劉朝波
(昆明市河湖管理中心,云南 昆明 650000)
磨盤(pán)寺水庫(kù)位于羊街鎮(zhèn)甸龍村委會(huì)磨盤(pán)寺村后箐,地理坐標(biāo)為東經(jīng)103°5′,北緯22°28′。磨盤(pán)寺水庫(kù)控制流域面積為5.4km2,水庫(kù)壩址與羊街鎮(zhèn)的直線(xiàn)距離約5.5 km,與尋甸縣城的直線(xiàn)距離約22 km。水庫(kù)主河道長(zhǎng)3.98 km,主河道平均比降為35‰。磨盤(pán)寺水庫(kù)于1992年5月竣工,同期開(kāi)始蓄水,建成的土壩高20.4 m,蓄水40萬(wàn)m3。壩型為均質(zhì)土壩,現(xiàn)狀壩頂高程為2020.7 m,最大壩高20.4 m,壩頂長(zhǎng)150 m,壩頂寬7.8 m,無(wú)防浪墻,壩頂寬度及大壩壩坡極不規(guī)整,上下游壩坡均無(wú)護(hù)坡。
磨盤(pán)寺水庫(kù)大壩帷幕灌漿工程設(shè)計(jì)為單排孔,沿壩軸線(xiàn)布置,孔距2 m,分三次序施工。左壩肩延伸5個(gè)孔,右壩肩延伸9個(gè)孔,總計(jì)灌漿孔90個(gè),設(shè)計(jì)鉆孔進(jìn)尺2042.59 m,設(shè)計(jì)灌漿進(jìn)尺2042.59 m。
灌漿試驗(yàn)的目的是通過(guò)灌漿試驗(yàn)驗(yàn)證大壩采用防滲帷幕灌漿處理方案在技術(shù)上的可行性、效果上的可靠性和經(jīng)濟(jì)上的合理性,進(jìn)一步確定有關(guān)灌漿技術(shù)的參數(shù)(如孔距、排距、防滲帷幕邊界、灌漿壓力、材料消耗量、漿液待凝時(shí)間等),明確帷幕灌漿施工方案,指導(dǎo)灌漿施工。
主要任務(wù)是了解壩土、結(jié)合部和壩基巖層的力學(xué)性狀、可灌性和透水性,論證壩基帷幕灌漿的可行性,以及壩土、結(jié)合部、壩基巖層灌漿后力學(xué)性狀的提高程度,探索適合壩基帷幕灌漿的灌漿工藝,為優(yōu)化灌漿參數(shù)、簡(jiǎn)化施工工序、降低工程造價(jià)提供依據(jù)。
根據(jù)《磨盤(pán)寺水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程大壩帷幕灌漿設(shè)計(jì)圖》及業(yè)主單位、監(jiān)理單位的相關(guān)要求,本工程帷幕灌漿試驗(yàn)孔共布置一組,孔號(hào)為WM32-Ⅰ~WM36-Ⅰ,共計(jì)5個(gè)孔,為單排布置,孔距2.0 m,分三序施工。
本次試驗(yàn)采用全站儀按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行鉆孔和孔位放線(xiàn),并注明孔號(hào)和次序。鉆機(jī)采用XY-1型回轉(zhuǎn)式鉆機(jī),將鉆機(jī)就位,安裝平穩(wěn)無(wú)擺動(dòng)、校正立軸無(wú)偏斜后,要先對(duì)準(zhǔn)一序孔的孔位中心開(kāi)孔,開(kāi)始采用低壓力慢轉(zhuǎn)速,鉆進(jìn)到一定深度時(shí),應(yīng)適時(shí)變徑,并加長(zhǎng)巖芯管長(zhǎng)度,逐漸加大壓力及轉(zhuǎn)速,有效保證了鉆孔孔向垂直向下。
鉆孔的開(kāi)孔孔徑為110 mm,終孔孔徑為91 mm,采用硬質(zhì)合金鉆頭清水鉆進(jìn)。所有鉆孔在達(dá)到設(shè)計(jì)孔深終孔時(shí),監(jiān)理工程師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)量孔,鉆孔深度符合設(shè)計(jì)要求。
(1)鉆孔沖洗只在基巖灌漿段中進(jìn)行,鉆孔達(dá)到規(guī)定深度后,用鉆孔機(jī)具取出孔內(nèi)巖渣,確認(rèn)打撈干凈后,下入射漿管至孔底,用大泵量脈動(dòng)水流,由孔內(nèi)向孔外沖洗,同時(shí)上下提動(dòng)射漿管作活塞運(yùn)動(dòng),如此反復(fù)沖洗至回水變清(肉眼看不見(jiàn)巖粉顆粒)后延時(shí)10~20 min結(jié)束,總時(shí)間不少于30 min。
(2)鉆孔注水試驗(yàn)。對(duì)壩體土層及強(qiáng)風(fēng)化巖層采用注水試驗(yàn),灌段達(dá)到規(guī)定深度后,用鉆孔機(jī)具取出孔內(nèi)巖渣,隨后開(kāi)始地下水位觀(guān)測(cè),得到地下水位數(shù)據(jù)后進(jìn)行注水試驗(yàn),用量杯或水表控制孔內(nèi)注水量,注水水頭高度一般與孔口齊平,個(gè)別漏水孔段在大流量的情況下仍不能將孔注滿(mǎn),則在注水的同時(shí),下入水位計(jì)測(cè)出注水水頭高度,作為計(jì)算依據(jù);注水所采用的流量計(jì)為1000 mL量杯或水表。
注水試驗(yàn)時(shí),保持注水水位不變,每2~5 min讀取一次注入流量,當(dāng)連續(xù)4次讀數(shù)的最大值與最小值之差小于最終值的10%,或不大于1 L時(shí),即可結(jié)束試驗(yàn)。取最終值作為計(jì)算值,若遇有漏水孔段,注入水流量較大時(shí),則盡量縮短注水的時(shí)間,以免造成危害。
根據(jù)工程實(shí)際情況,本次注水試驗(yàn)采用式(1)計(jì)算。
式中:Q——穩(wěn)定注入量,m3/d;S——注水水頭高度,m;d——鉆孔直徑,m。
(3)壓水試驗(yàn)。在壓水試驗(yàn)之前,先觀(guān)測(cè)地下水位作為計(jì)算全壓力的參數(shù),5 min觀(guān)測(cè)一次鉆孔內(nèi)水位,當(dāng)觀(guān)測(cè)到的地下水位數(shù)據(jù)連續(xù)兩次之差小于5 cm/min,即可確定地下水位值,并以最后一次的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)作為地下水位值。
“簡(jiǎn)易壓水試驗(yàn)”的壓水時(shí)間為20 min,每2~5 min測(cè)讀一次壓水流量,當(dāng)連續(xù)4次壓入流量的最大值與最小值之差小于最后一次流量值的10%即可結(jié)束,以最后一次流量值作為計(jì)算流量。
壓水試驗(yàn)流量穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)與注水試驗(yàn)相同,其試驗(yàn)采用式(2)計(jì)算。
式 中:q——透 水 率,Lu;Q——壓 入 流 量,L/min;P——作用于試段的全壓力,MPa;L——試段長(zhǎng)度,m。
4.4.1 灌漿方法與程序
灌漿采用自上而下分段灌漿與異常段復(fù)灌相結(jié)合的方法。灌漿分三序進(jìn)行,Ⅰ序孔鉆孔灌漿結(jié)束后,進(jìn)行Ⅱ序孔的鉆孔和灌漿,最后進(jìn)行Ⅲ序孔的鉆孔和灌漿施工,逐漸加密。
自上而下分段灌漿的施工程序?yàn)椋恒@進(jìn)(一段)→撈渣→水位觀(guān)測(cè)→鉆孔沖洗與否→壓(注)水試驗(yàn)→灌漿→待凝→復(fù)灌與否→掃孔鉆進(jìn)(下—段)。如此反復(fù)直至終孔灌漿結(jié)束,然后進(jìn)行灌漿段封孔,之后取拔套管,進(jìn)行非灌段封孔至結(jié)束。
4.4.2 灌漿段長(zhǎng)
壩土段段長(zhǎng)控制在5 m左右,接觸段在巖石中的長(zhǎng)度不大于2.0 m?;鶐r每個(gè)灌漿段長(zhǎng)度為5~6 m,特殊情況下則適當(dāng)縮短或加長(zhǎng),最長(zhǎng)不大于10 m。
4.4.3 灌漿壓力
灌漿試驗(yàn)壓力按孔口壓力控制,各試段的灌漿壓力按照式(3)控制。
式中:P0——初始?jí)毫?,MPa;M——壓力增率;Z——試段上覆巖土體厚度,m。
根據(jù)磨盤(pán)寺水庫(kù)大壩帷幕灌漿設(shè)計(jì)要求,壩頂以下第一段灌漿壓力0.01 MPa~0.075 MPa,灌漿每加深1m灌漿壓力上升0.015 MPa,第二段以后每段灌漿壓力根據(jù)分段長(zhǎng)度升高0.06 MPa~0.09 MPa,當(dāng)壓力達(dá)到最大灌漿壓力0.3 MPa時(shí),其余各段均按0.3 MPa進(jìn)行。
4.4.4 灌漿材料及設(shè)備
根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求,壩體土層采用1:3水泥黏土混合漿灌注;壩基結(jié)合部采用1:1水泥黏土混合漿灌注;基巖采用純水泥漿灌注。
灌漿用水泥采用尋甸縣羊街水泥廠(chǎng)生產(chǎn)的P.O 42.5普通硅酸鹽水泥,黏土采用上壩用黏土,兩項(xiàng)材料均取樣送檢,其各項(xiàng)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求。
灌漿設(shè)備為100/15型砂漿泵,自帶200 L立式雙層攪拌桶。灌漿機(jī)最大工作壓力為1.5 MPa,水平輸送距離為200 m,垂直輸送距離為50 m,完全滿(mǎn)足施工需要,泥漿攪拌機(jī)采用自制臥式0.8 m3攪拌機(jī),其能連續(xù)工作,出漿量大,可滿(mǎn)足施工需要。灌漿管路采用硬管連接,在與孔口壓力表裝置之間采用軟管連接,能承受1.5 MPa的壓力。
4.4.5 制漿及漿液濃度變換
純黏土原漿制作是采用濕法制漿,將黏土在堆料場(chǎng)浸濕,之后用水沖入泥漿攪拌機(jī)中攪拌成漿,經(jīng)0.5 cm篩網(wǎng)過(guò)濾,并經(jīng)沉淀池沉淀后將泥漿中的大顆粒雜物如碎石、草根、枯枝等全部清除后倒入2 m3的儲(chǔ)漿池中備用。水泥黏土混合漿拌制是根據(jù)需要的配合比先將黏土原漿抽至灌漿攪拌桶中,之后放入相應(yīng)配比的水泥,最后再加入一定量的清水,攪拌均勻后即成待灌的混合漿液。純水泥漿液制作是根據(jù)水灰比先將水放至攪拌桶中之后再投入相應(yīng)的水泥,經(jīng)過(guò)攪拌機(jī)攪拌均勻后即成待灌漿液。
壩體土層采用1:3水泥黏土混合漿灌注,水灰比由稀到濃依次為2:1、1.5:1、1:1、0.8:1;壩基結(jié)合部采用1:1水泥黏土混合漿灌注,水灰比依次為3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1;基巖層采用純水泥漿灌注,水灰比依次為5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1。漿液濃度大小的變化應(yīng)根據(jù)試段地質(zhì)條件及滲漏情況而定。濃度大適用于強(qiáng)透水巖體,濃度小適用于弱透水巖體??筛鶕?jù)壓(注)水試驗(yàn)值來(lái)初步確定,在實(shí)際工作中根據(jù)壓力變化情況和灌漿注入量來(lái)確定漿液的變換,漿液濃度應(yīng)由稀到濃逐漸變換[1]。
4.4.6 灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)與封孔
灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為:在灌段達(dá)到規(guī)定的壓力下,單位吸漿量不大于1 L/min時(shí)延續(xù)灌注60 min結(jié)束,或灌段停止吸漿時(shí)延續(xù)灌注30 min結(jié)束。封孔:采用全孔灌漿封孔法進(jìn)行封孔[2]。
本次試驗(yàn)共計(jì)完成試驗(yàn)孔一組,共計(jì)5個(gè)孔,完成鉆孔進(jìn)尺139.23 m,完成灌漿段長(zhǎng)139.23 m,灌漿注入水泥12 t,完成檢查孔2個(gè),完成鉆孔進(jìn)尺56.08 m,完成壓水試驗(yàn)9段。
統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)孔各次序孔透水率情況如表1所示。
表1 各次序孔透水率情況
由表1可以看出,試驗(yàn)孔的透水率值均不大,且都隨著灌漿次序的推進(jìn)而逐漸降低,巖層的透水率隨著灌漿次序的增加,而呈現(xiàn)明顯的遞減趨勢(shì),符合正常的灌漿規(guī)律,說(shuō)明灌漿效果較好。
統(tǒng)計(jì)各次序孔單位注入量如表2所示。
表2 各次序孔單位注入量
由表2可看出,各次序孔單位注入量隨著灌漿次序的增加而呈現(xiàn)顯著減少,符合灌漿規(guī)律[3]。同時(shí)也證明了壓(注)水試驗(yàn)資料準(zhǔn)確,滲透系數(shù)與透水率值與單位注入量成正比關(guān)系,符合客觀(guān)實(shí)際。
各次序孔在灌漿前均作了壓(注)水試驗(yàn),I序孔的壓水試驗(yàn)值準(zhǔn)確地探明了巖層在灌漿前的原始透水能力,滲透系數(shù)平均值Ⅰ序孔為43.15×10-5cm/s、Ⅱ序孔滲透系數(shù)平均值降為13.85×10-5cm/s、Ⅲ序孔滲透系數(shù)平均值則降為8.96×10-5cm/s,Ⅰ序孔透水率平均值為12.80 Lu、Ⅱ序孔透水率平均值為9.94 Lu、Ⅲ序孔透水率平均值為8.53 Lu。通過(guò)上述對(duì)透水率與灌漿次序的分析,可以看出經(jīng)過(guò)灌漿處理后,巖層的透水性逐漸降低,且隨著灌漿次序的推進(jìn),至Ⅲ序孔時(shí)透水率值已趨近于防滲標(biāo)準(zhǔn)值,符合正常灌漿規(guī)律,說(shuō)明灌漿效果良好。
灌漿試驗(yàn)結(jié)束后,經(jīng)待凝14 d后開(kāi)始打檢查孔。該組試驗(yàn)孔布置檢查孔2個(gè),J4位于鉆孔WM33~WM34孔中間,J5位于鉆孔WM35~WM36號(hào)孔中間。共開(kāi)展了12段壓(注)水檢查,壩土段采用鉆孔常水頭注水試驗(yàn)進(jìn)行檢查,滲透系數(shù)最大值為5.68×10-6cm/s,小于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1.0×10-5cm/s;基巖段采用五點(diǎn)法壓水進(jìn)行檢查,透水率最大值為4.48 Lu,小于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)10 Lu。說(shuō)明該部位壩體及壩基巖層,經(jīng)過(guò)灌漿處理后,其透水性降低,防滲性能大幅提高,達(dá)到設(shè)計(jì)防滲標(biāo)準(zhǔn),已形成了防滲帷幕[4]。
通過(guò)尋甸縣磨盤(pán)寺水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程大壩帷幕灌漿試驗(yàn),得出以下結(jié)論。
(1)采用本次試驗(yàn)中所用的施工工藝、試驗(yàn)方法及灌漿程序和帷幕的布置形式(單排布置、2.0 m孔距),在WM33孔第3段灌漿及WM35孔第2段灌漿時(shí),壩頂產(chǎn)生劈裂,寬度控制在2 cm,說(shuō)明采用該工藝進(jìn)行防滲帷幕灌漿是可行的,通過(guò)試驗(yàn)孔壓水試驗(yàn)表明,灌漿是可以將帷幕的防滲性能提高到小于10 Lu標(biāo)準(zhǔn)的[5]。
(2)在灌漿試驗(yàn)中所采用的水泥材料、漿液配比及濃度變換等,可以用于下一步灌漿工作。
(3)在施工中所使用的各型機(jī)械設(shè)備均能滿(mǎn)足施工要求,可以用于下步的灌漿工作。