趙 翔,丁 慧
(淮北礦業(yè)集團 渦北選煤廠, 安徽 淮北 235000)
渦北選煤廠位于安徽省亳州市渦陽縣閘北鎮(zhèn),選煤廠設計規(guī)模為年入洗原煤1 200萬t.工程分兩期進行,一期工程于2012年底投入生產,年入洗原煤600萬t. 洗選渦北、袁二、信湖等周邊礦井原煤,產品主要是焦精煤、肥精煤、中煤、煤泥及矸石等副產品。原煤篩分共兩個系統(tǒng),分選工藝流程:礦井原煤通過皮帶輸送機輸送到原煤分級篩進行分級,篩下物(<50 mm)通過皮帶輸送機直接進原煤倉,篩上物通過手選皮帶進破碎機破碎,破碎后通過皮帶輸送機進原煤倉。
原煤篩分廠房使用的是4臺型號GDZS3675多單元組合圓振動篩,該振動篩為3個獨立篩箱的串聯(lián)組合,每個單元篩箱安裝1臺電動機經(jīng)撓性聯(lián)軸器驅動振動器,使篩箱做圓形軌跡振動。選煤廠入洗煤種復雜,煤質變化很大,原煤水分有時會高達7%,濕黏煤對振動篩的影響較大。目前,該振動篩存在的問題如下:
1) 在處理濕黏煤時,第一段的沖孔篩板容易堵塞,篩分效率降低。濕煤長時間堆積附著在篩面上,如果不清理干凈,會影響篩機的啟動,造成撓性聯(lián)軸器斷裂,嚴重的造成電機過負荷燒毀。
2) 篩面透篩率低,物料不能有效分選,篩上物會加大破碎機的負荷,造成破碎機齒板磨損加劇。頻繁清理篩面積煤,更換齒板增加工人的勞動強度。
3) 振動頻率高,振幅達到13~15 mm,現(xiàn)場噪音很大,達不到環(huán)保要求。
4) 篩箱的設計是裸露式的,運轉造成的粉塵很大,周圍環(huán)境差,后期增加防護罩密封效果也不好。
5) 設備使用年限久,易發(fā)生機械故障,維護量大,如更換主軸軸承、篩板、減震彈簧的難度系數(shù)高。
總之,隨著配套礦井的建成,如:信湖礦(300 Mt/a),原煤入洗量會逐步加大,勢必導致系統(tǒng)檢修時間減少,現(xiàn)場環(huán)境會愈加惡劣。
經(jīng)過實地考察調研,結合原煤篩分廠房的作業(yè)環(huán)境,于2021年將原煤1#系統(tǒng)設備號2103#、2104#兩臺圓振動篩更換成 FZS15050-30/15°型正弦滾軸篩,以解決原設備在使用中存在的問題。
正弦滾軸篩主要由機架、減速電機、齒輪箱、篩軸總成、軸承座、密封箱體、入料溜槽等組成(圖1).
圖1 FZS15050-30/15°型滾軸篩結構組成圖
工作原理是利用等厚篩分原理,單電機通過齒輪箱傳動多軸同時同步旋轉,驅動物料沿篩面向前運動,結合橢圓形篩盤在篩面形成的正弦擾動,使得物料快速分層、分散。小于篩孔間隙的顆粒在自身重力以及篩軸的旋轉力作用下,透過篩縫落下,大于篩孔的顆粒留在篩面上繼續(xù)向前運動,落入下一級設備,以達到篩分的目的。FZS15050-30/15°型滾軸篩相關參數(shù)見表1.
表1 FZS15050-30/15°型滾軸篩相關參數(shù)表
結構上采用三段傾斜布置方式,一段正弦篩與入料溜槽相接,二段正弦篩與一段正弦篩相接,三段正弦篩與二段正弦篩相接。三段篩機通過螺栓活動連接,固定在呈一定角度的傾斜機架上,安裝后三段篩面在同一平面上。在每個滾軸下面裝有隱埋式梳齒,與篩盤交錯配合??蓪ぴ诒P片上的纏繞物和粘附物鏟除,以保持篩孔通暢,即實現(xiàn)篩面自清理功能(表1).
由于進廠原煤多,現(xiàn)場只允許單臺設備改造,其余3臺分級篩要正常生產運行。首先更換的是2104#篩,安裝后帶煤調試中出現(xiàn)許多問題。
1) 原煤從皮帶機頭通過下料溜槽到滾軸篩篩面,高度差約7 m,物料對一段正弦篩直接沖擊大,導致減速電機過載跳電。
2) 原煤中含有雜物,篩軸纏繞雜物或者篩軸間夾大塊矸石,出現(xiàn)卡堵現(xiàn)象,設備跳電停機。嚴重時會導致減速電機與齒輪箱之間聯(lián)軸器尼龍柱銷切斷[1].
3) 停機時檢查到篩縫夾矸石較多,大約占篩面的10%.空車運轉過程中矸石夾在兩個篩軸之間原地滾動,無法向前走料。
1) 減少入料原煤對一段正弦篩篩面的沖擊力。在一段正弦篩入料溜槽內部增加跌落板,降低原煤垂直下落的流速,在跌落板緩沖作用下進入到一段篩面。
2) 加強進廠原煤的煤質管理,從源頭上解決原煤中雜物多、矸石量大的問題,減輕對滾軸篩篩盤的磨損。確保上游設備(除鐵器)的除鐵效果,及時清理鐵器雜物,避免原煤中含大塊鐵器。
3) 篩面傾角由10°改成15°,提高物料通過性。
4) 在保證篩孔尺寸(50 mm×50 mm)的前提下,把篩軸上篩盤的布置方式由平行排列改成交錯排列(圖2). 通過相鄰篩軸上篩盤的撥動,有利于煤料的滾動,這樣會降低篩縫中夾矸石的概率。
圖2 改造前后篩盤布置方式圖
5) 在篩軸上設置機械和電氣保護裝置,當有大塊矸石進入,篩面負載大的情況,篩軸出現(xiàn)堵轉,電機電流變大,電氣保護動作,設備停車,避免機械事故擴大。
改造后,由于落料方式調整,篩面傾角增大,使煤料流動性增強,滯留在篩面上的時間減短,從而解決了一段滾軸篩因傳動負載大導致壓車的問題。對篩盤布置方式的調整,有效解決了塊煤夾在篩孔出不來的問題。
1) 維護維修量低。設備低速重載運行,篩盤采用高耐磨合金材料,篩箱內襯耐磨鋼板,耐磨性強。篩軸軸承座安裝于篩側板的外側,且為剖分式軸承座,便于拆卸。同時篩軸自帶清理功能,配件更換率低。篩機投入使用后,只需定期觀察運轉情況,定期更換齒輪箱和減速機潤滑油,檢查聯(lián)軸器。維修量比改造前大幅度降低。
2) 物料適應性強。防堵效果好,尤其對濕黏原煤篩分更能體現(xiàn)其優(yōu)越性。橢圓篩盤所產生的正弦波擾動,使原煤快速松散、分層,大幅提高透篩效果,篩分效率比圓振動篩提高10%.
3) 空間占有率低。結構緊湊、體積小,有效節(jié)約現(xiàn)場使用空間。單臺圓振動篩占地面積43 m2,而滾軸篩占地面積22 m2.
4) 安全環(huán)保節(jié)能。滾軸篩解決了圓振動篩高頻振動產生的噪音污染,設備運行噪聲<78 db,符合環(huán)保標準。整機采用密封設計,運行時動載荷較小、安全性能較高、無粉塵外溢,降低了工人清理現(xiàn)場的勞動強度。
1) 降低生產電耗。改造前單臺圓振動篩共有3個電機,每個電機功率22 kW,總功率66 kW;改造后單臺滾軸篩共有3個電機,每個電機功率11 kW,總功率33 kW. 按照每天返原煤時間10 h,年生產天數(shù)330天,電價0.55元/kW·h計算,則單臺滾軸篩每年可節(jié)約電費10.89萬元。
2) 降低材料消耗。改造前圓振動篩的維修成本較高,單塊沖孔篩板的采購價格高達1 100元。設備使用年限已久,篩板、軸承、減震彈簧等配件都已到更換周期。改造后滾軸篩具有運行可靠性強、設備故障率低的優(yōu)勢,材料消耗很少,據(jù)估算每年可節(jié)省材料費10萬元。
3) 減少崗位用工。由于滾軸篩的維修量小,防塵效果好,可減少設備維修人員和崗位清潔人員數(shù)量,實現(xiàn)減員提效。
相較于圓振動篩,正弦滾軸篩在進行濕黏煤分級時,不易堵塞,能夠保證篩分效果,同時還具有結構簡單、無振動部件、密封性好、無粉塵溢出、噪聲小的優(yōu)點。因此,選煤廠在篩分設備選擇時可以優(yōu)先考慮滾軸篩。