劉宏宇(大慶油田有限責任公司第一采油廠)
熱洗作為一項生產(chǎn)管理手段,在油田得到廣泛應(yīng)用,為保證原油生產(chǎn)、降低機采井檢泵率起到重要作用。但由于部分井產(chǎn)液量、含水偏低,致使熱洗周期偏短,同時由于這部分井理論排量低,導(dǎo)致熱洗效率低、熱洗時間長、能耗高、含水恢復(fù)時間長、影響原油產(chǎn)量等問題發(fā)生[1-2]。對于這類井一般采取加入防蠟劑的方法延長熱洗周期。但是由于短周期井不是成片分布,而是零散分布的,如采取無動力點滴加藥方式,則很難保證采出液中防蠟劑濃度持續(xù)穩(wěn)定,不能保證防蠟效果[3]。無法采用集中加藥方式注入防蠟劑,如果考慮利用三元復(fù)合驅(qū)結(jié)束后閑置的井口動力加藥防垢裝置,可保證采出液中藥液濃度持續(xù)穩(wěn)定,為此開展了應(yīng)用井口動力加藥裝置防蠟劑適應(yīng)性評價、有效濃度室內(nèi)實驗、單井加藥制度確定方法、地面流程改造方法研究,并進入現(xiàn)場試驗。
防蠟劑的水溶性是決定防蠟劑溶液能否順利加入油井油、套環(huán)形空間的關(guān)鍵。如果防蠟劑遇水發(fā)生絮凝,形成團塊物質(zhì),會造成動力加藥裝置管輸通道堵塞,即使進入油套環(huán)形空間也難以進入抽油泵內(nèi),對油管內(nèi)壁和抽油桿起不到有效的防蠟作用。
目前在油田應(yīng)用數(shù)量最多的是Dode-1型油基防蠟劑和Dode-4型水基防蠟劑。Dode-1型油基防蠟劑,遇到水將會出現(xiàn)嚴重的絮凝;Dode-4型水基防蠟劑,遇水后可充分溶解。因此優(yōu)先選用Dode-4型水基防蠟劑。
在加入防蠟劑時,需按原油的質(zhì)量,計算不同濃度下的防蠟劑用量,實驗采用測定凝油黏壁量變化方法確定流動防蠟劑合理加藥濃度[4]。
選取熱洗周期僅為45天的某井原油,進行8組室內(nèi)實驗,該井凝油黏壁量測定數(shù)據(jù)見表1。通過實驗可以認為,當加藥濃度大于或等于150mg/L時,防蠟效果可以達到98.5%以上。
表1 凝油黏壁量測定數(shù)據(jù)
加藥制度主要與日加藥量有關(guān),則日加入藥量Q可用下式計算:
式中:Q為日加藥量,kg/d;Qo為產(chǎn)油量,103kg/d;C為設(shè)計加藥濃度(取值范圍150~200),mg/L;ρo為原油密度(取0.86),103kg/m3。
設(shè)每桶藥劑重量為m,因而可以得出每桶藥劑可加藥時間為:
式中:T為每桶藥劑可加藥時間,d;m為每桶藥劑重量(取25),kg;Q為設(shè)計加藥量,kg/d。
設(shè)動力加藥裝置最低排量為Qm,遠大于日加藥量Q,為滿足最小排量要求,需要進行加入清水稀釋因而,以保證連續(xù)加藥,同時可保證稀釋藥劑較長時間。稀釋清水用量Qw下式計算:
式中:Qw為稀釋清水用量,L;Qm為動力加藥裝置最低排量(取25),L/d;ρm為防蠟劑藥劑密度,103kg/m3。
由于加藥包容積為1.00m3,即容積為1000L,因而要求計算得出的藥劑體積與清水體積之和小于1000L。
實際操作中,通過調(diào)整變頻器工作頻率,使加藥液量控制在設(shè)計用量不超過+5%范圍即可,通過觀察并經(jīng)多次調(diào)整,確保每次加藥裝置加入防蠟劑溶液量至少保證工作30天。
為實現(xiàn)將動力加藥裝置中的混合藥液順利加入油井的油套環(huán)空,使用高壓軟管將摻水與動力加藥泵入口連接,同時使高壓軟管實現(xiàn)加藥泵出口與套管出口連接。加藥包出口與加藥泵另一入口連接,摻水與藥液混合后。由加熱泵提供動力,將混合后的藥液以一定的排量連續(xù)穩(wěn)定地輸?shù)接吞篆h(huán)形空間[5]。動力加藥裝置加藥流程見圖1。
圖1 動力加藥裝置加藥流程
為保證安全運行,對加藥裝置進行了接地處理,同時選用承壓能力3.5MPa高壓軟管。
該技術(shù)到目前共計應(yīng)用6口井,至2021年7月1日,時間最長的1口井已連續(xù)加藥272天,最短的1口井已實現(xiàn)連續(xù)加藥124天,均實現(xiàn)加藥后免熱洗。結(jié)合集中加藥效果,預(yù)計6口井均可實現(xiàn)一個檢泵周期內(nèi)免熱洗。
統(tǒng)計6口井試驗前后的動態(tài)數(shù)據(jù),進行了能耗對比測試,計算了試驗前后的系統(tǒng)效率及噸液百米耗電[6],試驗前后系統(tǒng)效率對比見表2。試驗前后產(chǎn)液量穩(wěn)定并略有上升,平均系統(tǒng)效率上升2.12%,百米耗電下降0.05kWh。
表2 試驗前后系統(tǒng)效率對比
該廠平均檢泵周期708天,6口井平均熱洗周期47.5天。
經(jīng)計算,在一個熱洗周期內(nèi),6口井共減少熱洗121井次,減少熱洗液用量10905m3,溫升45℃,減少天然氣用量6.5×104m3;共減少熱洗泵運行時間727h,中轉(zhuǎn)站熱洗泵電機為75kW,功率利用率按60%計算,減少用電3.27×104kWh[7]。井口動力加藥防垢裝置電機功率為75W,功率利用按75%計算,單井日耗電為1.35kWh[8],6口井平均檢泵周708.5天,一個檢泵周期內(nèi)耗電量5.74kWh。共計節(jié)電3.2694×104kWh。
按單井熱洗周期折算一個檢泵周期內(nèi)的熱洗次數(shù),每次熱洗影響生產(chǎn)時間為1.5d,6口井一個檢泵周期內(nèi)影響產(chǎn)油685t,采取加藥技術(shù)后實現(xiàn)免熱洗,即為減少影響原油產(chǎn)量685t[9]。
該技術(shù)應(yīng)用的設(shè)備為三元復(fù)合驅(qū)井口動力加藥防垢裝置。當三元復(fù)合驅(qū)結(jié)束或結(jié)垢消失后,停止加入防垢劑,因而將被拆除而處于停用狀態(tài),而新增的三元復(fù)合驅(qū)區(qū)塊,通常新增部分加藥裝置,因此會出現(xiàn)部分加藥裝置閑置,應(yīng)用上述設(shè)備,進一步提高了加藥裝置的應(yīng)用時效,避免了因設(shè)備停用造成的財產(chǎn)損失,起到了盤活固定資產(chǎn)的作用[10]。
1)保持采出液中保持連續(xù)、穩(wěn)定、有效的加藥濃度,是延長熱洗周期,甚至實現(xiàn)免熱洗的最根本要求。
2)試驗該技術(shù)6口井,對比結(jié)果表明,實現(xiàn)了系統(tǒng)效率提高2.12%、噸液百米耗電下降0.05kWh,預(yù)計可實現(xiàn)一個檢泵周期內(nèi)免熱洗,實現(xiàn)節(jié)電3.27×104kWh、節(jié)氣6.5×104m3、減少熱洗影響原油產(chǎn)量685t。
3)該技術(shù)應(yīng)用了三元復(fù)合驅(qū)井口動力加藥防垢閑置設(shè)備,起到了盤活固定資產(chǎn)的作用。