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      腐竹加工產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)廢水處理工程實例

      2022-05-06 06:14:02陳柯楠江鐵寧趙一萌
      工業(yè)用水與廢水 2022年2期
      關(guān)鍵詞:腐竹沉淀池廢水處理

      陳柯楠, 江鐵寧, 趙一萌

      (河南格恩陽光環(huán)境科技有限公司, 鄭州 450001)

      1 工程概況

      河南省新鄉(xiāng)市某產(chǎn)業(yè)園依托園區(qū)附近火電廠過剩高溫蒸汽, 整合周邊區(qū)縣腐竹加工企業(yè), 新建1座腐竹加工產(chǎn)業(yè)園, 規(guī)劃將入住8 家腐竹加工企業(yè), 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中化。 為配套園區(qū)發(fā)展及地方環(huán)保要求, 擬新建廢水處理站1 座, 廢水經(jīng)處理后滿足GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》表1 中的Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn)后達(dá)標(biāo)排放。

      2 廢水水質(zhì)及水量

      2.1 設(shè)計規(guī)模

      該園區(qū)8 家企業(yè)排水量大小由煮漿臺確定, 腐竹生產(chǎn)受季節(jié)影響較大, 冬季為企業(yè)生產(chǎn)旺季。 經(jīng)分析發(fā)現(xiàn): 旺季時, 較大規(guī)模的企業(yè)排放量約為70 m3/d, 較小規(guī)模的企業(yè)排放量約為35 m3/d, 8家企業(yè)生產(chǎn)旺季總排水量約為400 m3/d。 園區(qū)生活污水排放量約為30 m3/d, 蒸汽管道終端的冷凝水約為150 m3/d, 其中大部分由罐車運往附近洗浴中心, 少量用于園區(qū)生活使用。 生產(chǎn)廢水和生活污水統(tǒng)一進入廢水處理站。 依據(jù)園區(qū)生產(chǎn)及季節(jié)變化情況, 場站設(shè)計處理規(guī)模為500 m3/d, 平均處理量為21 m3/h。

      2.2 設(shè)計進出水水質(zhì)

      該園區(qū)為單一的腐竹加工產(chǎn)業(yè)園, 原材料以大豆為主, 因此產(chǎn)生的廢水成分相對單一, 主要包含: 大豆清洗及浸泡廢水、 研磨設(shè)備清洗廢水、 煮漿臺及地面清洗廢水、 廠區(qū)生活污水、 蒸汽管道終端的冷凝水等。 而加工過程中產(chǎn)生的豆渣及剩余的高濃度黃漿水則由專門的飼料加工企業(yè)回收, 不進入廢水處理系統(tǒng)中, 因此廢水濃度相對較低。 該園區(qū)廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。

      表1 廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)Tab. 1 Wastewater quality and discharge standard

      3 處理工藝選擇及流程說明

      該廢水季節(jié)波動性較大, 且冬季為產(chǎn)水高峰期, 同時地方環(huán)保政策規(guī)定, 出水水質(zhì)要求達(dá)到地表Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn)。

      參考同類型大豆深加工企業(yè)及腐竹生產(chǎn)廢水處理工程, 發(fā)現(xiàn)“厭氧塔-生化”為高濃度大豆深加工有機廢水常規(guī)處理工藝[1], 但考慮到本工程預(yù)留場地較為擁擠, 現(xiàn)場已有1 座廢棄水池, 同時廢水濃度相對偏低, 在滿足生產(chǎn)工藝需要的前提下刪減了投資較大的厭氧塔工藝, 改為投資相對較少的氣浮-厭氧水解工藝, 配合生化工藝[2], 確定了本工程處理工藝, 見圖1。

      圖1 廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment

      廢水經(jīng)人工格柵去除水中的豆皮等大顆粒雜質(zhì)后進入調(diào)節(jié)池, 然后通過提升泵進入氣浮機, 在提升管中設(shè)置管道混合器, 分別投加PAC、 PAM 藥劑, 在氣浮機中實現(xiàn)微小浮渣的分離。 經(jīng)處理后的廢水通過布水器自流進入?yún)捬跛獬刂校?在無游離氧的情況下, 厭氧菌將水體中的有機物降解為簡單的小分子有機物, 以減輕后續(xù)生化負(fù)荷。 出水進入后端生化池中, 本項目生化工藝采用A2O 工藝[3-4],A2O 工藝是在傳統(tǒng)的AO 工藝中增設(shè)了生物除磷工藝段。 該工藝中活性污泥菌群在不同池體中分別去除氮、 磷、 BOD5、 SS 等污染物。 經(jīng)生化處理過的廢水進入二沉池, 通過自然沉降達(dá)到固液分離的效果, 分離后的上清液進入后端氧化脫色沉淀池, 雖然生化處理階段已去除了水體中的大部分污染物,但還有部分未被完全降解的大豆皂苷、 大豆異黃酮等污染物, 造成水體透亮、 顏色偏黃, 因此投加1種新型氧化吸附劑, 對尾水脫色絮凝。 尾水經(jīng)提升泵二次提升進入砂濾罐, 去除難沉降的微小懸浮物, 提高出水水質(zhì), 出水經(jīng)巴氏計量槽達(dá)標(biāo)排放。

      4 主要構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)計參數(shù)

      現(xiàn)場原有廢棄水池1 座, 鋼混結(jié)構(gòu), 尺寸為27.0 m×9.0 m×5.3 m, 地上1.0 m, 內(nèi)部設(shè)有2 道隔墻, 將池體分割成長度為10 m、 7 m、 10 m 的3個單獨池體, 在滿足設(shè)計及結(jié)構(gòu)強度的前提下, 對池體進行改造處理[5]。 具體結(jié)構(gòu)尺寸如下:

      (1) 格柵/調(diào)節(jié)池。 調(diào)節(jié)池進口處設(shè)提籃格柵1 道, 支架為碳鋼結(jié)構(gòu), 下設(shè)DN 80 mm 鋼管支撐,內(nèi)澆筑混凝土, 格柵采用不銹鋼材質(zhì), 柵隙為5 mm, 格柵框尺寸為0.8 m×0.8 m×0.5 m, 頂部設(shè)置手動葫蘆1 套。 調(diào)節(jié)池尺寸為5.0 m×5.0 m×5.3 m,有效水深為3.5 m。 配套提升泵2 臺, 潛水推流器1 臺, 液位浮球開關(guān)1 套實現(xiàn)自動化控制。

      (2) 渦凹?xì)飧C。 單座尺寸為5.0 m×1.5 m×2.0 m, 有效水深為1.7 m。 配套曝氣機1 套, 刮泥機1 臺, PAC、 PAM 加藥裝置各1 套。

      (3) 厭氧水解池。 2 座, 單座尺寸為4.9 m×3.8 m×5.3 m, 池內(nèi)設(shè)φ100 mm 生物填料110 m3, 設(shè)計HRT 為9 h, 上升流速為0.56 m/h, 容積負(fù)荷為1.6 kg[COD]/(m3·d)。

      (4) A2O 池。 厭氧池尺寸為4.6 m×2.4 m×5.3 m, 1 座, 配套潛水?dāng)嚢铏C1 臺, 設(shè)計HRT 為2.6 h。 缺氧池尺寸為4.6 m×2.4 m×5.3 m, 1 座, 配套潛水?dāng)嚢铏C1 臺, 設(shè)計HRT 為2.6 h。 好氧池2座, 尺寸分別為9.0 m×7.0 m×5.3 m 和5.0 m×3.8 m×5.3 m, 有效容積為410 m3, 設(shè)計HRT 為19.5 h。 長度為9.0 m 的好氧池中增設(shè)擋水墻2 道, 使水體以Z 字形流動, 前段池內(nèi)增設(shè)生物填料130 m3。 設(shè)計污泥負(fù)荷為0.15 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), MLSS 為4 000 mg/L, 混合液回流比為200%。

      (5) 二沉池。 尺寸為5.0 m×5.0 m×5.3 m, 1座, 采用豎流式沉淀池, 池底均勻布置4 座泥斗,設(shè)計表面負(fù)荷為0.85 m3/(m2·h), 污泥回流比為100%, 配套自吸泵2 臺。

      (6) 氧化脫色沉淀池。 采用前端攪拌反應(yīng), 后端絮凝沉淀設(shè)計。 前端為兩級攪拌反應(yīng)池, 尺寸為1.2 m × 1.0 m × 3.0 m, 2 座, 反應(yīng)時間為20 min,藥劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%左右, 投加量為50 ~200 mg/L。 后端沉淀區(qū)尺寸為7.6 m×2.5 m×5.3 m, 1 座,表面負(fù)荷為1.10 m3/(m2·h), 池內(nèi)布置高密度斜板, 配套自吸泵2 臺。

      (7) 砂濾罐。 尺寸為φ1.8 m × 2.8 m, 1 座,碳鋼結(jié)構(gòu), 采用強制過濾, 設(shè)計濾速為8.2 m/h。

      5 工程設(shè)計特點

      (1) 考慮到厭氧塔設(shè)計的造價過高, 因此改為氣浮-厭氧水解工藝, 既滿足了中低濃度有機廢水的處理需求, 又減少了工程造價。

      (2) 生化階段選用成熟的A2O 工藝, 對COD、BOD5、 氮、 磷等都有較好的去除效果, 考慮到出水水質(zhì)要求較高, 生化階段整體停留時間約25 h。

      (3) 深度處理階段選用氧化沉淀-砂濾工藝,進一步去除水體中的難降解污染物, 同時對水體中的色度治理起到一定效果。

      6 調(diào)試運行效果

      園區(qū)位于河南省北部地區(qū), 冬季時廢水處理系統(tǒng)整體水溫偏低, 影響出水水質(zhì), 因此在前端調(diào)節(jié)池內(nèi)適當(dāng)增加部分高溫冷凝水, 調(diào)節(jié)整體水溫, 使后端生化系統(tǒng)內(nèi)水溫保持在20 ~30 ℃, 適宜的溫度保證了菌種的正常繁殖[6], 后期系統(tǒng)運行正常,各項指標(biāo)均無大范圍波動。

      調(diào)試運行3 個月, 調(diào)試后期在線監(jiān)測設(shè)備投入運行, 各項數(shù)據(jù)上傳地方環(huán)保局, 各項水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計要求。 第三方檢測數(shù)據(jù)見表2。

      表2 第三方檢測報告數(shù)據(jù)Tab. 2 Third-party inspection report data

      7 投資及運維成本

      該項目土建部分為原有池體改造, 設(shè)備及其他投資為64 萬元。 裝機總功率為53.15 kW, 運行功率為42.85 kW, 運行費用為2.47 元/m3, 其中藥劑費用為0.52 元/m3。

      8 結(jié)語

      (1) 在投資成本及場地受限的情況下, 采用調(diào)節(jié)池-氣浮機-厭氧水解-A2O-二沉池-氧化沉淀池-砂濾的處理工藝, 有效控制了建設(shè)總投資, 同時出水水質(zhì)滿足GB 3838—2002 表1 中的Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn),總投資小, 出水穩(wěn)定。

      (2) 氣浮-厭氧水解的運行模式, 既去除了水中豆渣等懸浮物, 又降解了水中的大分子物質(zhì), 提高了廢水的可生化性。 該工藝設(shè)備占地面積小, 對同類型的大豆制品廢水有很好的去除效果。

      (3) 氧化脫色沉淀池配合過濾器作為深度處理單元, 對去除水體中的難降解無機污染物有顯著效果, 且脫氮及脫色效果較高。

      (4) 本工程設(shè)計在利用原有場地的前提下, 減少了業(yè)主方建設(shè)投資及后期運維成本, PLC 全自動控制整體操作簡便, 無二次污染。

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