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      低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3脫除性能研究

      2022-03-17 07:23:50劉含笑酈建國姚宇平崔盈郭高飛何海濤劉美玲沈敏超
      發(fā)電技術(shù) 2022年1期
      關(guān)鍵詞:電除塵異丙醇盤管

      劉含笑,酈建國,姚宇平,崔盈,郭高飛,何海濤,劉美玲,沈敏超

      (浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司,浙江省 諸暨市 311800)

      0 引言

      燃煤電廠煙氣超低排放全面實(shí)施以來,常規(guī)大氣污染物的排放已得到有效控制[1-3]。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布信息,截至2018年12月底,國內(nèi)完成煙氣超低排放改造的燃煤電廠容量約8.1 億kW,約占全國燃煤電廠總裝機(jī)容量的80%,東、中部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)超低排放改造,河南、安徽、甘肅等部分省份提前完成超低排放改造目標(biāo)。城市霧霾及重度霧霾天數(shù)均已呈減少趨勢,但尚未對非常規(guī)污染物(如SO3等)提出限值要求及相應(yīng)的控制措施。燃煤電廠煙氣中的SO3主要來源于煤中的硫,煤燃燒生成的SO2會有一部分在爐膛內(nèi)氧化生成SO3,占0.5%~2.5%[4-5];一部分在選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)中氧化生成SO3,占0.5%~1.5%[6-8]?,F(xiàn)階段一般要求SO2/SO3轉(zhuǎn)化率在1%以內(nèi)。SO3的危害性大,也是大氣二次氣溶膠顆粒的重要組成部分,有研究[9]表明,國內(nèi)大氣二次氣溶膠顆粒對大氣環(huán)境PM2.5貢獻(xiàn)率達(dá)到30%~77%。另外,SO3也是設(shè)備低溫腐蝕、空預(yù)器堵塞及有色煙羽(如藍(lán)煙/黃煙)排放等的主要誘因。因此,中國燃煤電廠的SO3減排控制迫在眉睫。

      國外對燃煤電廠SO3排放已有明確的限值要求,如美國、日本、德國分別要求SO3的排放限值為0.6~6、10、50 mg/m3;中國尚未正式頒布國家標(biāo)準(zhǔn),但已有部分地方政府提前出臺了相關(guān)政策或標(biāo)準(zhǔn),如上海、衡水規(guī)定硫酸霧(或SO3)的排放限值為5 mg/m3,浙江、河北等省出臺了有色煙羽的控制要求。而目前燃煤電廠排放SO3質(zhì)量濃度為0.3~22.7 mg/m3,如果全部按5 mg/m3排放限值進(jìn)行考核,則達(dá)標(biāo)率僅為66.7%[10]。低低溫電除塵(low-low temperature electrostatic precipitator,LL-ESP)系統(tǒng)通過煙氣冷卻器(flue gas cooler,F(xiàn)GC)或煙氣冷卻器+煙氣再熱器,將電除塵器入口煙氣溫度降低至煙氣酸露點(diǎn)(SO3露點(diǎn))以下,一般為(90±5) ℃,在除塵提效的同時對SO3也具有較高的脫除效率[11]。

      本文通過中試實(shí)驗(yàn)及現(xiàn)場實(shí)測相結(jié)合的手段,系統(tǒng)研究了低低溫電除塵技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用效果及SO3減排特征,為該技術(shù)的大規(guī)模推廣應(yīng)用及燃煤電廠SO3減排提供借鑒。

      1 測試方法

      目前,SO3測試方法主要有控制冷凝法和異丙醇吸收法,其中,控制冷凝法應(yīng)用最為廣泛,但GB/T 21508—2008 規(guī)定的控制冷凝法僅采用1級冷凝盤管,且未對盤管的尺寸規(guī)格作具體要求,而市面上常用的冷凝盤管并不能實(shí)現(xiàn)SO3的完全捕集,其捕集效率僅有80%左右[12],甚至更低[13]。因此,本文對傳統(tǒng)的控制冷凝法進(jìn)行改進(jìn),通過2級盤管增加SO3的捕集效率,并在末級再增加1級80%異丙醇吸收環(huán)節(jié)[14-15],以最大限度地實(shí)現(xiàn)SO3完全捕集,冷凝法+異丙醇吸收法采樣系統(tǒng)示意如圖1 所示,現(xiàn)場測試系統(tǒng)如圖2 所示。采樣槍加熱控制在280~300 ℃,且采樣槍前段布置有金屬濾芯,以防止低溫時粉塵顆粒對SO3的吸附造成采樣損失;冷凝盤管置于恒溫水浴內(nèi),恒溫水浴的溫度控制在60~65 ℃;異丙醇吸收瓶置于冰浴內(nèi),冰浴溫度應(yīng)控制在0 ℃左右。冷凝盤外徑為9 mm,內(nèi)徑為6 mm,盤繞直徑為120 mm,盤繞12 圈,有效高度為180 mm,冷凝盤管實(shí)物如圖3 所示。

      圖1 冷凝法+異丙醇吸收法采樣系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of sampling system for condensation+isopropanol absorption method

      圖2 現(xiàn)場測試系統(tǒng)Fig.2 Field test system

      圖3 冷凝盤管Fig.3 Condensing coil

      采用上述低濃度SO3采樣方法進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測,采樣結(jié)束后采用去離子水分別對第1級、第2級冷凝盤管進(jìn)行清洗,并測定洗液中的硫酸根含量。所采用的測定儀器為哈希DR 6000紫外-可見分光光度計,80%異丙醇溶液可以直接進(jìn)行硫酸根分析。測定并計算各捕集單元所捕集到的SO3占比,結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出,第1級冷凝盤管所捕集到的SO3占比為63.39%~69.16%;第2級冷凝盤管所捕集到的SO3占比為26.23%~30.37%;末級異丙醇溶液所捕集到的SO3占比為0.47%~10.38%。由以上測試結(jié)果可知,冷凝法+異丙醇吸收法采樣系統(tǒng)可以大幅提高SO3的捕集率及其測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

      圖4 各單元捕集的SO3占比Fig.4 Capture ratio of SO3 in each unit

      圖5 為分別采用控制冷凝法(1 級盤管)和異丙醇吸收法進(jìn)行對比測試的結(jié)果。由圖5可以看出,異丙醇吸收液所測數(shù)據(jù)明顯大于1 級冷凝盤管,表明異丙醇冰浴對SO3的捕集效果明顯優(yōu)于1 級冷凝盤管。

      圖5 測試結(jié)果對比Fig.5 Test results comparison

      2 測試結(jié)果

      2.1 中試平臺試驗(yàn)測試結(jié)果

      2.1.1 中試平臺簡介

      利用神華國華三河電廠#3 機(jī)組的實(shí)燒煙氣建立旁路中試平臺試驗(yàn)系統(tǒng)(見圖6),煙氣量為50 000 m3/h。其中:濕式電除塵器(wet electrostatic precipitator,WESP)布置在濕法煙氣脫硫(wet flue gas desulfurization,WFGD)裝置頂端,采用一體化設(shè)計;引風(fēng)機(jī)布置在電除塵器與WFGD裝置中間;第1 級煙冷器布置在SCR 脫硝前,第2、3級煙冷器布置在電除塵器前,可通過調(diào)整第2、3 級煙冷器出力改變電除塵器入口煙氣溫度[16-17],從而開展不同入口煙氣溫度時電除塵性能試驗(yàn)。

      圖6 中試平臺試驗(yàn)系統(tǒng)Fig.6 Pilot test platform experimental system

      煤種、飛灰主要成分如表1 所示,經(jīng)計算分析,該實(shí)驗(yàn)煤種屬于電除塵器較容易收塵的煤種。電除塵器為單室5 電場(4 個常規(guī)電場+1 個旋轉(zhuǎn)電極電場),實(shí)驗(yàn)期間采用全工頻電源供電。電除塵器的主要技術(shù)參數(shù)見表2。

      表1 煤種、飛灰主要成分Tab.1 Main components of coal and fly ash

      表2 電除塵器的主要技術(shù)參數(shù)Tab.2 Main technical parameters ofelectrostatic precipitator

      2.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      圖7為不同入口煙氣溫度對應(yīng)的各個污染物治理設(shè)備的SO3質(zhì)量濃度及脫除效率。經(jīng)測定,入口煙氣溫度分別為130、90、80 ℃時,電除塵器出口SO3質(zhì)量濃度分別為1.25、0.10、0.14 mg/m3,煙氣冷卻器的SO3脫除效率分別為1.22%、78.46%、90.56%,電除塵器的SO3脫除效率分別為22.84%、82.14%、64.10%,低低溫電除塵系統(tǒng)的SO3脫除效率分別為23.78%、96.15%、96.61%。130 ℃時電除塵器對SO3的脫除效率較低,但當(dāng)煙氣溫度降低至90 ℃(酸露點(diǎn)以下)后,煙氣中絕大部分SO3會被脫除。不同煙氣溫度時,對應(yīng)的濕法煙氣脫硫?qū)O3脫除效率變化不大。

      圖7 不同溫度時SO3的質(zhì)量濃度及脫除效率Fig.7 Concentration and removal efficiency of SO3 at different temperatures

      2.2 工程實(shí)測結(jié)果

      分別對A電廠某600 MW機(jī)組設(shè)計煤種/校核煤種(ESP 入口煙溫90 ℃)、B電廠某1 000 MW機(jī)組(ESP入口煙溫95 ℃)、C電廠某660 MW機(jī)組(ESP入口煙溫90 ℃)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測,3個項(xiàng)目的基本情況如表3 所示,其中A 電廠采用GB/T 21508—2008規(guī)定的常規(guī)控制冷凝法,B、C電廠采用圖1所示的“2級控制冷凝+1級異丙醇吸收”采樣系統(tǒng)。低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3的脫除效率如圖8所示,經(jīng)測定,低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3具有很高的脫除效率(69.1%~96.6%)。

      圖8 低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3的脫除效率Fig.8 SO3 removal efficiency of LL-ESP system

      表3 3個項(xiàng)目的基本情況Tab.3 Basic information of three projects

      3 結(jié)果分析

      為進(jìn)一步分析低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3的脫除機(jī)制,推測低低溫工況下(煙氣酸露點(diǎn)溫度以下)SO3冷凝及飛灰顆粒對SO3的吸附、團(tuán)聚過程,如圖9所示。氣態(tài)SO3在酸露點(diǎn)溫度以下時,會冷凝形成硫酸霧滴或氣溶膠顆粒,并吸附在飛灰表面,酸霧會與飛灰中的堿性物質(zhì)中和,在實(shí)現(xiàn)SO3高效脫除的同時,還降低了飛灰表面張力及比電阻,增強(qiáng)了顆粒表面黏性,有效促進(jìn)細(xì)顆粒團(tuán)聚[18-19]。為驗(yàn)證該推測,在某電廠煙氣冷卻器開/關(guān)時,測定電除塵器入口煙道及第1電場、第2電場灰斗中飛灰的硫含量,結(jié)果如圖10所示。以電除塵器入口的飛灰為例,設(shè)計煤種、校核煤種飛灰中的硫元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)增幅分別為56.41%、42.86%,表明煙氣溫度降至酸露點(diǎn)以后,飛灰顆粒對SO3存在明顯的吸附現(xiàn)象。

      圖9 SO3吸附、團(tuán)聚機(jī)制Fig.9 SO3 adsorption and agglomeration mechanism

      圖10 飛灰樣品中硫元素含量及其增加幅度Fig.10 Sulfur content in fly ash samples and its increase ranges

      采用靜電低壓撞擊器(electrical low pressure impactor,ELPI)測定不同溫度工況下電除塵器入口(FGC 出口)煙塵的粒徑分布,如圖11 所示。可以看出,在降溫過程中,電除塵器進(jìn)口10 μm 以下的各級粒徑顆粒數(shù)量濃度及質(zhì)量濃度均有明顯降低。為進(jìn)一步定量評價降溫過程中顆粒團(tuán)聚效果,規(guī)定PM2.5團(tuán)聚效率表示為

      圖11 不同溫度時電除塵器入口顆粒累計粒徑分布Fig.11 Accumulated particle size distribution at the entrance of ESP at different temperatures

      式中:η為PM2.5團(tuán)聚效率,%;M1為降溫前PM2.5質(zhì)量濃度,mg/m3;M2為降溫后PM2.5質(zhì)量濃度,mg/m3。

      經(jīng)計算,煙氣溫度從130 ℃降低到90 ℃和80 ℃時,對應(yīng)的PM2.5團(tuán)聚效率分別為46.76%、60.08%。

      張宇博等[20]通過微觀結(jié)構(gòu)分析,研究了顆粒物吸附硫酸酸霧后的團(tuán)聚現(xiàn)象,以及各因素對團(tuán)聚的影響程度,部分結(jié)果如圖12所示。通過觀察發(fā)現(xiàn),硫酸酸霧在顆粒物表面產(chǎn)生一層液膜,使顆粒物間黏附力增強(qiáng),強(qiáng)化了團(tuán)聚效果;初始階段主要發(fā)生小顆粒在大顆粒表面的黏附以及小顆粒之間的凝并,隨后發(fā)生大顆粒之間的團(tuán)聚;溫度降低會提升顆粒物團(tuán)聚的效果,但提升程度與吸附時間有關(guān)。

      圖12 粉塵顆粒物吸附反應(yīng)前后形貌特征變化Fig.12 Changes of morphological characteristics of ash particles before and after adsorption

      低低溫電除塵技術(shù)源于日本,在其早期的工程應(yīng)用中對SO3的脫除效率很高,一般在80%以上,最高可達(dá)90%以上[21-22]。表4為日本三菱、日立公司低低溫電除塵技術(shù)SO3排放數(shù)據(jù)。

      表4 三菱、日立低低溫電除塵技術(shù)SO3排放數(shù)據(jù)Tab.4 Emission data of SO3 for LL-ESP of Mitsubishi and Hitachi

      與日本的應(yīng)用相比,國內(nèi)部分項(xiàng)目的SO3脫除效率相對較低,推測其原因,一方面是本身技術(shù)上還有待進(jìn)一步提升,另一方面可能是測試誤差或測試方法不當(dāng)。

      4 結(jié)論

      1)提出了一種低濃度SO3測試方法,即“2級控制冷凝+1級異丙醇吸收”采樣法,可大幅提高SO3的捕集率及其測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,通過測試分析,第1、2級冷凝盤管及末級異丙醇溶液捕集到的SO3分別占63.39%~69.16%、 26%~30% 和0.5%~10%。

      2)采用低濃度SO3測試方法測定了三河電廠中試平臺上電除塵器入口煙氣溫度為130、90、80 ℃時低低溫電除塵系統(tǒng)(FGC+ESP)的SO3脫除效率,分別為23.78%、96.15%、96.61%,分析并驗(yàn)證了低低溫工況下飛灰顆粒對SO3的吸附、團(tuán)聚機(jī)制。

      3)工程現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果表明,低低溫電除塵系統(tǒng)對SO3具有很高的脫除能力,脫除效率在69.1%~96.6%,但與國外應(yīng)用相比,國內(nèi)部分項(xiàng)目的SO3脫除效率較低,推測其原因,一方面是本身技術(shù)上還有待進(jìn)一步提升,另一方面可能是測試誤差或測試方法不當(dāng)。

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