徐曉東 徐曉明
摘要:通過分析放氣活門密封性不合格故障產(chǎn)生的原因,探索排除放氣活門密封不合格故障的方法,改進設(shè)計密封圈結(jié)構(gòu),保證了發(fā)動機的工作可靠性。
關(guān)鍵詞:密封圈;故障排除;活門密封性
Keywords:seal ring;troubleshooting;valve tightness
0 引言
某型渦扇發(fā)動機修理中發(fā)現(xiàn),安裝在壓氣機三級、五級處的放氣活門有近35%密封性能不合格,達不到技術(shù)條件及工藝規(guī)定的密封時間要求。活門密封性能對發(fā)動機工作有重要影響。發(fā)動機工作時,如果放氣活門漏氣,壓氣機功率將降低,增壓比下降;若渦輪功率不變,則壓氣機功率小于渦輪功率,發(fā)動機轉(zhuǎn)速將上升;發(fā)動機控制系統(tǒng)為保持轉(zhuǎn)速不變,會減少供油量,造成發(fā)動機推力下降;為了使推力合格,需調(diào)整供油,使供油量增加,推力將升高,渦輪后燃氣溫度也隨之升高;如果放氣活門漏氣嚴重,在不降低推力的條件下需不斷增加供油量,則渦輪后的燃氣溫度會不斷升高,溫度超過一定程度將導致渦輪葉片和導向器葉片燒蝕。
因此,開展放氣活門密封性研究,保證放氣活門在工作中密封可靠、性能穩(wěn)定,對提高該型發(fā)動機全壽命周期的可靠性有著重大的實際意義。
1 放氣活門的主要功能和技術(shù)指標
1.1 系統(tǒng)組成
為了保證發(fā)動機在小狀態(tài)時穩(wěn)定工作,在壓氣機三級、五級處,各設(shè)置兩個放氣活門。
如圖1所示,放氣活門由彈簧、頂蓋、支架蓋子、彈性墊、壓環(huán)、支承彈簧、封氣圈、墊圈及軸用彈性擋圈等組成。頂蓋上有一個空心尾桿和帶凸緣的配合面,空心尾桿端部為壓氣機來氣導管安裝座。
1.2 主要功能
為保證該型發(fā)動機在小狀態(tài)時穩(wěn)定工作,阻止集氣室中的空氣漏入發(fā)動機外涵,將彈性封嚴圈壓到頂蓋圓筒的內(nèi)表面上,在頂蓋底部與蓋子之間形成一個封閉式密封腔。發(fā)動機不工作時或工作轉(zhuǎn)速較小時,放氣活門打開,彈簧使頂蓋打開,集氣室腔與外涵氣道相通。
在發(fā)動機沒有運轉(zhuǎn)或以低狀態(tài)工作時,放氣活門處于打開位置,由頂在頂蓋底面的彈簧的彈力使頂蓋脫離集氣室并頂?shù)綐O限位置,集氣室打開,集氣室腔與外涵流道相通;當發(fā)動機運轉(zhuǎn)到規(guī)定轉(zhuǎn)速時,由燃油調(diào)節(jié)器中控制放氣活門的機構(gòu)打開壓氣機九級后至蓋子空心尾部的空氣通道,空氣通過頂蓋尾部中的孔進入蓋子與頂蓋底部之間的密封腔,腔壓升高,并克制彈簧力將頂蓋壓至與集氣室安裝邊相接觸,關(guān)閉放氣活門堵住集氣室空氣進入外涵的通路;當發(fā)動機由高狀態(tài)過渡到低狀態(tài)時,從密封腔出來的空氣被排入外涵流道,頂蓋被彈簧壓出,放氣活門打開。
1.3 主要技術(shù)指標
放氣活門的密封試驗(氣瓶壓力從294kPa下降至245kPa時)時間應(yīng)不低于150s,保證放氣活門密封性能可靠,工作穩(wěn)定正常。
2 影響放氣活門密封性能的原因分析
密封的功能是防止泄漏,造成泄漏的原因主要有兩方面:一是密封面上有間隙;二是密封面的兩端有壓力差。消除或減少任一因素都可以阻止或減小泄漏。
從放氣活門結(jié)構(gòu)圖可以看出,對放氣活門密封性能起主要作用的零件是頂蓋、壓環(huán)、支承彈簧,起關(guān)鍵作用的零件是封氣圈 。放氣活門工作過程中,通過封氣圈內(nèi)圈與支架蓋子帶止動邊的配合面之間的密封,以及封氣圈外圈壓到頂蓋圓筒內(nèi)表面上,在頂蓋底部與蓋子之間形成的一個封閉式密封腔,來保證放氣活門的密封性能。
在封氣圈與蓋子、頂蓋所組成的密封副中,客觀上存在微量間隙,空氣會通過間隙造成泄漏,而封氣圈依靠彈性墊、壓環(huán)的軸向壓緊力和支承彈簧的支承力來控制密封副之間的間隙,如將空隙控制在一定范圍內(nèi),可使封嚴裝置的漏氣量較少,密封時間延長。
因此,要保證放氣活門的密封性,關(guān)鍵取決于封氣圈與頂蓋內(nèi)腔的配合以及封嚴裝置的裝配質(zhì)量。
3 排除放氣活門密封不合格的方法
根據(jù)分析得出的影響放氣活門密封性能不合格的主要原因,進行了支架蓋子、頂蓋與封氣圈相關(guān)配合型面檢查以及壓環(huán)、支承彈簧、彈性墊剛性及彈性檢查,對封氣圈進行了改進設(shè)計,并對封氣圈的加工工藝增加了環(huán)境控制要求及切削加工參數(shù)控制要求。通過40件封氣圈的反復裝機試驗驗證,裝機試驗合格率達100%。
3.1 蓋子、頂蓋與封氣圈相關(guān)配合型面檢查
放氣活門工作時,封氣圈與蓋子帶止動邊的配合面之間相對靜止,封氣圈與頂蓋圓筒內(nèi)表面存在相對運動,工作一個壽命期后,蓋子、頂蓋相關(guān)配合面若發(fā)生變形,會直接影響放氣活門的密封性。對其進行尺寸公差及形位公差計量,若發(fā)現(xiàn)不合格,需進行修理或更換新品。
3.2 壓環(huán)、支承彈簧、彈性墊剛性及彈性檢查
對起壓緊支承作用的壓環(huán)、支承彈簧、彈性墊等零件進行計量分析,檢測壓環(huán)、支承彈簧、彈性墊是否合格。通過二十多臺次的計量檢測,壓環(huán)、彈性墊基本無變形,均在合格范圍內(nèi),但反復的試驗驗證對密封性能有一定影響。試驗中發(fā)現(xiàn),密封性能不合格的放氣活門通過更換支承彈簧后性能合格。因此,修理時需對支承彈簧進行檢查,如變形較為嚴重,應(yīng)更換新品,二次修理時可通過故檢來判斷是否需要更換。
3.3 封氣圈的改進設(shè)計及試驗驗證
經(jīng)反復試驗分析,起關(guān)鍵密封作用的是封氣圈,材料為SFBN聚四氟乙烯,該材料具有耐熱性、耐化學腐蝕性、耐候性,介電性能優(yōu)異,摩擦系數(shù)小,不易粘,不易燃,缺點是易蠕變,機械性能較低,剛性差,熱膨脹大。該材料在航空、航天中作為耐高溫及耐腐蝕襯墊、密封墊使用。通過對比分析和計算模擬,確定影響密封性能的主要因素為頂蓋內(nèi)腔與封氣圈配合型面接觸環(huán)帶寬度的尺寸,另外,成品零件材料的厚度、外形尺寸、加工精度等對其密封性能影響較大。當封氣圈外徑尺寸ΦA(chǔ)不變,縮小α角,則頂蓋內(nèi)腔與封氣圈配合型面的接觸環(huán)帶寬度將隨之變大。通過多次改進設(shè)計(見圖2),當α角由10°調(diào)整為6°時,頂蓋內(nèi)腔與封氣圈配合型面接觸環(huán)帶寬度由2.8mm左右增加到4.8mm左右(見圖3),相應(yīng)減小β角和調(diào)整ΦA(chǔ) 、ΦB、ΦC、ΦD,封氣圈壁厚尺寸不變以保證其柔韌性和強度。經(jīng)分組加工、分組進行試驗驗證考核,最終達到了較為理想的密封效果。
經(jīng)過以上分析,進行針對性研究及改進,將改進后的封氣圈裝配在放氣活門上,按工藝要求進行廠內(nèi)試驗,即按放氣活門技術(shù)條件規(guī)定的密封試驗要求時間(氣瓶壓力從294kPa下降至245kPa)應(yīng)不低于150s,檢查其密封性能情況。為保證檢查的準確性和可靠性,將檢查時間延長為200s,合格率達到100%。
4 結(jié)論
改進后產(chǎn)品性能在廠內(nèi)試驗器和工廠試車中已得到驗證,滿足任務(wù)中明確的技術(shù)指標。2019年6月以來,廠內(nèi)修理的20多臺發(fā)動機再未發(fā)生放氣活門密封不合格故障,充分驗證了該項研究的有效性,解決了密封性不合格難題,達到了研究改進的目標。