• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      大廢鋼比生產(chǎn)模式下鋼包耐火材料的侵蝕及影響分析

      2022-03-14 07:33:07肖同達李慕耘孔勇江徐國濤
      耐火材料 2022年6期
      關(guān)鍵詞:鋼包廢鋼供氣

      肖同達 李慕耘 孔勇江 胡 波 徐國濤

      1)寶鋼股份武鋼有限責(zé)任公司煉鋼廠 湖北武漢 430080

      2)寶鋼股份中央研究院 湖北武漢 430080

      鋼鐵行業(yè)的CO2排放約占全球CO2排放的7%。為實現(xiàn)碳達峰,減少碳排放,鋼鐵行業(yè)必須走“低碳化”發(fā)展道路。與高爐-轉(zhuǎn)爐長流程相比,全廢鋼-電爐短流程工藝噸鋼可減少CO2排放量1.45 t,每提高1%廢鋼比,噸鋼CO2排放量降低22.36 kg。因此,降低鐵耗,提高廢鋼比成為目前轉(zhuǎn)爐低碳冶煉的發(fā)展方向。煉鋼廠通過鐵水直兌,廢鋼加熱,多方式加廢鋼等來增加廢鋼量。陳亞團等[1]對提高廢鋼比的方案進行了介紹,通過提高入爐溫度、減少過程溫降、外加增熱劑等方式來創(chuàng)造熱量條件,對高爐系統(tǒng)加廢鋼、鐵包及鋼包加廢鋼等技術(shù)方案進行了投資預(yù)算,對高廢鋼比工作如何開展提出了建議。杜金磊等[2]的研究表明:通過高爐出鐵溝及鐵水包加廢鋼,廢鋼比由17.4%提升到23.3%,廢鋼比提升未對轉(zhuǎn)爐冶煉鋼水質(zhì)量造成明顯影響。轉(zhuǎn)爐工序兌鐵水之前加廢鋼,廢鋼比較低,鐵耗較高,加入形式單一;采用廢鋼加熱、鐵水直兌、多方式加廢鋼等形成了大廢鋼比的新生產(chǎn)模式。

      在本文中,針對武鋼有限責(zé)任公司煉鋼廠三煉鋼300 t鋼包加廢鋼后的工藝變化,對鋼包用耐火材料的侵蝕及影響因素進行了分析和探討。

      1 300 t鋼包加廢鋼的工藝變化

      1.1 鐵水直兌

      降低KR工序過程溫降,減少扒渣過程鐵損,部分鋼種工藝路徑優(yōu)化,鐵水到鋼廠后不經(jīng)KR脫硫,直接往轉(zhuǎn)爐內(nèi)兌鐵水。鋼水在鋼包工序完成脫硫,成分合格后進入連鑄工序。

      1.2 改變廢鋼加入方式

      根據(jù)設(shè)備工藝特點,廢鋼加入方式同步優(yōu)化,采取了魚雷罐、爐后平臺、鋼包等加廢鋼的新模式。爐后平臺通過鏟車加入,鋼包工序加入時采用升降式廢鋼槽和行車吊箱。2020年噸鋼廢鋼加入量由0.12 t增加到0.25 t,鐵鋼比由0.99降低到0.85。

      1.3 鋼包加熱比例增加

      煉鋼工藝變化導(dǎo)致鋼包加熱比例增加20%,鋼包底吹氬氣流量增加29.6%,加熱時間增加1倍。煉鋼工藝變化導(dǎo)致渣線磚穿漏事件時有發(fā)生,包壁磚殘厚不足,供氣磚壽命降低。

      2 煉鋼工藝變化對鋼包用耐火材料的影響

      2.1 工藝變化對渣線磚的影響

      2.1.1 渣線磚穿漏頻次增加

      大廢鋼比生產(chǎn)模式之前渣線磚壽命為53.9次,按2個周期(50次)組織生產(chǎn),壽命達到3個周期的比例為10%。大廢鋼比模式之后,渣線磚平均壽命51.1次,部分鋼包渣線磚只能使用1個周期。渣線磚低于安全殘厚(60 mm)的鋼包個數(shù)逐月增加,渣線磚穿漏頻次達到每月1.5次,影響生產(chǎn)順行。

      2.1.2 控制措施

      (1)局部渣線磚材質(zhì)優(yōu)化:渣線磚穿漏位置主要在供氣磚上方的鋼渣界面處,對應(yīng)21~22環(huán)縫位置。為此,對該位置渣線磚材質(zhì)[3-4]進行優(yōu)化,渣線鎂碳磚選用大結(jié)晶電熔鎂砂、高純鱗片石墨,控制CaO/SiO2比例,降低B2O3含量。

      (2)鋼包精細(xì)化管理:鋼包加熱比例增加,加熱時間延長是渣線磚穿漏的重要原因。為此,對鋼包加熱時間進行折算,鋼包每加熱36 min,渣線磚使用記錄額外增加1次;鋼包渣線磚累計55次時,已達到渣線磚壽命末期,殘厚偏薄,該鋼包后續(xù)只能用于氬站或真空處理鋼種,避免進入鋼包工序,降低鋼包加熱對渣線磚壽命的影響。

      (3)渣線磚殘厚確認(rèn):鋼渣界面處侵蝕最快,殘厚大于130 mm時可以繼續(xù)使用,殘厚小于130 mm時渣線磚整環(huán)拆除;鋼渣界面下方渣線磚侵蝕稍慢,根據(jù)殘厚是否大于130 mm決定拆除范圍(13~20環(huán))。采取措施后,杜絕了渣線磚穿漏事件,滿足兩個周期(50次)使用要求。

      2.2 工藝變化對包壁磚影響

      2.2.1 殘厚變薄

      三煉鋼鋼包壁磚1~12環(huán)由剛玉質(zhì)預(yù)制塊磚濕砌而成,包齡220次。大廢鋼比模式之后,壁磚殘厚逐月降低,平均由74 mm降低到68 mm。部分鋼包壁磚殘厚低于50 mm的安全值,且不同部位侵蝕速率不一致;如:9#鋼包包齡147爐,南邊倒渣面1/4周長區(qū)域壁磚殘厚45 mm,侵蝕速率每爐1.1 mm;北邊殘厚83 mm,侵蝕速率每爐0.8 mm;二者均高于每爐0.5 mm的正常值。

      2.2.2 控制措施

      (1)倒渣面壁磚局部加厚:澆鑄后余渣傾翻過程中,倒渣面壁磚與鋼渣發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng)[5],導(dǎo)致壁磚侵蝕速度加快。因此,將倒渣面周長3.5 m范圍的1~12環(huán)壁磚厚度由170 mm增加到200 mm。

      (2)轉(zhuǎn)爐出鋼時鋼包位置精準(zhǔn)控制:鋼包與轉(zhuǎn)爐出鋼口位置不對應(yīng),出鋼鋼流沖刷壁磚,導(dǎo)致局部異常侵蝕。因此,出鋼過程中鋼包車動態(tài)調(diào)整,確保鋼流在鋼包沖擊板正上方。

      (3)壁磚定期維護:針對鋼包倒渣面異常侵蝕,采取打圍、貼補、修補、全抹工藝進行維護。包齡50次后,每次下線對南邊包壁進行修補,同時檢查其他部位壁磚,對凹陷部位進行修補;包齡75次后,包壁南側(cè)進行貼補,貼補范圍為南側(cè)倒渣面至東南面;包齡75、125、200次時南3環(huán)打圍修補;包齡100、175次時,包壁全面修補。采取上述措施后,倒渣面壁磚大面積挖補得到控制,包齡平均220爐,壁磚殘厚75 mm,滿足50 mm的安全殘厚使用要求。

      2.3 工藝變化對供氣磚的影響

      2.3.1 供氣磚壽命降低

      三煉鋼鋼包底部有兩塊供氣磚,安裝位置在半徑的1/2處,沿直徑方向?qū)ΨQ分布,供氣磚連線與耳軸連線夾角45°。供氣磚結(jié)構(gòu)有芯板復(fù)合式、彌散式及狹縫式,不同結(jié)構(gòu)供氣磚均滿足使用要求。大廢鋼比模式后,供氣磚壽命由24.1次降低到22.2次,殘厚由213.6 mm降低到182.7 mm。

      2.3.2 控制措施

      (1)供氣磚材質(zhì)優(yōu)化:針對芯板式及狹縫式供氣磚,通過制定高標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求及定期抽檢,對板狀剛玉等主要原料的質(zhì)量進行優(yōu)化,提高原料質(zhì)量,優(yōu)化基質(zhì)組成,控制水泥加入量,提高供氣磚抗侵蝕性和抗氧氣清吹能力,使供氣磚具有更好的熱體積穩(wěn)定性和良好的抗熱震性。因彌散式供氣磚不耐清吹引起了燒損[6-7],為此,增加了彌散塊的體積密度和質(zhì)量,單塊質(zhì)量提高5%,相應(yīng)的彌散塊顯氣孔率降低,減少了使用過程中的滲鋼問題。

      (2)供氣磚狹縫寬度優(yōu)化:300 t鋼包供氣磚狹縫寬度>0.2 mm時,鋼水滲透深度達15~20 mm,狹縫堵塞造成底吹失敗,表面難清理;當(dāng)狹縫寬度<0.1 mm時,底吹氣量小,達不到二次精煉目的[8-10]。根據(jù)現(xiàn)場運行參數(shù)計算,改變供氣磚結(jié)構(gòu),狹縫寬度由0.2 mm優(yōu)化到0.17 mm,供氣磚狹縫滲鋼問題得到控制。

      (3)供氣磚維護工藝優(yōu)化:供氣磚使用前10次時采用選擇性清燒:當(dāng)爐精煉工序為氬站或鋼包時,供氣磚表面不清燒;當(dāng)爐精煉工序為真空時則清燒。增加氮氣清吹工序,鋼包上熱修臺架后馬上接氮氣軟管,將狹縫內(nèi)鋼渣吹出,并觀察氮氣流量。在標(biāo)準(zhǔn)條件下,當(dāng)?shù)獨饬髁繛?0~60 m3·h-1時,判定透氣磚滿足使用要求;不在流量范圍內(nèi),則接天然氣觀察火焰實際情況;氮氣流量低于20 m3·h-1,判定供氣磚存在堵塞現(xiàn)象;氮氣流量高于60 m3·h-1,判定供氣磚存在串氣或管道漏氣的可能。

      制定相應(yīng)的對策和實施相應(yīng)的措施后,鋼包供氣磚底吹成功率由95%提高到97.5%,供氣磚使用次數(shù)由22.4爐提高到24.3爐,

      3 結(jié)論

      (1)通過鐵水直兌、廢鋼烘烤、多方式加廢鋼等工藝變化來增加廢鋼加入量,使鐵鋼比由0.99降低到0.85,鋼包加熱比例由35%提高到55%。

      (2)通過渣線磚材質(zhì)優(yōu)化、鋼包周轉(zhuǎn)精細(xì)化管理、殘厚確認(rèn)等控制措施,杜絕渣線磚穿漏事件,渣線磚平均壽命提高到54.1次,滿足兩個周期的使用要求。

      (3)通過壁磚局部加厚、出鋼時鋼包位置精準(zhǔn)控制、壁磚定期維護,倒渣面大面積挖補現(xiàn)象得到控制,包齡穩(wěn)定220爐,壁磚平均殘厚75 mm,滿足安全殘厚要求。

      (4)通過狹縫寬度、維護方式優(yōu)化,供氣磚壽命由22.4爐提高到24.3爐。

      猜你喜歡
      鋼包廢鋼供氣
      織密貴州供氣“一張網(wǎng)”
      關(guān)于秸稈氣化集中供氣工程技術(shù)經(jīng)濟的分析
      提高LF爐精煉鋼包使用壽命的方法
      沼氣集中供氣運行實證分析與優(yōu)化研究
      金屬破碎機回收廢鋼政策得到扶持
      金屬破碎機回收廢鋼政策獲扶持
      100t精煉鋼包底吹氬工藝物理模擬研究
      大型鑄鍛件(2015年1期)2016-01-12 06:33:17
      鋼包鋁鎂碳磚的研制與應(yīng)用
      廢鋼破碎設(shè)備工藝技術(shù)的論述
      裝備機械(2015年1期)2015-02-28 22:19:47
      大型飛機氣源起動裝備供氣流程設(shè)計與計算
      望奎县| 阿拉善左旗| 竹溪县| 梁山县| 突泉县| 桦甸市| 鲁甸县| 德江县| 娄底市| 库尔勒市| 县级市| 洞头县| 德安县| 离岛区| 太原市| 获嘉县| 留坝县| 淳化县| 左云县| 连云港市| 达拉特旗| 沿河| 渝中区| 斗六市| 县级市| 华阴市| 余庆县| 嘉定区| 南乐县| 绥阳县| 伊吾县| 株洲县| 海林市| 深水埗区| 申扎县| 泾源县| 麟游县| 会同县| 泰安市| 林芝县| 两当县|