達(dá)引朋, 李建輝, 王 飛, 黃 婷, 薛小佳, 余金柱
(1.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司油氣工藝研究院,陜西 西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710018)
長(zhǎng)慶油田特低滲透主力油藏為三疊系延長(zhǎng)組儲(chǔ)層,埋深 1 000~2 600 m,油層滲透率 0.5~3.0 mD,孔隙度8%~14%,地層溫度40~75 ℃,初期均采用壓裂+注水開(kāi)發(fā)方式[1-2]。經(jīng)過(guò)20余年的開(kāi)發(fā),安塞、靖安等主力油藏已進(jìn)入中高含水開(kāi)發(fā)階段,平均含水率62.1%。重復(fù)壓裂是老井挖潛的主要措施,隨著油藏進(jìn)入中高含水期,常規(guī)重復(fù)壓裂易造成油井措施后含水率上升,影響油藏最終采收率的提高。因此,重復(fù)壓裂改造的主要方向是動(dòng)用老裂縫側(cè)向的剩余油、控制油井含水率上升。國(guó)內(nèi)大慶、吉林等油田針對(duì)水淹油井開(kāi)展了堵老縫壓新縫的試驗(yàn),但受老縫永久封堵難度大、同層封堵后新縫起裂不確定和措施成本高等因素影響,單井效果差異大,有效期短[3-6]。
為此,筆者結(jié)合安塞油田S127區(qū)塊長(zhǎng)6油藏開(kāi)發(fā)特征,研究了特低滲透油藏中高含水油井調(diào)堵壓裂增產(chǎn)機(jī)理,分析了不同調(diào)堵壓裂參數(shù)對(duì)油井重復(fù)改造效果的影響,提出了“前置調(diào)堵控含水、動(dòng)態(tài)多級(jí)暫堵壓裂提單產(chǎn)”的重復(fù)壓裂技術(shù)思路;配套研發(fā)了前置調(diào)堵劑PEG-1凝膠,優(yōu)化了調(diào)堵壓裂工藝,實(shí)現(xiàn)了老裂縫側(cè)向高應(yīng)力區(qū)剩余油的有效動(dòng)用。在長(zhǎng)慶油田5口井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了較好的增油控水效果,為該油田中高含水井重復(fù)壓裂提供了新的技術(shù)途徑。
安塞油田S127區(qū)塊長(zhǎng)6油藏孔隙度12.48%,滲透率1.98~3.00 mD,是典型的“三低”油藏。隨著注水開(kāi)發(fā)時(shí)間增長(zhǎng),目前綜合含水率52.3%。檢查井取心結(jié)果顯示,油藏平面上剩余油分散不均且呈條帶狀分布,側(cè)向水驅(qū)寬度為80~100 m,剩余油主要集中在裂縫側(cè)向;縱向上儲(chǔ)層剩余油呈互層式分布,強(qiáng)/弱水洗段交替出現(xiàn),層內(nèi)夾層對(duì)水驅(qū)遮擋作用明顯。目前,主要存在以下開(kāi)發(fā)矛盾:初期單井產(chǎn)能3.0 t/d,目前單井產(chǎn)油量小于1.0 t/d的井占56.2%,低產(chǎn)井多;油井生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),多輪次措施后常規(guī)措施增油效果逐年變差,單井平均日增油量小于0.8 t/d;對(duì)應(yīng)注水井注水量大,單井平均注水量8.0×104m3以上,存在措施后見(jiàn)水風(fēng)險(xiǎn)。為了分析研究區(qū)油藏的滲流特征,明確調(diào)堵壓裂的增產(chǎn)機(jī)理,采用Petrel建模軟件進(jìn)行了三維地質(zhì)建模。
利用典型井組測(cè)井、地質(zhì)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等資料,結(jié)合流體分析測(cè)試數(shù)據(jù)、巖心測(cè)試數(shù)據(jù)等建立目標(biāo)區(qū)塊的精細(xì)地質(zhì)模型、精細(xì)數(shù)值模擬模型,完成研究區(qū)油水井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的歷史擬合。根據(jù)研究區(qū)油藏地層流體分析結(jié)果,確定該油藏流體模型主要參數(shù),原始地層壓力 10.6 MPa,飽和壓力 6.85 MPa,地下原油黏度 2.24 mPa·s,地層原油密度 0.762 8 kg/L ,原油體積系數(shù)1.206,原始溶解氣油比4.30,原油壓縮系數(shù) 1.021×10-3MPa-1,巖石壓縮系數(shù) 2.150×10-4MPa-1,地層水壓縮系數(shù) 1.000×10-4MPa-1。
基于目標(biāo)區(qū)塊的實(shí)際生產(chǎn)歷史,對(duì)每個(gè)井組的數(shù)值模擬模型進(jìn)行精細(xì)的歷史擬合,通過(guò)微調(diào)各個(gè)精細(xì)數(shù)值模擬模型中滲透率、孔隙度等儲(chǔ)層參數(shù),使模型中各井的生產(chǎn)歷史擬合效果更好;并且,集成測(cè)井資料和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)資料來(lái)約束建模的整個(gè)過(guò)程,以減少建模過(guò)程中存在的不確定性,明確不同井組的優(yōu)勢(shì)滲流通道方向[7]。研究表明,目標(biāo)井組儲(chǔ)層平面非均質(zhì)性較強(qiáng),高滲條帶較多,油井與其鄰近注水井之間共存在7條優(yōu)勢(shì)滲流通道,且優(yōu)勢(shì)滲流通道方向存在差異性(見(jiàn)圖1)。
圖1 S127長(zhǎng)6油藏典型井組剩余油飽和度等值線Fig.1 Contour map of remaining oil saturation of typical well groups of Reservoir S127 Chang 6
生產(chǎn)井壓裂后,注入水易沿優(yōu)勢(shì)滲流通道發(fā)生水竄,導(dǎo)致生產(chǎn)井含水率較高,影響生產(chǎn)井的正常生產(chǎn);生產(chǎn)井與加密井井排之間剩余油富集,注入水難以波及,無(wú)法采出剩余油。隨著與油井的距離增大,剩余油飽和度逐漸升高,剩余油分布在垂直于裂縫方向單側(cè)泄流范圍40~50 m、沿裂縫方向泄流范圍130~140 m處,平均泄流半徑約70~85 m。
目標(biāo)區(qū)原井網(wǎng)為 300 m×300 m 正方形井網(wǎng),開(kāi)發(fā)中期由于注水仍未見(jiàn)效,在油井、注水井井排加密油井,投產(chǎn)初期日產(chǎn)液量 3.94 m3,日產(chǎn)油量 2.62 t,含水率20.8%,驗(yàn)證了側(cè)向剩余油富集特征。
針對(duì)目標(biāo)區(qū)存在優(yōu)勢(shì)滲流通道、側(cè)向剩余油富集的特征,重復(fù)壓裂設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮以下2方面:1)通過(guò)在壓裂裂縫前端對(duì)優(yōu)勢(shì)滲流通道進(jìn)行調(diào)堵,改變?cè)兴?qū)滲流方向,減少壓裂對(duì)油井正常生產(chǎn)的干擾;2)通過(guò)對(duì)老裂縫暫堵轉(zhuǎn)向壓新縫,增大對(duì)采油井原有老裂縫側(cè)向剩余油的動(dòng)用程度。
為了充分動(dòng)用剩余油,立足儲(chǔ)層現(xiàn)有井網(wǎng)條件,進(jìn)行了前置調(diào)堵劑段塞、裂縫參數(shù)和調(diào)堵壓裂工藝優(yōu)化,提出了“前置調(diào)堵控含水、動(dòng)態(tài)多級(jí)暫堵壓裂提單產(chǎn)”的技術(shù)思路,以實(shí)現(xiàn)中高含水開(kāi)發(fā)階段油藏重復(fù)壓裂增油控水的目的。
2.1.1 前置調(diào)堵劑及加量?jī)?yōu)選
深部調(diào)剖技術(shù)可解決遠(yuǎn)井地帶竄流問(wèn)題,改善水驅(qū)效果。目前應(yīng)用的深部調(diào)剖劑主要是交聯(lián)聚合物弱凝膠,國(guó)內(nèi)外應(yīng)用效果都比較好[8-10]。因此,根據(jù)儲(chǔ)層特征,研發(fā)了PEG-1凝膠作為前置調(diào)堵堵劑。室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)溫度低于60 ℃時(shí),單位質(zhì)量干凝膠吸水量變化不大;當(dāng)溫度高于60 ℃時(shí),吸水能力迅速增加,目標(biāo)區(qū)塊油藏溫度50 ℃左右,與室內(nèi)試驗(yàn)30 ℃時(shí)的吸水能力較為接近(見(jiàn)圖2(a))。同時(shí),凝膠主劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于20%時(shí),凝膠吸水膨脹后的強(qiáng)度保持在較高水平;當(dāng)凝膠主劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%時(shí),凝膠吸水膨脹后的強(qiáng)度會(huì)有所下降(見(jiàn)圖2(b))。綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成本,現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)選PEG-1凝膠主劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~10%,此時(shí)凝膠可保持較高的強(qiáng)度,在裂縫深部實(shí)現(xiàn)調(diào)堵控水作用。
圖2 PEG-1凝膠性能的影響因素分析Fig.2 Influencing factor analysis on properties of PEG-1 gel
2.1.2 前置調(diào)堵劑注入排量?jī)?yōu)化
為了分析堵水劑從油井注入地層后的分布特征,利用虛擬示蹤劑對(duì)注入的堵水劑進(jìn)行標(biāo)識(shí),并基于示蹤劑數(shù)值模擬技術(shù)分析了堵水劑注入地層后的流動(dòng)及分布特征。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)計(jì)參數(shù),設(shè)計(jì)堵水劑的注入排量為1.5~2.5 m3/min,研究不同注入排量下堵水劑前緣突破至相鄰注水井時(shí)的注入時(shí)間及堵水劑注入量,結(jié)果見(jiàn)圖3。研究表明,注入排量越大,堵水劑前緣到達(dá)相鄰注入井所用時(shí)間越短;注入排量越大,堵水劑運(yùn)移到相同位置時(shí)的堵水劑注入量也越大;注入排量較小時(shí),堵水劑注入量最小。考慮經(jīng)濟(jì)性,優(yōu)選注入排量為1.5 m3/min。
圖3 堵水劑前緣突破至相鄰注水井時(shí)的注入時(shí)間及堵水劑注入量Fig.3 Injection time and amount of water shutoff agent when water shutoff agent front breaks through to adjacent water injection well
2.1.3 前置調(diào)堵劑注入量?jī)?yōu)化
確定最優(yōu)注入排量為1.5 m3/min后,注入不同量的堵劑,使調(diào)堵劑前緣最終到達(dá)位置分別為壓裂井和注水井連線距離的1/4,1/2 ,3/4和1.0處,以代表不同的調(diào)堵深度。采用Eclipse油藏?cái)?shù)值模擬軟件,模擬以上各種調(diào)堵方案下X12-23井調(diào)堵壓裂后10年的生產(chǎn)過(guò)程,對(duì)比分析5種調(diào)堵方案下的壓裂后的含水率、累計(jì)產(chǎn)油量等,發(fā)現(xiàn)在調(diào)堵壓裂初期,含水率明顯降低,達(dá)到20%左右(見(jiàn)圖4);隨著調(diào)堵劑注入量增大,累計(jì)產(chǎn)油量的增加趨勢(shì)逐漸變緩(見(jiàn)圖5)。注入量增加,增油效果未相應(yīng)改善。調(diào)堵劑前緣位于壓裂井和注水井連線距離的1/4~1/2處效果較優(yōu)。以模擬井組油井和相對(duì)應(yīng)注水井井距170 m計(jì)算,即調(diào)堵劑位于裂縫深部40~80 m 處最優(yōu),相應(yīng)的最優(yōu)注入量為 300~600 m3。
圖4 X12-23井壓裂后初期含水率Fig.4 The initial water cut of Well X12-23 after fracturing
圖5 X12-23井不同位置調(diào)堵壓裂后累計(jì)產(chǎn)油量Fig.5 Cumulative oil production after profile control and water shutoff at different positions of Well X12-23
暫堵壓裂壓新縫是動(dòng)用裂縫側(cè)向剩余油的主要技術(shù)途徑,產(chǎn)生新裂縫的先決條件是水平兩向應(yīng)力差較小。受油水井長(zhǎng)期注采影響,儲(chǔ)層壓力、油水飽和度發(fā)生變化,引起巖石力學(xué)參數(shù)變化,導(dǎo)致地應(yīng)力場(chǎng)發(fā)生變化[11-14]。
2.2.1 井組應(yīng)力場(chǎng)變化
以試驗(yàn)井X12-23井為例,采用流固耦合應(yīng)力計(jì)算方法,計(jì)算得到其近井地帶水平兩向主應(yīng)力下降0.10~0.16 MPa,與原始應(yīng)力相比變化不大;但從其水平兩向應(yīng)力差的分布可以看出,該井附近區(qū)域孔隙壓力降低引起水平應(yīng)力減小,而對(duì)應(yīng)注水井X11-23井附近區(qū)域孔隙壓力升高引起水平應(yīng)力增大(見(jiàn)圖6)。X12-23井附近地應(yīng)力差小于3.0 MPa的范圍比較窄(50 m左右),剩余油主要分布在老裂縫側(cè)向高應(yīng)力區(qū)。因此,為了提高單井產(chǎn)量,動(dòng)用裂縫側(cè)向剩余油,重復(fù)壓裂裂縫需延伸至裂縫側(cè)向80 m,即縫內(nèi)凈壓力要提高至5.0 MPa以上。
圖6 X12-23井側(cè)向水平兩向應(yīng)力差分布Fig.6 Lateral and horizontal stress difference distribution of Well X12-23
2.2.2 壓裂參數(shù)優(yōu)化
為了滿足產(chǎn)生側(cè)向新縫的凈壓力要求,采用大排量施工是提高縫內(nèi)凈壓力最直接、最有效的途徑??p內(nèi)凈壓力可以用考慮端部效應(yīng)和彈性斷裂力學(xué)條件的Notle凈壓力方程來(lái)進(jìn)行表征。根據(jù)試驗(yàn)區(qū)儲(chǔ)層特點(diǎn),結(jié)合老井筒φ88.9 mm油管壓裂管柱摩阻和井口限壓45 MPa要求,優(yōu)化后施工排量為3.0~6.0 m3/min,縫內(nèi)凈壓力可達(dá)到 4.0 MPa(見(jiàn)圖7)。同時(shí),考慮地層壓力保持水平,優(yōu)化壓裂液注入量為500~600 m3,實(shí)現(xiàn)近井地帶壓力提高 0.5~1.0 MPa,以減小低壓-高壓區(qū)的兩向應(yīng)力差,利于產(chǎn)生新裂縫。
圖7 X12-23井縫內(nèi)凈壓力與排量的關(guān)系曲線Fig.7 Relationship curve of net pressure and flow rate of Well X12-23
2.2.3 動(dòng)態(tài)暫堵壓裂技術(shù)
為促使裂縫向高應(yīng)力區(qū)域充分?jǐn)U展,采用縫端暫堵技術(shù)和縫內(nèi)暫堵技術(shù),進(jìn)一步提高縫內(nèi)凈壓力,實(shí)現(xiàn)控制裂縫帶長(zhǎng)、增大裂縫帶寬的目的。
根據(jù)施工排量-動(dòng)態(tài)縫寬計(jì)算結(jié)果(見(jiàn)圖8),在施工初期(裂縫寬度為0.5 cm),縫端暫堵主要是在壓裂前置液壓開(kāi)老裂縫后,采用可降解纖維材料攜帶多尺度組合粒徑(150~2 360 μm)顆粒堵劑,運(yùn)移至裂縫端部,形成滲透率極低的隔離層,抑制主裂縫縫長(zhǎng)進(jìn)一步增大,促使液流轉(zhuǎn)向,從而擴(kuò)大老裂縫側(cè)向改造體積;堵劑加入量為10~15 m3,砂比大于20%。施工中期(裂縫縫寬為0.7 cm),加入100~200 kg水溶性可降解暫堵劑,可使縫內(nèi)凈壓力提高2.0 MPa以上,進(jìn)一步增加裂縫帶寬。
圖8 施工排量–動(dòng)態(tài)縫寬計(jì)算結(jié)果Fig.8 Calculation result of dynamic fracture width under different pumping flow rates
通過(guò)優(yōu)化壓裂參數(shù)和采用動(dòng)態(tài)多級(jí)暫堵技術(shù),縫內(nèi)凈壓力可提高至6 MPa以上,滿足產(chǎn)生側(cè)向新縫凈壓力要大于5 MPa的工藝要求。
長(zhǎng)慶油田特低滲透油藏5口高含水井進(jìn)行了調(diào)堵壓裂技術(shù)試驗(yàn),根據(jù)其注采對(duì)應(yīng)關(guān)系,優(yōu)化試驗(yàn)井前置調(diào)堵劑用量150~300 m3,主壓裂階段施工排量4.0~6.0 m3/min。試驗(yàn)井調(diào)堵壓裂后單井平均日增油1.07 t,含水率下降9.0百分點(diǎn),單井階段平均累計(jì)増油量462 t(見(jiàn)表1),取得了較好的“增油控水”效果,驗(yàn)證了技術(shù)可行性。預(yù)測(cè)有效期內(nèi)單井平均累計(jì)增油量700 t以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
表1 前置調(diào)堵壓裂施工參數(shù)及效果Table 1 Parameters of fracturing with profile control and water shutoff in the pad adding stage and measure effect
X13-181井發(fā)育油層厚度14.20 m,初期日產(chǎn)液量 3.94 m3,日產(chǎn)油量 2.62 t,含水率 21.2%;投產(chǎn)后產(chǎn)能一直較低,調(diào)堵壓裂前日產(chǎn)液量1.33 m3,日產(chǎn)油量0.48 t,含水率57.5%。井組區(qū)域油水關(guān)系模擬分析表明,油層存在優(yōu)勢(shì)滲流通道,常規(guī)壓裂容易造成油井含水率進(jìn)一步上升。為此,開(kāi)展調(diào)堵壓裂技術(shù)試驗(yàn),主壓裂前注入PEG-1前置調(diào)堵劑300 m3,加石英砂支撐劑 35 m3,攜砂液 298 m3,排量 5.0 m3/min。施工過(guò)程中泵注暫堵劑2級(jí),暫堵升壓3.35 MPa以上,滿足老裂縫內(nèi)產(chǎn)生側(cè)向新縫的條件。井下微地震裂縫監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,裂縫方位為北偏東62°,裂縫偏轉(zhuǎn) 8°;與常規(guī)壓裂相比,帶寬增加 28 m,達(dá)到了 64 m,實(shí)現(xiàn)了壓裂設(shè)計(jì)目標(biāo)(見(jiàn)圖9)。
圖9 X13-181井井下微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果Fig.9 Downhole microseismic monitoring results of Well X13-181
截至目前,X13-181井實(shí)施調(diào)堵壓裂后已生產(chǎn)668 d,累計(jì)增油量 369 t,與調(diào)堵壓裂前相比,含水率由57.4%降至46.7%,且含水率保持穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了“增油控水”目標(biāo)。
1)長(zhǎng)慶油田特低滲透油藏中高含水開(kāi)發(fā)階段老井在長(zhǎng)期注水開(kāi)發(fā)后存在優(yōu)勢(shì)滲流通道,動(dòng)用老裂縫側(cè)向剩余油、控制油井含水率上升是低產(chǎn)油井增產(chǎn)的主要技術(shù)方向。
2)調(diào)堵壓裂的關(guān)鍵是前置調(diào)堵劑優(yōu)化和提高暫堵轉(zhuǎn)向壓開(kāi)新縫的成功率。優(yōu)化前置調(diào)堵劑時(shí)要考慮優(yōu)勢(shì)滲流通道位置,優(yōu)選與儲(chǔ)層適配的調(diào)堵劑類(lèi)型,并對(duì)堵劑用量進(jìn)行優(yōu)化;暫堵轉(zhuǎn)向壓裂過(guò)程中影響壓開(kāi)側(cè)向新裂縫、提高措施增產(chǎn)效果的主要因素是縫內(nèi)凈壓力。
3)長(zhǎng)慶油田特低滲透油藏調(diào)堵壓裂技術(shù)取得了良好的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果,但該技術(shù)還需結(jié)合不同特低滲透油藏開(kāi)發(fā)階段、井網(wǎng)類(lèi)型和滲流場(chǎng)變化特征,開(kāi)展油水井雙向調(diào)堵、重構(gòu)滲流場(chǎng)等方面的研究,以進(jìn)一步提高特低滲透中高含水開(kāi)發(fā)階段油藏“增油控水”重復(fù)改造效果。