陳喆君,王 純,褚 敏,易 立,劉 俊,方 昊,鄒 帆,鄧亞峰
(湖北省王英水庫管理局,湖北 咸寧 437000)
某水利樞紐工程建設(shè)中,圍堰基坑提前進水導(dǎo)致電站引水渠護底發(fā)生局部破壞,由于本工程計劃于2014年9月正式通水,水下修復(fù)施工需加緊完工,以保證水利樞紐工程早日投入運行和發(fā)揮效益。
施工中,通過優(yōu)化施工順序、合理選擇設(shè)備和創(chuàng)新施工工藝等措施,克服了水下作業(yè)、工序復(fù)雜等困難,水下修復(fù)工程如期順利完工,取得了良好的效果。
某水利樞紐工程開發(fā)任務(wù)是以灌溉和航運為主,兼顧發(fā)電。該工程為大(1)型Ⅰ等工程,主要由泄水閘、船閘、電站廠房、魚道、兩岸灘地過流段及交通橋等組成;水庫庫容約4.85億m3,最大下泄流量19 400 m3/s,灌溉面積21.84萬hm2,規(guī)劃航道等級為Ⅲ級,電站裝機容量為40MW。工程靜態(tài)總投資30.49億元,總工期4年半(總平面布置圖,見圖1)。
圖1 某水利樞紐總平面布置圖
泄水閘由56孔組成,每孔凈寬14 m,閘段總長953 m,閘孔總凈寬784 m,采用兩孔一聯(lián)結(jié)構(gòu)型式,泄水閘底板順流向長25 m。泄水閘工作門為弧形鋼閘門。
電站裝機容量40 MW,安裝4臺貫流式水輪發(fā)電機組,單機容量10 MW,水輪機直徑6.55 m,電站廠房總長112 m,寬74 m。
通航建筑物由船閘主體段和上下游引航道組成,線路總長1 456 m。船閘主體段由上下閘首和閘室組成,總長256 m,航槽凈寬23 m,結(jié)構(gòu)均采用整體式U形結(jié)構(gòu)。
2009-02-26日,該水利樞紐工程正式開工,同年12月26日成功完成一期截流;2010年4月,主體工程泄水閘、電站、船閘等全面開工。2013年3月,主體工程土建及金結(jié)、機電基本完成,計劃進行二期截流和水庫下閘蓄水,早日建成和發(fā)揮效益。
2009-03-14T14:30,下游拆除中的圍堰防滲墻倒塌引起基坑提前進水。此時,泄水閘56孔閘門處于完全閉合狀態(tài),電站廠房進水口、尾水渠預(yù)充水工作未完成;現(xiàn)場應(yīng)急處理小組立即指揮現(xiàn)場處置,開展缺口堵護和發(fā)電站充水平壓工作,但進展相對緩慢。
同日16點40分,隨著下游基坑內(nèi)水位上升,電站上下游水位差近5 m,已逼近設(shè)計工況限制條件;同時,考慮到泄水閘弧形閘門反向擋水可能受損,1、2號排漂孔開啟向上游放水,8、12號孔等工作閘門也陸續(xù)開啟;同日18點50分,泄水閘1、2號排漂孔上游防沖槽及護底區(qū)域出現(xiàn)旋渦,電站進水口護底局部位置出現(xiàn)翻沙鼓水[1]。
2009-03-15至17日,現(xiàn)場應(yīng)急處理小組組織開展?jié)撍矫退聹y量,并召開專家咨詢會研究處理方案。經(jīng)分析,由于圍堰基坑提前進水,水頭差形成的揚壓力,引起電站進口段、泄水閘攔漂排孔上游護底、鋪蓋及右側(cè)翼墻局部地基發(fā)生滲透破壞,混凝土護底產(chǎn)生沉降和抬動變形。
考慮到本工程汛期臨近和恢復(fù)通航的工作要求,同年3月22日,該水利樞紐工程如期要完成二期截流,開始下閘蓄水;同年4月10日,水庫達(dá)到正常蓄水位,船閘實現(xiàn)通航。
電站廠房引水渠底板底部高程14.7 m,頂部高程27.0 m,坡比1∶4.5。分塊幅度為10.0 m×10.0 m,總共78塊。
在電站進水口及泄水閘排漂孔上游護底淤砂清理完成后,組織進行水下測量、潛水探摸及攝像檢查。結(jié)果顯示,電站廠房引水渠底板有40塊板出現(xiàn)塌陷、局部翹起和裂縫等破壞。其中電站引水渠3、4號機組段上游的2、3、4行段區(qū)域護底發(fā)生塌陷,最大深度約2.1 m,最小深度約20 cm,呈左深右淺;1、2號機組段上游的7行段區(qū)域底板抬高變形,最大翹起高度1.7 m,其余翹起高度約為20~60 cm,其他區(qū)域基本沒有變化。另外,泄水閘上游鋪蓋有16塊板塌陷,與電站間翼墻第2、3段底板底部出現(xiàn)脫空,脫空長度約23.0 m,高度約2.4 m(電站廠房橫剖面,見圖2;水下探摸檢查情況,見圖3)。
圖2 電站廠房橫剖面圖
圖3 水下探摸檢查情況圖
工程已下閘蓄水運行,且機組發(fā)電工期要求緊迫,根據(jù)水下檢查成果和專家咨詢意見,水毀修復(fù)采用水下混凝土澆筑方案。施工內(nèi)容包括水下清理、破壞混凝土結(jié)構(gòu)拆除、混合料回填、模袋混凝土鋪設(shè)、端頭保護梁澆筑和灌漿等,主要如下。
1)對抬動或翹起鋼筋混凝土底板予以拆除,不得對原有地基產(chǎn)生新的破壞;對于混凝土底板沉陷部位,采用粗砂、瓜米石、碎石組成的混合料回填?;旌狭蠎?yīng)滿足過度料要求,D50≤15。
2)引水渠護底范圍內(nèi)鋪設(shè)厚20 cm的膜袋混凝土。模袋混凝土采用無排水點混凝土型(CX型)模袋,灌注C30(二)F100W6混凝土,模袋下滿鋪土工布(400 g/m2)[2]。
3)在模袋混凝土上下游端頭各設(shè)一道現(xiàn)澆的混凝土保護梁。采用PBM樹脂混凝土水下澆筑[3],強度指標(biāo)不低于C30混凝土相關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)布φ12@20錨筋。
4)模袋混凝土施工完成達(dá)到設(shè)計強度后,對原鋼筋混凝土下的粉細(xì)砂地基進行打孔灌漿檢查和處理,灌漿管應(yīng)采用鋼管,4 m×4 m梅花形布置。灌漿管應(yīng)進入受損后鋼筋混凝土面下3 m。
2013-03-26日開始組織進行水下清淤抽砂,同年6月至9月,依次完成水下混凝土拆除、混合料回填、模袋混凝土澆筑、PBM端梁混凝土澆筑和灌漿管灌漿施工。同年10月8日,修復(fù)工程全面完工。
1)淤砂清理。由于泥砂面位于水下21 m左右,施工中無法檢查水下抽砂完成情況,且無法判斷破損板下回填的粉細(xì)砂是否被抽出,抽砂施工較為盲目,為確保抽砂施工效率,故采用潛水員配合水下抽砂,并跟蹤檢查每一板塊抽砂情況及混凝土板的破壞情況。
2)翼墻脫空區(qū)回填。對電站右側(cè)翼墻擋土墻脫空區(qū)、泄水閘上1、2號孔塌陷區(qū)采用水上平臺導(dǎo)管法澆筑混凝土進行回填,實現(xiàn)泄水閘與電站間封堵隔離,避免水力沖刷破壞和施工干擾。
3)抬高板拆除施工。在抬動板拆除施工中,由于3~7塊抬動(見圖3,水下探摸檢查情況中,紅色線條標(biāo)注)板護底板與施工期設(shè)置的門機軌道梁采用錨筋連接,起吊拆除無法實施,采用烏卡斯沖擊鉆破碎并潛水切割作業(yè)予以拆除。
4)塌陷區(qū)混合料回填施工。先在塌陷區(qū)域按照原結(jié)構(gòu)輪廓線設(shè)置控制樣架,樣架立桿采取在水下混凝土板上鉆孔插筋的方式進行錨固,按5 m×5 m的間距鉆孔植筋,插筋選用Φ14螺紋鋼制作,鉆孔深度10 cm,孔徑16 mm。樣架插筋之間用25 mm×25 mm×3 mm的薄壁矩形鐵管進行水下焊接相連,形成5 m×5 m的均布方格結(jié)構(gòu)輪廓控制樣架(見圖4)。
圖4 結(jié)構(gòu)輪廓控制樣架圖
在樣架施工完成后再對塌陷區(qū)域回填混合料,混合料摻配比為70%(瓜米石)∶30%(人工粗砂)?;靥畈捎么\和下料導(dǎo)管進行,由潛水員指示拋填位置和需要量,控制下料回填的厚度,采用釘耙和水平刮尺對回填料進行找平。
5)模袋混凝土的質(zhì)量控制。土工模袋成品檢測。土工模袋成品需經(jīng)相關(guān)檢測,各項指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,土工模袋安裝平整牢固,混凝土嚴(yán)格按配比稱量拌和。在混凝土的攪拌和泵送過程中,設(shè)有專職質(zhì)量控制員,進行全過程的質(zhì)量控制。混凝土坍落度控制在22~24 cm之間,摻氣量為4.5%~5.5%,每天隨機抽查。為防止超徑骨料進人混凝土泵,造成堵管故障,在混凝土泵口加設(shè)過濾網(wǎng)篩。模袋混凝土厚度上部厚15 cm、下部20 cm,允許偏差士2 cm,局部不平整度應(yīng)小于4 cm。每個模袋塊混凝土都要充灌飽滿,且終凝后要拆除進料口的多余混凝土,進行坡面清理,使模袋混.凝土護坡面清潔平整,進行養(yǎng)護,要保持7 d的濕潤。
質(zhì)量控制的具體要求。必須采用高水平的水下潛水員進行協(xié)助施工,潛水員的技術(shù)水平是工程施工的關(guān)鍵因素,施工完成后采用水下攝像進行檢測,以保證工程施工質(zhì)量[4]。
6)模袋混凝土施工。根據(jù)全面的水下測量典型斷面、修復(fù)設(shè)計方案攤鋪及充灌要求進行模袋設(shè)計和袋體分塊,模袋由模袋生產(chǎn)廠家進行裁剪和加工。進入現(xiàn)場的模袋袋體及無紡布,經(jīng)項目法人、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位聯(lián)合驗收合格后,通過吊車吊放到右岸斜坡上,由水上作業(yè)平臺及潛水員配合拉入水中,至設(shè)計位置后固定。攤鋪作業(yè)從由進水口開始,由低至高、從右岸向左岸依次進行。
模袋攤鋪結(jié)束后,由潛水員在水下配合,將泵送管道直接插入模袋的充灌袖口,啟動混凝土輸送泵,緩緩將混凝土送入模袋內(nèi)。模袋的充灌從最低點開始,逐漸從低點向最高處充灌,直到混凝土充滿充灌區(qū)域(見圖5),施工工藝控制見類似工程應(yīng)用。
圖5 模袋鋪設(shè)圖
7)PBM樹脂混凝土澆筑。PBM聚合物混凝土是以PBM-3樹脂為粘結(jié)劑,將其與骨料(石子、砂、水泥)固結(jié)而成的混凝土。它具有高分子和無機材料的綜合性能,可在水中快速固化,并包裹骨料具有很高的粘稠性。按照施工水溫、氣溫控制要求,施工拌制試配并確定的最終配合比,控制促進劑和引發(fā)劑摻量,確保樹脂混凝土有足夠的自動流平時間和凝結(jié)時間。PBM-3樹脂混凝土主要指標(biāo)見表1。
表1 PBM-3樹脂混凝土主要指標(biāo)
8)水下灌漿施工。鉆孔進入粉細(xì)沙層后隨即提鉆,在鉆桿底端安裝帶有圓形膠球阻塞器的加厚灌漿花管(Φ32×8 mm無縫管),如圖6。長度為模袋面至原鋼筋混凝土板下1.5 m。圓形膠球阻塞器以下灌漿管采取花管形式,膠球阻塞器卡塞在模袋混凝土內(nèi)進行止?jié){。
圖6 水下灌漿示意圖
由于粉細(xì)沙地基和塌陷區(qū)回填混合料為受灌體,采取孔口循環(huán)、孔內(nèi)填壓式灌漿方式。同時,考慮灌漿目的主要對脫空區(qū)進行充填密實,結(jié)合水上平臺移動定位困難的實際,鉆孔灌漿采取“分區(qū)、不分序”方式進行。
根據(jù)灌漿生產(chǎn)性試驗成果,主要控制指標(biāo)如下:
灌漿壓力:灌漿起始壓力試驗區(qū)采用(0.1~0.15~0.20~0.25)MPa,緩慢小級跨度加壓,觀測抬動千分表抬動值。
水灰比:采用1.0和0.5二級水灰比。
結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):擬在最大設(shè)計壓力下,注入率不大于1 L/min,繼續(xù)灌注30 min,結(jié)束灌漿。
灌漿孔灌漿結(jié)束后,采取水灰比0.5漿液定量灌注封。待封孔水泥漿液凝固3 d后,進行水下套管及外露灌漿管回收,回收完成后,底部殘留水下套管和外漏灌漿管采用水下集中割除方式割除[5]。
2013-11-10日,電站首臺機組通過啟動驗收,實現(xiàn)試運行發(fā)電;2014-09-26日,末臺機組并網(wǎng)發(fā)電。工程試運行以來, 工程運管單位于2014年12月至2015年5月間多次采取潛水探摸、攝像檢查方式,對電站進水口水下修復(fù)部位進行檢查和監(jiān)測。從檢查結(jié)果來看,除存在端梁局部缺口、模袋混凝土與翼墻間銜接間隙等質(zhì)量缺陷外,工程試運行2年多,電站進水口及泄水閘上游修復(fù)部位未見異常和破壞,整體情況良好,達(dá)到了修復(fù)設(shè)計要求,工程安全運行。
結(jié)合水下修復(fù)設(shè)計與施工中的主要內(nèi)容、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和施工方法,總結(jié)如下。
1)克服水下施工有關(guān)難點。由于水庫蓄水及泄水閘過流運行,電站進水口水下最大深度達(dá)22 m,水流及水位易于變化和擾動,且水下能見度低,給水下施工帶來了很大困難。施工中,結(jié)合水下清淤、混合料回填、模袋混凝土鋪灌及錨桿灌漿等工序特點,通過優(yōu)化作業(yè)平臺制安、導(dǎo)管構(gòu)造、模板分塊尺寸、混凝土配合比設(shè)計和潛水定位配合作業(yè)等措施,保證了水下修復(fù)施工順利推進。
2)優(yōu)化施工順序和設(shè)備選擇。如結(jié)合水毀破壞的機制和檢查結(jié)果,提前對泄水閘與電站間翼墻底部脫空區(qū)進行混凝土回填,切斷區(qū)域之間的水力聯(lián)系,創(chuàng)造分區(qū)施工條件和避免繼續(xù)沖刷破壞;另外,電站引水渠護底下為粉細(xì)砂,對破壞混凝土采取爆破進行拆除極易加劇地基破壞,施工中采用烏卡斯沖擊鉆破碎與潛水切割作業(yè)配合,取得了較好效果。
3)合理選用施工材料??紤]水下PBM 混凝土具備水下不分散、自流平及自密實的特性,可直接通過水層操作,且固化快,綜合強度高,進水口模袋混凝土保護端梁比選采用PBM樹脂混凝土澆筑。
4)創(chuàng)新水下錨桿及灌漿施工工藝。設(shè)計在引水渠護底表面設(shè)置錨桿并進行注漿,設(shè)計及施工單位創(chuàng)新采用水下套管定位,鉆桿打孔和錨桿安裝、注漿方式,完成了水下的水工建筑物錨桿施工。