鄧雙豐
(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)
近兩年來,國內(nèi)某鍛件供應(yīng)商承接的36NiCrMo16材料鍛件,鋼錠開坯鍛造為棒類等鍛件進行爐冷后,硬度較高且不均勻,有些硬度高于400HBW,有些硬度低于300HBW,經(jīng)過鍛后熱處理(等溫退火或正火加回火)后硬度仍然沒有降下來,給后續(xù)粗加工帶來困難,無形增加了加工成本,并延長了交貨周期。為了解決該材料鍛后硬度問題,特進行工藝試驗研究,為后續(xù)生產(chǎn)實踐提供參考。
選用的棒材鍛件的原材料化學(xué)成分見表1,檢測值滿足要求。
表1 化學(xué)成分要求(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition requirements (mass fraction,%)
工藝試驗用料按照鍛造工藝鍛造8件鍛件,分別標(biāo)識為1#~8#,8件鍛件制造工藝流程為原料出坯→鍛造→鍛后冷卻→鍛后熱處理→檢測硬度值,鍛后按照表2進行鍛后冷卻和鍛后熱處理。
表2 鍛后熱處理工藝Table 2 Post-forging heat treatment process
2.1.1 鍛后硬度
按照方案一進行的1#~3#三件鍛件,爐冷后表面光白,用便攜式里氏硬度計進行硬度檢測,硬度比較高,且不均勻,硬度單個值在350~506HBW,平均值在364~503HBW。造成加工困難,與前期生產(chǎn)出現(xiàn)的情況類似,硬度太高使得端面無法鋸掉。
按照方案二進行的4#~6#三件鍛件,表面光白后用便攜式里氏硬度計檢測,硬度值在290~321HBW,硬度適合加工,且硬度均勻性也好。
按照方案三進行的7#~8#兩件鍛件,回火后進行表面光白,用便攜式里氏硬度計進行硬度檢測,硬度情況與鍛后爐冷后硬度情況基本一致,硬度高,均勻性差,7#的硬度單個值在291~639HBW,平均值在296~633HBW,8#的硬度單個值在347~641HBW,平均值在349~636HBW,造成加工困難。
2.1.2 鍛后熱處理硬度
根據(jù)鍛后硬度情況,將難于加工的1#~3#、7#、8#鍛件進行鍛后熱處理正火加回火,鍛后熱處理后進行表面光白,用便攜式里氏硬度計檢測,硬度值在257~307HBW;在兩端取樣后用臺式布氏硬度檢測驗證,硬度值為274~300HBW,達到了試驗要求和目的。
2.2.1 鍛后冷卻方式對硬度的影響
不同的鍛后冷卻方式的硬度檢測結(jié)果表明:
(1)鍛后直接進爐,爐冷后表面光白,進行硬度檢測,硬度比較高,用便攜式里氏硬度計檢測硬度值個別位置偏差大,切取試料用臺式硬度計檢測,布氏硬度值基本在400HBW以上,由此可見,鍛件爐冷后硬度值高,爐冷后不便于直接粗加工。
(2)鍛后直接進爐進行正火加回火熱處理,光白后用便攜式里氏硬度計檢測為290~321HBW,硬度值比爐冷后低,硬度均勻性好,便于直接粗加工。
(3)鍛后油冷3 min后進行回火熱處理,光白后進行硬度值檢測,鍛件表面硬度還是比較高,不便于直接粗加工。
(4)鍛后直接進爐回火,光白后進行硬度值檢測,鍛件表面硬度還是比較高,不便于直接粗加工。
2.2.2 鍛后冷卻方式對顯微組織的影響
通過金相組織觀察發(fā)現(xiàn),不同狀態(tài)下的組織差別很大,抽取爐冷后3#鍛件的組織,出現(xiàn)保持馬氏體位相的馬氏體組織,見圖1(a);鍛后爐冷后進行正火加回火后的4#鍛件是均勻的回火索氏體組織,見圖1(b);爐冷后進行正火加回火后的3#鍛件組織是回火索氏體組織,見圖1(c);鍛后油冷后回火的7#鍛件組織是均勻的針狀貝氏體組織,見圖1(d)。
(a)3#:爐冷(b)4#:爐冷+正火+回火(c)3#:爐冷+正火+回火(d)7#:鍛后油冷+回火
根據(jù)EN 10083-3:2006要求和材料分析,36NiCrMo16材料屬于鉻、鎳、鉬材料鋼,鋼中的鉻、鎳含量較高,具有很高的淬透性,大截面鍛件在空氣中可以得到的組織主要是馬氏體組織,該類鋼屬于馬氏體鋼。該鋼等溫轉(zhuǎn)變曲線顯示,該鋼在奧氏體化后沒有珠光體轉(zhuǎn)變,只有馬氏體和貝氏體轉(zhuǎn)變,因此當(dāng)鋼奧氏體化后冷卻速度慢時較難得到軟化的珠光體組織,軟化效果不好,不利于粗加工。
根據(jù)工藝試驗結(jié)果,結(jié)合車間的生產(chǎn)情況,對車間在制的該材料鍛件按照工藝試驗鍛后正火加回火進行熱處理,相應(yīng)鍛件熱處理后硬度情況如下:
20039-1鍛件38件:鍛件熱處理后抽檢硬度值在300HBW以下,現(xiàn)場了解機械加工情況,鍛件加工不存在困難。
9558、9548爐號坯料:9558和9548爐號坯料鍛后爐冷后進行正火加回火熱處理,硬度抽檢硬度值在300HBW以下,鋸料和加工不存在難度。
20080-3/34鍛件22件:鍛件鍛后爐冷后進行正火加回火熱處理后抽檢硬度值在300HBW以下。
經(jīng)過上述批量鍛件的生產(chǎn)驗證,結(jié)合車間鍛件的生產(chǎn)和設(shè)備情況,該材料鍛件鍛后爐冷后進行正火加回火鍛后熱處理工藝可行,可以用于后續(xù)該材料的生產(chǎn)和硬度控制。鍛后直接進爐進行正火加回火熱處理在生產(chǎn)任務(wù)不重,鍛件數(shù)量少的時候可以考慮,該方案由于目前沒有合適的鍛件進行,因此沒有進一步驗證方案的可行性,暫不執(zhí)行。
對工藝試驗結(jié)果進行比較分析及生產(chǎn)驗證,得到以下結(jié)論:
(1)鍛后爐冷后硬度不均勻,硬度高,不便于加工,需要進行正火加回火后降低硬度值便于切削加工;
(2)鍛后爐冷后直接進行高溫回火熱處理,硬度沒有改善,不適合作為該材料鍛后熱處理;
(3)鍛后直接進行油冷,由于鍛后溫度不便控制,鍛造車間油槽太小,鍛件入油后無法擺動,不利于鍛件的冷卻,油冷后鍛件很難取出,不利于車間操作,不建議采用;
(4)鍛后直接進行正火加回火能降低硬度值便于加工,但未進行生產(chǎn)驗證,由于需要長時間占用鍛造電爐,不便于車間鍛造的生產(chǎn),暫不建議用該方案。
綜合以上幾種試驗結(jié)果,根據(jù)目前某公司的生產(chǎn)情況和設(shè)備情況,建議采用鍛后爐冷后再進行正火加回火,為了保證正火冷卻速度和冷卻的均勻性,正火空冷時將鍛件散放在地上的工裝上空冷或?qū)⒀b鍛件的工裝調(diào)到地上空冷。