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      關(guān)于消除某車型A柱異響故障的分析

      2022-05-04 12:11:34邵科君
      汽車電器 2022年4期
      關(guān)鍵詞:止口鈑金異響

      張 健,邵科君,黃 宏

      (杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310020)

      1 引言

      2020年4~5月,某車型A柱異響問(wèn)題頻發(fā),其中5月異響40例,占異響問(wèn)題的16.53%,嚴(yán)重影響整車品質(zhì),同時(shí),該問(wèn)題也是整車異響中普遍存在的一個(gè)痛點(diǎn),整改難度大,涉及零件多,尺寸鏈長(zhǎng)。若故障車輛流入市場(chǎng),必然會(huì)產(chǎn)生客戶抱怨,嚴(yán)重影響整車舒適性和品牌口碑。通過(guò)為期一周的舊件收集,發(fā)現(xiàn)左右A柱在路試時(shí)直扭路和扭曲臺(tái)均存在異響。本文將按照3824改善法從現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對(duì)策制定、改進(jìn)實(shí)施、效果驗(yàn)證、防止再發(fā)、橫向排查7個(gè)步驟,對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行專題討論分析。

      2 現(xiàn)狀調(diào)查

      筆者及小組成員首先對(duì)故障機(jī)理進(jìn)行解析,異響的原理:異響實(shí)際上是一種聲音,是物體震動(dòng)產(chǎn)生的波動(dòng),借由空氣為介質(zhì)傳到人耳中。波源震動(dòng)主要是硬質(zhì)材料之間碰撞、摩擦等作用帶來(lái)的。整車上與A柱能產(chǎn)生聯(lián)系的分別有:儀表板、管梁、車身、線束、玻璃等。故障機(jī)理:路試時(shí),A柱和玻璃、A柱和鈑金、線束和A柱鈑金、A柱儀表端蓋接觸異響。根據(jù)異響機(jī)理進(jìn)行推測(cè),得出了現(xiàn)狀解析的5個(gè)因素。

      1)小組成員對(duì)故障車A柱和玻璃間隙進(jìn)行分析,確認(rèn)A柱和玻璃是否干涉,A柱和玻璃間隙(2±1.5mm),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)10臺(tái)異響車輛,4臺(tái)A柱和玻璃干涉。因此小組判斷A柱和玻璃干涉有異響的風(fēng)險(xiǎn)。

      2)小組成員對(duì)故障車鈑金進(jìn)行確認(rèn)A柱和鈑金是否干涉。A柱和鈑金無(wú)干涉(設(shè)計(jì)間隙1mm)?,F(xiàn)場(chǎng)拆解10臺(tái)異響車輛,6臺(tái)A柱筋位處和鈑金接觸,路試異響。

      3)小組成員對(duì)線束進(jìn)行確認(rèn),線束和鈑金是否干涉(因A柱有吸音棉,已排除線束和A柱異響)。故障車拆除A柱后路試無(wú)異響,線束固定牢固無(wú)鼓起。拆解線束后裝上A柱異響存在,排除線束和鈑金異響。

      4)小組成員對(duì)儀表臺(tái)端蓋板進(jìn)行確認(rèn),A柱和儀表板端蓋板間隙是否干涉,A柱和儀表板端蓋板間隙1.2±1.2mm。現(xiàn)場(chǎng)10臺(tái)異響車輛,A柱和端蓋板間隙滿足要求,拆除端蓋板異響未消除,排除A柱和儀表臺(tái)端蓋板異響。

      5)小組成員對(duì)A柱異響問(wèn)題進(jìn)行排查,拆解10臺(tái)故障車,發(fā)現(xiàn)A柱和玻璃干涉路試異響不良占比40%,A柱和鈑金干涉路試異響不良占比60%,因此小組確認(rèn)A柱和玻璃干涉異響,A柱和鈑金干涉路試異響為主要影響因素;我們通過(guò)實(shí)物解析統(tǒng)計(jì)表將車A柱異響門故障的主要變異點(diǎn)鎖定為鈑金、A柱和玻璃,小組召開(kāi)頭腦風(fēng)暴,使用關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行具體分析,推測(cè)出以下7個(gè)可能原因?qū)е庐愴懖⑦M(jìn)行分析。

      3 原因分析

      3.1 人員崗位技能資質(zhì)

      首先小組成員對(duì)人員崗位技能資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn),技能滿足崗位要求,并安排新老員工分別裝車50臺(tái)份,統(tǒng)計(jì)合格率,均為100%,完全符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求;人員崗位技能資質(zhì)符合要求,員工裝配并無(wú)問(wèn)題,排除此因素。

      3.2 玻璃尺寸

      小組成員對(duì)玻璃尺寸進(jìn)行確認(rèn):①墊塊高度要求5±0.2mm,實(shí)測(cè)4.97~5.06mm,滿足要求;②玻璃和cubing鈑金止口間隙要求5±0.5mm,實(shí)測(cè)4.8~5.1mm,滿足要求;③玻璃實(shí)車裝車和鈑金止口間隙5±1mm,實(shí)測(cè)4.9~5.1mm,滿足要求。玻璃尺寸確認(rèn)如圖1所示。

      圖1 玻璃尺寸確認(rèn)

      由以上確認(rèn)可知,測(cè)量玻璃墊塊高度、cubing和實(shí)車玻璃裝配間隙滿足設(shè)計(jì)要求。

      3.3 A柱上尺寸

      小組成員對(duì)A柱上尺寸進(jìn)行確認(rèn):①A柱和玻璃間隙要求5±0.5mm,實(shí)測(cè)5.2~5.3mm,滿足要求;②A柱和鈑金止口間隙要求1±0.5mm,實(shí)測(cè)0.8~1.1mm,滿足要求。A柱上尺寸確認(rèn)如圖2所示。

      圖2 A柱上尺寸確認(rèn)

      由以上確認(rèn)可知,測(cè)量A柱和玻璃間隙、A柱和鈑金止口間隙滿足設(shè)計(jì)要求。

      3.4 線束路徑

      小組成員對(duì)路徑進(jìn)行確認(rèn)如下。①線束直徑設(shè)計(jì)要求15±0.5mm,實(shí)測(cè)14.6~14.9mm,滿足要求;②線束卡扣安裝尺寸進(jìn)行確認(rèn):卡扣間距要求85mm,實(shí)測(cè)85~92mm;③對(duì)線束路徑進(jìn)行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)裝配后測(cè)量線束卡扣間距尺寸上限,滿足設(shè)計(jì)要求。但線束安裝后鼓起,裝配A柱時(shí)存在干涉導(dǎo)致A柱旋轉(zhuǎn),故此存在不合理現(xiàn)象。線束的狀態(tài)確認(rèn)如圖3所示。

      圖3 線束的狀態(tài)確認(rèn)

      3.5 A柱上鈑金安裝孔

      小組成員對(duì)鈑金孔進(jìn)行確認(rèn)如下。①對(duì)A柱上鈑金孔1位置進(jìn)行確認(rèn):孔位置度設(shè)計(jì)要求±1.5mm,實(shí)測(cè)1.25~1.71mm,不滿足要求;②對(duì)A柱上鈑金孔2位置進(jìn)行確認(rèn):孔位置度設(shè)計(jì)要求±1.5mm,實(shí)測(cè)1.21~1.55mm,不滿足要求。如圖4所示。

      圖4 A柱上鈑金安裝孔確認(rèn)

      由以上確認(rèn)可知,測(cè)量A柱安裝尺寸Y向偏,導(dǎo)致A柱上筋位和鈑金干涉異響。

      3.6 車身鈑金止口

      小組成員對(duì)車身鈑金止口進(jìn)行確認(rèn)如下。①對(duì)鈑金止口單件進(jìn)行確認(rèn):鈑金止口輪廓度±0.5mm,實(shí)測(cè)0.4~1.1mm,不滿足要求;②對(duì)鈑金焊接精度進(jìn)行確認(rèn)(焊接3層鈑金止口是否平齊):鈑金止口輪廓度±1mm,實(shí)測(cè)0.9~2.1mm,不滿足要求。如圖5所示。

      圖5 A柱鈑金止口測(cè)量和對(duì)標(biāo)

      由以上確認(rèn),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量4臺(tái)車A柱上單件鈑金止口不合格。通過(guò)對(duì)標(biāo),A柱和鈑金容差小,一致性要求高。

      3.7 車身儀表板鈑金止口

      小組成員對(duì)車身儀表板支架鈑金進(jìn)行確認(rèn)如下。①支架單件孔位置度±0.5mm,實(shí)測(cè)0.31~0.95mm,不滿足要求;②支架焊接到車身后孔位置度±1.2mm,實(shí)測(cè)0.76~1.51mm,不滿足要求。如圖6所示。

      圖6 鈑金支架進(jìn)行確認(rèn)

      由以上確認(rèn),測(cè)量車身支架單件安裝孔尺寸偏上限,導(dǎo)致A柱玻璃干涉異響。

      綜上分析,針對(duì)以上7個(gè)影響因素進(jìn)行確認(rèn),得出影響A柱路試異響的4個(gè)因素:線束路徑不滿足要求;車身A柱安裝孔不滿足要求;車身鈑金止口不滿足要求;車身安裝支架不滿足要求。下面將針對(duì)這4項(xiàng)故障原因制定具體解決措施。

      4 對(duì)策制定及實(shí)施

      1)對(duì)策1:小組對(duì)線束路徑進(jìn)行調(diào)整。線束卡扣間距尺寸80+50mm,現(xiàn)場(chǎng)檢查,調(diào)整線束卡扣間距尺寸間距在80~83mm,裝配后無(wú)鼓起,A柱無(wú)扭轉(zhuǎn)路試無(wú)異響。完成時(shí)間為2020/5/30。線束路徑調(diào)整及驗(yàn)證如圖7所示。

      圖7 線束路徑調(diào)整及驗(yàn)證

      2)對(duì)策2:調(diào)整車身A柱安裝孔尺寸,車身焊接夾具調(diào)整,Y向往車內(nèi)調(diào)整1mm三坐標(biāo)測(cè)量卡扣安裝孔尺寸滿足要求,路試無(wú)異響。完成時(shí)間2020/6/30。A柱安裝孔焊接工裝調(diào)整如圖8所示。

      圖8 A柱安裝孔焊接工裝調(diào)整

      3)對(duì)策3:調(diào)整車身A柱鈑金止口,A柱上鈑金激光切割程序調(diào)整,鈑金翻邊減小1.5mm。鈑金單件合格,焊接后滿足要求,路試無(wú)異響。完成時(shí)間2020/5/30。A柱止口調(diào)整和確認(rèn)如圖9所示。

      圖9 A柱止口調(diào)整和確認(rèn)

      4)對(duì)策4:A柱上裝飾板布料反包工藝調(diào)整,A柱上裝飾板筋位處布料反包。A柱上裝飾板布料反包現(xiàn)場(chǎng)檢查,A柱筋位處布料反包,筋位無(wú)外漏,路試無(wú)異響,完成時(shí)間2020/5/30。A柱筋位反包調(diào)整如圖10所示。

      圖10 A柱筋位反包調(diào)整

      5)對(duì)策5:車身安裝支架調(diào)整,車身支架單件焊接調(diào)整,Z向調(diào)整-1mm,三坐標(biāo)測(cè)量車身支架Z向尺寸合格,裝配后玻璃和A柱無(wú)干涉,路試無(wú)異響,完成時(shí)間2020/6/10。

      5 效果驗(yàn)證

      1)所有措施實(shí)施后,我們對(duì)車門單件進(jìn)行驗(yàn)證,抽檢50A柱和玻璃間隙在1.8~2.6mm之間,滿足設(shè)計(jì)要2±1.5mm要求,如圖11所示。

      圖11 A柱和玻璃間隙滿足要求

      2)進(jìn)行車輛路試驗(yàn)證,路試無(wú)異響,改善有效,如圖12所示。

      圖12 路試驗(yàn)證情況

      3)為了科學(xué)性和有效性驗(yàn)證,小組連續(xù)驗(yàn)證3個(gè)月,問(wèn)題無(wú)復(fù)發(fā),故障率百分百消除,因此小組判定改善有效,如圖13所示。

      圖13 A柱異響統(tǒng)計(jì)表

      6 防止再發(fā)

      調(diào)整線束路徑,線束卡扣間距尺寸80mm并更改圖紙,來(lái)料檢驗(yàn)要求更新列入每批次檢驗(yàn)。車身A柱安裝孔及鈑金止口和車身支架調(diào)整,每批次三坐標(biāo)檢測(cè),并專人監(jiān)控尺寸穩(wěn)定性和走向。每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)整。A柱反包工藝進(jìn)行調(diào)整,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行優(yōu)化,簽訂樣件按樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。

      7 橫向排查

      對(duì)車內(nèi)存在異響的零件和車身安裝點(diǎn)進(jìn)行排查,列入異響管控表。每批次來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。車身數(shù)據(jù)每批次進(jìn)行檢測(cè),并專人監(jiān)控尺寸穩(wěn)定性和走向。每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)整,可有效避免類似問(wèn)題發(fā)生。

      8 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)某車型車門異響故障解決,期間經(jīng)過(guò)了現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對(duì)策制定、改進(jìn)實(shí)施、效果驗(yàn)證、防止再發(fā)、橫向排查7個(gè)步驟,最終找到了A柱異響的根本原因,并對(duì)問(wèn)題點(diǎn)制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗(yàn)證后證實(shí)有效,并找到監(jiān)控異響的一套有效流程。通過(guò)此項(xiàng)目改善,對(duì)車身精度影響點(diǎn)和尺寸鏈有了更深一步了解。遇到問(wèn)題要系統(tǒng)分析,對(duì)零部件進(jìn)行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問(wèn)題真因,制定整改計(jì)劃,整改完成后,進(jìn)行驗(yàn)證,確保方案的有效性。通過(guò)本次改善項(xiàng)目活動(dòng),小組完成了預(yù)定的目標(biāo)值,將該車型A柱異響問(wèn)題徹底消除。

      針對(duì)其他零部件依然存在一些品質(zhì)問(wèn)題,通過(guò)此次改善橫向推廣、排查,切實(shí)根據(jù)客戶使用實(shí)際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國(guó)產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場(chǎng)形象。

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