陶佳林
(核電運(yùn)行研究(上海)有限公司設(shè)備可靠性研究所,上海 200126)
風(fēng)機(jī)在核電廠的正常運(yùn)行中承擔(dān)著重要角色。在風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,受到現(xiàn)場(chǎng)安裝、設(shè)備本體加工精度、設(shè)備調(diào)試、運(yùn)行等各種因素的影響,經(jīng)常會(huì)遇到各種各樣的振動(dòng)問(wèn)題。大量實(shí)踐表明對(duì)于皮帶傳動(dòng)的懸臂式風(fēng)機(jī),除了最常見(jiàn)的不平衡問(wèn)題外,周期性波動(dòng)也是較為常見(jiàn)的一種振動(dòng)問(wèn)題。某核電廠以安全殼排風(fēng)機(jī)B(MA-02B)為代表的4 臺(tái)風(fēng)機(jī)反復(fù)出現(xiàn)周期性波動(dòng)振動(dòng)問(wèn)題。這些風(fēng)機(jī)設(shè)備處于輻射控制區(qū)內(nèi),反復(fù)處理振動(dòng)問(wèn)題對(duì)輻射劑量控制存在有一定的隱患。
因此,以MA-02B 風(fēng)機(jī)為典型對(duì)象,通過(guò)振動(dòng)時(shí)域和頻域分析方法,結(jié)合設(shè)備故障機(jī)理分析和設(shè)備維修歷史對(duì)比,對(duì)振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行深入研究,確定了振動(dòng)主要原因,徹底解決該振動(dòng)問(wèn)題,提高了設(shè)備可用性和可靠性。
核電廠安全殼排風(fēng)機(jī)在機(jī)組正常運(yùn)行期間,向安全殼內(nèi)提供間斷的室外氣流,凈化過(guò)濾安全殼內(nèi)氣體放射性。在機(jī)組冷停堆時(shí),提供連續(xù)供氣,降低人員進(jìn)入時(shí)的放射性風(fēng)險(xiǎn),是放射性控制的重要設(shè)備。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量安全殼排風(fēng)機(jī)B 的振動(dòng),發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)自由端水平方向和電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸向方向振動(dòng)相比其他測(cè)點(diǎn)其他方向大,并且振動(dòng)表現(xiàn)為明顯的周期性波動(dòng)特征,其中電機(jī)自由端水平方向波動(dòng)范圍為6.2~9.7 mm/s,驅(qū)動(dòng)端軸向方向波動(dòng)范圍為7.3~9.8 mm/s,波動(dòng)周期均為10 s 左右。
根據(jù)振動(dòng)處理的思路:①對(duì)動(dòng)態(tài)測(cè)量特征進(jìn)行細(xì)致分析,結(jié)合故障形成機(jī)理,判斷出可能故障原因;②結(jié)合靜態(tài)安裝特征和工單歷史進(jìn)行印證分析;③定位故障原因并確定其置信概率高低。對(duì)該懸臂風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)的動(dòng)態(tài)特征、靜態(tài)特征和工單歷史檢查分析如下。
動(dòng)態(tài)測(cè)量特征主要有:①相比較其他類(lèi)型設(shè)備振動(dòng)特征,風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端存在明顯的軸向振動(dòng);②時(shí)域方面:風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)自由端水平方向和電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸向方向振動(dòng)有明顯的波動(dòng)情況,波動(dòng)周期約為10 s;③風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)自由端水平方向振動(dòng)明顯高于垂直方向振動(dòng),差別達(dá)到400%以上。
靜態(tài)安裝特征:①風(fēng)機(jī)整體坐落在彈簧基礎(chǔ)之上,風(fēng)機(jī)的電機(jī)部分側(cè)裝在風(fēng)機(jī)箱體上,屬于典型的懸臂式風(fēng)機(jī);②風(fēng)機(jī)的葉輪部分與電機(jī)部分是皮帶連接,屬于非剛性直聯(lián);③風(fēng)機(jī)框架為10 mm 厚的鋼板焊接而成,電機(jī)安裝基礎(chǔ)則為5 mm厚的C 型鋼板(相比框架剛度,電機(jī)安裝基礎(chǔ)C 型板剛度比框架剛度薄弱)。
檢修工單歷史特征主要有:①該設(shè)備歷史上也存在振動(dòng)異?,F(xiàn)象,經(jīng)過(guò)更換皮帶后,振動(dòng)有所下降,但3 個(gè)月后振動(dòng)又重新上漲;②風(fēng)機(jī)空載振動(dòng)小于1.0 mm/s,帶載后振動(dòng)上漲,最高達(dá)到9.8 mm/s;③調(diào)整風(fēng)機(jī)皮帶輪對(duì)中后,振動(dòng)略有下降,但不明顯。
2.4.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)軸向振動(dòng)
該風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)存在明顯的軸向振動(dòng),說(shuō)明該風(fēng)機(jī)系統(tǒng)存在軸向的激振力,該軸向振動(dòng)往往與不對(duì)中有關(guān),不對(duì)中的產(chǎn)生原因及其特征表現(xiàn):
造成不對(duì)中的原因主要有3 種:制造誤差、安裝誤差以及其他運(yùn)行影響。
(1)制造誤差。在聯(lián)軸器或皮帶輪加工過(guò)程中,由于工藝或測(cè)量等原因造成端面與軸心線不垂直或不同心。這種情況的聯(lián)軸器處會(huì)產(chǎn)生一個(gè)附加彎矩,但這個(gè)彎矩的大小和方向不隨時(shí)間及運(yùn)行條件的變化而變化,只相當(dāng)于在聯(lián)軸器處施加了一個(gè)不平衡力,其結(jié)果是在聯(lián)軸器附近產(chǎn)生較大的1 倍頻振動(dòng),可通過(guò)加平衡塊的方法容易消除[1]。
(2)安裝誤差。由于安裝過(guò)程中,導(dǎo)致聯(lián)軸器兩端的兩個(gè)連接面不平行或不同心量過(guò)大,造成對(duì)中不良。當(dāng)連接面平行但不同心時(shí),主要引起徑向振動(dòng),并且振動(dòng)頻率主要以1 倍頻和2 倍頻為主[2],同時(shí)也存在多倍頻的諧波振動(dòng),不對(duì)中越嚴(yán)重,2 倍頻所占的比例越大。當(dāng)連接面不平行但同心時(shí),主要導(dǎo)致軸向振動(dòng)較大,振動(dòng)頻率為1 倍頻,可通過(guò)校正安裝誤差容易消除。
(3)其他運(yùn)行影響。除了以上原因外,機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中由于溫度等因素造成的不對(duì)中,其主要原因有:基礎(chǔ)受熱不均;機(jī)組各部件的熱膨脹變形和扭曲變形;地基下沉不均等[3]。該情況下一般會(huì)與機(jī)組振動(dòng)與工況和運(yùn)行時(shí)間有明顯的相關(guān)性,并且往往隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,振動(dòng)會(huì)快速上漲,并且上漲到一定量時(shí)趨于穩(wěn)定。
結(jié)合該風(fēng)機(jī)靜態(tài)安裝的特點(diǎn):設(shè)備通過(guò)皮帶連接,非剛性直連,判斷風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪和電機(jī)側(cè)皮帶輪存在不對(duì)中的可能,如圖1 所示。
圖1 設(shè)備對(duì)中情況示意
結(jié)合工單歷史:調(diào)整風(fēng)機(jī)皮帶輪對(duì)中后,振動(dòng)略有下降,但不明顯,表明風(fēng)機(jī)對(duì)中情況的調(diào)整和優(yōu)化,有利于風(fēng)機(jī)振動(dòng)水平的改善,靜態(tài)不對(duì)中可能是故障原因之一,但并不是主要原因。
2.4.2 風(fēng)機(jī)振動(dòng)波動(dòng)
風(fēng)機(jī)振動(dòng)有明顯的波動(dòng)情況,波動(dòng)周期約為10 s。通常風(fēng)機(jī)振動(dòng)表現(xiàn)為有規(guī)律的波動(dòng),往往與拍振有一定的關(guān)系,拍振產(chǎn)生的原因及其特征:
通常系統(tǒng)中存在兩個(gè)頻率略有差別的振源時(shí),由于周期相差不大,每過(guò)一個(gè)周期兩個(gè)振動(dòng)信號(hào)的相位差就會(huì)有較小的變化,隨著時(shí)間的推移,相位差會(huì)由0°到360°作周期性的變化,振動(dòng)幅值呈現(xiàn)出隨時(shí)間時(shí)大時(shí)小的現(xiàn)象,拍振在波形上特征較為明顯,如圖2 所示。
圖2 拍振波形圖
對(duì)于拍振的處理,一般從三方面進(jìn)行消除:①隔斷振動(dòng)傳遞路徑,如改變?cè)O(shè)備支撐情況;②使兩個(gè)頻率分隔,如改變皮帶驅(qū)動(dòng)設(shè)備的皮帶輪大小,使得兩激振頻率離開(kāi)足夠的距離;③減弱分振動(dòng)的強(qiáng)度,如對(duì)不平衡的轉(zhuǎn)軸進(jìn)行精細(xì)動(dòng)平衡,降低分振動(dòng)強(qiáng)度。
2.4.3 綜合分析
結(jié)合設(shè)備靜態(tài)安裝特點(diǎn):皮帶連接風(fēng)機(jī)和電機(jī)部分的皮帶輪大小相同,考慮受皮帶輪加工精度影響,風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率和電機(jī)運(yùn)行頻率可能存在細(xì)微差別以及皮帶通過(guò)頻率的倍頻與電機(jī)/風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)頻接近,也可能產(chǎn)生拍振。
結(jié)合工單歷史:經(jīng)過(guò)更換皮帶后,振動(dòng)有所下降,但一段時(shí)間后振動(dòng)又重新上漲。表明皮帶是風(fēng)機(jī)振動(dòng)的其中一個(gè)敏感因素,皮帶隨著時(shí)間運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生磨損,可能會(huì)引起激振力的增加,導(dǎo)致振動(dòng)增加。
風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)自由端水平方向振動(dòng)明顯高于垂直方向振動(dòng);通常同一測(cè)點(diǎn)不同方向振動(dòng)測(cè)量值會(huì)存在一定差別,一般情況小于3 倍。但當(dāng)振動(dòng)差別大于3 倍甚至是5 倍以上時(shí),往往與共振有一定的關(guān)系。一般電廠風(fēng)機(jī)主要存在以下3 種共振相關(guān)的故障[4]:①轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速安全裕度不夠;②基礎(chǔ)不牢或支撐銹蝕裂紋;③軸承支撐設(shè)計(jì)剛度不足。
結(jié)合設(shè)備靜態(tài)安裝特點(diǎn),設(shè)備電機(jī)安裝基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,水平方向和垂直方向的剛度差別較大,水平方向的固有頻率可能會(huì)接近風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行頻率,從而導(dǎo)致水平方向振動(dòng)較大。此外由于周期性波動(dòng)的頻率非常低(接近0.1 Hz),因此判斷如果產(chǎn)生共振,較大可能是電機(jī)基礎(chǔ)薄弱產(chǎn)生軸向搖擺引起。風(fēng)機(jī)周期性波動(dòng)激振力來(lái)源于皮帶輪之間動(dòng)態(tài)不對(duì)中引起的軸向作用力,主要原因?yàn)殡姍C(jī)基礎(chǔ)剛度薄弱,受到皮帶拉力后,引起電機(jī)支撐的細(xì)微變形,細(xì)微的變形使得原來(lái)電機(jī)側(cè)皮帶輪和風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪之間的平行對(duì)中狀態(tài)受到破壞,產(chǎn)生了起始的軸向作用力。
同時(shí)由于電機(jī)基礎(chǔ)剛度薄弱,產(chǎn)生軸向搖擺,頻率為波動(dòng)頻率,偏擺到最左側(cè)位置時(shí),軸向正作用力最大;偏擺到中間位置時(shí),電機(jī)側(cè)皮帶輪和風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪平行對(duì)中狀態(tài)恢復(fù),無(wú)軸向作用力;偏擺到最右側(cè)位置時(shí),軸向負(fù)作用力最大,從而在偏擺過(guò)程中作簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),擺動(dòng)頻率即為波動(dòng)頻率。如果加強(qiáng)電機(jī)基礎(chǔ)支架剛度,將電機(jī)變形控制在可接受范圍內(nèi),將避免原來(lái)電機(jī)側(cè)皮帶輪和風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪之間的平行對(duì)中狀態(tài)被明顯破壞,產(chǎn)生的軸向作用力將明顯減小。設(shè)備同時(shí)受到軸向作用力減小和電機(jī)基礎(chǔ)剛度增強(qiáng)的作用后,產(chǎn)生的偏擺簡(jiǎn)諧振動(dòng)即可明顯降低。
基于以上分析,對(duì)周期性波動(dòng)振動(dòng)原因判斷如下:
(1)電機(jī)基礎(chǔ)薄弱產(chǎn)生軸向搖擺現(xiàn)象。
(2)風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪和風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪之間存在靜態(tài)對(duì)中不良情況。
(3)風(fēng)機(jī)皮帶磨損老化。
置信概率分別是:原因1>原因2>原因3。
根據(jù)設(shè)備振動(dòng)先易后難的治理原則,首先對(duì)設(shè)備對(duì)中進(jìn)行檢查調(diào)整以及更換皮帶,調(diào)整后振動(dòng)均未有明顯下降。后將電機(jī)5 mm 厚的基礎(chǔ)支撐板更換成10 mm 厚的基礎(chǔ)支撐板,更換后帶載測(cè)量,振動(dòng)波動(dòng)范圍從7.3~9.8 mm/s 下降至1.2~3.9 mm/s,下降接近60%,效果良好(表1)。
表1 安全殼排風(fēng)機(jī)B(MA-02B)振動(dòng)治理前后振動(dòng)數(shù)據(jù) mm/s
將此治理方法應(yīng)用到其他皮帶傳動(dòng)懸臂式風(fēng)機(jī)的振動(dòng)治理中,發(fā)現(xiàn)更換電機(jī)基礎(chǔ)支撐板后振動(dòng)有明顯下降(表2)。
表2 其他3 臺(tái)安全殼排風(fēng)機(jī)振動(dòng)治理前后振動(dòng)數(shù)據(jù) mm/s
通過(guò)采用加強(qiáng)電機(jī)基礎(chǔ)支架剛度,使得電機(jī)變形控制在可接受范圍內(nèi),保證產(chǎn)生的變形不明顯破壞原來(lái)電機(jī)側(cè)皮帶輪和風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪之間的平行對(duì)中狀態(tài),促使產(chǎn)生的軸向作用力明顯減小,并在軸向作用力減小和電機(jī)基礎(chǔ)剛度增強(qiáng)的共同作用后,達(dá)到明顯降低偏擺簡(jiǎn)諧振動(dòng)的目的。
給出分析方法和采取風(fēng)機(jī)振動(dòng)波動(dòng)治理方法是某電廠技術(shù)人員細(xì)致分析設(shè)備結(jié)構(gòu)特征和運(yùn)行特性,結(jié)合故障機(jī)理診斷進(jìn)行綜合分析的良好實(shí)踐,該方法通過(guò)在某電廠其他同類(lèi)風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用得到了充分的驗(yàn)證,對(duì)于皮帶傳動(dòng)懸臂式風(fēng)機(jī)周期性波動(dòng)問(wèn)題的處理有著重要的指導(dǎo)意義。