李生虎
(天能化工有限公司,新疆 石河子 832000)
新疆天業(yè)集團天能化工有限公司(以下簡稱“天能化工”)主要生產聚氯乙烯和燒堿。在氯堿生產系統(tǒng),氯氣的液化和鹽水的降溫除硝主要依靠2臺LNVLG193T型螺桿低溫鹽水(CaCl2溶液)機組實現(開停車時用于氯氣液化,正常生產時用于鹽水除硝)。在實際生產過程中,2臺LNVLG193T型螺桿低溫鹽水機組故障頻繁,不能滿足正常生產需要,經生產廠家多次現場處理后,仍不能解決問題,為保證公司正常生產,提升機組經濟效益,對2臺機組進行了自動化改造。
天能化工2臺螺桿低溫鹽水機組布置在氯氣液化工段,主要負責電解系統(tǒng)開停車過程中氯氣的液化和正常生產時鹽水的降溫除硝。
在電解生產系統(tǒng)開車過程中,電解裝置生產的氯氣純度不能滿足后續(xù)工藝需求,而氯氣為有毒有害氣體,不能直接對外排放,因此由2臺螺桿低溫鹽水機組對氯氣進行液化,后續(xù)生產次氯酸鈉。
(1)螺桿低溫鹽水機組制冷能力不足,不能滿足正常電解生產系統(tǒng)中NaCl鹽水除硝工藝需求。經分析研究,發(fā)現機組蒸發(fā)器已使用8年,拆解后,蒸發(fā)器殼程氯化鈣溶液結垢嚴重,大大影響螺桿低溫鹽水機組的制冷效果,不能滿足鹽水除硝的溫度要求。對機組蒸發(fā)器殼程進行化學清洗后,機組制冷能力沒有明顯提升。技術人員再次對蒸發(fā)器拆解檢查,蒸發(fā)器殼程積垢情況仍然嚴重,在對蒸發(fā)器筒體中段開孔檢查后,發(fā)現蒸發(fā)器殼程中列管間隙堵塞嚴重,依靠化學清洗無法完成清理工作。
(2)機組集油器不能正常回油。自動集油系統(tǒng)主要由集油器、電磁閥、電加熱器、控制臺及公用底座等組成,自動集油系統(tǒng)的主要作用是依靠重力作用收集氯氣液化器殼程的潤滑油,依靠電加熱蒸餾潤滑油中的制冷劑,確保進入壓縮機低壓側的潤滑油重新回收到油分離器中。自動集油系統(tǒng)單獨設有控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)并未集成在螺桿低溫鹽水機組控制系統(tǒng)中,造成操作不便,增加人工額外的操作負擔,而且自動集油器使用次數少,回油效果差,機組潤滑油沉積在機組蒸發(fā)器中,需人工經常補油,初始開車時機組添加潤滑油400 kg,機組運行1年后累計額外添加潤滑油300 kg,造成潤滑油的額外消耗,增加生產成本。另外,機組經常出現因油分離器油位不足而跳停,降低機組生產穩(wěn)定性。
(3)控制系統(tǒng)控制主板故障率高,降低機組運行穩(wěn)定性。2臺螺桿低溫鹽水機組在運行中經常出現主板損壞,造成機組停車,甚至出現機組控制面板按鍵失靈,機組不能正常操作,嚴重影響電解系統(tǒng)安全生產。經檢查分析,發(fā)現機組控制系統(tǒng)未將PLC與外部供電電源隔離,當外部電源出現波動時,容易造成控制系統(tǒng)操作面板主板電容器燒壞,進而造成控制系統(tǒng)故障。原機組于2010年安裝投運,控制面板設置簡單,只設有開停機、增減載按鈕及機組吸氣、排氣壓力,顯示參數均為代碼形式,故障維修只能依靠機組說明書查找對應代碼排查故障,耗時費力。
(4)低溫鹽水機組由氯氣液化系統(tǒng)向鹽水除硝系統(tǒng)轉換過程中的問題。天能化工建廠之初,從經濟角度出發(fā),氯氣液化系統(tǒng)與電解鹽水系統(tǒng)共用1套螺桿式冷凝機組。而在開停車過程中,系統(tǒng)高溫原料氯氣與螺桿式冷凝機組制冷劑在氯氣液化器中換熱,進而實現開停車過程中不合格氯氣的液化過程;待轉入正常生產時,沒有氯氣參與液化過程,就會導致螺桿式冷凝機組制冷劑無換熱源,制冷劑在氯氣液化器中不能正常蒸發(fā),積聚在氯氣液化器中,機組制冷劑轉移較慢,影響鹽水生產系統(tǒng)。
為徹底解決螺桿低溫鹽水機組存在的問題,提升其運行穩(wěn)定性,天能化工對螺桿低溫鹽水機組進行了技術改造。
針對螺桿低溫鹽水機組制冷能力不足,機組蒸發(fā)器換熱能力喪失的問題,直接更換了蒸發(fā)器,并改變供液方式。原機組蒸發(fā)器供液調節(jié)方式為伺服液位調節(jié)閥,使用年限過久,液位調節(jié)功能差,不能準確控制系統(tǒng)液位。為此,在蒸發(fā)器上增加液位傳感器,并在供液管線上加裝電動閥(帶ICAD驅動器+ICM電動閥),通過液位控制器,精確控制冷凝器內的液位,隨時保證滿液式蒸發(fā)器的供液量,并具有開停機自動切斷高低壓功能,可靠性高,同時具有液位遠傳通信功能。
機組原自動集油器回油效果不好,導致蒸發(fā)器內冷凍油過多,制冷效果差,同時系統(tǒng)中油不能及時回到油分離器中,使冷凍油損耗增加,勢必造成制冷機組能耗和經濟上的浪費。將原集油器進油閥、回油閥更換為性能可靠的氣動閥和平衡閥,將加壓閥更換為電磁閥,控制系統(tǒng)集成在機組控制系統(tǒng)中,方便操作。
考慮改造成本,原機組溫度/壓力儀表、能量滑閥位置電位計、傳感器、電磁閥等控制元件不作改動。改造內容如下。
(1)將機組能量滑閥調節(jié)方法改為自動調節(jié),預設機組吸氣壓力。通過吸氣壓力偏離預設值的幅度來計算占空比,從而實現機組上載/卸載;通過PI算法自動計算占空比,從而實現機組吸氣壓力的穩(wěn)定控制。
(2)將原機組控制臺按鍵代碼式控制面板更換為采用西門子S7 200 SMART系列的PLC及可觸摸操作液晶顯示屏,采用壓力、溫度模擬量模塊(見圖1),具有實時曲線,實時、歷史報警功能的觸摸屏人機界面,主要實現以下功能:報警、故障停機參數可人工設定,可對溫度通道進行屏蔽;預留與上位DCS的通信端口,提供完整的通信地址表;PLC能夠實現第一原因報警,報警確認復位后能夠保存記錄,便于數據統(tǒng)計。
圖1 機組控制面板和控制臺Fig.1 Unit control interface and console
原機組在系統(tǒng)切換上存在制冷劑轉移較慢的問題,導致系統(tǒng)降溫慢,影響生產。為此,在原供液管線上加切換閥,并增加2臺貯液器。當制冷劑聚集在氯氣液化器中,不能及時回到蒸發(fā)器時,貯液器就通過切換閥向機組蒸發(fā)器供制冷劑,保證鹽水換熱降溫,起到了制冷劑調節(jié)站的作用。
螺桿低溫鹽水機組在實施自動化改造后,不僅解決了原機組存在的問題,提升了機組穩(wěn)定性,而且提供了直觀的觸摸屏全中文圖形化顯示(見圖2),操作界面簡單,保留歷史數據,方便報警、故障查閱,無說明書亦可直接操作,省時省力,改造后主要效果如下。
圖2 觸摸屏全中文圖形化顯示界面Fig.2 Full Chinese character graphical display interface on touch screen
(1)經濟效益。機組原裝控制器對供電質量要求較高,出現尖峰電壓時容易造成控制器損壞,維修成本高。改造后采用德國西門子PLC控制器,性能更加穩(wěn)定,通過使用開關電源供電,將PLC與外部供電電源隔離,杜絕了因為電源問題而造成PLC燒毀的可能,大大降低了電氣元件維修成本。
(2)降低停車風險。由于PLC的故障率非常低,從而大大降低了因為電氣原因造成設備停車的風險,減小了對生產的影響,將電氣原因造成停車的經濟損失降低到原來的20%。
(3)施工簡單。本次改造僅針對機組控制臺及監(jiān)控系統(tǒng),啟動柜、高壓柜均利用機組原有設備,線路保持不變,不需考慮對外圍配套設備的影響。
(4)控制系統(tǒng)采用德國西門子PLC控制器,質量可靠,穩(wěn)定性高;PLC及模擬量模塊,其備件及維護成本較低,兼容性強,便于采購。
(5)所有壓力、溫度、能級、電磁閥等儀表利用機組原有儀器儀表,未作改動,節(jié)省成本,提高機組改造經濟性。
(6)上位通信。預留通信接口,Modbus通信協(xié)議,通過上位監(jiān)控系統(tǒng)既可以監(jiān)視壓縮機的各項運行數據,也可以實現對設備的遠程增減載、開停機操作,提高管理效率。
通過對螺桿低溫鹽水機組的改造,不僅解決了機組存在的問題,提升了機組穩(wěn)定性,滿足了電解系統(tǒng)的工藝要求,還降低了對機組的維護成本,加強了機組運行數據監(jiān)控和收集分析,節(jié)省了人力物力,提高了經濟效益。