何建宇(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
杏四~五區(qū)東部于2001年開始聚驅(qū)開發(fā),該區(qū)域注水系統(tǒng)建設(shè)注水站1座,即A注水站,注水建設(shè)能力1.92×104m3/d,目前運行的實際泵水量1.2×104m3/d,負荷62.5%。該區(qū)域注入系統(tǒng)建設(shè)聚合物注入站8座,其中:東部Ⅰ塊聚合物注入站4座,稀釋用高壓水為清水;Ⅱ塊建聚合物注入站4座,稀釋用高壓水為深度處理含油污水。
杏四~五區(qū)東部聚驅(qū)注入系統(tǒng)包括稀釋用高壓注水站和聚合物注入站兩部分,其中,注入站采取“一泵多井”注入工藝[1],注入泵采取變頻調(diào)節(jié),注入泵運行能力與母液需求量匹配性能較好。注水泵由于排量大、轉(zhuǎn)速高、壓力高[2],無變頻調(diào)節(jié),注水泵壓力及排量與開發(fā)需求匹配難度較大[3]。
1.1.1 A注水站
A注水站設(shè)計注水規(guī)模為1.92×104m3/d。站內(nèi)共建有D400-150×10型號的注水泵3臺,實際運行中采取運二備一的模式。據(jù)統(tǒng)計,該站1#注水泵水質(zhì)為清水,實際泵水量介于220~240m3/d,運行泵壓為17.1MPa,出站管壓為16.8MPa,實際泵水單耗達到6.93kWh/m3;3#注水泵水質(zhì)為深度處理污水,實際泵水量約為300m3/d,運行泵壓為16.1MPa,出站管壓為15.8MPa,實際泵水單耗6.54kWh/m3,A注水站實際運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。
表1 A注水站實際運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1.1.2 聚合物注入站
杏四~五區(qū)東部下游所轄聚合物注入站8座,其中東部Ⅰ塊的1#~4#注入站稀釋用水為清水,東部Ⅱ塊的5#~8#注入站稀釋用水為深度處理污水。聚合物注入站運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表2。
表2 聚合物注入站運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1.2.1 注水供需壓差大,能耗節(jié)流損失高
A注水站1#注水泵平均泵壓為17.1MPa,下游對應(yīng)的東部Ⅰ塊1#~4#聚驅(qū)注入站注入井的實際注入壓力最高為13.3MPa,供需壓力之差達到了3.8MPa;A注水站3#注水泵平均泵壓為16.1MPa,下游對應(yīng)的東部Ⅰ塊5~8#聚驅(qū)注入站注入井實際注入壓力最高為13.8MPa,供需壓力之差達到了2.3MPa。從注水站泵出口到注入井井口的能耗,一部分為注水站閥組和注水管網(wǎng)損失消耗,另一部分為單井水流量調(diào)配閥組消耗[4]。杏四~五區(qū)東部Ⅰ塊泵水單耗高達6.93kWh/m3,而東部Ⅱ塊泵水單耗也達到了6.54kWh/m3,高于全油田平均的5.78kWh/m3。
1.2.2 水量匹配不合理,系統(tǒng)運行低效高耗
杏四~五區(qū)東部Ⅰ塊的1#~4#注入站稀釋用水為清水,東部Ⅱ塊的5#~8#注入站稀釋用水為深度處理污水。由于稀釋用水質(zhì)的差異,A注水站在運行中需要啟運2臺注水泵,以滿足兩個區(qū)塊兩種稀釋用水的需求。
杏四~五區(qū)東部Ⅰ塊所需開發(fā)配注水量為7080m3/d,其中稀釋用水量4560m3/d;杏四~五區(qū)東部II塊所需開發(fā)配注水量為6570m3/d,其中稀釋用水量為4760m3/d。而A注水站3臺注水泵額定泵水能力均為9600m3/d,導(dǎo)致泵水能力和稀釋用水需求量匹配不合理,注水泵運行負荷率較低,注水泵無法在高效區(qū)運行,造成運行泵效偏低[5]。全油田注水泵平均運行泵效為76.8%,而A注水站1#注水泵和3#注水泵的運行泵效只有64.2%和69.5%。
供需壓差大能量損耗高,主要原因是系統(tǒng)供給壓力高,即源頭上注水泵運行泵壓高。因此,根據(jù)下游末端注入井實際需求壓力,實施源頭降壓[6],即降低注水泵泵壓。A注水站1#注水泵原來為10級泵,設(shè)計揚程為1500m,實際運行泵壓為17.1MPa。將該泵優(yōu)化減為9級泵,減級后該泵投入運行[7],平均泵率為66.55%,泵水單耗降為6.63kWh/m3。A注水站1#注水泵減級前后數(shù)據(jù)情況對比見表3。
表3 A注水站1#注水泵減級前后數(shù)據(jù)情況對比
對比該泵減級前后運行參數(shù),該泵泵壓下降1.05MPa,供需壓差同步等量降低單日平均耗電量下降4585kWh,注水泵平均泵效提高2.33%,泵水單耗下降0.30kWh/m3。
A注水站1#注水泵實施減級措施后,雖然該泵運行泵壓取得一定幅度下降,但泵水單耗降幅較小,泵水單耗仍達到6.63kWh/m3,且泵效依然較低。由此看出,注水泵減級措施能夠有效降低注水站泵管壓差,降低泵水單耗[8],但對于開發(fā)需求水量與注水泵泵水能力差異過大的區(qū)塊,節(jié)能降耗效果有限。
由于聚驅(qū)開發(fā)不同階段注入量變化較大[9],而且開發(fā)對水質(zhì)要求不一致,導(dǎo)致注水泵運行能力與開發(fā)需求能力無法連續(xù)匹配[10],出現(xiàn)該區(qū)域兩個區(qū)塊兩種水質(zhì),兩套流程運行導(dǎo)致注水泵供過于求問題突出。經(jīng)與地質(zhì)開發(fā)單位詳細結(jié)合,鑒于四~五區(qū)東部Ⅱ塊污水稀釋聚合物效果較好,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,將東部Ⅰ塊、Ⅱ塊稀釋用水質(zhì)統(tǒng)一為深度處理含油污水,實現(xiàn)一套流程運行。
杏四~五區(qū)東部Ⅰ塊所需開發(fā)配注水量為7080m3/d,稀釋用水量為4560m3/d;杏四~五區(qū)東部Ⅱ塊所需開發(fā)配注水量為6570m3/d,稀釋用水量為4760m3/d。杏四~五區(qū)東部整個聚驅(qū)區(qū)域?qū)嶋H稀釋用水量合計為9320m3/d,A注水站1臺DF400的注水泵額定泵水能力為9600m3/d,一套流程運行后注水泵負荷率提高到97.2%,平均泵效提高到84.66%,既滿足該區(qū)域?qū)嶋H稀釋用水需求,又實現(xiàn)了高效運行。
根據(jù)往年運行規(guī)律,區(qū)域內(nèi)各聚驅(qū)注入站所轄注入井冬季實注水量會有10%~15%的上升幅度,屆時,A注水站單臺注水泵泵水能力將無法滿足區(qū)域稀釋用水需求,同時啟運2臺注水泵又將造成供需水量和供需壓力的較大差異,進而導(dǎo)致系統(tǒng)泵水水單耗大幅增加。為此,經(jīng)與開發(fā)結(jié)合,杏四~五區(qū)東部Ⅱ塊所轄的8#注入站即將進入后續(xù)水驅(qū),地下開發(fā)層段滲透率較高,因此規(guī)劃將該注入站供水方向進行調(diào)整,就近掛接到普通水注水干線[11],避免A注水站在冬季啟運一臺DF400注水泵無法滿足開發(fā)稀釋用水需求的矛盾,進而降低泵水單耗,節(jié)約耗電。
將杏四~五區(qū)東部Ⅰ塊、Ⅱ塊稀釋用水質(zhì)統(tǒng)一為深度處理含油污水后,A注水站停運了1臺DF400注水泵,只運行減級的1#注水泵,A注水站優(yōu)化后運行數(shù)據(jù)見表4。
表4 A注水站優(yōu)化后運行數(shù)據(jù)
通過注水泵減級和水質(zhì)統(tǒng)一等措施,該站平均泵壓由16.60MPa下降為15.42MPa,降幅為1.18MPa,平均管壓由16.30MPa下降為15.06MPa,降幅為1.24MPa,,平均泵效由66.85%提高到84.66%,升幅17.81%,泵水單耗由6.73kWh/m3下降到5.24kWh/m3,降幅達到1.49kWh/m3,年節(jié)電506×104kWh,節(jié)能降耗效果顯著。
地面工程系統(tǒng)運行服務(wù)開發(fā),保障生產(chǎn),通過對杏四~五區(qū)東部聚驅(qū)區(qū)塊注水站的優(yōu)化運行措施及效果可以看出,及時有效與地質(zhì)開發(fā)部門結(jié)合,通過合理調(diào)整不同開發(fā)階段水量和注入水質(zhì),實現(xiàn)地上地下的一體優(yōu)化,才能使優(yōu)化優(yōu)化效果最佳。
注水系統(tǒng)機泵排量大、功率高、能耗高,在實際運行過程中由于多種原因?qū)е伦⑺到y(tǒng)機泵泵水能力和泵水壓力與開發(fā)井網(wǎng)的實際需求匹配不合理,存在供過于求的情況,導(dǎo)致運行低效高耗。通過注水泵減級降壓和優(yōu)化注水泵啟泵數(shù)量等措施,可有效改善注水系統(tǒng)水量和壓力供需關(guān)系,有效降低注水系統(tǒng)能耗。