丁成芳,楊家庭,杜耀春,張劉強(qiáng),蘇思濤
(祥光銅業(yè)有限公司,山東 陽(yáng)谷 252327)
在銅電解精煉過(guò)程中,電解液中銅離子濃度和雜質(zhì)離子都在不斷上升,為保障電解液循環(huán)使用,必須將電解液中的銅、酸及雜質(zhì)離子控制在一定的范圍之內(nèi),來(lái)保證A級(jí)銅的質(zhì)量品位。凈液工序是以開(kāi)路方式對(duì)廢電解液的銅、酸等濃度進(jìn)行調(diào)整控制,來(lái)保證整個(gè)銅電解工藝的穩(wěn)定運(yùn)行。銅電解凈液工藝方法有很多,目前大多采用傳統(tǒng)的蒸發(fā)濃縮結(jié)晶生產(chǎn)硫酸銅、電積脫銅、旋流電積脫銅、平行流電積脫銅[1-2]等。
祥光銅業(yè)年產(chǎn)50萬(wàn)t陰極銅項(xiàng)目分為兩期,一期20萬(wàn)t陰極銅系統(tǒng)和二期30萬(wàn)t陰極銅系統(tǒng)。凈液工序也分兩套,一期凈液工序和二期凈液工序。原有一期凈液工序主要進(jìn)行濃縮結(jié)晶,生產(chǎn)五水硫酸銅,同時(shí)進(jìn)行電積脫銅、脫雜,部分脫銅終液返回一期電解,部分脫銅終液濃縮生產(chǎn)硫酸鎳。二期凈液工序主要進(jìn)行電積一次脫銅和電積二次脫銅、脫雜,二次脫銅終液部分返回二期電解系統(tǒng),部分二次脫銅終液進(jìn)入一期凈液工序進(jìn)行濃縮生產(chǎn)硫酸鎳。該工藝中部分銅進(jìn)入五水硫酸銅和純度不高的電積銅進(jìn)行銷售和轉(zhuǎn)入精煉車間進(jìn)行火法冶煉成銅陽(yáng)極板。
結(jié)合目前祥光銅業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝實(shí)踐,對(duì)部分凈液工藝進(jìn)行改造優(yōu)化,以產(chǎn)出合格的A級(jí)銅和銅粉來(lái)提升高純銅的直收率和降低稀貴浸出作業(yè)輔料銅粉的采購(gòu)成本。
五水硫酸銅含有雜質(zhì),銷售利潤(rùn)較低,市場(chǎng)行情不好時(shí)存在積壓情況;同時(shí)凈液工段是通過(guò)濃縮結(jié)晶產(chǎn)出五水硫酸銅,蒸汽量消耗大、能耗高。前期在煙灰工序進(jìn)行五水硫酸銅重溶電積生產(chǎn)A級(jí)銅試驗(yàn),并進(jìn)行了充分實(shí)踐[3],在此基礎(chǔ)上對(duì)電解車間凈液工序進(jìn)行了進(jìn)一步工藝改造。
本次工藝改造的原料為一期凈液脫銅終液和二期一次脫銅終液,其成分如表1所示。
表1 脫銅終液相關(guān)元素成分 g/L
將原來(lái)一期五水硫酸銅副產(chǎn)品和二期凈液二次脫銅電積銅共同改造成脫銅電積作業(yè),產(chǎn)出A級(jí)銅產(chǎn)品,將二期脫雜工序部分電積脫雜產(chǎn)出電積銅工藝改造成銅粉生產(chǎn)工藝[4-6];經(jīng)過(guò)改造后得到5200t A級(jí)銅和200t左右銅粉。
將一期凈液工序原有的硫酸銅濃縮結(jié)晶產(chǎn)五水硫酸銅工藝取消,保留電積脫銅、脫雜以及濃縮產(chǎn)出硫酸鎳工藝;將二期二次脫銅和脫雜工藝改為二次電積脫銅產(chǎn)A級(jí)銅和銅粉工藝以及脫雜工藝;將二期二次脫銅產(chǎn)電積銅殘極陰極換成不銹鋼陰極板和鈦板產(chǎn)出A級(jí)銅和銅粉,工藝管線和設(shè)備不做過(guò)多調(diào)整,主要對(duì)工藝運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
將一期脫銅終液和二期一次脫銅終液通過(guò)電解液泵輸送到二期原有的二次脫銅工序,通過(guò)高位槽直接給電解槽供液;采用中底部給液、槽面兩端溢流回液方式進(jìn)行電解液循環(huán)給液,經(jīng)過(guò)電積脫銅產(chǎn)出A級(jí)銅,在電積1~2h進(jìn)行刮粉產(chǎn)出銅粉,經(jīng)脫銅以后的電解液再電積脫雜產(chǎn)出電積銅、電積銅粒子和黑銅泥;產(chǎn)生的二次脫銅終液部分返回到二期電解系統(tǒng),部分電解液打到一期凈液工序進(jìn)行濃縮回收硫酸鎳,最終的黑酸打入稀貴系統(tǒng)做浸出工序中酸浸氧化作業(yè)的稀硫酸輔料使用。
一期、二期凈液原工藝主要流程分別如圖1、圖2所示。
圖1 一期凈液工序原工藝流程圖
圖2 二期凈液工序原工藝流程圖
一期、二期改造后主要工藝流程分別如圖3、圖4所示。
圖3 一期凈液工序改造后工藝流程圖
圖4 二期凈液工序改造后工藝流程圖
利用一期脫銅終液和二期一次脫銅終液生產(chǎn)A級(jí)銅和銅粉主要工藝指標(biāo)和參數(shù)如表2所示。
表2 主要工藝指標(biāo)與參數(shù)
該工藝改造利用原有工藝設(shè)備、設(shè)施,增加一臺(tái)剝片機(jī)組進(jìn)行陰極銅剝離,能基本滿足生產(chǎn)需求。
生產(chǎn)初期對(duì)一期和二期脫銅終液濃度進(jìn)行檢測(cè),讓銅離子濃度維持在30~45g/L,根據(jù)生產(chǎn)需求,酸濃度基本控制在180g/L,槽面流量控制在25~50L/min·cell,運(yùn)行電流基本控制在9000~11000A,第一批陰極銅析出周期控制在10d出槽,第一批銅粉30min人工刮粉一次。產(chǎn)出的電解液輸送到后一步工序進(jìn)行電積脫銅和脫雜以及回收硫酸鎳產(chǎn)品。
改造運(yùn)行后,產(chǎn)出的陰極銅表面粒子較多,外觀質(zhì)量差,雜質(zhì)硫和鉛超標(biāo),經(jīng)排查、分析主要有以下幾個(gè)原因,并進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn)。
(1)添加劑加入量控制不穩(wěn)定。改造時(shí)每天還是根據(jù)理論計(jì)算結(jié)果,添加一次添加劑進(jìn)行循環(huán),導(dǎo)致添加量不均勻。對(duì)策:增加計(jì)量槽根據(jù)理論計(jì)算24 h連續(xù)添加。
(2)初始操作人員對(duì)工藝調(diào)整不熟練。該改造工藝生產(chǎn)人員是由原電解二期凈液人員轉(zhuǎn)崗而來(lái),雖然都有電積生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),但工藝調(diào)整后需要一段適應(yīng)期。對(duì)策:加強(qiáng)對(duì)工藝指標(biāo)細(xì)節(jié)管控,以及每天排出生產(chǎn)指令要求計(jì)劃表。
(3)陰極銅含鉛高。由于鉛陽(yáng)極板容易脫皮,雖然采用套袋隔膜電積,但時(shí)間長(zhǎng)了還會(huì)出現(xiàn)陰極銅含鉛高的情況。對(duì)策:對(duì)套袋完好性進(jìn)行定期檢查,并且定期對(duì)鉛陽(yáng)極做好清洗和校正。
(4)陰極銅含硫高。初始生產(chǎn)由于添加劑調(diào)節(jié)不穩(wěn)定和銅濃度控制出現(xiàn)較低的情況,電銅泡洗時(shí)間短,導(dǎo)致陰極銅含硫高。對(duì)策:改變添加劑的添加方式,現(xiàn)為24h循環(huán)添加,銅的濃度控制在30~45g/L,增加電銅的沖洗時(shí)間和改善沖洗角度。
(5)銅粉產(chǎn)出顆粒不均勻。初始生產(chǎn)銅粉按照30min刮粉一次導(dǎo)致顆粒不均勻。對(duì)策:延長(zhǎng)刮粉時(shí)間,1~2h刮粉一次,解決銅粉產(chǎn)出顆粒不均勻問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)1個(gè)月的生產(chǎn)摸索,在較好解決問(wèn)題的同時(shí),上述問(wèn)題,陰極銅質(zhì)量也得到了明顯提升,板面變得致密、光滑,化學(xué)成分符合GB/T 467—2010陰極銅的標(biāo)準(zhǔn)要求,銅粉符合GB/T 5246—2007電解銅粉標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)出的陰極銅成分見(jiàn)表3,產(chǎn)出銅粉成分見(jiàn)表4。
表3 產(chǎn)出陰極銅成分 %
表4 產(chǎn)出銅粉成分 %
工藝改造后,每年減少8500t五水硫酸銅,可產(chǎn)出約2500tA級(jí)銅。其中,以前不純的電積銅有2700t轉(zhuǎn)化為A級(jí)銅,并產(chǎn)出銅粉200t。根據(jù)經(jīng)營(yíng)核算,每銷售1t五水硫酸銅公司損失1185元。年度經(jīng)濟(jì)效益核算見(jiàn)表5。
表5 年度經(jīng)濟(jì)效益核算
由表5可見(jiàn),每年將8500t硫酸銅和2700t電積銅轉(zhuǎn)產(chǎn)為uA級(jí)銅和銅粉,可產(chǎn)生效益2894.17萬(wàn)元。由于祥光銅業(yè)蒸汽自產(chǎn),因此實(shí)際產(chǎn)生1364.17萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí)每年在原50萬(wàn)t陰極銅的基礎(chǔ)上最少增加1.1%高純銅產(chǎn)品直收率。
通過(guò)此項(xiàng)工藝改造,不僅可以解決電解生產(chǎn)中副產(chǎn)品庫(kù)存積壓、外售難、資金占?jí)骸⒏郊又档偷葐?wèn)題,還可以提高純銅的直收率、經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)效率,也為下道工序的稀貴工藝輔料自產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。