卞立軍,王林玉,王國立,王 帥
(1.孚日集團(tuán)股份有限公司,山東 濰坊 261500;2.鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 鹽城 224005;3.淄博職業(yè)學(xué)院,山東 淄博 255000)
轉(zhuǎn)杯紗是轉(zhuǎn)杯紡紗的簡稱,轉(zhuǎn)杯紡紗又稱氣流紡紗,是在高速回轉(zhuǎn)紡紗杯內(nèi),利用氣流將處于自由狀態(tài)下的纖維進(jìn)行加捻凝聚,然后輸出成紗的一種自由端紡紗技術(shù)。傳統(tǒng)環(huán)錠紡紗是由羅拉進(jìn)行牽伸,使用錠子、鋼領(lǐng)和鋼絲圈進(jìn)行加捻成紗;而轉(zhuǎn)杯紡紗是通過羅拉將棉條喂入高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)杯,隨即被分散成單纖維[1],然后被負(fù)壓吸入轉(zhuǎn)杯壁的凝聚槽后,在高速離心力和旋轉(zhuǎn)氣流的共同作用下,與回轉(zhuǎn)紗紗條接觸并加捻成紗。
在轉(zhuǎn)杯紡紗過程中,許多毛羽被包纏在紗體上,紗上的纖維也不會(huì)受到牽伸而斷裂,因此與環(huán)錠紗相比,轉(zhuǎn)杯紗具有成紗蓬松、柔軟舒適、條干均勻、毛羽少、卷裝大等特點(diǎn)[2-3]。由于紡紗工藝和加捻方式的不同,轉(zhuǎn)杯紗的強(qiáng)力相對(duì)較低而伸長較大。因此,為了提高轉(zhuǎn)杯紗強(qiáng)力從而滿足織造過程的需要,除了在原料選用和織造工藝上作出相應(yīng)調(diào)整之外,還可以在上漿過程中進(jìn)行適度補(bǔ)償[4]。
1.2.1 轉(zhuǎn)杯紗上漿易出現(xiàn)的問題
經(jīng)紗上漿的目的是為了最大限度地減少織造過程中產(chǎn)生的斷頭和疵點(diǎn),提高紗線的可織性,從而提高織造效率和面料質(zhì)量。轉(zhuǎn)杯紗紗體蓬松,比較適合厚實(shí)粗獷的織物,在粗號(hào)及中號(hào)紗織物以及毛巾織物中的應(yīng)用越來越多。但是蓬松的紗體在漿槽中容易造成吸漿過多[5],較低的強(qiáng)度也會(huì)造成紗線的伸長過大。
在轉(zhuǎn)杯紗毛巾織物生產(chǎn)過程中,轉(zhuǎn)杯紗往往存在漿紗后紗線易脆斷的問題,漿紗時(shí)濕區(qū)和干區(qū)都容易出現(xiàn)紗線聚集、打綹等情況(見圖1~2),織造時(shí)也易出現(xiàn)紗線打綹絞線和明顯的邊疵現(xiàn)象等問題(見圖3)。
圖1 漿槽濕區(qū)紗線聚集
圖2 漿紗干區(qū)分絞時(shí)紗線打綹
圖3 織造時(shí)紗線打綹絞線
解決這些問題的傳統(tǒng)做法是使用價(jià)格相對(duì)便宜的偏高粘度或中粘度淀粉,但是在實(shí)際漿紗工藝控制過程中,往往出現(xiàn)上漿后手感粗糙、毛圈不順的現(xiàn)象,或出現(xiàn)因上漿率小而造成紗線斷頭偏多、不利于織造等問題,對(duì)織造效率和產(chǎn)品質(zhì)量均產(chǎn)生不良影響。
1.2.2 問題解決措施
為了高效、全面地解決上述問題,生產(chǎn)中有針對(duì)性地采取了技術(shù)問題解決方法,組成了轉(zhuǎn)杯紗上漿問題技術(shù)攻關(guān)小組,并采取了如下7 項(xiàng)技術(shù)措施。
對(duì)轉(zhuǎn)杯紗在上漿和織造中出現(xiàn)的打綹和絞線問題進(jìn)行系統(tǒng)的闡述分析,收集和組織有效的數(shù)據(jù)加以總結(jié)和探討,識(shí)別現(xiàn)有各項(xiàng)問題,確定問題出現(xiàn)的范圍及原因。
對(duì)相關(guān)問題及時(shí)從紗線特點(diǎn)、漿料配方、上漿工藝等方面實(shí)施相應(yīng)的措施加以解決,找到最佳的臨時(shí)抑制方案,使出現(xiàn)的情況在可控范圍內(nèi)。
進(jìn)行根源分析,根據(jù)問題出現(xiàn)的源頭作進(jìn)行進(jìn)一步的排查,抓住漿料選擇及配方這一問題源頭的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)。
查明了問題的關(guān)鍵點(diǎn)和核心問題后,針對(duì)這些核心問題來研討,選定低粘度淀粉漿料,并規(guī)范和細(xì)化漿紗工藝,及時(shí)下達(dá)整改措施。
由攻關(guān)小組重新評(píng)估新采取的臨時(shí)措施,對(duì)上漿和織造效果進(jìn)行審核決策,決定對(duì)同類產(chǎn)品執(zhí)行永久性的糾正措施。
及時(shí)完善現(xiàn)有的管理體系,對(duì)轉(zhuǎn)杯紗毛巾產(chǎn)品開發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)可能發(fā)生的隱患加以預(yù)警,提前制定好預(yù)防措施,避免因該品種生產(chǎn)過程中的突發(fā)隱患情況給公司造成巨大損失。
制定針對(duì)轉(zhuǎn)杯紗毛巾產(chǎn)品開發(fā)的一整套管理措施,編制有針對(duì)性的操作規(guī)程,定期對(duì)產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)和具體執(zhí)行的個(gè)體進(jìn)行工作監(jiān)督及整理總結(jié)。
通過采取以上技術(shù)措施,結(jié)合全方位的有效實(shí)驗(yàn),使得相關(guān)技術(shù)人員和操作工人對(duì)轉(zhuǎn)杯紗線特性有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。攻關(guān)小組結(jié)合毛巾織物組織的特點(diǎn),最后認(rèn)為選用低粘度、高粘附性并有柔順效果的淀粉漿料,將更有利于解決轉(zhuǎn)杯紗強(qiáng)力低、易脆斷及易打綹的問題。
以一款素色單面轉(zhuǎn)杯紗毛巾產(chǎn)品的生產(chǎn)為例,地經(jīng)紗和毛經(jīng)紗都選用轉(zhuǎn)杯純棉紗線。其中,地經(jīng)有兩種,分別是線密度為29.2tex×2 的轉(zhuǎn)杯合股紗和線密度為38.9tex 的轉(zhuǎn)杯單紗;毛經(jīng)是線密度為29.2tex 的轉(zhuǎn)杯單紗。選擇品質(zhì)良好的低粘度淀粉對(duì)產(chǎn)品所需的地經(jīng)和毛經(jīng)上漿,對(duì)比了上漿前后地經(jīng)強(qiáng)力和斷裂伸長的變化,并觀察與制定這些規(guī)格單紗毛經(jīng)的織造效果和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),來分析低粘度淀粉漿料對(duì)轉(zhuǎn)杯紗的上漿效果。
生產(chǎn)中采用山東諸城奧尼生物科技股份有限公司生產(chǎn)的新型紡織漿料Pro-206 和鄒平天美紡織助劑有限公司生產(chǎn)的同類淀粉漿料TM-8020,這兩種都是品質(zhì)相對(duì)良好的低粘度淀粉漿料。
Pro-206 是高性能接枝淀粉漿料,由于線性分子基團(tuán)的引入,使?jié){液對(duì)棉、粘膠等纖維素纖維具有良好的粘附性;漿液流動(dòng)性能好、無結(jié)塊,上漿時(shí)不結(jié)漿皮;漿液耐煮性能好,均勻穩(wěn)定,大大減少了漿斑疵點(diǎn)的產(chǎn)生;漿膜成型好、柔韌而富有彈性,漿紗的干分絞性能和毛羽貼伏性能都較好。漿紗好了,讓后面的布機(jī)效率明顯提高。另外,該漿料退漿容易,可使用酶退漿,環(huán)保性好。
TM-8020 是一種高性能變性淀粉,它是以進(jìn)口高支鏈馬鈴薯淀粉為原料,經(jīng)特殊加工工藝合成的高分子醚化淀粉,具有超低粘度和較高的粘附性,可保證漿膜的牢度和完整性,便于分絞,減少二次毛羽的產(chǎn)生;并具有相對(duì)較高的粘著力,保證漿膜光潔滑爽,能夠最大限度地減少在漿紗和織造過程中的落漿和落棉;漿液抗凝性好,漿紗過程無漿皮,可以實(shí)現(xiàn)低溫上漿。該產(chǎn)品通過了Intertek 綠色環(huán)保認(rèn)證,完全符合綠色環(huán)保漿料要求。
2.3.1 上漿要求
經(jīng)多次上機(jī)試驗(yàn),上述兩個(gè)品種的低粘度淀粉漿料在性能與上漿效果上均相當(dāng),可以單獨(dú)使用一種,也可以以任何比例進(jìn)行搭配使用。蠟片作為助劑加入到漿料中,可以提高紗線表面光滑度,減少摩擦和斷頭。
2.3.2 漿料配方
29.2tex×2合股地經(jīng)紗的漿料配方為:低粘度淀粉25kg,蠟片2kg,漿液濃度2.2%,上漿率2.3%;38.9tex單紗地經(jīng)的漿料配方為:低粘度淀粉115kg,蠟片3kg,漿液濃度9.9%,上漿率10.8%;29.2tex 毛經(jīng)的漿料配方為:低粘度淀粉20kg,蠟片2kg,漿液濃度1.7%,上漿率1.9%。
2.3.3 調(diào)漿工藝
調(diào)漿時(shí),嚴(yán)格按照工藝計(jì)算的漿料重量和漿液濃度來進(jìn)行,向調(diào)漿桶供水后加入稱好的淀粉,加熱至65~70℃時(shí)加入蠟片,升溫保持在92℃±2℃,悶漿30min 進(jìn)行定積定濃。上漿時(shí),漿槽溫度可以偏低設(shè)定在86℃±2℃,能夠保證一定的吸漿能力,也能夠滿足浸透和被覆的要求。
2.3.4 壓漿工藝
合股地經(jīng)紗采用19~38kN 高壓、單浸單壓上漿工藝,單紗地紗采用15~30kN 偏高壓、雙浸雙壓上漿工藝,以減少漿紗過程中紗線絞線的現(xiàn)象,并消除轉(zhuǎn)杯紗過度吸漿的弊端[6]。上漿車速為125m/min,回潮率為9.0%。
經(jīng)檢測(cè),所用29.2tex×2 轉(zhuǎn)杯合股地經(jīng)紗上漿前后的強(qiáng)力分別為786.0cN 和903.5cN,增強(qiáng)率為14.9%;上漿前、后斷裂伸長率分別為6.1%和7.0%;38.9tex 轉(zhuǎn)杯單紗地經(jīng)上漿前后的強(qiáng)力分別為480.9cN 和574.6cN,增強(qiáng)率為19.5%;上漿前、后斷裂伸長率分別為12.0%和6.7%。實(shí)踐表明:使用低粘度淀粉漿料對(duì)轉(zhuǎn)杯紗上漿后,斷裂強(qiáng)力得到明顯提高,增強(qiáng)率在14.0%~20.0%;合股紗線的斷裂伸長率也略有提升,紗線的韌性增強(qiáng)。
上漿后的轉(zhuǎn)杯合股地經(jīng)紗、地經(jīng)單紗與毛經(jīng)單紗在PCA230 型噴氣織機(jī)、津田駒ZAX260 型噴氣織機(jī)、G6300 型多臂織機(jī)等機(jī)型進(jìn)行上機(jī)織造毛巾產(chǎn)品,織造過程中的絞線、打綹現(xiàn)象都有明顯的減少,每班次斷頭在1~7 次,織造效率在93.7%~95.8%。與普通中粘度淀粉上漿比較,轉(zhuǎn)杯合股地經(jīng)紗上漿成本相當(dāng),轉(zhuǎn)杯地經(jīng)單紗和轉(zhuǎn)杯毛經(jīng)單紗的上漿成本略有偏高,但是漿料和工藝調(diào)整后織造效率及產(chǎn)品效果得到較大改善,織造效率提高在15.0%左右,織造打綹絞線現(xiàn)象也得到明顯減少(見圖4)。
圖4 調(diào)整漿紗后織造打綹絞線現(xiàn)象明顯減少
經(jīng)過多品種、多批次實(shí)際生產(chǎn)證實(shí),優(yōu)質(zhì)的低粘度淀粉漿料同樣符合轉(zhuǎn)杯紗織物的上漿要求,打破了平常在轉(zhuǎn)杯紗上漿時(shí)習(xí)慣使用偏高粘度或中粘度淀粉的傳統(tǒng)做法的限制,并且在減少助劑用量的基礎(chǔ)上,還能通過漿紗提高紗線強(qiáng)力,有效地提升了織造效率。通過減少邊疵、改善打綹等,改善產(chǎn)品質(zhì)量。雖然轉(zhuǎn)杯單紗在使用低粘度淀粉上漿時(shí)漿料成本略微偏高,但是其產(chǎn)品的綜合成本比較仍然具有明顯的優(yōu)勢(shì)。