王娜娜,袁吉?jiǎng)?,段緒偉
(上海船舶設(shè)備研究所,上海 200031)
干燥過(guò)濾裝置控制箱主要承擔(dān)裝備的功能控制作用,包括A塔控制流程、B塔控制流程、A塔再生、B塔再生、初始化功能、露點(diǎn)測(cè)試功能、停機(jī)功能和數(shù)模轉(zhuǎn)化模塊等功能,保障裝備的安全可靠運(yùn)行,中間繼電器是一種適用于遠(yuǎn)程控制交、直流電路的自動(dòng)控制設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種低壓配電系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)之中,且是應(yīng)用較為廣泛的電子元器件[1]。
某干燥過(guò)濾裝置進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)試驗(yàn)過(guò)程,在A塔向B塔切換過(guò)程中控制閥1、閥5開(kāi)閥動(dòng)作的“KA1”、“KA9”經(jīng)常聯(lián)鎖報(bào)錯(cuò)、且多次閥1、閥5無(wú)法關(guān)閉一直處于打開(kāi)狀態(tài),最終導(dǎo)致A塔向B塔無(wú)法正常切換。現(xiàn)場(chǎng)操作人員立即通過(guò)應(yīng)急操作方式,強(qiáng)制將閥5關(guān)閉,一段時(shí)間后閥5自行打開(kāi),遂現(xiàn)場(chǎng)將干燥過(guò)濾裝置控制箱的電源斷開(kāi),依次手動(dòng)將閥1~閥6關(guān)閉、停止真空泵以及加熱裝置,等待1 min后,將閥7打開(kāi)保持1 min然后關(guān)閉閥7,結(jié)束吸附過(guò)程、再生狀態(tài)結(jié)束,確保整個(gè)系統(tǒng)管路無(wú)被壓。
裝置完全停機(jī)后,拆接閥5逐依檢測(cè)閥5的零部件,無(wú)異常情況,對(duì)控制箱內(nèi)元器件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)控制箱內(nèi)控制閥1、閥5開(kāi)閥動(dòng)作的“KA1”、“KA9”燒毀觸電有不同程度的粘連[2]。
干燥過(guò)濾裝置A塔向B塔切換過(guò)程中,A塔工作時(shí)閥1、閥4持續(xù)打開(kāi),當(dāng)A塔干燥計(jì)時(shí)滿,A塔需向B塔切換,先打開(kāi)閥8延時(shí)1 min后開(kāi)閥5,當(dāng)閥5開(kāi)到位后,B塔處于干燥過(guò)濾裝置當(dāng)中,此時(shí)閥1、閥4依次關(guān)閉,延時(shí)4 min開(kāi)閥3,閥3開(kāi)到位延時(shí)30 min后,同時(shí)開(kāi)閥2、關(guān)閥3開(kāi)始A塔再生工況,完成A塔向B塔切換過(guò)程,見(jiàn)圖1。
圖1 A 塔向B 塔切換流程圖
干燥過(guò)濾裝置B塔向A塔切換過(guò)程中,B塔工作時(shí)閥5、閥8持續(xù)打開(kāi),當(dāng)B塔干燥計(jì)時(shí)滿,B塔需向A塔切換,先打開(kāi)閥1延時(shí)1 min后開(kāi)閥4,當(dāng)閥4開(kāi)到位后,A塔處于干燥過(guò)濾裝置當(dāng)中,此時(shí)閥5、閥8依次關(guān)閉,延時(shí)4 min開(kāi)閥7,閥3開(kāi)到位延時(shí)30 min后,同時(shí)開(kāi)閥6、關(guān)閥7開(kāi)始B塔再生工況,完成B塔向A塔切換過(guò)程。圖2為B塔向A塔切換圖。
圖2 A 塔向B 塔切換流程圖
通過(guò)分析A、B塔切換流程符合裝備正常的操作流程,無(wú)異常操作,A、B邏輯控制切換程序(見(jiàn)圖3和圖4),當(dāng)有A塔向B塔切換的信號(hào)(B塔向A塔切換的信號(hào)),同時(shí)B塔干燥時(shí)間滿足(A塔干燥時(shí)間滿足),閥8開(kāi)到位(閥4開(kāi)到位)且A塔沒(méi)有再生工況(B塔沒(méi)有再生工況),無(wú)閥5關(guān)到位信號(hào)(閥1關(guān)到位信號(hào))當(dāng)上述條件全部滿足后,程序通過(guò)聯(lián)鎖條件,程序自動(dòng)判別下發(fā)開(kāi)閥5(閥1)的指令。在指令下發(fā)后,安保條件觸發(fā),通過(guò)閥5開(kāi)時(shí)間繼電器%DB8 來(lái)實(shí)時(shí)檢測(cè)閥開(kāi)的時(shí)間,%DB8的閥5開(kāi)始設(shè)置的20 s,當(dāng)20 s的時(shí)間內(nèi)程序檢測(cè)不到閥5開(kāi)到位的信號(hào)[3-4]。程序自動(dòng)判別此聯(lián)鎖條件失敗,同理閥1的安保條件觸發(fā)后,通過(guò)閥1開(kāi)時(shí)間繼電器%DB1來(lái)實(shí)時(shí)檢測(cè)閥開(kāi)的時(shí)間,%DB1的閥1開(kāi)始設(shè)置的20 s,當(dāng)20 s的時(shí)間內(nèi)程序檢測(cè)不到閥1開(kāi)到位的信號(hào),程序自動(dòng)判別此聯(lián)鎖條件失敗。
圖3 A 塔切換B 塔邏輯控制程序
圖4 B 塔切換A 塔邏輯控制程序
干燥過(guò)濾裝置在出口處有一個(gè)出口排放閥11,此排放閥的作用使高壓空氣中多余水汽以及雜質(zhì)通過(guò)此閥排放,其電氣原理見(jiàn)圖5,電氣接線見(jiàn)圖6和圖7,邏輯控制程序見(jiàn)圖8。
由圖5可知,出口排放閥11是通過(guò)接線端子ZX2∶19 與 中 間 繼 電 器J3 的A1 線 圈 輸 入,此ZX2∶19通過(guò)PLC輸出一個(gè)24 V+的控制電壓[3],如圖6所示出口排放閥11的控制中間繼電器J3的A2線圈通過(guò)V4-共24 V-,如圖7所示通過(guò)1P斷路器QF6與中間繼電器J3配合,驅(qū)動(dòng)出口排放閥11工作,如圖8所示出口排放閥11是干燥過(guò)濾裝置運(yùn)行3 h必須打開(kāi)閥5 s進(jìn)行排污[5]。
圖5 出口排放閥電氣
圖6 出口排放閥電氣接線1
圖7 出口排放閥電氣接線圖2
圖8 邏輯控制程序
在干燥過(guò)濾裝置二次進(jìn)行時(shí),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)控制軟件程序,發(fā)現(xiàn)在運(yùn)行3 h進(jìn)行出口排放閥動(dòng)作后,閥11打開(kāi)5 s后,控制程序下發(fā)閥1或者閥5關(guān)閉指令的時(shí)候,監(jiān)測(cè)程序顯示閥1或閥5始終上傳開(kāi)到位信號(hào),程序軟件聯(lián)鎖無(wú)法通過(guò),無(wú)法進(jìn)行A塔、B塔工況切換的。
更換新的繼電器后依舊在同樣的工況下依舊出現(xiàn)粘連現(xiàn)場(chǎng),單閥測(cè)量時(shí)通過(guò)鉗形表發(fā)現(xiàn)單閥開(kāi)閥的電流只有2.5 A,其沖擊電流遠(yuǎn)低于中間繼電器的標(biāo)稱(chēng)10 A,且閥1、閥5的殼體發(fā)熱明顯高于其他閥。
此時(shí)基本斷定問(wèn)題不出現(xiàn)在閥質(zhì)量上,通過(guò)請(qǐng)教相關(guān)專(zhuān)家、描述這個(gè)故障過(guò)程,通過(guò)故障復(fù)現(xiàn)可知,此問(wèn)題是由于閥兩邊的被壓達(dá)到15 MPa,導(dǎo)致閥過(guò)扭矩,負(fù)載過(guò)大超過(guò)額定功率,使得額定電流激增,導(dǎo)致中間繼電器燒毀常開(kāi)觸電發(fā)生粘連現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)干燥過(guò)濾裝置A、B切換過(guò)程前,高壓空氣出口的排放閥11,都要打開(kāi)進(jìn)行排污、排放動(dòng)作,原本管路中是15 MPa的壓縮空氣,因出口進(jìn)行5 s排污將管路中的高壓壓縮氣排凈,導(dǎo)致出口處的壓力幾乎等于大氣壓力,因而當(dāng)再次驅(qū)動(dòng)閥1或閥5時(shí),此時(shí)閥盤(pán)管路前后壓差達(dá)到15 MPa,閥桿在驅(qū)動(dòng)過(guò)程中一直是過(guò)扭矩,控制閥1、閥5的中間繼電器KA1、KA9在開(kāi)閥20 s的過(guò)程中持續(xù)進(jìn)行大電流沖擊常開(kāi)觸點(diǎn),最終導(dǎo)致中間繼電器“燒毀”。
更換新的中間繼電器后對(duì)出口的排放閥11的邏輯控制程序進(jìn)行調(diào)整,將原干燥過(guò)濾裝置運(yùn)行3 h后打開(kāi)出口排放閥11,持續(xù)5 s排氣改為持續(xù)2 s排氣。
多次進(jìn)行干燥過(guò)濾裝置A、B切換,測(cè)A塔開(kāi)始干燥計(jì)時(shí)滿后(B塔開(kāi)始干燥計(jì)時(shí)滿后),驅(qū)動(dòng)開(kāi)閥5(閥1)開(kāi)的中間繼電器KA9(KA1)的額定電流,用點(diǎn)溫槍測(cè)量閥5、閥1的溫升情況。同時(shí),在裝置進(jìn)行型式試驗(yàn)過(guò)程中仔細(xì)此項(xiàng)數(shù)據(jù)作為裝置的摸底數(shù)據(jù)留存。最終經(jīng)過(guò)2個(gè)月的A、B塔轉(zhuǎn)化試驗(yàn),控制箱沒(méi)有出現(xiàn)中間繼電器“燒毀”,觸點(diǎn)粘連的情況。
通過(guò)對(duì)干燥過(guò)濾裝置控制箱控制回路、管路、單閥進(jìn)行排查,找到了中間繼電器接“KA1”、“KA9”燒毀的原因主要是由于出口排放閥11,每次在A、B轉(zhuǎn)化切換前,都要進(jìn)行5 s的壓力排放過(guò)程,導(dǎo)致管路的出口的壓力接近大氣壓力。閥1、閥5的管路前后壓差達(dá)到15 MPa,導(dǎo)致閥在開(kāi)啟過(guò)程中過(guò)扭矩,控制閥1、閥5開(kāi)的中間繼電器“KA1”、“KA9”過(guò)電流,始中間繼電器“燒毀”后將出口排放閥11由5 s的壓力排放過(guò)程改為2 s壓力排放過(guò)程,通過(guò)整改方案及試驗(yàn)驗(yàn)證的實(shí)施,證實(shí)驗(yàn)證方案可行,整改措施有效,中間繼電器燒毀故障已解決。