王志紅(張掖祁連山水泥有限公司,甘肅 張掖 734000)
公司擁有兩臺(tái)Φ3.8m×13m水泥磨+14080輥壓機(jī)水泥磨閉路粉磨系統(tǒng),生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí),磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為100t/h,工序電耗40kWh/t,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,水泥工序電耗高。為實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)降耗、節(jié)能減排的目的,公司組織專業(yè)技術(shù)人員成立QC攻關(guān)小組,從技術(shù)改造,工藝參數(shù)優(yōu)化等方面進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐,水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高,解決了水泥磨履溫度高,磨機(jī)頻繁跳停的問題,水泥磨穩(wěn)定運(yùn)行后水泥工序電耗下降,提升了公司水泥磨專業(yè)管理水平。
我公司水泥磨系統(tǒng)配置見表1,生產(chǎn)M32.5級(jí)水泥時(shí),熟料配比58%,混合材分別為石灰石、濕排灰、干粉煤灰、脫硫石膏、硅錳渣,其中脫硫石膏、濕排灰、硅錳渣水分大,物料水分大,容易造成高效選粉機(jī)葉片、循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪粘料,粘料引起設(shè)備振動(dòng),進(jìn)行停磨處理,對(duì)水泥系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行影響很大。磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量偏低,粉磨P·O42.5級(jí)水泥,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量只有100t/h,水泥工序電耗達(dá)到40kWh/t,已屬于高能耗設(shè)備。
表1 水泥磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置
改造前磨內(nèi)通風(fēng)不足,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,小球鍛易卡在隔倉板、出磨篦板篦縫內(nèi),出磨水泥溫度高,影響出磨水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量,影響磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。磨內(nèi)襯板使用周期過長,磨機(jī)筒體襯板、端面襯板、隔倉板、出磨篦板磨損嚴(yán)重,部分發(fā)生斷裂,已超使用壽命,嚴(yán)重影響磨機(jī)安全運(yùn)行。磨內(nèi)研磨體一直使用,雖也在日常生產(chǎn)中補(bǔ)充,研磨體變形、碎球較多,研磨效果差,影響磨機(jī)臺(tái)時(shí)。磨機(jī)滑履溫度過高,正常運(yùn)行時(shí)75℃左右,存在運(yùn)行隱患。改造前一倉隔倉板、二倉出料篦板見圖1,2。
圖1 技改前磨一倉結(jié)構(gòu)
圖2 磨二倉出料端結(jié)構(gòu)
磨機(jī)內(nèi)部改造措施:
(1)拆除一倉階梯襯板,更換為新型帶凹槽襯板,增加鋼球和襯板接觸面,提升破碎及研磨能力。
(2)拆除二倉波紋襯板,更換為材質(zhì)改良、厚度由60mm減小為40mm的新型襯板,減輕磨機(jī)本體重量并增加研磨面積,降低運(yùn)行電流。
(3)更換隔倉板、出料篦板為防堵型出料篦板。
(4)清倉篩分一、二倉研磨體,按新級(jí)配方案填充研磨體,以提高一倉的破碎能力與二倉的研磨效率,從而提升磨機(jī)功效。改造后一二倉隔倉板、二倉出料裝置如圖3,4。
圖3 技改后一倉結(jié)構(gòu)
圖4 技改后二倉出料端結(jié)構(gòu)
根據(jù)工藝管理要求,輥壓機(jī)對(duì)物料的入料粒度進(jìn)行了規(guī)定,如果入料的粒度超出使用范圍,將造成輥壓機(jī)的兩輥間輥縫不可控制,在輥壓機(jī)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生偏輥、電流波動(dòng)大、振動(dòng)大等情況,輥壓機(jī)振動(dòng)加大、減速機(jī)和主軸承的壽命縮短,嚴(yán)重時(shí)造成輥壓機(jī)頻繁跳停。甚至液壓缸沖破密封漏油情況。對(duì)輥壓機(jī)的壽命、使用和維護(hù)帶來極大的危害。
在生產(chǎn)中,石灰石粒度大(>80mm,還有些粒度150mm),輥壓機(jī)跳停頻繁,跳停后處理時(shí)間長,磨機(jī)運(yùn)行受到影響。入輥壓機(jī)石灰石粒度過大,輥?zhàn)釉陂L度方向的受力不均勻,長期使用造成輥面非正常損壞,成品質(zhì)量下降。公司2020年曾發(fā)生輥壓機(jī)振動(dòng)大造成輥壓機(jī)減速機(jī)振傷停機(jī)設(shè)備事故。
優(yōu)化改進(jìn)措施:進(jìn)廠石灰石粒度控制在50mm以內(nèi)方可允許卸貨,為了降低入輥壓機(jī)石灰石粒度(<40 mm),購置石膏破碎機(jī)錘頭,調(diào)整破碎機(jī)篩子,恢復(fù)石膏破碎機(jī)運(yùn)行。石灰石粒度下降后,輥壓機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,沒有出現(xiàn)由于粒度過大造成輥壓機(jī)跳停故障。
輥壓機(jī)入料中不可避免的存在各種各樣的金屬雜質(zhì),這對(duì)輥壓機(jī)的使用造成極大的威脅,過大的金屬雜質(zhì)將直接損壞輥壓機(jī)的輥面,同時(shí)也會(huì)引起輥壓機(jī)跳停。混合皮帶拉運(yùn)石灰石、熟料等物料時(shí),由于除鐵器未投入使用,含金屬雜物的物料進(jìn)入輥壓機(jī)后,輥壓機(jī)輥面受損,影響輥壓機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。水泥磨輥壓機(jī)輥面磨損大,輥壓機(jī)做功電流20A左右,額定電流39.2A,做功功率只有50%左右,嚴(yán)重影響輥壓機(jī)做功能力。
優(yōu)化改進(jìn)措施:為解決混合皮帶拉運(yùn)的物料中的金屬物,購買損壞的除鐵器電機(jī),恢復(fù)混合皮帶電子除鐵器運(yùn)行。從除鐵器除鐵情況看,物料中金屬雜物多,除鐵器修復(fù)投入使用后,避免了物料中金屬物質(zhì)對(duì)輥壓機(jī)的擠壓破壞,輥壓機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),做功效率更高。
入輥壓機(jī)穩(wěn)流倉溜子為600mm×1500mm的長方形卸料口。卸料口過大,物料從溜子中間進(jìn)入撒料板后,分布不均勻,進(jìn)入穩(wěn)流倉后產(chǎn)生離析。
輥壓機(jī)穩(wěn)流倉倉位控制太低,控制在7~8t,基本處于空倉。穩(wěn)流倉料位過低,使稱重倉不能形成穩(wěn)定的料柱,失去靠物料重力強(qiáng)制喂料的功能,容易出現(xiàn)偏輥現(xiàn)象,從而引起輥壓機(jī)振動(dòng);輥壓機(jī)輥縫波動(dòng)大,未形成良好的輥縫,輥壓機(jī)運(yùn)行電流20A左右,只有額定電流39.5A的53.8%,做功不良。外循環(huán)斗提電流高,物料循環(huán)量大,磨機(jī)產(chǎn)量偏低。輥壓機(jī)做功效率差,對(duì)物料擠壓效果差。另外,倉位過低,物料會(huì)直接沖擊稱重倉,容易造成揚(yáng)塵現(xiàn)象,影響輥壓機(jī)周邊的環(huán)境。
優(yōu)化改進(jìn)措施:為了解決物料入穩(wěn)流倉均勻穩(wěn)定,不產(chǎn)生離析,將入穩(wěn)流倉溜子由500 mm×1 500 mm改造成500 mm×500 mm正方形從穩(wěn)流倉中間進(jìn)入,物料進(jìn)入穩(wěn)流倉后通過撒料盤均勻進(jìn)入穩(wěn)流倉。
新增安裝提升機(jī),在水泥磨旋風(fēng)筒與O-Sepa選粉機(jī)之間安裝一臺(tái)提升機(jī),將從旋風(fēng)筒入磨的物料,經(jīng)空氣斜槽、提升機(jī)輸送進(jìn)入選粉機(jī),通過O-Sepa選粉機(jī)將入磨物料中一部分細(xì)粉選出為成品,減少細(xì)粉入水泥磨,降低磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷率,從而提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
入輥壓機(jī)穩(wěn)流倉倉位在70%~85%左右,穩(wěn)流倉物料保持在20~25t左右,在打開稱重倉氣動(dòng)閘板前將喂料系統(tǒng)開啟,將稱重倉灌滿,再打開插板,同時(shí)給定喂料量,逐漸加大給料量,讓新喂入的物料壓住稱重倉,從而保證稱重倉穩(wěn)定。物料在輥壓機(jī)上方形成密實(shí)的料柱,保持輥壓機(jī)輥縫穩(wěn)定,輥壓機(jī)運(yùn)行電流達(dá)到25~28A(額定電流39.2A),因輥壓機(jī)液壓系統(tǒng)漏油較嚴(yán)重,做功效率只能達(dá)到64%,沒有達(dá)到85%以上。
輥壓機(jī)輥面磨損大,輥壓機(jī)運(yùn)行不平穩(wěn),會(huì)造成輥壓機(jī)輥面嚴(yán)重?fù)p壞,導(dǎo)致輥?zhàn)硬坏貌浑x線修復(fù)。
優(yōu)化改進(jìn)措施:輥壓機(jī)高效穩(wěn)定運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)水泥粉磨系統(tǒng)高產(chǎn)低耗的關(guān)鍵,輥壓機(jī)及其相關(guān)保護(hù)設(shè)備定檢。每班檢查液壓系統(tǒng);專業(yè)巡檢人員每周檢查輥壓機(jī)輥面、端面、側(cè)擋板、進(jìn)料裝置等磨損情況和傳動(dòng)部分進(jìn)行檢查,每次將檢查視頻或照片發(fā)微信群。定期對(duì)輥壓機(jī)輥面花紋進(jìn)行修復(fù),以保證輥壓機(jī)輥面完好,實(shí)現(xiàn)輥壓機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)輥壓機(jī)輥面磨損過大問題,為了提高輥壓機(jī)輥面的耐磨性,降低維修成本,聯(lián)系輥壓機(jī)堆焊維修人員,利用新材料合金進(jìn)行堆焊輥面。輥面補(bǔ)焊后,輥壓機(jī)做功效率進(jìn)一步提高。輥壓機(jī)做功電流提高4A左右,輥壓機(jī)壓力提高2MPa,輥壓機(jī)做功能力進(jìn)一步提高。
進(jìn)入輥壓機(jī)的物料水分,必須要滿足要求,否則會(huì)引起料餅打散困難、臺(tái)產(chǎn)下降和產(chǎn)品中水分超出標(biāo)準(zhǔn)等問題。當(dāng)物料含水量大時(shí),容易產(chǎn)生糊磨現(xiàn)象,磨內(nèi)細(xì)粉粘附在研磨體和襯板上,使粉磨效率降低,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使隔倉板篦孔堵塞造成磨機(jī)通風(fēng)不良,物料難以通過,產(chǎn)量急劇下降,質(zhì)量也引起較大的波動(dòng)。另外還會(huì)造成循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片粘料,引起循環(huán)風(fēng)機(jī)振動(dòng)過大而造成頻繁停磨。
優(yōu)化改進(jìn)措施:為了保證磨機(jī)正常操作、配料的準(zhǔn)確和提高磨機(jī)的產(chǎn)、質(zhì)量??刂埔韵虏牧纤郑菏沂?%,黏土<2%,混合材<2%,脫硫石膏<6%,熟料<0.5%,綜合水分控制在1.5%以內(nèi)。水泥水分控制在<0.6%以下??刂扑趾螅鉀Q了循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪粘料問題。
主要漏風(fēng)點(diǎn)是輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)管法蘭、循環(huán)風(fēng)機(jī)檢查門、輥壓機(jī)旋風(fēng)筒檢查門、入V選溜子檢查門等,系統(tǒng)漏風(fēng)多,輥壓機(jī)V選平面積料,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
優(yōu)化改進(jìn)措施:專業(yè)檢查中把密封堵漏作為重點(diǎn)工作,通過檢查、整改、檢查,形成閉環(huán)管理,補(bǔ)焊循環(huán)風(fēng)機(jī)管道法蘭漏風(fēng),解決漏風(fēng)問題。
配料秤計(jì)量與實(shí)際誤差大,熟料實(shí)際配比與質(zhì)量部配比單相指標(biāo)比偏差太大,配料誤差較大,磨機(jī)喂料不穩(wěn)定,對(duì)磨機(jī)正常運(yùn)行影響大。
優(yōu)化改進(jìn)措施:配料計(jì)量秤不準(zhǔn),計(jì)量波動(dòng)大,制定計(jì)量秤標(biāo)定管理制度,按照計(jì)量秤制度要求,加強(qiáng)配料秤管理。及時(shí)對(duì)計(jì)量秤進(jìn)行清掃,保持秤體干凈,計(jì)量配料秤每月標(biāo)定一次。當(dāng)配料秤計(jì)量顯示異常時(shí),增加標(biāo)定頻次,確保計(jì)量準(zhǔn)確性,以利于指導(dǎo)生產(chǎn)。
干粉煤灰?guī)斓淄ㄟ^轉(zhuǎn)子給料機(jī)+計(jì)量秤進(jìn)行計(jì)量,粉煤灰在庫內(nèi)受壓縮空氣、庫內(nèi)外壁溫差大,在粉煤灰?guī)煨读峡谥車纬山Y(jié)塊。結(jié)塊后影響粉煤灰下料穩(wěn)定,對(duì)水泥磨產(chǎn)質(zhì)量影響大。
優(yōu)化改進(jìn)措施:對(duì)粉煤灰?guī)煨读峡诮Y(jié)塊進(jìn)行捅堵清理,保證粉煤灰正常下料。生產(chǎn)中加強(qiáng)進(jìn)廠粉煤灰管理,積極和綜合辦公室溝通,在開磨時(shí)粉煤灰?guī)鞄煳槐3衷?~10m左右,計(jì)劃停車或者庫滿停磨時(shí),粉煤灰?guī)鞄煳槐仨毜臀换蛘呖諑?,不允許錯(cuò)峰原因等長時(shí)間停磨引起粉煤灰?guī)靸?nèi)結(jié)塊。做好粉煤灰?guī)旆浪?,避免水進(jìn)入粉煤灰?guī)煲鸱勖夯医Y(jié)塊。定時(shí)對(duì)粉煤灰?guī)烨鍘觳⑦M(jìn)行檢查,保證粉煤灰內(nèi)無結(jié)塊等,保證下料穩(wěn)定暢通。
水泥磨成品收塵風(fēng)機(jī)閥門開度僅為50%左右,系統(tǒng)帶料能力有限,造成水泥比表面積高,細(xì)度偏細(xì),成品收成壓差高有糊袋現(xiàn)象。另外在開循環(huán)風(fēng)機(jī)冷風(fēng)閥時(shí),輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)管道出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象,磨機(jī)通風(fēng)不暢,水泥磨滑履溫度高,磨機(jī)頻繁調(diào)停。輥壓機(jī)系統(tǒng)入循環(huán)風(fēng)機(jī)閥門開度20%~25%左右,開度過小,循環(huán)風(fēng)量小,風(fēng)速快,循環(huán)負(fù)荷率極易造成循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪積料、葉片積料等。
優(yōu)化改進(jìn)措施:為了增加系統(tǒng)物料通過量能力,對(duì)水泥磨參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,成品收塵器閥門開度由50%提高到75%左右,對(duì)輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)冷風(fēng)閥開度進(jìn)行了調(diào)整,將開度由25%降低到10%左右,通過參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,磨機(jī)粉磨P·O42.5級(jí)水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由100t/h提高到118t/h,水泥成品比表面積350g/cm2。達(dá)到控制要求。通過做顆粒粒徑分析可看出,水泥磨參數(shù)調(diào)整后工況穩(wěn)定,達(dá)到新平衡穩(wěn)定。磨機(jī)參數(shù)優(yōu)化后,磨內(nèi)通風(fēng)增加,磨機(jī)滑履溫度正常,再?zèng)]有發(fā)生由于滑履溫度過高造成磨機(jī)跳停問題。
為了增加循環(huán)風(fēng)通過量,減少物料在循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片大喇叭口處堆積,避免物料水分大時(shí)在葉輪粘料,循環(huán)風(fēng)機(jī)閥門開度增加到40%~55%,提高輥壓機(jī)系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷率,循環(huán)風(fēng)量增加后風(fēng)速穩(wěn)定,循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪積料明顯減少,入循環(huán)風(fēng)機(jī)喇叭口積料現(xiàn)象明顯減少,避免了由于循環(huán)風(fēng)機(jī)振動(dòng)引起的停磨、循環(huán)風(fēng)機(jī)磨損情況明顯減少。
完善《水泥磨工藝管理規(guī)范》,推進(jìn)精細(xì)化管理,優(yōu)化中控操作方法,加強(qiáng)與質(zhì)量管理部門溝通;制定規(guī)范輥壓機(jī)輥面、邊側(cè)板檢查和維護(hù)頻次,規(guī)范工藝參數(shù)(包括出輥壓機(jī)物料粒度、入磨物料粒度、V型選粉機(jī)分選效率,出磨物料細(xì)度、回粉細(xì)度、成品細(xì)度、磨機(jī)選粉機(jī)效率、循環(huán)負(fù)荷等)、主機(jī)設(shè)備負(fù)荷(輥壓機(jī)負(fù)荷、磨機(jī)負(fù)荷、風(fēng)機(jī)負(fù)荷等)等檢測(cè)(采集)頻次,規(guī)范磨內(nèi)檢查、篩余曲線制作頻次。
水泥磨系統(tǒng)優(yōu)化后,水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,工序電耗下降明顯,公司水泥磨系統(tǒng)在不斷優(yōu)化過程中解決了由于石灰石粒度過大造成輥壓機(jī)頻繁跳停和磨尾滑履溫度過高跳停的問題,水泥磨運(yùn)行得到進(jìn)一步保證。通過參數(shù)優(yōu)化,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有較大幅度提高,產(chǎn)品質(zhì)量、工序電耗下降6.8kWh/t,能耗下降明顯,超出了預(yù)期參數(shù)優(yōu)化目標(biāo),取得了較好的效果,參數(shù)變化見表2。
表2 水泥磨生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥時(shí)參數(shù)
水泥磨系統(tǒng)輥壓機(jī)配置為14080輥壓機(jī),輥壓機(jī)配置小,運(yùn)行中輥壓機(jī)做功效率不高,影響輥壓機(jī)擠壓效果,磨機(jī)產(chǎn)能仍沒有達(dá)到最佳效果。下一步工作中,采用雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)降耗措施等繼續(xù)對(duì)水泥磨進(jìn)行優(yōu)化改造,通過提產(chǎn)降耗,降低水泥工序電耗,提高水泥磨運(yùn)行質(zhì)量。