周雪嬌
(中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司,天津 300350)
吹填地區(qū)地質(zhì)多為淤泥質(zhì)黏土,含水量比較高,含水率普遍在51.2%以上,土體空隙率比較大,屬于軟土基礎(chǔ)。在深基坑施工中,容易發(fā)生沉降和坍塌,影響施工的安全性。如果處理不當(dāng),在施工中形成的荷載,會(huì)增加基坑的不穩(wěn)定性,造成難以估量的損失。注漿加固是解決此問題的主要方法。和換填加固、強(qiáng)夯加固等方法相比,注漿加固具有適用能力強(qiáng)、施工效率高、加固效果好等優(yōu)勢(shì)。但對(duì)吹填地區(qū)深基坑注漿加固合格率有嚴(yán)格要求,在吹填地區(qū)深基坑注漿加固施工中影響因素比較多,任何一個(gè)環(huán)節(jié)控制不當(dāng),都會(huì)影響注漿加固合格率,需要采取一些有針對(duì)性的措施,以保證施工質(zhì)量?;诖耍_展提高吹填地區(qū)深基坑注漿加固合格率改進(jìn)措施的分析研究就顯得尤為必要。
南港工業(yè)區(qū)是天津市“雙城雙港”城市空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的工業(yè)區(qū),位于濱海新區(qū)東南部,緊鄰南疆港海域。以發(fā)展石油化工、冶金裝備制造為主導(dǎo),與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的港口物流業(yè)為支撐,建成一體化、綜合性的現(xiàn)代工業(yè)港區(qū)。天津南港工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路1#泵站(雨污)工程,圓形基坑開挖最大直徑57.50 m,開挖深度最深9.95 m,上部采用1∶1.2放坡至標(biāo)+0.100 m。下部采用Φ700 mm的鉆孔灌注樁圍護(hù),間距1 m,外側(cè)為Φ700 mm雙軸旋噴樁止水。樁頂設(shè)一道鋼筋混凝土冠梁,矩形截面1.1 m×0.8 m。本工程基坑開挖剖面如圖1所示。
圖1 基坑開挖剖面圖
該地區(qū)臨近渤海灣,基坑?xùn)|側(cè)50 m為正在施工的市政排水道路工程,西南方向距離約150 m處為油田鉆井區(qū),施工環(huán)境復(fù)雜?;右坏┦Х€(wěn),勢(shì)必影響道路的安全和油井的正常使用。另外,根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)樁身咬合程度低,導(dǎo)致樁縫不密實(shí),空隙較大。該地段臨近渤海灣,基坑開挖區(qū)域含水率達(dá)51.2%,地下穩(wěn)定水位埋深在0.9~3.0 m,水位落差最大處達(dá)9 m。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)段注漿加固情況,現(xiàn)場(chǎng)地基軟弱,機(jī)械作業(yè)過程中,地面擠壓涌水、無法正常作業(yè)。以致地基隆起、冒漿維修時(shí),只能從下面大面積開挖再回填,不但成本高,而且回填接觸面強(qiáng)度無法檢測(cè)?;诖?,需要一種能提高吹填地區(qū)深基坑注漿加固一次合格率的研究方案。
在吹填地區(qū)深基坑施工中采用注漿加固技術(shù),其主要機(jī)理是通過加固改變軟土的土體結(jié)構(gòu)和含水量,來提升土體的強(qiáng)度,提高深基坑的綜合抗失穩(wěn)能力和被動(dòng)土的抗力,避免基坑圍護(hù)發(fā)生變形,保護(hù)周圍既有建筑。
為提升吹填地區(qū)深基坑內(nèi)部土體的壓力,需要對(duì)基坑土體進(jìn)行加固處理。尤其是在基坑轉(zhuǎn)角位置,在深基坑開挖中,斜撐形成的平行堵面的分力,會(huì)引起擋墻轉(zhuǎn)角位置存在較大抗力,為避免轉(zhuǎn)角位置的結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),需要在深基坑轉(zhuǎn)角處抗力比較大的被動(dòng)區(qū)域進(jìn)行注漿加固施工,具體施工如圖2所示。
圖2 深基坑轉(zhuǎn)角注漿加固示意圖
本工程深基坑底部含有承壓水,需要在坑底進(jìn)行科學(xué)有效的注漿加固,以增加不透水層的總體厚度,避免承壓水含量過大,引發(fā)坑底隆起現(xiàn)象,穩(wěn)定性驗(yàn)算公式如下:
γ·h/Pw≥1.1,
(1)
式中:γ表示深基坑底部承壓水覆土質(zhì)量,kg;Pw表示承壓水的水頭壓力,Pa;h表示承壓水不透水的厚度,m。
在吹填地區(qū)深基坑開挖中,會(huì)破壞原土體的內(nèi)力平衡,控制不當(dāng)極易引發(fā)周圍土體位移變形,或者基坑內(nèi)部坑底隆起,致使圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變形,引發(fā)安全問題。按照土體結(jié)構(gòu)的不同,可選擇鉆孔樁注漿加固、深層攪拌注漿加固、高壓旋噴注漿加固等方法。具體選哪種注漿加固方法,需要結(jié)合深基坑土層性質(zhì)和周圍環(huán)境要求合理確定。本工程為吹填地區(qū),土質(zhì)為淤泥黏土,采用了高壓回旋注漿加固技術(shù),取得了良好效果[1]。
為深入分析影響吹填地區(qū)深基坑注漿加固合格率的因素,本工程在施工中,對(duì)圍護(hù)樁樁間孔位布置間距是否滿足施工要求進(jìn)行了調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示,注漿預(yù)埋管間距比較大,而且交叉位置密集,存在較大的注漿固結(jié)盲區(qū),不利于地基承載力的提升?,F(xiàn)場(chǎng)注漿孔位布置情況如圖3所示。
圖3 注漿孔位圖
通過檢測(cè)注漿孔位布置情況可知,在高壓回旋注漿加固中,漿液沖擊力比較大,會(huì)導(dǎo)致樁位后側(cè)土體在樁間存在遺漏。而且樁位土體空虛,對(duì)樁身受力影響較大,樁身會(huì)在自重的作用下不斷下沉,容易發(fā)生固結(jié)強(qiáng)度不均勻或者坑底隆起冒漿問題[2]。
在深基坑注漿加固中,橫向注漿效果,對(duì)加固合格率有很大影響。因此,本工程在施工中,對(duì)橫向注漿過程進(jìn)行詳細(xì)檢查,按照原設(shè)計(jì)注漿,從上到下進(jìn)行高壓旋噴注漿,注漿速率、壓力、提升方式都按照指導(dǎo)書進(jìn)行。但深基坑表層出現(xiàn)了冒漿現(xiàn)象而且現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)樁中間也出現(xiàn)了滲水、土體遺漏等問題,引發(fā)了嚴(yán)重的地表塌陷,尤其是對(duì)地基、隆起冒漿造成的影響比較大,表明在注漿加固中,橫向注漿不合理,設(shè)計(jì)指導(dǎo)書中的內(nèi)容和實(shí)際情況有一定出入。橫向注漿現(xiàn)場(chǎng)如圖4所示。
漿液流動(dòng)性也是影響注漿加固合格率的主要因素,通過施工現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查,發(fā)現(xiàn)施工中所選的漿液配比是根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)確定的,沒有進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。漿液流動(dòng)性比較差、凝固時(shí)間過早,經(jīng)常發(fā)生堵管問題,不滿足施工要求[3]。經(jīng)過重新試驗(yàn)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)不同配比對(duì)漿液性能的影響程度不同,具體情況如圖5所示。
圖5 不同配比對(duì)漿液性能的影響程度
從圖5中可以看出,不同水灰比和外加劑添加量,對(duì)注漿固結(jié)體的強(qiáng)度、凝結(jié)速度有不同的影響[4]。
為提升深基坑注漿加固合格率,在布置注漿孔之前,需要先對(duì)注漿噴射流進(jìn)行分析。本工程施工中所選擇的主要是沿著射流中心軸的注漿噴射流構(gòu)造,將加固范圍分成以下3個(gè)區(qū)域:初期區(qū)域、主要區(qū)域、終期區(qū)域,具體分析如圖6所示。
圖6 注漿加固噴射流分析圖
高壓噴射是通過高壓發(fā)生裝置,借助其產(chǎn)生的巨大能量,利用一定形狀的噴嘴及特定的流體運(yùn)動(dòng)方式,注入填筑土。為保證注漿加固質(zhì)量,需要合理確定注漿量,在滿足注漿質(zhì)量的基礎(chǔ)上,避免無故浪費(fèi)。在注漿過程中,可通過調(diào)節(jié)旋噴壓力來間接控制旋噴固結(jié)體的直徑,但此種方法,通常只能控制加固區(qū)域的加固效果,對(duì)提升注漿加固合格率的效果有限。在注漿孔位置布置時(shí),需要結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況合理確定,在充分考慮搭接效果的基礎(chǔ)上,布置注漿孔位,本工程注漿孔位布置方式可按照搭接200 mm的方式進(jìn)行布置[5]。在具體施工中,禁止通過無限量的提升壓力來增加固結(jié)體的直徑,因旋噴嘴直徑比較小,若不斷加壓,漿液噴射出時(shí)易發(fā)生霧化,反而不利于提升加固效果。本工程噴射管分段提升的搭接長(zhǎng)度控制在200 mm以下,效果顯著。
本工程基坑深度大,為提升注漿加固的合格率,在表層50 cm以內(nèi)選擇定向噴射,超過50 cm則采取旋轉(zhuǎn)噴射加固。利用水平旋噴樁鉆機(jī),輔助注漿加固。鉆孔到設(shè)定深度之后,以2~4 MPa的壓力輸送清水,以保證成孔質(zhì)量。在鉆進(jìn)過程中,鉆桿必須平穩(wěn),并勻速鉆入,若遇鉆進(jìn)困難,要立即停止鉆孔,找到原因,處理之后再繼續(xù)鉆孔,本工程水平旋噴鉆機(jī)施工如圖7所示。
圖7 水平旋噴鉆機(jī)施工圖
鉆孔到達(dá)預(yù)定深度后立即收回提升鉆桿,接著依據(jù)預(yù)定的參數(shù)進(jìn)行旋噴注漿。個(gè)別樁位根據(jù)需要進(jìn)行原位復(fù)噴,復(fù)噴時(shí)噴射流沖擊的對(duì)象為首次噴射的漿土混合體,噴射流阻力小于首次噴射,可有效增加固結(jié)體的直徑[6]。采用此種方法注漿,固結(jié)體強(qiáng)度均勻,地基承載力隨著深度增加,曲線形成符合要求,其中加載和卸載135 kN時(shí),荷載70 kPa<110 kPa,符合要求,見圖8。
(a)卸載時(shí)的土應(yīng)力傳遞規(guī)律
(a)卸載時(shí)的土應(yīng)力傳遞規(guī)律
通過采取注漿量、擴(kuò)散規(guī)律、破壞應(yīng)力,進(jìn)行孔位布置;定噴、旋噴相結(jié)合加固及重新調(diào)整漿液配比等控制措施和改進(jìn)方法,本工程深基坑加固一次合格率達(dá)98.2%,大于目標(biāo)預(yù)期的97.6%,效果顯著[8]。
通過積極進(jìn)行技術(shù)革新和施工方法的改進(jìn),該工程深基坑注漿加固一次合格率由90.0%提高到了98.2%,提前15 d完成施工任務(wù),并將質(zhì)量控制在目標(biāo)范圍內(nèi),有效節(jié)約了地基二次加固費(fèi)用,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益13.63萬元。同時(shí),得到了建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng),提高了企業(yè)信譽(yù)。
綜上所述,本文結(jié)合工程實(shí)例,分析了提高吹填地區(qū)深基坑注漿加固合格率措施分析及改進(jìn)方法,分析表明,吹填地區(qū)深基坑地質(zhì)條件復(fù)雜,含水量比較高,承載力不足,無法滿足施工要求。采用注漿加固技術(shù),能夠很好地解決這一問題。但在應(yīng)用注漿加固技術(shù)時(shí),影響因素比較多,不利于注漿加固合格率的提升。需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,針對(duì)影響注漿加固好合格率的主要因素,選擇有針對(duì)性的控制措施,才能提升合格率。本工程從合理布置注漿孔位、頂噴和旋噴相互結(jié)合、重新調(diào)整漿液配比,3個(gè)方面進(jìn)行整改措施,使注漿加固的合格率由90.0%提高到了98.2%,工期提前15 d,有效節(jié)約了地基二次加固費(fèi)用,而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,值得在類似工程中推廣應(yīng)用。