蔡高輝
(江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
空分設(shè)備屬于高能耗設(shè)備,我國(guó)每年用于空分設(shè)備的能源消耗很大,能源的消耗占了產(chǎn)品成本的70%以上[1]。通過(guò)合理的手段提高設(shè)備能源利用率,降低設(shè)備運(yùn)行能耗,可以顯著提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
空分系統(tǒng)作為系統(tǒng)集成性強(qiáng)、精細(xì)化操作要求高的一套裝置,其顯著的特征是可以在不同的工況進(jìn)行工作,即變工況操作[2]。對(duì)于附帶液體產(chǎn)品的空分,一般液氧、液氮的產(chǎn)量可以在一定的范圍內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,以滿足工廠的不同需求。工況的轉(zhuǎn)換會(huì)對(duì)整個(gè)機(jī)組的能耗產(chǎn)生影響,正常生產(chǎn)運(yùn)行中需要根據(jù)實(shí)際空分生產(chǎn)的需求,對(duì)機(jī)組工況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以便達(dá)到最好的節(jié)能效果。
空分的工況調(diào)整實(shí)際上是對(duì)機(jī)組負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,即根據(jù)主工藝生產(chǎn)或市場(chǎng)需求的變化,對(duì)生產(chǎn)負(fù)荷和液氧、液氮生產(chǎn)比例進(jìn)行調(diào)節(jié)的過(guò)程,該操作比較復(fù)雜,操作不當(dāng)極易造成產(chǎn)品純度或供氣壓力的波動(dòng)。以貴冶5號(hào)空分設(shè)備為例,該機(jī)組是內(nèi)壓縮流程,采用全精餾提氬技術(shù),設(shè)計(jì)氧氣產(chǎn)量25000Nm3/h,并附帶液氧、液氮、液氬產(chǎn)品輸出到液體儲(chǔ)槽。
在運(yùn)行期間,該機(jī)組變工況主要有以下兩種形式:氧氣產(chǎn)品取出量的調(diào)整;液氧、液氮產(chǎn)品產(chǎn)量的匹配調(diào)整。
減少氣體產(chǎn)品產(chǎn)量的變工況操作如下:
(1)在不影響用戶用氧量的前提下,通過(guò)提高液氧蒸發(fā)器液氮液位,減少氧氣產(chǎn)品的輸出量,同時(shí)調(diào)整好氧氣產(chǎn)品放空閥,保證用氧壓力穩(wěn)定。
(2)通過(guò)關(guān)小熱端膨脹機(jī)的旁通閥,減少系統(tǒng)加工的空氣量。根據(jù)氬系統(tǒng)工況變化情況作相應(yīng)調(diào)整。
(3) 適當(dāng)降低氮?dú)猱a(chǎn)品流量,保證氮?dú)饧兌群细瘛?/p>
(4)可通過(guò)關(guān)小液氮產(chǎn)品輸出閥和稍開(kāi)大氮節(jié)流去上塔閥門,確保液空純度穩(wěn)定和氬餾分穩(wěn)定。
增加氣體產(chǎn)品產(chǎn)量是降低負(fù)荷的反向操作。用戶用氧量增加,氧氣產(chǎn)品壓力會(huì)下降。操作步驟如下:
(1)通過(guò)降低液氧蒸發(fā)器液氮液位,增加液氧的輸出量,提高氧氣送氧壓力。
(2) 如果氬系統(tǒng)氬餾分上升,則開(kāi)大熱端膨脹機(jī)的旁通閥,提高下塔壓力。
(3)適當(dāng)增加氮?dú)猱a(chǎn)品流量,保證液氧純度合格。
(4)可通過(guò)開(kāi)大液氮產(chǎn)品輸出閥和關(guān)小液氮節(jié)流去上塔閥門,確保液空純度穩(wěn)定和氬系統(tǒng)工況穩(wěn)定。
正常生產(chǎn)時(shí),液體產(chǎn)品主要是對(duì)外銷售,為保證后備系統(tǒng)的應(yīng)急所需,液氧、液氮儲(chǔ)槽都設(shè)定了常規(guī)保有量的限值。當(dāng)液位低于規(guī)定限值時(shí),需要增加液體產(chǎn)品產(chǎn)量,及時(shí)恢復(fù)到規(guī)定的保有控制槽位。增加液氧產(chǎn)品產(chǎn)量的操作如下:
(1)適當(dāng)關(guān)小液氮進(jìn)儲(chǔ)槽閥門,開(kāi)大液氮去上塔節(jié)流閥,增加上塔的回流比。
(2)根據(jù)氬系統(tǒng)氬餾分上升情況,開(kāi)大熱端膨脹機(jī)的旁通閥,提高下塔壓力。
(3)適當(dāng)增加氮?dú)猱a(chǎn)品流量,保證液氧純度合格。
(4)可適當(dāng)提高空壓機(jī)出口壓力,增加系統(tǒng)加工空氣總量。
(5)增加膨脹機(jī)的膨脹制冷量。
液氧產(chǎn)品與液氮產(chǎn)品的產(chǎn)量相互制約,若要增加液氮產(chǎn)品產(chǎn)量,就會(huì)影響到液氧的產(chǎn)量。提高液氮產(chǎn)品產(chǎn)量主要是開(kāi)大液氮取出進(jìn)儲(chǔ)槽的閥門,同時(shí)要調(diào)整空氣進(jìn)塔量,保證上塔精餾的溫度,避免影響氧氣產(chǎn)品純度和造成氬餾分成分的波動(dòng)。
空分變工況操作的過(guò)程中,上塔液氮、液空回流量、氣氧、氣氮取出量和氬餾分抽取量都會(huì)發(fā)生變化,對(duì)氬系統(tǒng)的影響十分明顯[3]。空分設(shè)備的變工況操作,涉及系統(tǒng)加工空氣量的變化,對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行能耗產(chǎn)生較大的影響。
空分系統(tǒng)是一個(gè)大型的復(fù)雜系統(tǒng)[4],含有眾多配套設(shè)備,如空壓機(jī)、各類水泵(冷卻水泵、冷凍水泵、循環(huán)水泵)、冷凍機(jī)、低溫液體泵等。表1是貴冶2套空分配套的主要設(shè)備情況。從表1中可以知道,空壓機(jī)運(yùn)行能耗占機(jī)組總運(yùn)行能耗的80%以上,部分機(jī)組可達(dá)90%,空壓機(jī)的負(fù)荷調(diào)配和運(yùn)行效率控制顯得尤其重要。
表1 空分設(shè)備主要電氣設(shè)備列表
為滿足主工藝用戶對(duì)氧氣的剛性需求,通常情況下,空分設(shè)備的氧氣產(chǎn)品產(chǎn)量固定不變,其他液態(tài)產(chǎn)品作為副產(chǎn)品對(duì)外銷售。為了追求機(jī)組運(yùn)行成本的最小化和產(chǎn)品效益的最大化,要及時(shí)對(duì)機(jī)組的運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)整。對(duì)空分設(shè)備進(jìn)行工況調(diào)整,最直觀的變化參數(shù)是系統(tǒng)的加工空氣量和膨脹機(jī)的制冷量,它們的變化帶來(lái)的是空分各個(gè)工序環(huán)節(jié)的能耗變化。
首先,隨著空分系統(tǒng)加工空氣量的改變,空氣壓縮機(jī)的壓力、流量等相關(guān)參數(shù)隨之而變,壓縮機(jī)對(duì)外所做的功,對(duì)應(yīng)增加或減??;其次,在后續(xù)的預(yù)冷環(huán)節(jié),空氣冷卻中循環(huán)冷卻水與空氣交換吸收的熱能發(fā)生變化,影響冷凍機(jī)組和冷卻塔風(fēng)機(jī)的能耗;再次,在分子篩純化系統(tǒng),因?yàn)榭偟募庸た諝饬康淖兓?,分子篩加熱再生所需要的熱能會(huì)對(duì)應(yīng)增減,所需的冷吹過(guò)程時(shí)間也要適當(dāng)調(diào)整,從而影響該環(huán)節(jié)的能耗。另外在精餾塔內(nèi),進(jìn)塔空氣量的變化會(huì)引起主塔內(nèi)工況的改變,下塔的壓力、主冷凝蒸發(fā)器的負(fù)荷、液氮冷凝量、氬餾分中氧含量等參數(shù)都會(huì)發(fā)生變化。因此,需要實(shí)時(shí)對(duì)液空、液氮的去向進(jìn)行調(diào)整,保持下塔、上塔回流比的穩(wěn)定,進(jìn)而維持氬餾分抽口處的氧含量不變,確保氬系統(tǒng)工況的正常進(jìn)行。
空分運(yùn)行工況的變化牽一發(fā)而動(dòng)全身,對(duì)設(shè)備的運(yùn)行成本和設(shè)備運(yùn)行效率都會(huì)產(chǎn)生影響。空分運(yùn)行能源成本主要是電能消耗,從降低電耗的角度來(lái)說(shuō),減少加工空氣量或降低系統(tǒng)空氣壓力是節(jié)能的主要途徑,但犧牲了液體產(chǎn)品效益。從提高設(shè)備運(yùn)行效率的角度來(lái)看,需根據(jù)空分設(shè)備的設(shè)計(jì)功能,結(jié)合液體產(chǎn)品的營(yíng)收效益和運(yùn)行消耗的能源成本統(tǒng)籌計(jì)算機(jī)組的綜合效益,從而選定合理的運(yùn)行工況。
貴冶的1套10000Nm3/h空分,配套全精餾提氬技術(shù)[5]的制氬系統(tǒng),于2019年進(jìn)行了工況調(diào)整,在維持氧氣產(chǎn)量不變的前提下由主液氧工況轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕旱r。待工況穩(wěn)定后,對(duì)比前后的能耗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),加工空氣量降低了1550m3/h,系統(tǒng)實(shí)時(shí)能耗由7930kW·h下降至7771kW·h,下降了2%,可以降低電費(fèi)成本69.6萬(wàn)元/a,節(jié)能效益可觀。
為適應(yīng)生產(chǎn)和滿足市場(chǎng)需求,貴冶5號(hào)空分設(shè)備于2020年6月進(jìn)行了工況調(diào)整,降低了液氮產(chǎn)品的取出量,改為主要生產(chǎn)液氧產(chǎn)品工況。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)可知,同樣的氧氣產(chǎn)量條件下,主要生產(chǎn)液氧產(chǎn)品下的單耗偏高,每月耗電量增加約44萬(wàn)kW·h。然而由于液氮、液氧市場(chǎng)價(jià)格不同,液氧價(jià)格單價(jià)高于液氮的價(jià)格,液體產(chǎn)品的總營(yíng)收效益同比增加57.1萬(wàn)元。綜合計(jì)算,通過(guò)工況調(diào)整,機(jī)組整體效益增長(zhǎng)412萬(wàn)元/a。
實(shí)際的空分設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,需不斷根據(jù)生產(chǎn)和市場(chǎng)的變化情況,綜合考慮對(duì)工況進(jìn)行調(diào)整,以獲取機(jī)組的最大效益。然而空分系統(tǒng)流程長(zhǎng),工序復(fù)雜,工況調(diào)整涉及較多操作變量,要求崗位人員具備較高的操作技能,操作不當(dāng)甚至?xí)茐恼5木s工況,降低設(shè)備的運(yùn)行效率和效益。嘗試對(duì)空分進(jìn)行自動(dòng)變負(fù)荷[6]控制技術(shù)改造,引入自動(dòng)變負(fù)荷先進(jìn)控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整工況的功能,可以進(jìn)一步優(yōu)化控制節(jié)能效果,這是空分行業(yè)智能化、信息化的發(fā)展趨勢(shì)。