王少華
(山西潞安化工集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司, 山西 長治 047500)
給煤機(jī)是煤礦主運輸系統(tǒng)中必不可少的設(shè)備,它具有安裝簡單、應(yīng)用區(qū)域廣等優(yōu)點,礦井內(nèi)多處煤倉儲煤后通過給煤機(jī)搭接,實現(xiàn)礦井原煤生產(chǎn)不間斷運輸?shù)男Ч?。但在實際煤礦生產(chǎn)過程中,由于原煤本身特性,其大小、黏連度、含水量等數(shù)值的不同,在給煤機(jī)運輸過程中,經(jīng)常出現(xiàn)因受力力度大、受料不均等原因,造成下煤倉下口給煤機(jī)起拱棚堵事故發(fā)生,不僅降低了原煤運輸效率,而且很容易發(fā)生重大人身事故。
常見的煤倉黏堵形式有兩種,一種是濕煤粉首先在倉壁上粘結(jié),一層一層疊加在一起,最后是倉內(nèi)形成類似鼠洞形狀,再裝煤時就會造成堵倉。另一種是由于濕煤粉塊之間的內(nèi)摩擦阻力大,加之它與倉壁的外摩擦阻力也大,當(dāng)煤倉充滿煤后,其下部錐形段的出煤口處形成類似于卡住和銹死的起拱形狀(俗稱棚堵)。開閘放煤時只能放下極少的一部分,上部煤炭則因起拱而堵倉。煤倉堵塞問題一旦出現(xiàn)需要采取措施進(jìn)行疏通,即被動疏通。本文以某礦1 號煤倉下口安裝的給煤機(jī)為研究對象,提出了一套給煤機(jī)液壓破拱裝置,并在實際中進(jìn)行應(yīng)用[1-4]。
1)放水處理法。當(dāng)煤倉堵塞嚴(yán)重,下口又有足夠堅固的結(jié)構(gòu)時,可以從煤倉上口放大量的水,使水逐漸滲入到物料顆粒之間的空隙中。當(dāng)水在煤倉中達(dá)到飽和時,由于倉內(nèi)阻力的降低而使結(jié)拱堵塞部分在自重的作用下滑動墜落。但放水處理法處理時間比較長,現(xiàn)場污染嚴(yán)重,而且也不夠安全。
2)鉆機(jī)鉆通法。在貯倉上口用鉆機(jī)將堵塞部分鉆通。但當(dāng)煤倉深度很長時,難以確定堵塞的位置,對于長度較大的煤倉,需要的鉆頭將會相當(dāng)長,而且作業(yè)安全性差。
3)設(shè)置高壓水射流系統(tǒng)。用高壓水自下而上進(jìn)行沖刷,或在斗倉部分預(yù)先安裝帶徑向噴嘴的環(huán)形高壓水管,供堵塞時使用。這種方式也是僅適用于堵塞發(fā)生位置相對固定的情形,柔性差。
4)采用空氣炮進(jìn)行疏通。將一個或多個空氣炮安裝在斗倉或倉體容易起拱的內(nèi)壁上,當(dāng)倉內(nèi)堵塞時,可隨時向起拱處發(fā)射高壓氣體。這種方法目前在國內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用,但其局限性是受煤倉結(jié)構(gòu)上的限制,有些煤倉結(jié)構(gòu)不適合安裝空氣炮,而且安裝位置固定,柔性同樣很差。
5)少量炸藥崩震。不少煤礦企業(yè)在煤倉出現(xiàn)堵塞時,使用少量炸藥伸到倉內(nèi)靠近堵塞位置靠炸藥的崩震作用實現(xiàn)疏通。此法極不安全,很容易出現(xiàn)事故。
為了解決傳統(tǒng)破拱時難度大、安全系數(shù)低、勞動作業(yè)強(qiáng)度高等技術(shù)難題,決定對某礦1 號煤倉下口安裝了一套給煤機(jī)液壓破拱裝置,利用側(cè)下位液壓推桿伸入煤倉底部進(jìn)行破拱,實現(xiàn)人員遠(yuǎn)方操作,直接破碎起拱的煤塊結(jié)構(gòu)以疏通煤倉,可達(dá)到預(yù)想的效果。
1)給煤機(jī)液壓破拱裝置主要由振動電機(jī)、破拱油缸、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)、前擋板油缸、前擋門系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)油缸、二次擋門系統(tǒng)等部分組成如圖1 所示。
圖1 給煤機(jī)液壓破拱裝置結(jié)構(gòu)組成
2)為使液壓推桿伸入煤倉底部進(jìn)行破拱,需在煤倉下口給煤機(jī)后方一側(cè)割開(氣割)一個200 mm×200 mm 的入口,液壓缸一端與給料口襯板用螺栓緊固。破拱液壓缸安裝在給煤機(jī)后側(cè),液壓缸與給料口垂直面夾角為30°,缸體支座與給煤機(jī)平臺可靠連接。振動式給煤機(jī)本身具有調(diào)節(jié)給料斗傾角的液壓系統(tǒng),在原有液壓站再安裝一套具有雙向換向閥的液壓回路,可提供破拱液壓缸的動力。
煤倉起拱棚堵需進(jìn)行破拱時,必須首先觀察起拱情況,通過振動給煤無效后,確定使用液壓破拱裝置。此時首先啟動油泵,然后將相應(yīng)位置的換向閥換向推桿向上推移,破拱液壓缸推桿伸出,進(jìn)入料倉底部進(jìn)行破拱,破拱后將換向閥換向推桿下拉,液壓缸推桿縮回,破拱結(jié)束,推桿縮回到原始位置后,將換向閥推桿撥回到中間位置,關(guān)閉油泵電機(jī)。如一次無法實現(xiàn)破拱,可反復(fù)多次進(jìn)行上述操作,直至破拱。
1)液壓破拱裝置利用液壓系統(tǒng)進(jìn)行破拱,裝置破拱時動力強(qiáng),操作簡單,自動化水平高,設(shè)備操作較為簡單、快捷,且無安全隱患,破拱作業(yè)可靠性強(qiáng),適合多種類型起拱堵倉的疏通。
2)與傳統(tǒng)人工破拱相比,使用該裝置后只需1 人操作即可,降低了人工破拱勞動作業(yè)強(qiáng)度,避免了人員進(jìn)入煤倉下口溜槽進(jìn)行疏通的安全隱患,確保了作業(yè)人員安全。
3)與傳統(tǒng)爆破施工相比,杜絕了破拱作業(yè)中存在的火花、爆破等危險源,保障了礦井安全。
4)該裝置在實際應(yīng)用時還存在一些缺點,需進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn),主要表現(xiàn)在以下幾方面:該裝置主要利用液壓系統(tǒng)進(jìn)行工作,由于煤倉下口粉塵濃度大,很容易造成液壓系統(tǒng)因粉塵導(dǎo)致失效現(xiàn)象,需定期對裝置進(jìn)行清理;破拱油缸是裝置中的重要配件,長期破拱作業(yè)很容易造成油缸缸體磨損,甚至破缸現(xiàn)象。
1)該液壓破拱裝置設(shè)計方案通過后,于2021 年2 月在某礦1 號煤倉下口進(jìn)行了改造安裝,通過調(diào)試投入使用。該裝置結(jié)構(gòu)簡單而實用,易于作業(yè)人員操作,一人監(jiān)視、一人操作即可完成作業(yè),避免了人員進(jìn)入煤倉下口疏通煤倉的情況。
2)截止2021 年8 月某礦1 號煤倉共計發(fā)生7 起起拱棚堵事故,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),采用液壓破拱裝置進(jìn)行破拱時單起破拱時間為0.4 h,與人工破拱相比,縮短了1.4 h,破拱作業(yè)非??旖荩谳^短的時間內(nèi)排除了生產(chǎn)安全隱患,大大提高了礦井主運輸?shù)男?,并給作業(yè)人員帶來極大方便[5-8]。
某礦針對1 號煤倉在放煤過程中頻繁出現(xiàn)起拱堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致人工疏通難度大、危險系數(shù)高,對此決定采用液壓破拱裝置對井下煤倉起拱疏通,通過實際應(yīng)用效果來看,該裝置拱疏通作業(yè)針對性較強(qiáng),且實用可靠,并最大限度地確保了作業(yè)人員安全,是理想的破拱設(shè)備。裝置結(jié)構(gòu)簡單,易于改造,改造成本低,使用后能大大減少煤倉棚堵事故的處理時間,使井下主運輸更加高效運轉(zhuǎn),從而提高礦井生產(chǎn)效率,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值可觀。不論從設(shè)備實用性能出發(fā)還是從安全性出發(fā)都有較大的推廣價值。