàn),程序中還設(shè)置有一組固定的PID 參數(shù),并可通過使能開關(guān)進(jìn)行切換,如圖3 所示。
表3 一次調(diào)頻水頭-PID 參數(shù)查表算法
圖3 變水頭適應(yīng)式PID 參數(shù)Kp 選擇框圖
調(diào)速器一次調(diào)頻程序中,在進(jìn)行頻差與功率疊加量折算前,對頻差進(jìn)行限幅,頻率限幅0.15 Hz,進(jìn)而限制一次調(diào)頻功率疊加量,同時對電氣開限進(jìn)行修改,采用開度限制線嚴(yán)格控制機(jī)組在接近滿負(fù)荷運(yùn)行時,低頻差一次調(diào)頻動作導(dǎo)致機(jī)組過負(fù)荷情況的發(fā)生,此方法需要重新修訂水頭開限定值單,而當(dāng)出現(xiàn)50.15 Hz 這樣的大頻差時,此方法無法限制機(jī)組低功率運(yùn)行,但一次調(diào)頻動作時間相對較短,且電網(wǎng)較難出現(xiàn)50.15 Hz 這樣的大頻率波動,機(jī)組短時間處于低功率振動區(qū)運(yùn)行的情況可接受。
程序修改后,在78.1 m 水頭,模擬頻率階躍+0.1 Hz,頻差為+0.05 Hz,PID 參數(shù)為Kp=12,Ki=4.5,Kd=0。進(jìn)行功率模式下一次調(diào)頻頻率上擾階躍試驗(yàn),如圖4 所示。首先,其機(jī)組功率調(diào)節(jié)過程存在一個短暫的反調(diào)過程,即功率本應(yīng)向下調(diào)節(jié)的過程,在初始時刻會先向反方向調(diào)節(jié),再向正確方向動作,在數(shù)據(jù)整理時,將自頻差超出一次調(diào)頻死區(qū)開始,至機(jī)組有功功率反調(diào)后再次回到擾前功率的時間記為滯后時間thx。其次,機(jī)組功率調(diào)節(jié)到穩(wěn)定功率的過程是一個漸進(jìn)而非階躍的過程,機(jī)組呈弧線形到達(dá)穩(wěn)定功率,數(shù)據(jù)整理過程中,算出總的功率變化ΔP,并算出90%ΔP和95%ΔP的值,找到調(diào)節(jié)過程中自頻差超出一次調(diào)頻死區(qū)開始到機(jī)組有功功率達(dá)到這兩個變化量所用時間,即可分別記為t0.9和ts。
圖4 功率模式一次調(diào)頻調(diào)節(jié)過程
按照所述標(biāo)準(zhǔn),讀圖可得該擾動過程相應(yīng)調(diào)節(jié)過程的參數(shù)如表4 所示,分別對功率模式頻率上擾及頻率下擾過程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),可得該機(jī)組功率模式下的PID 參數(shù)均滿足國標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)。
表4 頻率由100%→100.4%過程試驗(yàn)結(jié)果
機(jī)組一次調(diào)頻試驗(yàn)結(jié)果表明:自主開發(fā)的一次調(diào)頻功能正常,方向明確,人工死區(qū)設(shè)置0.05 Hz,實(shí)測0.053 Hz 滿足要求,一次調(diào)頻滯后時間小于4 s,開度模式12 s 內(nèi)可達(dá)到調(diào)節(jié)目標(biāo)90%,24 s 內(nèi)機(jī)組實(shí)際出力進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)。功率模式15 s 內(nèi)可達(dá)到調(diào)節(jié)目標(biāo)90%,30 s 內(nèi)機(jī)組實(shí)際出力進(jìn)入穩(wěn)定區(qū),滿足涉網(wǎng)試驗(yàn)要求,積分電量考核也滿足電網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
通過自主研究,開發(fā)機(jī)組一次調(diào)頻功能,完全自主設(shè)計(jì)并實(shí)施了調(diào)速器核心程序修改。自主開發(fā)的一次調(diào)頻功能經(jīng)相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證,表明一次調(diào)頻指令與反饋功能正常,程序結(jié)構(gòu)滿足建模標(biāo)準(zhǔn),開度和功率模式徹底分離且實(shí)現(xiàn)無擾切換,一次調(diào)頻動作方向正確,調(diào)節(jié)量準(zhǔn)確,頻率限幅準(zhǔn)確,一次調(diào)頻動作期間超功率保護(hù)功能有效。功率模式下PID 不同水頭下切換作為備用功能,待進(jìn)行多水頭相關(guān)試驗(yàn)后進(jìn)行PID 參數(shù)優(yōu)選。試驗(yàn)結(jié)果證明自主開發(fā)的機(jī)組一次調(diào)頻功能,全部通過一次調(diào)頻建模試驗(yàn),滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。