王巖 朱贊強(qiáng) 蔣國民 劉永豐 吳財(cái)松
(1、賽恩斯環(huán)保股份有限公司,湖南 長沙 410013 2、中國有色行業(yè)污染治理與裝備工程技術(shù)研究中心,湖南 長沙 410083 3、湖南有色行業(yè)重金屬污染治理技術(shù)與裝備工程技術(shù)中心,湖南 長沙 410013)
某公司是一家集采選冶一體的有色金屬礦冶企業(yè),老廠選礦廠現(xiàn)有的選礦廢水處理站于2007 年前建設(shè)投入運(yùn)行,當(dāng)時(shí)出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 相關(guān)限值,經(jīng)處理后凈化水中鉛等重金屬及COD 均能夠達(dá)到當(dāng)時(shí)執(zhí)行的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 相關(guān)排放標(biāo)值要求。2010 年10 月1 日《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25466-2010)出臺,標(biāo)準(zhǔn)要求2011 年1 月1 日起至2011 年12 月31 日止,現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行表1 規(guī)定的水污染排放限值,2012 年1 月1日起,現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行表2 規(guī)定的水污染物排放限值。該企業(yè)廢水處理站出水不能滿足新的排放限值要求。
廢水處理站出水超標(biāo)的原因主要有三個(gè)方面:一是在設(shè)備設(shè)施方面,由于設(shè)施建成較早,期間兩次改造不徹底,系統(tǒng)運(yùn)行、工藝控制均不穩(wěn)定;二是在選礦廢水性質(zhì)方面,由于老廠鉛礦礦體小,礦石性質(zhì)、品位及礦石中砷等雜質(zhì)不穩(wěn)定,各種成分變化較快,以致選礦廢水中的砷含量也不穩(wěn)定,尾礦水含砷濃度與原礦中的砷含量成正比,2016 年以前,原礦含砷≤2%,2017 年以來原礦含砷已超過2%;三是選礦石灰消耗量的變化,由于礦石性質(zhì)變化,選礦石灰耗量由過去15Kg/t(原礦)增加到20Kg/t 以上,使尾礦水pH 升高,在高堿條件下重金屬及各種有害元素濃度升高。
綜上,排放水中砷、COD 甚至其他有害元素間斷性超過允許排放限值很難避免,現(xiàn)有工藝已不能滿足日益嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)監(jiān)管要求,如若遇到政府監(jiān)管部門檢查中出現(xiàn)間斷性或日均值超標(biāo)將受到查處,將給企業(yè)造成不可估量的嚴(yán)重后果,嚴(yán)重影響企業(yè)的聲譽(yù)和形象。為了解決這一問題,維護(hù)企業(yè)的正常生產(chǎn),企業(yè)決定對現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行改造,改造后處理規(guī)模1000m3/d。
本改造工程設(shè)計(jì)出水重金屬鉈濃度不大于0.005mg/L,其他重金屬污染因子及SS 等指標(biāo)滿足《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25466-2010)表3 水污染物特別排放限值的相關(guān)要求,具體設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)詳見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水污染物排放濃度限值(mg/L,pH 值除外)
考慮到水質(zhì)水量的變化規(guī)律、國家與當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)的要求等因素,應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理、工藝穩(wěn)定、操作簡單的污水處理工藝[1-6],該企業(yè)選礦廢水深度凈化處理改造工程采用的是賽恩斯環(huán)保股份有限公司研發(fā)的生物制劑脫鉈+生物制劑協(xié)同氧化工藝。其工藝流程圖如圖1 所示。
圖1 選礦廢水處理工藝
工藝流程說明:
尾礦漿經(jīng)過Φ18m 濃密池后,沉淀后上清液依次進(jìn)入1 號池、2 號池,2 號池水經(jīng)提升泵提升至選廠高位水池,回用。
a.部分不能回用廢水,經(jīng)泵提升至一級反應(yīng)槽,在一級反應(yīng)槽內(nèi)根據(jù)廢水中鉈的含量加入穩(wěn)定劑,調(diào)整廢水中鉈的形態(tài),對鉈進(jìn)行初步脫除(一級反應(yīng)槽預(yù)留石灰乳投加點(diǎn));
b. 根據(jù)鉈和其他重金屬離子濃度在二級反應(yīng)池中加入適量生物制劑進(jìn)行深度脫除;
c.在二級反應(yīng)槽出口投加PAM,反應(yīng)完全后,廢水進(jìn)入沉淀池;
d. 沉淀池上清液自流進(jìn)入?yún)f(xié)同氧化批次反應(yīng)池,在批次反應(yīng)A 槽中加入硫酸,調(diào)節(jié)體系pH 值;
e. 在批次反應(yīng)B 槽中加入生物制劑及氧化劑發(fā)生協(xié)同氧化反應(yīng);
f. 在批次反應(yīng)C 槽中加入石灰乳調(diào)節(jié)體系pH 值,進(jìn)行充分水解;
g.在批次反應(yīng)D 槽中加入PAM 發(fā)生絮凝作用,進(jìn)入Φ12m 濃密機(jī)實(shí)現(xiàn)固液分離,上清液進(jìn)入7# 水池,經(jīng)硫酸調(diào)節(jié)pH 后,經(jīng)泵送至無閥過濾器后達(dá)標(biāo)外排。
異常情況下,出水不達(dá)標(biāo)時(shí),廢水從7#水池返回6#水池暫存,返回系統(tǒng)處理;也可直接輸送至選廠高位水池,用于生產(chǎn)回用。
一段沉淀池及Φ12m 濃密機(jī)底泥進(jìn)入Φ18m 濃密池,進(jìn)一步濃縮后Φ18m 濃密池底泥進(jìn)行壓濾,壓濾后的濾渣進(jìn)行安全處置,正常情況下,壓濾機(jī)濾液回流至1#水池,若因壓濾機(jī)故障等原因造成濾液渾濁,則濾液回流至Φ18m 濃密池。
該企業(yè)的選礦廢水深度凈化處理改造工程,考察的污染物指標(biāo)為鉛、鋅、鎘、銅、砷、鉈、COD、pH。經(jīng)前期對進(jìn)水重金屬、COD 含量的分析,以及藥劑用量的探索,從4 月3 日開始,固定藥劑用量穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)企業(yè)要求,連續(xù)3 天(4 月5 日至4 月7 日)取進(jìn)出水樣,送第三方進(jìn)行上述指標(biāo)檢測。
根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,系統(tǒng)進(jìn)水COD≤220 mg/L,出水COD≤50 mg/L,根據(jù)第三方報(bào)告,穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水COD 指標(biāo)如圖2 所示。
圖2 進(jìn)出水COD 指標(biāo)
如圖2,調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行期間,進(jìn)水COD 在184-247 mg/L 之間波動(dòng),超過設(shè)計(jì)進(jìn)水最高220mg/L 的要求,出水在19-48 mg/L 之間波動(dòng),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,系統(tǒng)進(jìn)水Pb≤40 mg/L,出水Pb≤0.2 mg/L,根據(jù)第三方報(bào)告,穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水Pb 指標(biāo)如圖3 所示。
如圖3,調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行期間,進(jìn)水Pb 在28-58 mg/L之間波動(dòng),超過設(shè)計(jì)進(jìn)水最高40mg/L 的要求,出水均小于0.1 mg/L,穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖3 進(jìn)出水Pb 指標(biāo)
根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,系統(tǒng)進(jìn)水Zn≤65 mg/L,出水Zn≤1 mg/L,根據(jù)第三方報(bào)告,穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水Zn指標(biāo)如圖4 所示。
圖4 進(jìn)出水Zn 指標(biāo)
如圖4,調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行期間,進(jìn)水Zn 在1.5-3.5 mg/L之間波動(dòng),出水Zn 小于0.12 mg/L,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)出水指標(biāo)。
根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,系統(tǒng)進(jìn)水Cd≤1 mg/L、Cu≤1 mg/L、As≤10 mg/L,出水Cd≤0.02 mg/L、Cu≤0.2 mg/L、As≤0.1 mg/L,根據(jù)第三方報(bào)告,穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水Cd、Cu、As 指標(biāo)如圖5、圖6、圖7 所示。
如圖5、圖6、圖7,調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行期間,進(jìn)水Cd、Cu、As 含量均較低,出水均遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo)。
圖5 進(jìn)出水Cd 指標(biāo)
圖6 進(jìn)出水Cu 指標(biāo)
圖7 進(jìn)出水As 指標(biāo)
根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,系統(tǒng)進(jìn)水Tl≤0.02 mg/L,出水Tl≤0.005 mg/L,根據(jù)第三方報(bào)告,穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)出水Tl 指標(biāo)如圖8 所示。
圖8 進(jìn)出水Tl 指標(biāo)
如圖8,調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行期間,進(jìn)水Tl 在0.022-0.033 mg/L 之間波動(dòng),超出設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),但出水Tl 穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
4.1 該企業(yè)的選礦廢水采用“生物制劑協(xié)同脫鉈+生物制劑協(xié)同氧化工藝”,處理工藝成熟,結(jié)合自動(dòng)控制,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低,方便管理。
4.2 生物制劑協(xié)同脫鉈+生物制劑協(xié)同氧化工藝運(yùn)行穩(wěn)定,凈化高效,能夠全面減排重金屬、COD,降低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),確保良好的企業(yè)形象,保障企業(yè)的安全生產(chǎn)。
4.3 調(diào)試期間水質(zhì)情況條件下,處理每噸廢水藥劑用量:穩(wěn)定劑用量0.26 kg/m3,生物制劑S005 用量0.55 kg/m3,生物制劑S003 用量1.34 kg/m3,氧化劑用量1.60 kg/m3??偹巹┏杀炯s為10.686 kg/m3。后續(xù)生產(chǎn)過程中,可根據(jù)實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)情況進(jìn)行藥劑用量的優(yōu)化調(diào)整。(4)環(huán)境效益顯著,技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。
根據(jù)調(diào)試期間情況,從長期穩(wěn)定運(yùn)行的方面考慮,向企業(yè)以下建議:
5.1 由于進(jìn)水分析檢測條件缺乏及檢測滯后,造成無法及時(shí)調(diào)整藥劑,可能存在藥劑投加不足和投加過量的問題,造成出水超標(biāo)或者成本偏高,建議后期加強(qiáng)改進(jìn),做好出水水質(zhì)的檢測工作,做到檢測精準(zhǔn),便于指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)。
5.2 水處理現(xiàn)場規(guī)模大,設(shè)施設(shè)備多,工藝流程長,廢水處理站相關(guān)工藝操作不同于以往生產(chǎn)的工作內(nèi)容,建議業(yè)主方加強(qiáng)管理人員、技術(shù)人員、操作人員的培訓(xùn)與考核。