劉毅
(國(guó)家能源集團(tuán)新能源技術(shù)研究院有限公司,北京 102211)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展,電能消耗量逐年上升。由于中國(guó)電力行業(yè)主要以煤電為主,因此需要消耗大量的煤炭以滿足當(dāng)前的電力需求。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)發(fā)電裝機(jī)中,煤電占比57.3%,占火電裝機(jī)比重的92.5%[1]。煤炭的燃燒會(huì)產(chǎn)生許多大氣污染物,如NOx、SO2和顆粒物,此外,還有一些微量污染物,如SO3、碳?xì)浠衔铩⒅亟饘伲ü?、鉛等)等。目前,燃煤電廠對(duì)主要污染物的控制技術(shù)已經(jīng)較為成熟[2]。近年來,對(duì)于非常規(guī)污染物中SO3的控制研究已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。
燃煤煙氣中生成的SO3主要來自爐膛燃燒過程和選擇性催化還原法(selective catalytic reduction,SCR)脫硝階段[3]。研究表明,在爐內(nèi)整個(gè)燃燒過程中,SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率約為0.5%~2.0%[4]。而SCR催化劑對(duì) SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率普遍被控制在0.5%~1.5%[5]。由于煙氣中的SO3會(huì)與SCR系統(tǒng)逃逸的NH3反應(yīng)生成NH4HSO4或(NH4)2SO4,并沉積在SCR脫硝催化劑的表面使催化劑中毒,同時(shí)也會(huì)黏附在下游空預(yù)器的換熱元件上,造成堵塞,對(duì)電廠系統(tǒng)安全運(yùn)行產(chǎn)生嚴(yán)重影響[6-8]。同時(shí),SO3的存在也會(huì)使煙氣酸露點(diǎn)升高,提高了下游設(shè)備受腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)[9]。經(jīng)過濕法脫硫后,SO3會(huì)形成亞微米級(jí)的硫酸氣溶膠,使部分電廠排煙呈黃色或藍(lán)色[10]。此外,排入大氣中的SO3,易與大氣中的H2O結(jié)合生成H2SO4,形成酸雨,沉降后會(huì)破壞植被和建筑[11]。如果SO3被吸入人體,極易對(duì)人的呼吸道粘膜和肺結(jié)構(gòu)造成損傷[1]。因此,考慮電廠安全運(yùn)行、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生命安全,對(duì)SO3的生成和排放控制研究具有重要意義。
目前,SO3控制技術(shù)主要包括燃燒前、燃燒中及燃燒后3種控制技術(shù)[12],其中燃燒前控制技術(shù)主要是燃燒或摻混部分低硫煤[13]以及燃燒較細(xì)粒度煤粉[14]。燃燒中控制技術(shù)主要是向爐膛內(nèi)噴入堿性物質(zhì),如 Na2CO3、Ca(OH)2和 Mg(OH)2等[12]。燃燒后控制技術(shù)主要包括爐后或空預(yù)器后噴堿、SCR過程抑制SO3生成、低低溫電除塵器、濕法脫硫(WFGD)、濕式電除塵器(WESP)、脫硫廢水蒸發(fā)協(xié)同控制等[12-15]。文獻(xiàn)[9]以NaHSO3、Na2SO3等7種常用吸收劑對(duì)SO3的脫除率和選擇性進(jìn)行研究,結(jié)果表明吸收劑NaHSO3在溫度為300℃時(shí),對(duì)SO3的脫除率可維持在86.2%左右。此外,也有研究表明爐后或空預(yù)器后噴堿控制技術(shù)對(duì)SO3的脫除效率為40%~90%[16]。文獻(xiàn)[17]研究結(jié)果表明低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除效率可達(dá)80%以上。文獻(xiàn)[18]以低低溫電除塵器、海水脫硫裝置以及濕式電除塵器對(duì)煙氣中SO3進(jìn)行了協(xié)同脫除研究,表明該協(xié)同脫除過程最終能實(shí)現(xiàn)SO3排放質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3。
結(jié)合現(xiàn)階段SO3的控制研究現(xiàn)狀,利用某電廠的污染物脫除中試平臺(tái)對(duì)SO3控制和脫除進(jìn)行了如下研究。(1)通過測(cè)試SCR低溫催化劑在典型溫度條件下SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率,分析評(píng)價(jià)低溫催化劑性能以及SCR過程對(duì)SO3的影響;(2)通過測(cè)試分析煙氣溫度對(duì)SO3脫除性能的影響,研究低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除特性;(3)研究濕法脫硫系統(tǒng)對(duì)SO3的脫除效率;(4)綜合分析各階段SO3控制特點(diǎn)及指標(biāo),得到針對(duì)神華煤的SO3綜合脫除效率。
全流程煙氣污染物控制中試平臺(tái)設(shè)置在某電廠,由3號(hào)鍋爐抽取煙氣開展試驗(yàn),煙氣流量為50000 m3/h。煙氣流程包括:電廠3號(hào)鍋爐省煤器出口→脫硝前煙氣冷卻器→SCR系統(tǒng)→脫硝后一級(jí)煙氣冷卻器→脫硝后二級(jí)煙氣冷卻器→低低溫電除塵器→引風(fēng)機(jī)→脫硫系統(tǒng)→除塵除霧裝置。試驗(yàn)系統(tǒng)工藝流程及測(cè)點(diǎn)選取如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)工藝流程Fig.1 System process flow chart
取自機(jī)組的實(shí)際煙氣經(jīng)脫硝前煙氣冷卻器調(diào)溫后進(jìn)入中試平臺(tái)。平臺(tái)SCR反應(yīng)器設(shè)置2層釩鈦系低溫脫硝催化劑,但通過添加新組分,拓展了催化劑的使用溫度區(qū)間。每層催化劑模塊布置為 1×2,催化劑模塊尺寸為 1924 mm×975 mm×1270 mm,催化劑體積約為 8 m3,催化劑為22孔。脫硝還原劑采用氨氣,反應(yīng)器內(nèi)煙氣設(shè)計(jì)流速為4.35 m/s。平臺(tái)設(shè)置一臺(tái)五電場(chǎng)低低溫電除塵器,設(shè)計(jì)除塵效率大于99.9%,滿足出口粉塵濃度不大于15 mg/Nm3。低低溫電除塵器的設(shè)計(jì)流速為 0.67 m/s,煙氣停留時(shí)間為 25.4 s。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏法脫硫技術(shù)。脫硫系統(tǒng)設(shè)置4層噴淋層、1臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)、1臺(tái)攪拌器、1臺(tái)石膏排出泵和1套除塵除霧系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)吸收劑取自電廠1號(hào)石灰石漿液供應(yīng)系統(tǒng)。
1.2.1 單個(gè)系統(tǒng)對(duì) SO3影響
采用RJ-SO3-M移動(dòng)式SO3在線監(jiān)測(cè)儀對(duì)系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣中SO3濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。SCR對(duì)SO3影響研究共6個(gè)工況,分別調(diào)整SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度為250℃、260℃、275℃、290℃、300℃、320℃,通過圖1中采樣口A和B監(jiān)測(cè)不同工況下反應(yīng)器進(jìn)出口煙氣中SO3濃度,按式(1)計(jì)算不同溫度條件下SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率[19-20],研究SCR過程對(duì)SO3的影響并分析評(píng)價(jià)低溫催化劑的性能。調(diào)整LLT-ESP入口煙溫分別為80℃、90℃、100℃、110℃、120℃、130℃,根據(jù)采樣口C和D監(jiān)測(cè)的濃度,按式(2)計(jì)算不同溫度條件下LLT-ESP對(duì)SO3的脫除效率[19-20],研究低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除特性。最后,調(diào)整脫硫系統(tǒng)噴淋層運(yùn)行層數(shù)分別為2、3、4層,通過采樣口D和E監(jiān)測(cè)不同工況下脫硫系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣中SO3濃度,按式(2)計(jì)算不同噴淋層運(yùn)行時(shí)脫硫系統(tǒng)對(duì)SO3的脫除效率[19-20],研究WFGD在不同噴淋層運(yùn)行條件下對(duì)SO3的脫除特性。
式中:η1為SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,%;C為SCR反應(yīng)器入口SO2濃度,mg/Nm3(以下均為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6% O2);C0為SCR反應(yīng)器入口SO3濃度,mg/Nm3;C1為 SCR 反應(yīng)器出口 SO3濃度,mg/Nm3。
式中:η2為單個(gè)污染物控制設(shè)備對(duì)SO3的脫除效率,%;C2為單個(gè)污染物控制設(shè)備入口SO3濃度,mg/Nm3;C3為單個(gè)污染物控制設(shè)備出口SO3濃度,mg/Nm3。
1.2.2 系統(tǒng)總體脫除 SO3研究
火電廠常規(guī)污染物脫除及控制設(shè)施配置一般為SCR+ESP+WFGD,其中SCR階段由于發(fā)生SO2氧化,從而使SO3濃度上升,而ESP和WFGD階段都會(huì)脫除煙氣中部分SO3,使煙氣中SO3濃度降低。為分析整個(gè)污染物控制系統(tǒng)對(duì)SO3的排放水平和脫除效果,按表1所示工況開展測(cè)試研究。通過采樣口A和E監(jiān)測(cè)在不同工況下整個(gè)污染控制系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣中的SO3濃度并參照式(2)計(jì)算脫除效率。
表1 系統(tǒng)全流程運(yùn)行工況Table 1 Operating conditions of the whole process of the system
圖2和圖3分別為6個(gè)工況溫度下SO2/SO3轉(zhuǎn)化率和入口SO3濃度變化。圖2表明當(dāng)SCR反應(yīng)器入口溫度為250℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率約為0.3%;當(dāng)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度達(dá)到320℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率為1.0%~1.2%。隨著入口煙氣溫度的增加,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率隨之增加[6,21],即在250~320℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率與溫度呈現(xiàn)正相關(guān)性。這是由于釩鈦系催化劑的表面活化能與動(dòng)力學(xué)能均會(huì)隨著溫度的增加而增加,而V2O5活性在一定溫度區(qū)間內(nèi)與溫度呈現(xiàn)正相關(guān)性[22]。此外,由于煙氣中SO2會(huì)與NOx、NH3存在競(jìng)爭(zhēng)吸附在V2O5活性中心(Bronsted酸)上[23]。因此,隨著反應(yīng)器入口溫度增加,V2O5活性提升,促使SO2被煙氣中的O2氧化為SO3,進(jìn)一步提高SO2/SO3轉(zhuǎn)化率。不僅如此,由于本研究所使用催化劑含有少量的WO3,在一定程度上也促進(jìn)了SO2向SO3轉(zhuǎn)化[24]。文獻(xiàn)[25-27]利用原位紅外光譜研究了SCR過程中催化劑和溫度對(duì)SO3生成過程的影響,結(jié)果如圖4所示。在SCR階段煙氣中SO3濃度會(huì)一定程度增加,增加的量主要取決于所使用的催化劑及SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度。
圖2 不同溫度下 SO2/SO3轉(zhuǎn)化率Fig.2 The conversion rate of SO2/SO3at different temperatures
圖3 不同溫度下入口 SO3濃度Fig.3 The concentration of SO3at different temperatures
圖4 SCR中 SO3的產(chǎn)生過程Fig.4 The generation of SO3in SCR
經(jīng)測(cè)定,抽取的鍋爐煙氣中NOx的濃度約為190 mg/Nm3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%O2)。當(dāng) SCR 反應(yīng)器入口煙氣溫度為250℃時(shí),脫硝效率約為85%;當(dāng)溫度為320℃時(shí),脫硝效率大于90%,兩者均能滿足目前NOx超低排放的要求,故該催化劑具有良好的低溫催化脫硝性能。
圖5為低低溫電除塵器對(duì)SO3脫除效率隨溫度的變化情況。圖5表明,低低溫電除塵器入口煙氣溫度在80~130℃時(shí),其對(duì)SO3的協(xié)同脫除效率隨溫度的增加而降低[28]。如果煙氣溫度降低至酸露點(diǎn)以下,煙氣中的氣態(tài)SO3將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)硫酸霧,且煙塵表比面積較大,硫酸霧易發(fā)生凝結(jié)并附著在其表面[29-30]。因此,在煙氣溫度較低時(shí),低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除率較高。從圖5還可以看出,當(dāng)?shù)偷蜏仉姵龎m器入口煙氣溫度低于100℃時(shí),其對(duì)SO3的脫除效率大于60%,而當(dāng)入口煙氣溫度大于100℃時(shí),其對(duì)SO3的脫除效率小于60%。文獻(xiàn)[20]研究顯示,在燃煤電廠煙氣中H2SO4典型的露點(diǎn)溫度約為95℃,且形成的硫酸霧在穿過電除塵器時(shí),由于電場(chǎng)荷電和擴(kuò)散荷電機(jī)制而形成帶電粒子,該帶電粒子在電場(chǎng)力的作用下向集塵極移動(dòng),最終被捕集。不僅如此,形成的硫酸霧會(huì)與SO3結(jié)合形成SO3-H2OH2SO4混合體系,該結(jié)合體會(huì)粘附在細(xì)顆粒表面,降低電阻率,在一定程度上也提高了低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除效率[20,31]。因此,當(dāng)入口煙氣溫度低于100℃時(shí),SO3的脫除效率較大,最高為煙溫80℃時(shí)的74.37%,但此時(shí)SO3的脫除效率仍然相對(duì)偏低。文獻(xiàn)[32]表明SO3在飛灰表面沉積速率主要受飛灰化學(xué)組分和灰硫比的影響。本研究中灰硫比較低,在一定程度上降低了低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除效率。所以,低低溫電除塵器對(duì)SO3的脫除效果受入口煙氣溫度、電場(chǎng)和顆粒濃度等因素的影響。綜上所述,針對(duì)本項(xiàng)目電廠情況,可將低低溫電除塵器入口煙氣溫度降低至90℃以下,有利于煙氣中SO3的脫除。
圖5 低低溫電除塵器中SO3脫除效率和初始濃度隨溫度變化情況Fig.5 Variation of SO3removal efficiency and the concentration of inlet with temperature in LLT-ESP
通過在電除塵器前設(shè)置低溫省煤器,可將電除塵器入口煙氣溫度降至酸露點(diǎn)以下,隨著煙氣溫度的降低,煙氣中大部分的SO3冷凝形成硫酸霧。由于此處煙氣含塵濃度高,一般約為15~25 g/m3,粉塵粒徑僅20μm左右,故比表面積可達(dá)2700~3500 cm2/g,SO3容易粘附在飛灰表面并被堿性物質(zhì)中和,改善了飛灰特性,提高了除塵效率。同時(shí)煙氣中的SO3也隨飛灰被低低溫電除塵器脫除。因此,低低溫電除塵器作為協(xié)同污染控制裝置具有重要作用。
圖6和圖7為濕法煙氣脫硫(WFGD)噴淋層投運(yùn)數(shù)量對(duì)SO2和SO3脫除效率的影響。圖6表明,在入口 SO2濃度偏低時(shí)(700~1000 mg/Nm3),噴淋層增加對(duì)SO2脫除率影響減弱,且受入口SO2濃度影響。從圖7可以看出,4層噴淋層運(yùn)行時(shí),SO3脫除率達(dá)64.51%;3層噴淋運(yùn)行時(shí)SO3脫除效率下降約0.68%;2層噴淋運(yùn)行時(shí)SO3脫除效率約60%。但效率整體高于文獻(xiàn)[33]數(shù)據(jù)。噴淋層超過2層后,其數(shù)量增加對(duì)SO3的脫除效率無(wú)明顯提升。文獻(xiàn)[34]表明,WFGD系統(tǒng)內(nèi)煙氣處于酸露點(diǎn)溫度以下,SO3為硫酸霧形態(tài),SO3去除主要通過布朗擴(kuò)散、慣性碰撞、擴(kuò)散電泳和熱泳效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)。噴淋層的增加提高了傳質(zhì)面積,增加了碰撞概率,促進(jìn)了硫酸霧氣溶膠與顆粒和液滴的團(tuán)聚,提高了SO3的脫除效率。另一方面,在溫度一定條件下,WFGD系統(tǒng)對(duì)SO3的脫除效率隨入口SO3濃度的增加而增加[35]。由于未考慮入口煙氣溫度的影響,且入口SO3濃度僅為3.2~6.0 mg/Nm3,達(dá)到一定脫除率后,再增加噴淋層對(duì)SO3脫除效果的提升并不明顯。
圖6 不同工況下 WFGD中SO2的入口濃度和脫除效率Fig.6 The inlet concentration and removal efficiency of SO2under different conditions in WFGD
圖7 不同工況下 WFGD中SO3的入口濃度和脫除效率Fig.7 The inlet concentration and removal efficiency of SO3under different conditions in WFGD
圖8為3個(gè)工況下全流程SO3脫除效率和初始濃度關(guān)系,圖9為對(duì)應(yīng)工況下SO2入口濃度和脫除情況。圖8表明,工況1條件下,SCR反應(yīng)器入口SO3濃度為9.3~10.5 mg/Nm3,WFGD出口SO3濃度為 1.8~2.6 mg/Nm3,整體 SO3脫除效率為75%~82%;工況2時(shí),SCR反應(yīng)器入口SO3濃度為 9.1~10.3 mg/Nm3,WFGD 出口 SO3濃度為2.0~3.1 mg/Nm3,整體 SO3脫除效率為 75%~80%。工況3情況下,SCR反應(yīng)器入口SO3濃度為9.2~11.4 mg/Nm3,WFGD 出口 SO3濃度約1.8~2.7 mg/Nm3,整體 SO3脫除效率為 72%~80%。綜合分析,燃用神華煤時(shí),SCR入口SO3濃度約為 10 mg/Nm3,總排口 SO3不大于 3 mg/Nm3,污染控制裝置對(duì)SO3的綜合脫除效率大于72%。
圖8 不同工況下 SO3脫除效率和入口濃度隨時(shí)間變化情況Fig.8 Variation of SO3removal efficiency and inlet concentration with time under different conditions
圖9 不同工況下全流程 SO2脫除效率和入口濃度Fig.9 Removal efficiency inlet concentration of SO2in the whole process under different conditions
由圖8可知,工況1時(shí),SO3綜合脫除效率較高,但噴淋層投入少于工況2和3;在同等噴淋層投入情況下,工況2低低溫電除塵器入口煙溫高于工況3,SCR入口煙氣溫度低于工況3,但整體SO3脫除率高于工況3。在整個(gè)污染控制系統(tǒng)中,SCR對(duì)SO3的生成控制起主要作用,其次為低低溫電除塵器。綜上所述,溫度變化對(duì)整個(gè)流程中SO3的控制起著重要作用。
本文利用某電廠的污染物脫除中試平臺(tái)對(duì)燃用神華煤煙氣中的SO3在污染控制系統(tǒng)中的生成、脫除過程進(jìn)行研究,得出以下結(jié)論。
(1)SCR反應(yīng)器對(duì)煙氣中SO3的生成具有促進(jìn)作用,且在反應(yīng)器入口煙溫為250~320℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率與溫度呈正相關(guān)性。當(dāng)入口煙溫為250℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率約為0.3%;入口煙溫為320℃時(shí),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率可達(dá)1.0%~1.2%。
(2)低低溫電除塵器對(duì)SO3具有脫除作用,入口煙氣溫度在80~130℃時(shí),SO3脫除效率隨入口煙溫的升高而降低。入口煙溫低于90℃時(shí),SO3脫除效率大于70%;入口煙溫高于120℃時(shí),SO3脫除效率低于50%。
(3)3層噴淋層與4層噴淋層運(yùn)行SO3脫除效率基本相同,約為64%。
(4)SCR反應(yīng)器入口煙溫為290℃,LLTESP入口煙氣溫度為110℃,WFGD 為2層噴淋層運(yùn)行時(shí),SO3脫除效率為75%~82%;SCR反應(yīng)器入口煙溫為290℃,LLT-ESP入口煙溫為130℃,WFGD為3層噴淋層運(yùn)行時(shí),SO3脫除效率為75%~80%;SCR反應(yīng)器入口煙溫為320℃,LLTESP入口煙溫為100℃,WFGD為3層噴淋層運(yùn)行時(shí),SO3脫除效率為72%~80%。煙溫的變化對(duì)SO3的控制有重要作用。
(5)燃用神華煤條件下,SCR入口SO3濃度約為 10 mg/Nm3,總排口 SO3濃度小于 3 mg/Nm3,SO3綜合脫除效率大于72%。