高杰,劉雯
(1.中國(guó)石化九江石化公司,江西 九江 332000;2.江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院,江西 九江 332004)
中國(guó)石化九江石化公司1.2Mt/a催化裂化裝置采用反應(yīng)-再生并列式布置的兩器形式,反應(yīng)系統(tǒng)采用石科院的MIP-DCR工藝技術(shù),提升管二段串聯(lián),內(nèi)置方式,并輔以冷再生催化劑降溫技術(shù),增加劑油比,以滿足生產(chǎn)高辛烷值低烯烴汽油組分的要求;再生系統(tǒng)采用LPEC開(kāi)發(fā)的快速床高效再生成套技術(shù)。
2019年1月1日起在全國(guó)全面供應(yīng)符合國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽油。國(guó)Ⅵ汽油的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)就是汽油中烯烴含量≯18%。催化汽油是分公司汽油池重要組成部分,占比50%以上,兩套催化裝置穩(wěn)定汽油烯烴含量高達(dá)30%左右,其烯烴質(zhì)量直接影響汽油出廠,見(jiàn)圖1。
催化裂化主要是正碳離子反應(yīng),汽油中烯烴主要來(lái)源于原料油中烷烴的裂化。裝置主要原料來(lái)源于加氫精制重油、加氫裂化尾油、罐區(qū)冷蠟油等。裝置混合原料性質(zhì)見(jiàn)表1所示:
從表1中得出,2019年混合原料較2018年,飽和烴、氫含量降低,殘?zhí)亢可仙T诖呋现蠯值大、氫含量高的原料油,催化裂化轉(zhuǎn)化率高,穩(wěn)定汽油中烯烴含量較高。在同一種類(lèi)型的原油情況下,如果將減壓蠟油的終餾點(diǎn)提高,或進(jìn)料中摻入渣油,原料的K值會(huì)降低,但在生產(chǎn)中將導(dǎo)致燒焦罐溫度升高,劑油比減少,汽油烯烴含量也會(huì)相應(yīng)增加[1]。對(duì)2019年原油密度與催化汽油烯烴含量進(jìn)行對(duì)比,如圖2所示。
由原料性質(zhì)對(duì)比可以得出:在其他操作條件不變的情況下,原料密度對(duì)催化穩(wěn)定汽油烯烴含量影響較大,原油密度越高,催化穩(wěn)定汽油烯烴含量越高。
表1 混合原料性質(zhì)
降低反應(yīng)溫度,提高再生催化劑活性,增加劑油比,延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,提高穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn),降低穩(wěn)定汽油蒸氣壓等有利于降低催化裂化汽油烯烴含量。裝置主要操作參數(shù)如表2所示。
表2 主要操作參數(shù)
從表2中主要操作參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)相比較可以得出,燒焦罐溫度、原料預(yù)熱溫度控制均較高,不利于提高劑油比。為了提高劑油比,可增加外取熱器產(chǎn)汽量,降低燒焦罐床溫至690℃左右;可通過(guò)降低原料油與油漿取熱量,降原料預(yù)熱溫度至210℃左右。為了提高二反氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),一反出口溫度視目前原料性質(zhì)可由528℃降至525℃。
裝置使用長(zhǎng)嶺催化劑公司生產(chǎn)的ABC-1新型抗堿氮催化劑。從近四年催化劑入廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和Lims分析數(shù)據(jù)來(lái)看,新鮮劑篩分0~20μm和0~40μm顆粒含量保持穩(wěn)定。從灼燒減量來(lái)看,也基本保持穩(wěn)定,主催化劑性質(zhì)沒(méi)有出現(xiàn)明顯波動(dòng),見(jiàn)圖3。
ABC-1型催化劑從電鏡照片看,球形度和光滑度較好,少部分存在黏連,催化劑總體性能良好。見(jiàn)圖4。
在催化裂化反應(yīng)條件下,石油餾分中的烴類(lèi)主要發(fā)生催化裂化、異構(gòu)化、芳構(gòu)化、烷基化、縮合等反應(yīng),催化裂化反應(yīng)是生成烯烴的主要來(lái)源。生成的烯烴主要在提升管二反段經(jīng)氫轉(zhuǎn)移反應(yīng),得到富氫的飽和烴和缺氫的芳香性產(chǎn)物。
在實(shí)際生產(chǎn)中,反應(yīng)溫度是控制反應(yīng)深度、產(chǎn)品收率與性質(zhì)的關(guān)鍵操作參數(shù)。提高反應(yīng)溫度,則反應(yīng)速度增大,溫度提高10%~20%,則反應(yīng)速度增加10%~20%。
氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)是放熱反應(yīng),且在高溫下氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)速度比催化裂化反應(yīng)低得多。通過(guò)采取以下措施來(lái)降低反應(yīng)溫度:①調(diào)整原料配比和油漿系統(tǒng)的取熱量,以控制適宜的原料預(yù)熱溫度;②沉降器汽提蒸汽流量由3.2t/h提至3.8t/h,減少可汽提焦,降低燒焦罐溫度;③在提升管一反出口處注入急冷油,流量控制在6t/h左右,減少二次裂化反應(yīng)的發(fā)生,見(jiàn)圖5。
反應(yīng)溫度每降低10℃,汽油中烯烴和芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降2%~3%,RON將減少0.5~1個(gè)單位??紤]到其他產(chǎn)品性質(zhì)的變化情況,將反應(yīng)溫度(一反出口溫度)控制在525℃。
增加催化劑中的稀土含量,有利于提高催化劑的穩(wěn)定性和初始活性,同時(shí)增加氫轉(zhuǎn)移反應(yīng);增加擇型分子篩含量,可促進(jìn)汽油中低碳烯烴的轉(zhuǎn)化,有利于汽油中的烯烴進(jìn)一步裂化為液化氣[2],達(dá)到降低催化穩(wěn)定汽油烯烴含量的目的,見(jiàn)表3。
表3 ABC-1催化劑理化指標(biāo)
由圖6可以得出,隨著催化劑活性上升,穩(wěn)定汽油烯烴含量下降。目前催化劑的卸劑量由每月平均18.3t提至25.5t,新鮮催化劑單耗由896g/t提至950g/t,再生催化劑活性控制由59%提至62%。
在相同反應(yīng)溫度前提下,降低原料預(yù)熱溫度,有利于增加單位原料油接觸的催化劑活性中心數(shù),提高劑油比,增加反應(yīng)速率。劑油比提高1個(gè)單位,汽油烯烴含量降低1.5~3.0個(gè)單位[3],見(jiàn)圖7。
裝置隨著原料預(yù)熱溫度的降低,汽油收率上升、烯烴含量降低。在原料預(yù)熱溫度降至210℃時(shí),汽油辛烷值桶上升趨勢(shì)變緩。目前裝置原料預(yù)熱溫度均控制在210℃左右。
由于汽油中C4組分烯烴含量較高,C5~C9以上烯烴含量很少,因此提高穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn),降低穩(wěn)定汽油蒸氣壓有利于降低汽油中烯烴含量。在實(shí)際生產(chǎn)操作中,可通過(guò)調(diào)節(jié)分餾塔頂循環(huán)流量或冷回流量來(lái)提高穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn);在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作中,可通過(guò)提高穩(wěn)定塔底或塔頂溫度,降低汽油中C4含量,來(lái)降低催化穩(wěn)定汽油中輕烯烴含量[4]。
表4 產(chǎn)品收率對(duì)比
由表4可以得出,優(yōu)化操作調(diào)整后,汽油、液化氣收率上升,柴油收率下降;因新鮮催化劑單耗上升,催化劑活性上升,油漿收率下降,焦炭收率上升。
由表5可以看出,汽油餾程按調(diào)度指令上限控制,有所上升;汽油蒸氣壓按調(diào)度指令下限控制,有所下降。族組成受原料性質(zhì)、操作參數(shù)的影響,飽和烴、芳烴含量增多,烯烴含量下降。因烯烴降低,引起汽油辛烷值下降0.34個(gè)單位,但汽油的辛烷值與汽油收率之積由46.86%上升至47.18%[5]。
表5 汽油性質(zhì)對(duì)比
(1)調(diào)整反應(yīng)溫度。反應(yīng)溫度由528℃調(diào)整為525℃,較低的反應(yīng)溫度增加了氫轉(zhuǎn)移、異構(gòu)化反應(yīng)程度,有利于降低汽油中烯烴含量。
(2)增加催化劑單耗,提高再生催化劑微反活性。通過(guò)加大新鮮催化劑的加注量,再生催化劑活性由59%提至62%左右,原料油轉(zhuǎn)化能力有所提高。
(3)增大劑油比,強(qiáng)化氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)以降低汽油烯烴。通過(guò)降低燒焦罐溫度和原料預(yù)熱溫度,將劑油比由6.2增大到6.8,提高了轉(zhuǎn)化率,減少了熱裂化反應(yīng)比例,降低了汽油中烯烴含量。
(4)提高穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn),降低穩(wěn)定汽油蒸氣壓,盡量脫除汽油中C4組分,有利于降低汽油中烯烴含量。目前穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn)按照調(diào)度指令上限控制,蒸氣壓按照調(diào)度指令下限控制。
通過(guò)優(yōu)化原料配比,控制適宜反應(yīng)溫度,降低原料預(yù)熱溫度,提高催化劑活性,穩(wěn)定汽油終餾點(diǎn)按調(diào)度指令上限控制,蒸汽壓按照調(diào)度指令下限控制,催化穩(wěn)定汽油中烯烴體積分?jǐn)?shù)由均值32%降至均值25%,最低降至21%。公司車(chē)用汽油經(jīng)調(diào)和后,質(zhì)量升級(jí)關(guān)鍵分析數(shù)據(jù)烯烴含量降至16.0%左右,成功完成了國(guó)Ⅵ汽油的質(zhì)量升級(jí)工作。