謝雄耀 蔡杰龍 周應(yīng)新 曾維成
1. 同濟(jì)大學(xué)巖土及地下工程教育部重點(diǎn)實驗室 上海 200092;2. 同濟(jì)大學(xué)地下建筑與工程系 上海 200092;3. 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 云南 昆明 650228
隧道常常需要穿越復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境,例如淺埋偏壓、軟弱圍巖等,施工中極易發(fā)生大變形、襯砌開裂,繼而發(fā)展成塌方、冒頂?shù)仁鹿省?/p>
目前,大量學(xué)者對隧道施工的圍巖變形及穩(wěn)定性進(jìn)行了研究。Han等研究了軟巖隧道圍巖的力學(xué)性質(zhì)及變形破壞特征[1-5];孫洋等在現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)研和監(jiān)控量測的基礎(chǔ)上,從地質(zhì)條件、埋深影響、軟巖特性、偏壓以及施工因素等方面對隧道大變形的特點(diǎn)和機(jī)理進(jìn)行了定性分析[6-7]。
塌方是隧道圍巖變形失穩(wěn)最嚴(yán)重的后果之一,相關(guān)案例對塌方機(jī)制及處治措施的研究也十分具有參考意義。油坊坪隧道[8]塌方的外部誘因是地質(zhì)構(gòu)造、地下水和大氣降水,人為因素則是施工工法和支護(hù)措施不當(dāng);木寨嶺隧道[9]的塌方是層狀巖體在橫彎作用下發(fā)生撓曲破壞所致,地下水進(jìn)一步削弱了結(jié)構(gòu)面強(qiáng)度,初支跟進(jìn)不及時,也導(dǎo)致了圍巖的失穩(wěn);白山隧道[10]塌方的根本原因是仰拱基底承載力不足導(dǎo)致初支結(jié)構(gòu)整體下沉,暴雨和地表防排水不力導(dǎo)致外荷載增加、圍巖承載能力降低是塌方的直接誘因。高峰等[11]用UDEC離散元法模擬了子尹隧道塌方過程,并研究了不同埋深、巖體結(jié)構(gòu)、圍巖級別隧道的塌方特征;張成平等[12]通過模型試驗發(fā)現(xiàn)城市軟弱圍巖隧道塌方是一個漸進(jìn)性的圍巖破壞過程,不同于深埋隧道形成穩(wěn)定的塌落拱,淺埋隧道地表圍巖破裂會與隧道周邊圍巖破裂面貫通,進(jìn)而發(fā)展為地表塌陷;周宗青等[13]總結(jié)段家屋場隧道孕險環(huán)境為自然氣候、隧道淺埋、地表水庫、節(jié)理裂隙、水文地質(zhì),并根據(jù)施工揭露情況進(jìn)行塌方風(fēng)險動態(tài)評估。
綜上所述,隧道塌方的成因十分復(fù)雜,只有結(jié)合工程實際,充分分析隧道塌方的成因機(jī)制,才能采取針對性的有效處治措施。本文依托云南武(定)易(門)高速豐收隧道工程,描述了隧道大變形及塌方過程。從地質(zhì)條件、支護(hù)設(shè)計及施工管理方面分析了隧道塌方成因,并通過數(shù)值模擬,分析了三臺階法開挖隧道的拱頂沉降規(guī)律,對比了不同臺階長度及鎖腳錨桿打設(shè)角度對拱頂沉降的影響。給出了右段塌方段的處治措施,并在左洞進(jìn)行了應(yīng)用。結(jié)合自動化監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù),左洞隧道變形得到了有效控制。所得結(jié)論可供類似工程參考。
云南武(定)易(門)高速豐收隧道為分離式小凈距隧道,右幅全長620 m(K89+630~K90+250),埋深5.00~62.21 m;左幅全長603 m(K89+623~K90+226),埋深9.00~64.91 m。豐收隧道平面如圖1所示。
圖1 豐收隧道平面示意
隧道地層為Pt1lb板巖夾砂巖,K89+800~K90+120段順一條山溝布設(shè),地形偏壓較嚴(yán)重。基巖產(chǎn)狀82°∠56°,走向與線路方向夾角為10°,傾向線路左側(cè)。隧區(qū)位于羅茨至易門斷裂帶內(nèi),圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,屬于Ⅴ2級圍巖,主要為中風(fēng)化、全風(fēng)化板巖。
由武定端單端掘進(jìn),右洞先行,后行洞掌子面與先行洞二襯完成段距離不小于40 m,采用三臺階法施工,SF5d型襯砌(圖2)。
圖2 SF5d型襯砌斷面示意
掘進(jìn)至右幅K90+089處時,初支變形侵入二襯界限(圖3)。該段落現(xiàn)場圍巖地質(zhì)(圖4)以黑色泥質(zhì)巖為主(斷層泥),巖體松散破碎。加之部分段落存在較大偏壓,隧道拱頂日均下沉量2 cm以上,日最大下沉量達(dá)20 cm,累計最大下沉量172 cm,洞頂山體出現(xiàn)開裂情況,最大寬度3.5 cm。加固處治完成后,二襯厚度小于45 cm,需采取換拱處理。
圖3 右洞初期支護(hù)拱頂下沉
圖4 洞內(nèi)圍巖揭露情況
對剩余左幅ZK90+068~ZK90+191、右幅K90+099~K90+201在原設(shè)計SF5d基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。采用47根φ108 mm×6 mm注漿鋼花管作為超前支護(hù),長度9 m,環(huán)向間距0.4 m,水泥-水玻璃雙液注漿。初支鋼支撐調(diào)整為25b#工字鋼,間距0.4 m。徑向小導(dǎo)管間距調(diào)整為1.0 m×0.4 m。中巖柱設(shè)置φ108 mm×6 mm水平注漿鋼花管,向前進(jìn)方向45°水平傾斜施作,設(shè)置4排,長度9.0 m,間距1.0 m×0.8 m。二襯內(nèi)增設(shè)18#工字鋼支撐,縱向間距1.0 m。按上述方案施工,隧道右幅K90+133~K90+175出現(xiàn)較大坍塌,塌方體達(dá)600 m3。塌方段經(jīng)回填穩(wěn)定后,對侵入二襯界限的初支進(jìn)行換拱處理。當(dāng)換拱施工至K90+156時,洞內(nèi)再次出現(xiàn)嚴(yán)重坍塌,致使K90+133~K90+156受牽連影響,產(chǎn)生冒頂,地表出現(xiàn)塌陷。此時,與隧道右幅冒頂段落相對應(yīng)的左幅段仍未開挖。
3.1.1 地質(zhì)條件
據(jù)掌子面揭露情況,斷裂帶在隧區(qū)內(nèi)走向近南北方向,與隧道軸線平行,傾向隧道右側(cè),傾角60°~80°。掌子面的黑色泥質(zhì)巖為炭質(zhì)片巖經(jīng)斷層擠壓作用形成的斷層泥,是一種極不穩(wěn)定的軟弱結(jié)構(gòu)面。掌子面前方土體開挖前已產(chǎn)生很大變形;開挖后,圍巖松動圈進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)生較大的松動荷載。加之隧道埋深較淺,無法形成承載拱,圍巖變形發(fā)展至地表,造成初支垂直荷載較大,繼而產(chǎn)生較大的拱頂沉降并發(fā)展成塌方。另一方面,隧道附近基巖產(chǎn)狀為82°∠56°,走向與隧道軸線基本平行,傾向線路左側(cè)。開挖使得隧道左側(cè)(反傾側(cè))拱腰處圍巖最大主應(yīng)力與巖層面平行,巖體撓曲變形產(chǎn)生垂直于層面的拉應(yīng)力,導(dǎo)致巖層拉裂破壞。因此,隧道反傾側(cè)拱腰處存在順層偏壓問題,加之左側(cè)埋深較大,左側(cè)支護(hù)承受的壓力最大,圍巖最不穩(wěn)定。從圖3可看出隧道左側(cè)變形明顯大于右側(cè)。
3.1.2 支護(hù)設(shè)計
針對大變形調(diào)整了右幅K90+099~K90+201的支護(hù)設(shè)計,采用φ108 mm×6 mm注漿鋼花管作為超前管棚,并進(jìn)行注漿加固??紤]工期壓力,采用水泥-水玻璃雙液注漿,水玻璃作為速凝劑可加速漿液的固化。但隨著后期強(qiáng)度下降,反而增加了荷載。此外,圍巖滲透率低,注漿加固范圍也難以保證。由于巖體破碎,拱腳承載力不足,初支鋼拱架基礎(chǔ)薄弱,且鎖腳錨桿打設(shè)角度偏小,沒有給隧道拱頂提供足夠的支護(hù)力,也是拱頂產(chǎn)生大變形的重要原因。
3.1.3 施工管理
初支鋼拱架安裝質(zhì)量差,搭接處無法采用螺栓連接,而采用鋼筋簡單焊接,初支剛度降低。超前管棚施工不規(guī)范,尾端沒有搭接在鋼拱架上,無法與初支共同形成梁拱效應(yīng)。采用三臺階法施工掘進(jìn),但現(xiàn)場臺階不明顯,沒有預(yù)留核心土,掌子面支護(hù)欠佳。施工組織效率低,支護(hù)不及時,初支封閉較慢,圍巖的變形沒有得到有效控制。在對侵限段進(jìn)行換拱時,受開挖擾動的松散巖體失去支護(hù)是導(dǎo)致最后塌方的直接原因。
利用FLAC3D對隧道掘進(jìn)施工進(jìn)行三維精細(xì)化數(shù)值模擬。隧道斷面見圖2。先行隧道二襯完成段與后行隧道掌子面的距離不小于40 m,因此本文僅分析發(fā)生塌方的右幅。模型尺寸為118 m(寬)×113 m(高)×80 m(長),上部邊界取至地表,地表坡度23°,隧道洞頂埋深28 m。計算時,地表為自由邊界,模型前后、左右邊界分別施加相應(yīng)方向的水平位移約束,模型底部邊界施加固定約束。
圍巖采用摩爾-庫侖本構(gòu)模型;在隧道拱頂及中巖柱處分別設(shè)置超前、水平注漿鋼花管及徑向小導(dǎo)管,采用pile單元模擬;超前注漿采用加強(qiáng)相應(yīng)范圍土體參數(shù)的方法來實現(xiàn);初支鋼支撐與初噴混凝土采用shell單元模擬;二襯通過增加初支shell單元厚度來實現(xiàn)。模型結(jié)構(gòu)單元見圖5,材料參數(shù)如表1所示。
圖5 豐收隧道數(shù)值模型
表1 模型材料參數(shù)
隧道采用三臺階法開挖,臺階長度6.4 m,每個工作循環(huán)開挖進(jìn)尺為3.2 m。一個工作循環(huán)的具體模擬過程:激活超前鋼花管,加固超前注漿層土體;開挖上臺階;激活上臺階徑向小導(dǎo)管和初期支護(hù);開挖中臺階;激活中臺階徑向小導(dǎo)管、初期支護(hù)以及中巖柱鋼花管;開挖下臺階;激活下臺階初期支護(hù);初支成環(huán)后12.8 m激活二襯。
豐收隧道施工過程現(xiàn)場監(jiān)測項目主要有洞周收斂以及拱頂下沉。洞周收斂測量采用收斂計,拱頂下沉采用全站儀觀測,測點(diǎn)布置如圖6所示。
圖6 隧道圍巖變形測點(diǎn)布置示意
3.4.1 拱頂下沉分析
圖7所示的典型斷面拱頂各點(diǎn)沉降及發(fā)展規(guī)律監(jiān)測值與模擬結(jié)果的一致性驗證了數(shù)值模型的可靠性。根據(jù)下沉速率,隧道拱頂下沉可分為3個階段:工作面到達(dá)監(jiān)測斷面之前,前9個開挖步約3倍進(jìn)尺,各監(jiān)測點(diǎn)已累計產(chǎn)生較大沉降,沉降值達(dá)1 m;工傷面到達(dá)監(jiān)測斷面后,拱頂下沉速率急劇增大;監(jiān)測斷面初支封閉后,拱頂下沉速率減緩,此時累計沉降已達(dá)2.8 m,且依舊未收斂。
圖7 隧道拱頂沉降計算值與監(jiān)測值
階段1說明軟弱圍巖隧道掌子面前方巖體開挖擾動范圍大,達(dá)到3倍開挖進(jìn)尺。掌子面變形以向臨空面的擠出變形為主。如果不對掌子面變形加以控制,掌子面帶動周圍巖體變形,極易造成大變形,甚至塌方冒頂。上臺階開挖產(chǎn)生的拱頂沉降最大,約占80%。下臺階開挖完成后,初襯閉環(huán)對隧道變形的抑制作用明顯,因此,初襯應(yīng)盡早封閉,必要時可設(shè)置臨時仰拱。但軟弱圍巖隧道拱頂沉降受后續(xù)開挖影響持續(xù)時間較長,累計變形量大,應(yīng)預(yù)留足夠變形量,避免變形侵限、需要換拱的情況。且應(yīng)考慮早上二襯,抵抗圍巖變形。受偏壓影響,3個測點(diǎn)的沉降值A(chǔ)1>A2>A3。
3.4.2 臺階長度及鎖腳錨桿角度的影響
如圖8所示,階段1臺階長度及鎖腳錨桿角度對拱頂沉降影響不大。開挖后,拱頂沉降量及沉降速率均隨著臺階長度的縮短、鎖腳錨桿角度的增大而減小。臺階長度越短意味著初支能夠越早封閉,及時形成支護(hù)抗力。鎖腳錨桿角度越大,其與鋼拱架焊接處的彎矩和剪力越小,錨桿撓曲產(chǎn)生的豎向位移分量也越小,雖然軸力較大,但其軸向剛度較大,所以此時鎖腳錨桿控制拱頂沉降效果較好??紤]到鎖腳錨桿打設(shè)難度,建議打設(shè)角度為45°。鎖腳錨桿角度對拱頂沉降影響雖不如臺階長度明顯,但可通過增加鎖腳錨桿數(shù)量來獲得更好的支護(hù)效果。
圖8 臺階長度及鎖腳錨桿角度對拱頂沉降的影響
1)對塌方段掌子面采用C25噴射混凝土封閉,厚度為20 cm。對塌方體采用長12 m的φ89 mm×6 mm鋼花管進(jìn)行水平注漿加固,間距1.0 m×1.0 m。注漿材料由水泥-水玻璃雙液漿改為水泥單液漿,水灰比1∶1。
2)對塌方段采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法開挖,減少拱頂一次暴露面積,加快開挖塊支護(hù)閉合。隧道右側(cè)為先行洞,左側(cè)為后行洞,先打開工作面,再進(jìn)行預(yù)留核心土拱部施工,最后進(jìn)行核心土下部開挖。
3)開挖后及時施加初襯。側(cè)導(dǎo)坑初襯鋼拱架在主洞初襯鋼拱架閉合之后分段拆除,拆除時加強(qiáng)監(jiān)控量測,并據(jù)此調(diào)整一次拆除長度,不大于15 m,必要時對初支進(jìn)行局部加強(qiáng)。拆除后15 d內(nèi)完成二襯澆筑,二襯厚度由60 cm調(diào)整為70 cm。
掘進(jìn)過程中依舊采用圖6所示的監(jiān)測方案,最終隧道順利貫通,拱頂沉降量小于20 cm,水平收斂位移小于12 mm,整體穩(wěn)定性良好。
與隧道右幅冒頂段落相對應(yīng)的左幅ZK90+115~ZK90+165在右幅貫通并施作二襯后繼續(xù)施工,沿用右幅冒頂段改進(jìn)的支護(hù)方案,嚴(yán)格按照預(yù)留核心土臺階法施工,臺階長度不超過5 m。增設(shè)鎖腳錨桿和臨時仰拱,仰拱與掌子面距離控制在20 m以內(nèi),加快工作循環(huán)以使初支盡快封閉。嚴(yán)格把控超前支護(hù)和鋼拱架的施工質(zhì)量,鋼拱架之間增設(shè)7道25b#工字鋼進(jìn)行縱向連接。采用靜力水準(zhǔn)自動化監(jiān)測系統(tǒng),加強(qiáng)施工中監(jiān)控量測的時效性。
靜力水準(zhǔn)系統(tǒng)采用高精度壓力傳感器,通過測量測點(diǎn)相對于基準(zhǔn)點(diǎn)儲液罐的液位壓力變化來獲取測點(diǎn)的沉降值。如圖9所示,多個靜力水準(zhǔn)儀通過通液管和通氣管與干燥劑管和儲液罐相連形成內(nèi)壓自平衡系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集儀通過電纜連接多個靜力水準(zhǔn)儀,可實現(xiàn)靜力水準(zhǔn)儀的自動測量及數(shù)據(jù)處理等工作,并可通過移動網(wǎng)絡(luò)將監(jiān)測結(jié)果發(fā)布到遠(yuǎn)程主機(jī)及移動客戶端。該系統(tǒng)測量精度高,工作穩(wěn)定,安裝后無需人工操作即可實現(xiàn)實時監(jiān)測,成本較低。
圖9 靜力水準(zhǔn)系統(tǒng)示意
此次監(jiān)測項目為隧道拱頂沉降,監(jiān)測頻率為1次/h。由于已開挖段受后續(xù)開挖影響持續(xù)時間較長,選取距離監(jiān)測段落50 m已施加二襯的ZK90+65斷面拱頂作為基準(zhǔn)點(diǎn),編號S0。各監(jiān)測斷面間距5 m,隨著掌子面的推進(jìn),將靜力水準(zhǔn)儀固定在拱頂?shù)陌惭b支架上,并預(yù)留通液管和通氣管,編號依次為S1—S11。
選取監(jiān)測斷面S3、S4,初襯及二襯拱頂沉降如圖10所示。S3斷面上臺階開挖后,拱頂沉降持續(xù)快速發(fā)展,截至2017年3月30日,已累計產(chǎn)生沉降117.1 mm,危及施工安全。故決定施加臨時支撐并進(jìn)行補(bǔ)充注漿。拱頂沉降速度得到明顯減緩并最終收斂,累計沉降170.0 mm。S4斷面上臺階開挖后的初期,拱頂也經(jīng)歷了一段快速下沉階段,但累計沉降較小,約為55.2 mm,后逐漸收斂,累計沉降75.9 mm。初支穩(wěn)定后,S3、S4斷面均未侵限。施加二襯后,S3、S4斷面拱頂穩(wěn)定,新增沉降小于3 mm。
圖10 靜力水準(zhǔn)系統(tǒng)監(jiān)測值
1)受斷裂帶影響且隧道埋深較淺,隧區(qū)巖體破碎無法形成承載拱,導(dǎo)致較大的垂直荷載,隧道左側(cè)的順層偏壓及地形偏壓更加劇了左側(cè)的變形,是隧道產(chǎn)生大變形并塌方的客觀原因;鋼拱架基礎(chǔ)薄弱、連接質(zhì)量差,導(dǎo)致初支剛度下降,超前管棚施工不規(guī)范、臺階不明顯、沒有預(yù)留核心土使得對掌子面的穩(wěn)定性控制不佳,是隧道產(chǎn)生大變形及塌方的重要原因;對侵限段落換拱導(dǎo)致松散巖體失去支護(hù)則是塌方的直接原因。
2)軟弱圍巖隧道開挖對掌子面前方擾動范圍較大,達(dá)到3倍進(jìn)尺,約80%拱頂沉降發(fā)生在上臺階開挖。做好掌子面超前支護(hù)及加固、采用短臺階開挖、減少拱頂一次暴露面積、及時施作支護(hù)并封閉可有效控制圍巖變形,鎖腳錨桿角度宜取45°。對于圍巖條件極差、收斂變形較大的區(qū)段,可采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工。
3)靜力水準(zhǔn)自動化監(jiān)測系統(tǒng)測量精度高,成本低,可實現(xiàn)隧道沉降的持續(xù)性實時監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果確定預(yù)留變形量,盡量避免換拱,不僅可以減少工期延誤,更能有效降低塌方風(fēng)險。