馮志科 喬鳳鳳
摘要:煤礦井下主排水泵運行能耗高,維護主排水泵經濟運行,可以降低礦井下生產成本。文章主要討論煤礦井下主排水泵經濟運行,討論影響經濟運行的因素,掌握主排水泵經濟運行措施,以此實現企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展目標。
關鍵詞:煤礦井;主排水泵;經濟運行;管理效果
由于采礦工藝的自動化與機械化水平不斷提升,所以必須確保煤礦開采設備的性能和質量,掌握先進的開采工藝。然而在生產實踐中,煤礦供排水系統(tǒng)存在安全隱患,極易增加人工監(jiān)督與管理難度,并且水泵和運輸管道的檢修維護消耗量大。煤礦井下主排水裝置,涉及到吸水管路、水泵、附件,可以排出井下涌水,既可以確保礦井安全生產,還可以實現長時間運行,屬于煤礦耗電設備。由于單機運行功率高,能源損耗比較多,因此用電成本高。煤礦企業(yè)注重主排水泵系統(tǒng)運行方式改善,確保主排水泵經濟運行效果,同時增加煤礦井下生產效益。
一、主排水泵結構特點
以大型排水泵為例進行分析,排水泵涉及到泵密封、軸承、轉動、固定等部位。第一,固定部位:涉及到導翼、前段、軸承體、中后段,由螺栓連接。前段吸入口為水平向,后段吐出口為垂直向上。第二,轉動部位:涉及到葉輪、軸、平衡盤,轉動部分為兩端軸承支撐。按照標準揚程,合理設定水泵級數。第三,軸承部位:排水泵應用單列、雙列圓柱滾子軸承。第四,泵密封:泵的前段、中段、后段結合面,涂抹潤滑脂密封。泵轉動部分、固定部分間,采用填料、密封環(huán)導翼套密封。應用耐油橡膠密封鉛、擋水圈,以免進入軸承。
二、主排水泵注意問題
(一)泵裝配與拆卸
泵裝配質量,對泵性能影響非常大。不同葉輪出口中線,應當與導翼進口中線對齊。同時,泵轉動部分、固定部分密封間隙的規(guī)定嚴格,當間隙比較小時,會加劇零部件磨損,縮短水泵使用壽命。當間隙較大時,將會增加漏項,使水泵效率降低。泵裝配與裝卸,應當遵循泵總裝設圖實施。
(二)泵安裝
除基礎性安裝要求外,本型泵安裝還需要注意以下要點:第一,電機、泵聯軸器保持間隙,間隙大于泵軸總竄量。第二,電機、泵中心線處于同一水平線。
(三)啟動
第一,啟動泵之前,使用手盤轉動泵,確保泵運行靈活性。第二,泵、電機相互脫離,注重檢查電機轉向準確性。第三,將水灌入到泵內,抽查真空引水,同時關閉出口閘閥、壓力表旋塞。第四,水泵啟動,開啟壓力表旋塞、真空表旋塞,同時開啟出口閘門,直到壓力表指征達到壓力要求。
(四)運轉
第一,嚴禁堵塞平衡管。第二,泵軸竄動位于標準范圍內,確保填料壓實緊密度。第三,水泵運行期間,應當做好定期檢修處理。針對葉輪和口環(huán)間隙,當磨損量較大時,則應當更換葉輪與口環(huán)。
(五)停車
出口閥門關閉之后,同時關閉真空表旋塞、壓力表旋塞,之后將電機關閉。
三、煤礦井下主排水泵運行效率
煤礦井下主排水泵,多遵循直聯式運行模式。系統(tǒng)運行效率,涉及到水泵效率、管路效率、電動機效率。在計算電動機效率時,需要遵循以下公式:
在上式中,Ha表示排水垂高;Hz表示排水總揚程,屬于排水垂高、損失揚程相加和。管路效率、管路長度、管路阻力具備相關性。煤礦企業(yè)優(yōu)化管路長度、阻力,可以提升管路運行效率,進一步提升主排水泵運行經濟性。在計算水泵效率時,需要應用以下公式:
上式中,Q表示水泵流量,Hz表示水泵總揚程,N表示水泵軸功率。當水泵類型不同時,總揚程、水流量差異比較大,水泵效率也不同。煤礦企業(yè)選擇適宜的水泵設備,以此提升水泵效率,實現主排水泵運行經濟性。
四、煤礦井下主排水泵經濟運行途徑
(一)維護主排水泵運轉高效性
主排水泵運行過程中,針對大檢修泵、新水泵,運行效率比較高。按照數據統(tǒng)計可知,多級離心式水泵可以長時間維持高效率。當運行時間大于600h,則運行損耗比較高。引發(fā)此種現象的原因,多是由于水泵磨損、氣蝕所致。煤礦企業(yè)定期檢修和養(yǎng)護水泵,合理應用抗氣蝕性材料,可以確保主排水泵運行高效性,提升運行經濟性。
定期檢修水泵時,煤礦企業(yè)發(fā)現水泵運行效益不佳時,需要開展大檢修操作。采用檢測方式,可以及時檢修低效率水泵。關注耗電量變化,在泵房管路出口位置,裝置流量測定裝置。 所以,煤礦企業(yè)定期檢查水泵效率,將測定裝置安裝在水泵房噴嘴、標準堰口部位,以此掌握主排水泵運行效率。當數據變化顯著時,則應當暫停水泵運行,開展升井大檢修處理。升井大檢修處理時,注重更換配件,全面提升水泵效率。技術人員注重更換測量配件,維護水泵性能,確保水泵運行安全性,之后做好下井安裝操作。在應用抗氣蝕性材料時,主排水泵口環(huán)、平衡盤、葉輪屬于易損零部件,煤礦企業(yè)可以替換原材料,應用抗氣蝕性材料,以此降低水泵部件磨損,全面延長運行時間。相比于鑄鐵葉輪,銅質葉輪具備較強耐磨性,可以將運行時間延長至2000h,鑄鐵葉輪運行時間為600h。
(二)應用先進主排水泵設備
通過分析研究可知,當水泵設備不同時,水泵效率的差異比較大。煤礦企業(yè)需要應用先進主排水泵設備,確保水泵運行高效性,全面提升主排水泵運行經濟性。通常情況下,煤礦井下作業(yè)環(huán)境惡劣,雜物與污染物比較多,相應磨損水泵設備器件,影響設備運行效率。所以,煤礦企業(yè)引入高耐磨性水泵,減少零部件損壞率,同時可以延長水泵運轉效果。例如某煤礦企業(yè),注重優(yōu)化改進主排水泵,推廣應用耐磨多級離心水泵,水泵材料應用合金材料,優(yōu)化水泵葉輪、吸水口位置力學參數,以此加強耐磨性能。通過大量生產實踐可知,MD型耐磨多級離心水泵,當作業(yè)環(huán)境泥沙量小于1%時,運行3000h效率,會顯著低于10%。當作業(yè)環(huán)境泥沙量在1%~10%時,運行2000h效率降低小于10%。通過上述分析可知,當水泵設備性能優(yōu)異時,可以提升運行經濟性。
(三)注重主排水泵清潔處理
管路阻力會極大影響管路效率,煤礦企業(yè)利用水泵清潔方式,可以使管路阻力降低,確保主排水泵運行經濟性。在清潔主排水泵時,需要應用以下措施:第一,清潔水倉:水倉、吸水井雜物,對水泵出口堵塞影響較大,還會使水泵流量降低,相應增加管路阻力,還會導致水泵燒毀。煤礦企業(yè)注重水倉清潔處理,遵循煤礦企業(yè)相關規(guī)定。在挖掘之后,利用管道設計創(chuàng)新方式,可以避免產生污泥。例如某煤礦企業(yè),技術人員設計主排水泵系統(tǒng)時,需要應用2條排水管道,實現多管道排水效果,使管道內部流速降低,不僅可以提升水泵運行效率,還可以避免產生污泥。礦區(qū)主排水泵應用雙管排水方案,日節(jié)電為每小時615kW,節(jié)電量達到每小時21.2萬kW,全面提升主排水泵經濟運行效果,使煤礦生產成本降低。
(四)降低富裕揚程
主排水泵設計保守,會增加各類經濟損失,影響水泵選型效果,從而增加揚程,致使電機處于過載狀態(tài),加劇水泵氣蝕,降低運行效率,產生能源浪費問題。注重水泵揚程調整,需要車削葉輪外徑,拆解葉輪。在煤礦企業(yè)中,D型泵使用壽命較短,因此需要采用換泵、抽級方式。當水泵單級揚程大于1時,則采用換泵、抽級方式。通過實踐可知,為了確保主排水泵運行經濟性,必須提升主排水泵運行效率,從而增加排水效益。
(五)改良硬件設施
按照水質標準,明確泵件材料與型號,以此提升泵件工作效率,確保泵件處于高效運行狀態(tài)。一般情況下,可以通過以下方式予以改良:第一,制定高質量泵件,與制造廠家保持聯系,確保泵件具備耐氣蝕性、耐磨性優(yōu)勢。例如次級葉輪、導葉等部件,可以應用耐磨合金鑄鐵制造。在生產首級葉輪時,可以應用錫青銅材料制造。采用不銹鋼口環(huán)鍍裝,前段與出口段口環(huán),可以應用鋅基合金制作。第二,在實行耐氣蝕性操作時,應當選用高性能泵件,優(yōu)化泵件吸入裝置,提升氣蝕有效余量。針對泵件過流部件,必須加強管理與維護操作,為了全面提升水泵運行效率,可以適當降低泵件氣化壓力。
(六)全面監(jiān)控排水泵零部件
水泵運行操作時,可以遠程監(jiān)控水泵,通過現代化設備、先進性技術,可以高效操作水泵動態(tài),同時實現地面監(jiān)控。在控制水泵時,可以應用信號交換方式,通過計算機系統(tǒng)控制水泵,同時反映地面信息,編輯水泵運行效益。針對水泵運行狀態(tài),通過監(jiān)控平臺予以監(jiān)控。遠程操作平臺,既可以對運行狀態(tài)予以監(jiān)控,還可以查詢歷史數據、預測水泵故障問題,將圖像傳輸到地面。為了加強主排水泵運行效益,必須全面監(jiān)控設備零部件。
五、結語
綜上所述,煤礦井下主排水泵運行時,水泵效率、管路效率所致影響比較明顯。注重優(yōu)化水泵與管路,可以提升主排水泵運行經濟性。通過本文研究分析能夠看出,煤礦企業(yè)應當維護主排水泵運行高效性,合理應用主排水泵設備,注重清潔主排水泵,使主排水泵運行成本降低,實現煤礦企業(yè)的長久穩(wěn)定發(fā)展效益。為了提升主排水泵運行經濟性,注重維護主排水泵運轉高效性、推廣應用先進主排水泵設備、注重主排水泵清潔處理、降低富裕揚程、改良硬件設施、全面監(jiān)控排水泵零部件,使主排水泵處于安全穩(wěn)定運行狀態(tài),全面提升運行效益。
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(作者單位: 馮志科,神東煤炭集團寸草塔煤礦;喬鳳鳳,神東煤炭集團礦業(yè)服務公司)